郭 嘉,何新榮,譚 銳,傅行軍
(1.國(guó)能南京電力試驗(yàn)研究有限公司,江蘇 南京 210046;2.東南大學(xué)火電機(jī)組振動(dòng)國(guó)家工程研究中心,江蘇 南京 210096)
振動(dòng)是保證汽輪發(fā)電機(jī)等大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械安全穩(wěn)定運(yùn)行的一個(gè)重要因素[1],是評(píng)價(jià)機(jī)組檢修質(zhì)量好壞的一個(gè)重要指標(biāo)。某些電廠傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為檢修后的機(jī)組振動(dòng)應(yīng)該比檢修前好,至少也應(yīng)該維持在檢修前水平,然而在現(xiàn)場(chǎng)處理振動(dòng)問題時(shí),不可避免會(huì)遇到檢修后出現(xiàn)振動(dòng)異常的現(xiàn)象。檢修后影響振動(dòng)的因素很多,其中軸系質(zhì)量分布改變是常見的一種因素[2],軸系質(zhì)量分布改變破壞了機(jī)組原有的平衡,新的不平衡在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下會(huì)產(chǎn)生附加不平衡力,該力可導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)異常。
本文針對(duì)某600 MW機(jī)組檢修后振動(dòng)異常現(xiàn)象,分析原因并提出處理方案,最終使機(jī)組順利定速帶負(fù)荷運(yùn)行。
某電廠一期工程2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的N600/24.2/566/566型超臨界中間再熱凝汽式汽輪機(jī),該汽輪機(jī)為反動(dòng)式、單軸、三缸四排汽結(jié)構(gòu);發(fā)電機(jī)為上海電機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的QFSN-630-2型發(fā)電機(jī)。汽輪發(fā)電機(jī)軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、2根低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子共5根轉(zhuǎn)子及9個(gè)支撐軸承組成,軸系支撐如圖1所示。高中壓缸軸承座采用落地結(jié)構(gòu),低壓缸軸承與相關(guān)的低壓外缸組合一體,為座缸式軸承座。
圖1 軸系結(jié)構(gòu)
該機(jī)組2020年10月檢修前各軸承振動(dòng)良好,檢修期間主要進(jìn)行了低壓缸通流間隙調(diào)整,聯(lián)軸器連接時(shí)確保聯(lián)軸器的張角、軸系同心度等參數(shù)都在檢修標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
11月18日機(jī)組檢修后首次啟動(dòng),在沖轉(zhuǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速低于2300 r/min時(shí),機(jī)組各軸承振動(dòng)良好,繼續(xù)升轉(zhuǎn)速后,2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)軸承出現(xiàn)振動(dòng)快速爬升。定速3000 r/min后,2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)軸承振動(dòng)明顯偏大,振動(dòng)數(shù)據(jù)如表1所示。隨后進(jìn)行約5 h空載暖機(jī)電氣試驗(yàn),電氣試驗(yàn)結(jié)束后機(jī)組停機(jī),測(cè)試得到機(jī)組停機(jī)過程的伯德圖,如圖2—圖5所示。
表1 空載機(jī)組定速振動(dòng)數(shù)據(jù) 單位:通頻/工頻μm/μm∠°
圖2 1號(hào)軸承停機(jī)伯德圖
圖3 2號(hào)軸承停機(jī)伯德圖
圖4 3號(hào)軸承停機(jī)伯德圖
圖5 4號(hào)軸承停機(jī)伯德圖
由現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)可知,檢修后定速期間2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)軸承振動(dòng)出現(xiàn)異常,機(jī)組振動(dòng)以工頻振動(dòng)為主。初步分析振動(dòng)異常是由于低壓缸通流間隙調(diào)整,機(jī)組存在摩擦導(dǎo)致,采用動(dòng)靜磨合的方式進(jìn)行處理,但是機(jī)組軸系振動(dòng)保持相對(duì)穩(wěn)定,沒有摩擦故障的特征。
