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      陽(yáng)泉五礦選煤廠壓濾機(jī)濾液高效利用技術(shù)改造

      2022-08-17 06:59:22馮志斌
      現(xiàn)代礦業(yè) 2022年7期
      關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)煤泥絮凝劑

      馮志斌

      (潞安化工集團(tuán)陽(yáng)泉五礦選煤廠)

      陽(yáng)泉五礦選煤廠已有30 a的歷史,2021年4月山西省屬國(guó)有企業(yè)改革劃歸為潞安化工集團(tuán)。潞安集團(tuán)要求生產(chǎn)精益求精及節(jié)能減耗,五礦選煤廠后續(xù)雖技改多次,但壓濾車間一直沿用濾液只提供循環(huán)水箱用水的單一方式。壓濾車間濾液處理流程單一,壓濾工段所用的渣漿泵冷卻水全部為自來(lái)水,若車間清水泵出現(xiàn)故障,將直接影響生產(chǎn)。為避免單靠清水泵供給冷卻水并提高生產(chǎn)穩(wěn)定性,對(duì)2臺(tái)壓濾機(jī)的濾液管路進(jìn)行了技術(shù)改造,對(duì)壓濾機(jī)加藥裝置進(jìn)行了自動(dòng)化改造,以達(dá)到濾液高效利用及節(jié)約自來(lái)水的目的[1]。

      1 改造原因

      潞安化工陽(yáng)泉五礦選煤廠位于山西省平定縣境內(nèi),缺水嚴(yán)重,導(dǎo)致自來(lái)水成本偏高,建廠以來(lái),洗水系統(tǒng)一直未進(jìn)行工藝優(yōu)化,始終采用傳統(tǒng)的洗水模式處理煤泥水。壓濾車間的基本情況為二段濃縮后,經(jīng)高頻篩處理后的煤泥水直接通過(guò)管路打入壓濾車間濃縮池,底流通過(guò)底流泵后,在攪拌桶中添加絮凝劑等藥劑,經(jīng)壓濾機(jī)壓濾后,煤泥成為產(chǎn)品銷售,清水則直接打到洗煤主樓的7 層水箱循環(huán)再使用[2],但主要存在以下問(wèn)題。

      (1)壓濾產(chǎn)生的濾液清水濃度很低,全部給入洗水循環(huán)系統(tǒng)再循環(huán),浪費(fèi)嚴(yán)重。由于五礦選煤廠的煤質(zhì)很差,原煤中夾帶的巖漿泥也進(jìn)入了洗水系統(tǒng)[3]。隨著節(jié)能降耗與環(huán)保要求的日益嚴(yán)峻,分流出部分清水用于冷卻泵或衛(wèi)生清掃、降塵,降低廠區(qū)自來(lái)水總用量勢(shì)在必行。

      (2)壓濾系統(tǒng)的給料一直采用攪拌桶加藥后隨管路一同進(jìn)入壓濾機(jī)分離,但依靠的是人工目測(cè)加藥,加藥的多少僅僅依靠觀察或桿測(cè)煤泥水的渾濁程度,缺乏客觀的科學(xué)指導(dǎo),存在諸多不穩(wěn)定因素[4]。如果加藥過(guò)多,將導(dǎo)致結(jié)痂或掛壁,攪拌桶內(nèi)的雜物會(huì)越來(lái)越多;如果加藥過(guò)少,則導(dǎo)致藥量不足,產(chǎn)生煤泥水濃度過(guò)高的問(wèn)題。

      (3)現(xiàn)有管路構(gòu)造單一,冷卻壓濾車間所屬泵的機(jī)械盤根和機(jī)械密封用水全部來(lái)自清水,一旦清水泵發(fā)生故障,將影響整個(gè)車間的生產(chǎn),導(dǎo)致水系統(tǒng)停車,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)[5]。

      (4)壓濾車間所屬的閥門靈活性差,且僅僅依靠人工開關(guān),當(dāng)有緊急情況發(fā)生時(shí),人工勞動(dòng)強(qiáng)度大且事故易發(fā),會(huì)產(chǎn)有跑水現(xiàn)象,甚至產(chǎn)生壓皮帶或壓刮板的情況[6],嚴(yán)重制約產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

      (5)壓濾機(jī)的濾液池缺少分離裝置,壓濾機(jī)分離出的煤泥很容易掉落到分離出的清水中,導(dǎo)致濾液濃度增加[7],進(jìn)入到循環(huán)水中造成洗水濃度過(guò)高,而影響正常生產(chǎn)。

