趙海山,張振海,郭 銳,何 博,鮑 磊
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
全球90%以上的集裝箱產自我國,近兩年進出口用的集裝箱數(shù)據(jù)增加明顯,生產集裝箱用熱軋耐候鋼市場行情較好[1-2]。生產集裝箱使用的耐候鋼主要有SPA-H、Q355NH等,規(guī)格以1.6~6.0 mm熱軋板為主。為保證集裝箱用鋼板具有良好的機械性能和耐腐蝕性能等,在熱軋板生產過程中添加一定量的Cu、Ni、P、Cr等合金元素,其中Ni元素是最昂貴的合金[3-5]。由于集裝箱用耐候鋼板合金含量高,鑄坯溫降大,熱軋規(guī)格薄等原因,常出現(xiàn)冷彎開裂等問題[6-8]。我廠CSP產線主要生產耐候鋼品種為SPA-H,年熱卷產量在10萬噸以上,占CSP產線總產量比例為10%左右。CSP產線SPA-H熱卷以薄規(guī)格為主,厚度≤2.0 mm熱卷產量占比為70%左右。
為提高產品市場競爭力,在滿足連鑄生產穩(wěn)定和產品力學性能的前提下,研究了使用增Ti成分設計思路,降低耐候鋼SPA-H中Ni含量的可行性,實現(xiàn)質量提升和降本增效目的。經過CSP流程耐候鋼SPA-H工藝優(yōu)化及性能分析,成功試制出的低成本耐候鋼SPA-H產品,在下游集裝箱行業(yè)進行試用評價,產品性能滿足客戶要求。
CSP產線生產耐候鋼SPA-H成本優(yōu)化存在一系列工藝技術難點。鋼區(qū)存在的主要問題有鑄坯縱裂紋缺陷,嚴重時會造成漏鋼事故,為確保鑄機開澆正常,SPA-H鋼成分設計按照鎳≥0.10%組產。通過開展工藝成分優(yōu)化試驗,取消耐候鋼SPA-H鋼中的Ni元素,采用Ti元素替代,對鑄機澆鑄穩(wěn)定性和鑄坯質量的影響進行跟蹤和驗證,確保成品性能滿足技術標準要求。
軋制方面的難點主要是新的成分體系與目前的體系差異大,而成分優(yōu)化后的耐候鋼SPA-H的生產又必須在澆次的末期進行工業(yè)試驗,混軋對軋制的穩(wěn)定性有較大的影響。在充分調查耐候鋼SPA-H生產控制難度的基礎上,對成分和工藝進行優(yōu)化。
為降低集裝箱用耐候鋼SPA-H生產成本,確定耐候鋼SPA-H成分見表1。
表1 耐候鋼SPA-H成分目標設計 單位:%
CSP流程耐候鋼SPA-H開發(fā)工藝流程:鐵水預處理→轉爐→LF精煉→CSP連鑄→均熱→CSP熱軋→用戶試用測評。
根據(jù)成分優(yōu)化前后的方案開展工業(yè)化試驗,進行光譜、氧氮分析測試,成分控制結果見表2。試驗爐次的Ni含量降低至0.02%,相比優(yōu)化前Ni含量降低0.09%,Ti含量增加到0.033%,相比優(yōu)化前Ti含量增加0.029%。經成分優(yōu)化后噸鋼降本在80元以上,可有效降低耐候鋼SPA-H生產成本。
表2 耐候鋼SPA-H化學成分 單位:%
成分優(yōu)化前后耐候鋼SPA-H熱卷生產力學檢驗結果見表3。通過低Ni高Ti的成分設計,生產的耐候鋼SPA-H抗拉強度、屈服強度和延伸率等力學性能指標基本一致,滿足技術標準要求。耐候鋼SPA-H成分中Ni含量的減少會降低鋼板的抗拉強度和屈服強度,Ti含量的增加,有效形成細小的TiN夾雜,在生產過程中起到細化晶粒作用,提高鋼板的力學性能,優(yōu)化成分達到降低生產成本、不降低產品質量的目的。
表3 耐候鋼SPA-H力學性能
對耐候鋼SPA-H成分優(yōu)化前后的鑄坯進行角部裂紋驗證,結果見表4和圖1。鑄坯窄部(N)和寬部(B)裂紋長度測試結果基本一致,均在2 mm以內,成分優(yōu)化后鑄坯裂紋長度控制略優(yōu),均滿足技術標準和生產要求。