該機(jī)組檢修前振動(dòng)保持良好,檢修過程中只進(jìn)行了低壓缸通流間隙調(diào)整,未進(jìn)行影響轉(zhuǎn)子平衡(直軸、葉片的更換)及影響支撐特性的檢修工作。由于2號(hào)、3號(hào)軸承振動(dòng)均偏大,振動(dòng)相位基本一致,并且檢修期間進(jìn)行了聯(lián)軸器重新連接,因此對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行檢查,如表2所示。
表2 檢修前后聯(lián)軸器參數(shù)對(duì)比 單位:mm
由表2可知:①檢修后聯(lián)軸器的各項(xiàng)參數(shù)都在技術(shù)要求范圍內(nèi);②檢修前后聯(lián)軸器連接參數(shù)改變較多,轉(zhuǎn)子高低差比檢修前增大約0.3 mm,聯(lián)軸器右張口比檢修前增大約0.07 mm。分析是由于檢修前后聯(lián)軸器連接狀態(tài)改變導(dǎo)致軸系振動(dòng)響應(yīng)變化。
聯(lián)軸器連接影響軸系對(duì)中狀態(tài),文獻(xiàn)[3-4]說明聯(lián)軸器連接狀態(tài)改變不僅影響軸系二倍頻響應(yīng),也影響工頻成分響應(yīng),原因是由于軸系質(zhì)量分布改變。由伯德圖可知,3號(hào)、4號(hào)軸承在2892 r/min存在明顯波峰,表明低壓缸轉(zhuǎn)子的二階臨界轉(zhuǎn)速距離工作轉(zhuǎn)速非常近。由振動(dòng)力學(xué)知識(shí)可知,臨界轉(zhuǎn)速附近轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng)敏感[5]。
綜合分析本次檢修后機(jī)組振動(dòng)異常原因:①聯(lián)軸器連接狀態(tài)改變影響了機(jī)組原有軸系質(zhì)量分布;②低壓缸轉(zhuǎn)子振動(dòng)不平衡響應(yīng)非常敏感,輕微質(zhì)量分布改變可引起振動(dòng)響應(yīng)顯著變化。
本次檢修后振動(dòng)異常,從振動(dòng)性質(zhì)上主要為普通強(qiáng)迫振動(dòng),由于聯(lián)軸器連接狀態(tài)改變,影響了原有軸系質(zhì)量分布,導(dǎo)致軸系響應(yīng)異常敏感。鑒于軸系振動(dòng)保持相對(duì)穩(wěn)定,采用動(dòng)平衡方式解決,現(xiàn)場(chǎng)采用動(dòng)平衡方式較多,常用的2種方法為聯(lián)軸器平衡法及諧響應(yīng)分析法。
a.聯(lián)軸器平衡法
在聯(lián)軸器處加重會(huì)對(duì)兩側(cè)的轉(zhuǎn)子都有影響,一般來說,在聯(lián)軸器兩側(cè)軸承振動(dòng)都異常且相位同相(相位差小于60°)的情況下,選擇在聯(lián)軸器加重會(huì)有較好效果[6]。
本次事故中2號(hào)、3號(hào)軸承振動(dòng)較大且相位同相,第一選擇是在聯(lián)軸器上加重。但是現(xiàn)場(chǎng)由于2號(hào)、3號(hào)軸承之間的聯(lián)軸器上沒有加重孔位;且在聯(lián)軸器上加重需要停油,并網(wǎng)時(shí)間緊迫不能停油且時(shí)間長(zhǎng),無法在聯(lián)軸器上加重。因此采用諧響應(yīng)分析法。
b.諧響應(yīng)分析法
根據(jù)柔性轉(zhuǎn)子振型特征:一階振型下,轉(zhuǎn)子兩端的振動(dòng)大小相等,相位相同,轉(zhuǎn)子振動(dòng)呈現(xiàn)對(duì)稱分布;二階振型下,轉(zhuǎn)子兩端的振動(dòng)大小相等,相位相反,轉(zhuǎn)子兩端振動(dòng)呈現(xiàn)反對(duì)稱分布。
圖6 諧響應(yīng)振動(dòng)分解圖
在滿足正交性的條件下,對(duì)稱分量是由于一階型式的不平衡分布引起,反對(duì)稱分量是由二階型式的不平衡分布引起。施加對(duì)稱配重消除一階型式振動(dòng),施加反對(duì)稱配重消除二階型式振動(dòng)[7]。
由于3號(hào)、4號(hào)軸承振動(dòng)基本以反對(duì)稱分量為主,結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)可以通過反對(duì)稱配重處理3號(hào)、4號(hào)軸承振動(dòng)。針對(duì)1號(hào)、2號(hào)軸承振動(dòng),分解發(fā)現(xiàn)其存在等量對(duì)稱以及反對(duì)稱分量,需要同時(shí)施加對(duì)稱及反對(duì)稱平衡量。
