張俊文
(廣州市城市管理技術研究中心,廣州 510170)
我國城市生活垃圾的處理方式主要分為衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥和生化處理等[1-3]。填埋場具有容量大、成本低、土地利用率高和管理方便等特點,被廣泛應用于生活垃圾處理中。據統(tǒng)計,2020年底全國城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場有644座,全年填埋處理量為7 771.5萬t,占生活垃圾無害化處理總量的33%。根據國家發(fā)展和改革委員會等部門聯(lián)合印發(fā)的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》,原則上地級以上城市以及具備焚燒處理能力的縣(市、區(qū)),不再新建原生生活垃圾填埋場,使得現有生活垃圾填埋場的庫容更加稀缺,更加寶貴。大部分城市垃圾填埋處理仍在挖潛運行多年的老填埋場,導致垃圾堆體逐漸增高、穩(wěn)定問題逐漸凸現。一些填埋場甚至出現堆體開裂、位移、失穩(wěn)等問題,對填埋場乃至城市的安全運行造成潛在威脅。
多年來,諸多學者對填埋場堆體穩(wěn)定問題進行了研究,取得了顯著的成果。人們認為,填埋場堆體穩(wěn)定與堆體水位、氣壓,填埋物性質,分層覆蓋物,填埋高度、齡期、作業(yè)方式以及雨水下滲等有關[4-11]?!渡罾l(wèi)生填埋場巖土工程技術規(guī)范》(CJJ 176—2012)[12]提出了與填埋場穩(wěn)定相關的堆體水位、氣壓和邊坡穩(wěn)定等技術和運營要求。目前,填埋場堆體穩(wěn)定性的研究較少涉及液氣阻滯作用下的堆體失穩(wěn)現象。因此,本文以廣州市興豐生活垃圾衛(wèi)生填埋場堆體邊坡滑移為例,在邊坡滑移區(qū)域鉆孔埋設孔壓傳感器(分層)、氣壓管和測斜管等,通過監(jiān)測系統(tǒng)掌握堆體的深層水平位移、液氣壓力與分布,分析填埋場堆體的液氣阻滯程度和滑移機理,為大型填埋場的現場穩(wěn)定監(jiān)測和分析提供經驗參考。
興豐生活垃圾衛(wèi)生填埋場占地總面積為92萬m2,其為典型的山谷型填埋場。填埋堆體呈西北高東南低的走勢。2016年12月至2017年12月,為了實時銜接廣州市生活垃圾處理工作和排除興豐生活垃圾衛(wèi)生填埋場堆體滑移風險,對興豐生活垃圾衛(wèi)生填埋場實施應急降水除險與擴容工程。案例發(fā)生在項目實施末期,即2017年11月,南部大壩北側堆體發(fā)生局部滑移。出現問題后,及時調整填埋作業(yè)區(qū)域并采取措施,穩(wěn)定和控制了堆體表層位移。
該填埋場南部大壩北側堆體邊坡滑移區(qū)域的剖面圖如圖1所示。根據填埋時間的不同,邊坡垃圾可大致分為三層,底層(SW1)于2013年12月至2015年12月填埋,最大厚度介于35~40 m;SW2層則于2016年4月至2017年4月填埋,邊坡和坡頂區(qū)域的厚度分別約為20 m和10 m;SW3層從2017年4月填埋至11月發(fā)生滑移事件之前,在坡頂區(qū)域加高10 m?;魄捌马敻叱虨?158 m左右。
圖1 滑移區(qū)域剖面圖
鉆孔監(jiān)測點的平面布置如圖2所示。在滑移區(qū)域的+135 m和+145 m兩個平臺上共布置7個測點,每個測點施工2個鉆孔,分別埋設孔壓傳感器(分層)和氣壓管。在主剖面的BH1-2和BH2-2點各增加一個深層水平位移監(jiān)測點,埋設測斜管。同一測點的不同鉆孔相距50~70 cm,避免施工時的相互影響。
圖2 ERT測線及鉆孔平面布置
在滑移區(qū)域的+135 m和+145 m平臺中部布置兩條高密度電阻率法(ERT)測線,長度均為160 m,如圖2所示。電極間距為2 m,共有80個電極;電極采用溫納排列形式,即供電電極與測量電極等距排列;測量電極位于供電電極中間。采用GeopenE60DN儀器進行現場測試,獲得視電阻率數據后,采用Res2dinv軟件反演獲得真實的剖面電阻率分布。