表4 板坯角部酸洗驗證結果
3838(成分優(yōu)化前)
3838(成分優(yōu)化后)圖1 耐候鋼SPA-H板坯角部驗證
2.3.2 熱卷表面質量
成分優(yōu)化前后生產的耐候鋼SPA-H熱卷表面酸洗后質量見圖2。熱卷質量表面酸洗后質量控制良好,表面無明顯裂紋、劃傷等缺陷,滿足技術標準控制要求。
3838(成分優(yōu)化前)
3838(成分優(yōu)化后)圖2 耐候鋼SPA-H熱卷酸洗后表面照片
成分優(yōu)化前后耐候鋼SPA-H熱軋板進行冷彎檢驗,結果見圖3。采用冷彎2a和0a測試,成分優(yōu)化前后冷彎部位均無裂紋,測試結果均滿足技術標準要求。
3838(成分優(yōu)化前,d=2a)
3838(成分優(yōu)化后,d=0a)
3839(成分優(yōu)化前,d=2a)
3839(成分優(yōu)化后,d=0a)圖3 耐候鋼SPA-H冷彎測試結果
高Ni低Ti
低Ni高Ti(試驗鋼)圖4 試驗鋼腐蝕實驗前表面質量
腐蝕試驗采用型號為ZJFS-700的周期浸潤腐蝕試驗箱,腐蝕形貌觀察采用型號為FEI Quanta 450的掃描電鏡,銹層腐蝕產物分析采用型號為GENESIS XM2的能譜儀。周期浸潤腐蝕試樣采用尺寸為40 mm×60 mm×4 mm的掛片試樣,銹層微觀形貌觀察的試樣為15 mm×15 mm×厚度的金相試樣,試樣表面經磨床加工(Ra=0.25 μm)。
腐蝕試驗參數(shù):腐蝕液溫度45±2 ℃、箱內環(huán)境溫度45±2 ℃,環(huán)境相對濕度70%±5%R.H.,腐蝕液為0.01 mol/L的亞硫氫鈉溶液,補給液為0.02 mol/L的亞硫酸氫鈉溶液;試驗時間:72 h,每1循環(huán)周期60±3 min,其中試樣在腐蝕液中浸潤時間12±1.5 min。腐蝕產物的去除按照GB/T 16545-2015 《金屬和合金的腐蝕 腐蝕試樣上腐蝕產物的清除》進行。
腐蝕失重率(W)按下式進行計算:
式中:W-失重率,g/(m2·h);G0-試樣原始重量,g;G1-試樣試后重量,g;a-試樣長度,mm;b-試樣寬度,mm;c-試樣厚度,mm;t-試驗時間,h。
相對腐蝕率=W試驗鋼/WSPA-H×100%。
成分優(yōu)化前后耐候鋼SPA-H熱軋板進行耐腐蝕檢驗,結果見圖5。成分優(yōu)化前腐蝕率為42.66%,成分優(yōu)化后腐蝕率為42.78%,成分優(yōu)化對耐候鋼的腐蝕性能幾乎沒有影響,滿足用戶使用要求。
高Ni低Ti 低Ni高Ti(試驗鋼)圖5 試驗鋼腐蝕速率及腐蝕實驗后表面質量
成分優(yōu)化前后耐候鋼SPA-H熱卷邊部進行顯微形貌觀察,測試結果見圖6。經50倍放大后,耐候鋼SPA-H熱軋板質量控制良好,邊部無細小裂紋,成分調整對熱板邊部質量控制無明顯影響。
3838(成分優(yōu)化前,50×) 3839(成分優(yōu)化后第1卷,50×)
3839(成分優(yōu)化后第3卷,50×) 3839(成分優(yōu)化后第5卷,50×)圖6 成分優(yōu)化前后熱卷邊部顯微形貌
(1)成分優(yōu)化前后,耐候鋼SPA-H鑄坯質量、熱卷力學性能、端部表面質量良好,酸洗后表面質量良好,冷彎性能達到0級、耐腐蝕性能和顯微形貌等控制良好,滿足技術標準和用戶使用要求;
(2)成分優(yōu)化后,耐候鋼SPA-H噸鋼成本降低80元以上,年降本量達到800 萬元,滿足耐候鋼降本增效的要求,增加產品市場競爭力。