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      3200 m3高爐噴煤系統(tǒng)的改進

      2022-08-09 05:30:22麗,馮
      四川冶金 2022年3期
      關(guān)鍵詞:流化磨機煤粉

      李 麗,馮 帥

      (河鋼集團邯鋼公司,邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056000)

      高爐噴煤工藝流程分為直接噴吹工藝和間接噴吹工藝,直接噴吹工藝包括制粉和噴吹兩道工序,通過磨煤機制取合格煤粉后,直接噴入高爐,大高爐噴煤多采用此方法。間接噴吹工藝包括制粉、輸送、噴吹三道工序,集中制粉后,通過噴煤管道輸送至噴吹站,再噴至高爐,小高爐或高爐數(shù)目較多宜采用此方法。高爐遇到突發(fā)事故停煤或休風時,磨制好的成品煤粉不得不放置在噴煤罐或煤粉倉幾天甚至更久,煤粉的溫度降低,流動性變差,不利于噴吹。因設備損壞等原因,當磨制的成品煤粉摻進雜質(zhì)時,造成噴煤管道堵塞或頻繁堵槍,影響高爐正常冶煉,煤粉不得不外排,造成資源浪費,且污染環(huán)境[1-5]。

      1 噴煤系統(tǒng)改造前的現(xiàn)狀

      邯鋼邯寶煉鐵廠(以下簡稱“邯寶”)兩座3200 m3高爐采用直接噴吹工藝,通過磨機磨制合格煤粉后,抽入布袋箱,煤粉通過灰斗、卸灰閥、振動篩進入煤粉倉。1#磨機只對應1#煤粉倉,供1#高爐噴煤使用;2#磨機對應1#、2#煤粉倉,1#、2#高爐噴煤均可使用;3#磨機只對應2#煤粉倉,供2#高爐噴煤使用。兩座高爐噴煤采用雙系列并罐噴吹,分別為1#高爐IA罐、IB罐、IIA罐、IIB罐,連接在1#煤粉倉底部;2#高爐IA罐、IB罐、IIA罐、IIB罐,連接在2#煤粉倉底部,如圖1所示。

      1.1#煤粉倉;2.下煤閥;3.進煤閥;4. 1#高爐1系列A罐;5.錐部流化閥;6.底部流化閥;7.出煤閥;8.給煤閥;9. 2#磨機;10. 2#原煤倉;11.上插板閥;12.給煤機;13.下插板閥;14. 2#煤粉倉;15.下煤閥;16.進煤閥;17. 2#高爐1系列A罐;18.錐部流化閥;19.底部流化閥;20.給煤閥;21.出煤閥。圖1 改造前的噴煤設備

      邯寶3200 m3高爐噴煤系統(tǒng)有以下不足之處:(1)高爐突然停煤時,煤粉停留在噴煤罐內(nèi)超過10 h,再次噴吹時,煤粉溫度降低,流動性變差,噴煤速率波動較大,甚至堵管道,影響高爐正常冶煉。(2)高爐正常生產(chǎn)時,煤粉倉料位維持在300 t以上,高爐休風時,料位在50 t以內(nèi),高爐送風后磨制煤粉,保證煤粉在煤粉倉內(nèi)儲存時間低于10 h。當高爐非計劃休風時,煤粉倉儲存煤粉在300 t以上,雖然煤粉倉外壁有保溫結(jié)構(gòu),但儲存超過1天以上,煤粉的溫度也會降低,不利于噴吹。(3)磨機大修周期為2~3年,大修工期需要15天以上,兩個煤粉倉不能實現(xiàn)互補,一旦一臺磨機設備出故障無法磨煤時,將無法滿足高爐噴煤量,高爐被迫減煤、停煤,影響正常冶煉。(4)因振篩、除鐵器等設備損壞,雜質(zhì)進入煤粉倉進而進入噴吹罐,或煤粉水分高、溫度低等原因,高爐頻繁出現(xiàn)堵槍,無法正常噴吹,煤粉不得不外排,影響高爐噴煤的均勻率,且污染環(huán)境。(5)高爐正常生產(chǎn)時,噴煤罐需臨時檢修,罐內(nèi)煤粉需通過人孔人工排出,費時費力,污染環(huán)境。

      2 噴煤設備的改造

      在原有的噴煤設備上安裝三段煤粉回倒管道,八個回倒閥、兩個連接閥、兩個進倉閥、兩個進磨閥。第一段是在噴煤罐的給煤閥和出煤閥之間安裝回倒管道,連接至本高爐的煤粉倉,可實現(xiàn)噴煤罐內(nèi)煤粉回倒至本高爐煤粉倉。第二段回倒管道是連接兩個煤粉倉,可實現(xiàn)1#高爐噴煤罐向2#煤粉倉回倒煤粉,2#高爐噴煤罐向1#煤粉倉回倒煤粉。第三段回倒管道是在噴煤罐的給煤閥和出煤閥之間安裝回倒管道,連接至2#磨機頂部,可實現(xiàn)噴煤罐向2#磨機輸送煤粉,煤粉重新磨制,通過布袋箱、卸灰閥、振動篩進入1#或2#煤粉倉。回倒管道的首端、末端、分支分別安裝閥門。三條回倒管道如圖2所示。