由于現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)缺少高中壓轉(zhuǎn)子的平衡塊,先進(jìn)行低壓轉(zhuǎn)子平衡,最后實(shí)施方案為3號(hào)瓦側(cè)610 g∠95°,4號(hào)瓦側(cè)610 g∠275°。加重后振動(dòng)如表3所示。
由表3可知,反對(duì)稱加重達(dá)到了預(yù)期效果,有效降低了3號(hào)、4號(hào)軸承振動(dòng),同時(shí)隨著3號(hào)軸承振動(dòng)下降,2號(hào)軸承振動(dòng)也有所降低。這也證實(shí)了聯(lián)軸器對(duì)軸系振動(dòng)的影響。
表3 低壓缸加重后軸承振動(dòng)數(shù)據(jù) 單位:通頻/工頻μm/μm∠°
針對(duì)1號(hào)、2號(hào)軸承振動(dòng),需要同時(shí)施加對(duì)稱以及反對(duì)稱平衡量。平衡對(duì)稱分量常用2種方式:①可以在轉(zhuǎn)子兩側(cè)同時(shí)試加;②在主跨轉(zhuǎn)子的中間部位加重。但是現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)1號(hào)軸承加重人孔無法打開,高中壓轉(zhuǎn)子中間部位也無法加重,只能在2號(hào)軸承處單側(cè)加重。
單平面加重可以視為同時(shí)施加了對(duì)稱和反對(duì)稱分量的特例,按照?qǐng)D7方式進(jìn)行分解。
圖7 單平面加重分解示意圖
(1)
由振動(dòng)力學(xué)知識(shí)可知,在對(duì)應(yīng)的臨界轉(zhuǎn)速下相應(yīng)振型被放大,對(duì)不平衡的變化比較敏感。對(duì)于汽輪發(fā)電機(jī)組,由于工作轉(zhuǎn)速大多在一、二階臨界轉(zhuǎn)速之間,平衡對(duì)稱分量時(shí)必須考慮一階臨界轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)數(shù)據(jù)。
工程實(shí)踐表明,單平面加重有時(shí)很難同時(shí)兼顧轉(zhuǎn)子兩側(cè)振動(dòng)以及轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速和工作轉(zhuǎn)速下的振動(dòng),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)所謂的“蹺蹺板”現(xiàn)象。同時(shí)單平面加重對(duì)振型的正交性要求較大,而且求得的對(duì)稱和反對(duì)稱的影響系數(shù)發(fā)散度有時(shí)會(huì)較大,使用時(shí)需要仔細(xì)分析,應(yīng)慎重使用[8]。
在綜合考慮了對(duì)稱和反對(duì)稱分量后,發(fā)現(xiàn)無法同時(shí)兼顧1號(hào)軸承的過臨界轉(zhuǎn)速以及2號(hào)軸承工作轉(zhuǎn)速下振動(dòng),最后確定過臨界轉(zhuǎn)速下振動(dòng)不超過200 μm,工作轉(zhuǎn)速下振動(dòng)不超過100 μm。在2號(hào)軸承處加重480 g∠90°,結(jié)合變閥位將軸系振動(dòng)降低至可接受范圍內(nèi),如表4所示。
表4 處理后軸承振動(dòng)數(shù)據(jù) 單位:μm
a.聯(lián)軸器連接影響軸系對(duì)中狀態(tài),一定程度可導(dǎo)致平衡狀態(tài)改變。對(duì)于不平衡響應(yīng)敏感的軸系,輕微質(zhì)量分布改變可導(dǎo)致振動(dòng)響應(yīng)顯著變化。
b.采用動(dòng)平衡方式可將軸系振動(dòng)降低,動(dòng)平衡方式有聯(lián)軸器平衡法及諧響應(yīng)分析法等,現(xiàn)場(chǎng)加重根據(jù)實(shí)際情況選擇。
c.使用諧響應(yīng)分析法平衡對(duì)稱分量時(shí),要同時(shí)考慮工作轉(zhuǎn)速及臨界轉(zhuǎn)速時(shí)的振動(dòng)。
d.對(duì)于振動(dòng)響應(yīng)敏感的機(jī)組,在檢修時(shí)不僅要保證聯(lián)軸器連接的各項(xiàng)參數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),還要注意檢修前后參數(shù)的對(duì)比,盡可能避免由于檢修前后參數(shù)大幅改變引起軸系質(zhì)量分布改變,最終導(dǎo)致振動(dòng)響應(yīng)顯著變化。