BH1-2和BH2-2監(jiān)測點深層水平位移監(jiān)測數據顯示,堆體深度大于20 m的區(qū)域幾乎沒有發(fā)生位移。10~20 m的深度范圍內有明顯的水平位移,堆體在此區(qū)域發(fā)生轉折。根據轉折區(qū)域和張拉裂縫的位置,可以大致推測實際的滑移面,如圖3所示。
圖3 推測滑移面示意圖
+135 m平臺的液氣壓力監(jiān)測結果顯示,在10~15 m深度范圍內,不同鉆孔測得的孔隙水壓力隨深度變化的梯度與靜水壓力線接近;深度15 m以下,BH1-2和BH1-3監(jiān)測點測量的氣壓值介于180~220 kPa,孔隙水壓力的梯度大于靜水壓力線,表明填埋氣在堆體中下部積聚形成高氣壓,液氣阻滯程度較高。+145 m平臺的孔壓監(jiān)測結果顯示,在10~20 m深度范圍內,BH2-2監(jiān)測點孔隙水壓力的梯度與靜水壓力線接近;在深度20 m以下,孔隙水壓力的梯度大于靜水壓力線。相比之下,BH2-1和BH2-3監(jiān)測點孔隙水壓力的梯度并未隨深度發(fā)生明顯的變化。此外,+145 m平臺各監(jiān)測點的不同深度處均未測到明顯的高氣壓,表明在+145 m平臺上滲濾液分布在堆體中下部是不連續(xù)的,但液氣阻滯程度明顯低于+135 m平臺。
+135 m平臺的垃圾堆體電阻率監(jiān)測結果表明,在0~25 m深度范圍內,垃圾的電阻率主要分布范圍為1.5~7.5 Ω·m,深度5 m以內為高阻區(qū)(大于4.0 Ω·m),表明該區(qū)域垃圾含水率較低,其為低含水量區(qū)域;深度5~17 m范圍內出現大面積的低阻區(qū)(1.5~4.0 Ω·m),表明此區(qū)域垃圾的含水率較高,其為高含水量區(qū)域;深度17 m以下出現一個高阻區(qū),表明垃圾含水量較低并發(fā)生填埋氣的積聚。
本研究中,ERT測試深度只有25 m,而+145 m平臺的堆體厚度為30~40 m,所以無法測量堆體底部垃圾的電阻率。在測量范圍內,電阻率分布并未表現出明顯的分層,同時SW2層出現明顯的低阻區(qū),即高含水量區(qū)域。
+135 m平臺堆體深度17 m以下由液氣壓力推測的填埋氣積聚區(qū)與ERT測試得到的低含水量區(qū)相吻合,表明高氣壓的位置合理。+135 m平臺堆體中部存在大面積的高含水量區(qū)域,而底層存在低含水量區(qū)域,因此形成液難向下、氣難向上的液氣阻滯,進而在底部積聚成高氣壓。這表明+135 m堆體內的液氣阻滯程度比較嚴重。相比之下,+145 m平臺垃圾堆體中存在連通的低含水量區(qū)域,表明垃圾堆體可能存在從底部到表面的優(yōu)勢通道,減弱了堆體內的液氣阻滯程度。
+135 m平臺局部高氣壓與2017年11月發(fā)生的局部滑移的滑移面比較接近,說明液氣阻滯形成的高氣壓極有可能是導致堆體滑移的主要原因。為進一步驗證,采用GeoStudio軟件對滑移區(qū)域的中心剖面進行穩(wěn)定分析,研究高氣壓對滑移面的影響,如圖4所示。
圖4 穩(wěn)定分析結果
工況一考慮高氣壓,堆體安全系數為1.019。軟件生成的滑移面與實際滑移面非常接近,堆體接近臨界狀態(tài),非常容易發(fā)生滑移。工況二不考慮高氣壓,堆體安全系數為1.151。上述分析表明,在堆體存在液氣阻滯的條件下,液氣積聚形成的高氣壓是導致堆體滑移的主要原因。
本文首先對垃圾堆體進行深層水平位移監(jiān)測,然后對其進行液氣壓力和分布測試,最后對滑移區(qū)域的中心剖面進行穩(wěn)定分析。經監(jiān)測,垃圾堆體10~20 m的深度范圍內有明顯的水平位移,可推測出實際的滑移面位置。+135 m平臺堆體深度5~17 m范圍內存在大面積低阻區(qū)(高含水量區(qū)),17 m深度以下出現高阻區(qū)(低含水量區(qū))并存在180~220 kPa高氣壓,液氣阻滯程度較高;而在+145 m平臺堆體中未測到明顯的高氣壓,SW2層中存在連通的低含水量區(qū)域,垃圾堆體存在從底部到表面的優(yōu)勢通道,減弱了堆體內的液氣阻滯程度??紤]高氣壓的工況下,模擬的滑移面與實際的滑移面接近,說明液氣阻滯形成的高氣壓是導致堆體滑移的主要原因,應作為消除堆體滑移而采取措施的方向之一。