      1.1#煤粉倉;2.下煤閥;3.進煤閥;4. 1#高爐1系列A罐;5.錐部流化閥;6.底部流化閥;7.出煤閥;8.給煤閥;9. 2#磨機;10. 2#原煤倉;11.上插板閥;12.給煤機;13.下插板閥;14. 2#煤粉倉;15.下煤閥;16.進煤閥;17. 2#高爐1系列A罐;18.錐部流化閥;19.底部流化閥;20.給煤閥;21.出煤閥;22. A回倒閥;23. B回倒閥;24. C回倒閥;25. D回倒閥;26. E回倒閥;27. F回倒閥;28. G回倒閥;29. H回倒閥;30. A連通閥;31. B連通閥;32. A進倉閥;33. B進倉閥;34. A進磨閥;35. B進磨閥。圖2 改造后的噴煤設備

      第一段回倒管道是連接噴煤罐至本煤粉倉,1#高爐噴吹罐連接至1#煤粉倉,2#高爐噴吹罐連接至2#煤粉倉。管道直徑為100 mm,材質(zhì)為耐磨鋼管,壁厚5 mm。1#高爐噴吹罐連接至1#煤粉倉的回倒管道的首端,安裝在1#高爐1系列A罐的給煤閥和出煤閥之間,末端連接至1#煤粉倉,依次安裝A回倒閥、B回倒閥、C回倒閥、D回倒閥、A進倉閥。2#高爐噴吹罐連接至2#煤粉倉的回倒管道的首端,安裝在2#高爐1系列A罐的給煤閥和出煤閥之間,末端連接至2#煤粉倉,依次安裝E回倒閥、F回倒閥、G回倒閥、H回倒閥、B進倉閥。其中A回倒閥、B回倒閥、C回倒閥、D回倒閥、E回倒閥、F回倒閥、G回倒閥、H回倒閥、A進倉閥、B進倉閥直徑均為100 mm,材質(zhì)為不銹鋼。

      第二段回倒管道是連接1#煤粉倉和2#煤粉倉,實現(xiàn)1#煤粉倉煤粉下落至1#高爐噴煤罐,1#高爐噴煤罐充壓后,向2#煤粉倉回倒煤粉,供2#高爐噴煤使用。2#煤粉倉煤粉下落至2#高爐噴煤罐,2#高爐噴煤罐充壓后,向1#煤粉倉回倒煤粉,供1#高爐噴煤使用。回倒管道直徑為100 mm,材質(zhì)為耐磨鋼管,壁厚5 mm。在D回倒閥、H回倒閥之間安裝回倒管道,分別安裝A連通閥、B連通閥。其中A連通閥、B連通閥直徑均為100 mm,材質(zhì)為不銹鋼。

      第三段回倒管道是連接噴煤罐至2#磨機頂部,實現(xiàn)1#高爐噴煤罐和2#高爐噴煤罐向2#磨機回倒煤粉,煤粉重新磨制后進入1#或2#煤粉倉,供高爐噴吹使用。在A回倒閥和 B回倒閥之間安裝回倒管道,并連接至2#磨機頂部,在磨機入口安裝A進磨閥,實現(xiàn)1高爐1系列A罐向2#磨機輸送煤粉。在E回倒閥和F回倒閥之間安裝回倒管道,并連接至2#磨機頂部,在磨機入口安裝B進磨閥,實現(xiàn)2高爐1系列A罐向2#磨機輸送煤粉。其中A進磨閥、B進磨閥直徑均為100 mm,材質(zhì)為不銹鋼。

      3 噴煤設備改造后的操作方法

      噴煤系統(tǒng)的回倒裝置共三條管道對應三道操作工序,即第一條管道對應回倒操作工序、第二條管道對應互補操作工序、第三條管道對應進磨操作工序。

      3.1 回倒操作工序

      回倒操作適用于以下情況:(1)高爐突然停煤,煤粉在噴煤罐內(nèi)儲存時間t≤10 h。煤粉的溫度T,70 ℃≤ T ≤80 ℃,煤粉由噴煤罐回倒至本高爐煤粉倉。(2)噴煤罐需臨時檢修,罐內(nèi)煤粉需排空,開人孔檢查,煤粉回倒至本高爐煤粉倉。

      回倒操作過程為:第一步,打開底部流閥和錐部流化閥,向噴煤罐內(nèi)充壓至0.1~0.12 MPa之間。第二步,依次打開A回倒閥、B回倒閥、C回倒閥、D回倒閥、A進倉閥。第三步,打開出煤閥,關(guān)閉給煤閥。底部流化流量控制為80 m3/h,錐部流化流量控制為60 m3/h,噴吹罐內(nèi)煤粉回倒至本高爐煤粉倉。

      使用第一段回倒管道進行回倒操作的優(yōu)點是可將噴煤罐內(nèi)煤粉回倒至本高爐煤粉倉,待高爐送煤時再重新裝罐、噴吹,避免了煤粉在罐內(nèi)停留時間過長,再次噴吹時,煤粉溫度降低,流動性變差,噴煤速率波動較大,影響高爐正常冶煉。噴煤罐需臨時檢修,可將罐內(nèi)煤粉回倒至煤粉倉,省時省力,也避免了污染環(huán)境。

      3.2 互補操作工序

      互補操作適用于以下情況:

      (1)高爐非計劃休風24 h以上,煤粉倉儲存的煤粉在50 t以上,儲存時間t≤24 h,煤粉溫度T≥70 ℃,需將煤粉回倒至另一個煤粉倉,供高爐噴吹使用。(2)磨機大修期間,另外兩臺磨機出故障無法磨煤時,需將煤粉回倒至另一個煤粉倉,供高爐噴吹使用。

      互補操作過程為:第一步,依次打開進煤閥、下煤閥,噴煤罐裝15~20 t煤粉后,依次關(guān)閉下煤閥、進煤閥。第二步,打開底部流閥和錐部流化閥,向噴煤罐內(nèi)充壓至0.12~0.15 MPa之間。第三步,依次打開A回倒閥、B回倒閥、C回倒閥、A連通閥、B連通閥、H回倒閥、B進倉閥。第四步,打開出煤閥,關(guān)閉給煤閥。底部流化流量控制為100 m3/h,錐部流化流量控制為80 m3/h,1#高爐噴吹罐內(nèi)煤粉回倒至2#煤粉倉。同理,2#高爐噴吹罐內(nèi)煤粉也可回倒至1#煤粉倉,實現(xiàn)了1#、2#煤粉倉互補。

      使用第二段回倒管道進行互補操作的優(yōu)點是實現(xiàn)了兩個煤粉倉料位互補,1#磨機生產(chǎn)的煤粉可供2#高爐噴吹使用,3#磨機生產(chǎn)的煤粉可供1#高爐噴吹使用,在磨機大修期間或設備故障時,可保證高爐正常噴煤量,保證了高爐噴煤的穩(wěn)定性,為高爐正常冶煉提供了外圍條件。1#高爐(或2#高爐)非計劃休風24 h以上,可將煤粉回倒至2#煤粉倉(或1#煤粉倉),供2#高爐(或1#高爐)噴吹使用,避免了煤粉長時間停留在煤粉倉內(nèi),煤粉的溫度降低,流動性變差。

      3.3 進磨操作工序

      進磨操作適用于以下情況:

      (1)煤粉在煤粉倉內(nèi)儲存時間t≥24 h,溫度T≤70 ℃,煤粉需重新磨制。(2)合格煤粉的粒度為-200目且占70%以上,水分低于2.0%,若檢測粒度不合格或水分超標,應進磨機重新磨制。(3)因振篩、除鐵器等設備損壞,雜質(zhì)進入煤粉倉進而進入噴吹罐,高爐頻繁出現(xiàn)堵槍,無法正常噴吹,煤粉需重新磨制。

      進磨操作過程為:第一步,正常啟動制粉系統(tǒng),依次開啟磨機下插板閥、給煤機、磨機上插板閥、磨機,進行正常制粉作業(yè)。第二步,依次打開噴煤罐的進煤閥、下煤閥,噴煤罐裝15~20 t煤粉后,依次關(guān)閉下煤閥、進煤閥。第三步,打開底部流閥和錐部流化閥,向噴煤罐內(nèi)充壓至0.08~0.10 MPa之間。第四步,依次打開A回倒閥、A進磨閥。第五步,打開出煤閥,關(guān)閉給煤閥。底部流化流量控制為60 m3/h,錐部流化流量控制為50 m3/h,保證磨機進出口壓差控制在3.0 kPa左右。1#高爐噴吹罐內(nèi)煤粉回倒至2#磨機,煤粉重新磨制后,通過布袋箱、卸灰閥、振動篩進入1#或2#煤粉倉,供高爐噴吹使用。

      使用第三段回倒管道進行進磨操作的優(yōu)點是,回倒管道連接了噴煤罐和2#磨機,因煤粉儲存時間過長,溫度過低,或檢測煤粉粒度、水分不合格,亦或煤粉中雜質(zhì)較多,頻繁出現(xiàn)堵槍,無法正常噴吹時,可將煤粉由噴煤罐回倒至2#磨機重新磨制,通過灰斗、卸灰閥、振動篩進入1#煤粉倉或2#煤粉倉,供高爐噴吹使用,保證了噴煤的均勻率,避免煤粉外排污染環(huán)境。

      4 結(jié)論

      噴煤系統(tǒng)增加的三條管道結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、效果穩(wěn)定,現(xiàn)場實踐效果明顯。在高爐停煤或噴煤罐需檢修時將噴煤罐內(nèi)煤粉輸送回煤粉倉,待高爐送煤時再重新裝罐、噴吹。并可使兩個高爐的煤粉倉實現(xiàn)互補利用,保證噴煤的均勻率,降低了備件消耗,避免煤粉外排污染環(huán)境。為全國同類型工藝設備提供了值得借鑒的成功經(jīng)驗。

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