      (6)壓濾車間2臺(tái)濃縮機(jī)分別通過(guò)給料泵單獨(dú)給料至各自對(duì)應(yīng)的壓濾機(jī),每臺(tái)濃縮機(jī)產(chǎn)生的底流供應(yīng)3 臺(tái)壓濾機(jī),一旦某個(gè)濃縮機(jī)發(fā)生故障,則會(huì)導(dǎo)致一半的壓濾機(jī)由于無(wú)法給料而停車[8]。因此,需對(duì)管路進(jìn)行聯(lián)通改造,保證壓濾機(jī)不間斷給料,穩(wěn)定生產(chǎn)。

      2 改造方案

      2.1 壓濾機(jī)濾液收集裝置改造

      壓濾機(jī)采用人工卸餅的方式分離煤泥,由于陽(yáng)泉五礦原煤煤質(zhì)原因,洗水濃度波動(dòng)較大,為了降低洗水濃度,依賴壓濾車間對(duì)細(xì)顆粒進(jìn)行處理。進(jìn)入壓濾機(jī)前的物料往往需要加入絮凝劑或氯化鎂等化學(xué)藥劑,致使煤泥水化學(xué)性質(zhì)改變,壓濾機(jī)壓出的煤泥與濾布難以分離,職工勞動(dòng)強(qiáng)度較大,小車需要通過(guò)取拉板卸料[9]。由于壓濾車間采用人工卸煤泥的方式,煤泥在人工與機(jī)械的雙重作用下重力不好把控,甚至出現(xiàn)失衡而滑向干凈濾液槽的現(xiàn)象,成為技改的一大難題[10]。

      經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘探及多次現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),決定在收集槽加設(shè)鐵板。在不改變收集槽高度的前提下,用預(yù)先制作好的鐵板焊制45°的等長(zhǎng)擋煤裝置,增大煤泥滑入刮板的概率,防止煤泥滑入收集濾液槽內(nèi),影響濾液濃度。改造前后收集槽結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

      2.2 增設(shè)電動(dòng)閥門分流清水污水

      在壓濾層增加清水收集桶,壓濾機(jī)部分澄清濾液將進(jìn)入清水桶用于密封或盤根冷卻。調(diào)整車間管路流向,在清水和污水管道加置分流三通和清水、污水閥門,使澄清濾液流入清水桶,污水進(jìn)入濾池。在清水、污水分流過(guò)程中,需降低清水的濾液濃度,保證清水質(zhì)量,同時(shí)需避免壓濾機(jī)因?yàn)V布損壞或物料進(jìn)入壓濾機(jī)瞬間微細(xì)煤泥水顆粒穿過(guò)濾布導(dǎo)致清水濾液濃度加大的情況[11-12]。

      為避免上述情況的出現(xiàn),清水、污水閥門采用機(jī)械化程度較高的電動(dòng)閥門,利用電動(dòng)閥門開關(guān)的靈活性,加裝監(jiān)控設(shè)備。當(dāng)濾布出現(xiàn)損壞或給料瞬間壓力過(guò)大時(shí),控制濾液流向,保證污水不流入清水桶,同時(shí)可有效避免煤泥水外泄,保障生產(chǎn)順行。

      2.3 增設(shè)自動(dòng)加藥裝置

      原有加藥系統(tǒng)人工在壓濾車間二層觀察口處加藥,廠區(qū)化驗(yàn)組的煤泥水濃度如不能及時(shí)更新,加藥量將會(huì)出現(xiàn)偏差,現(xiàn)對(duì)壓濾機(jī)的加藥裝置進(jìn)行自動(dòng)化改造,改善全部依靠人工加藥而產(chǎn)生的藥劑濃度過(guò)大或過(guò)小對(duì)煤泥與清水分離產(chǎn)生的影響[13]。

      (1)由單一的攪拌桶加藥,改為3 個(gè)部分組合加藥,將藥劑的分解、熟化、儲(chǔ)備融為一體,每個(gè)獨(dú)立的部分由隔板阻擋,隔板未全部封口,上方留有溢流缺口部分。阻擋煤泥等雜物進(jìn)入儲(chǔ)備藥物的箱體,保證箱體內(nèi)的藥物不受外界影響。

      (2)攪拌器改造。箱體改造后,攪拌器不連續(xù)作業(yè),絮凝劑在水中的溶解程度提高,絮凝劑熟化程度也隨之提高,減少了由于藥劑不完全溶解而產(chǎn)生的掛壁或固體結(jié)痂增多的現(xiàn)象,同時(shí)可有效減少攪拌電機(jī)的電能消耗[14-15]。

      (3)絮凝劑添加方式自動(dòng)化改造。改造前,根據(jù)系統(tǒng)給出的指定濃度,崗位工將定量的絮凝劑干料倒入加藥漏斗,設(shè)備自帶的螺旋把絮凝劑帶入溶解箱中。絮凝劑添加方式自動(dòng)化改造后,絮凝劑的添加量由之前的人工確定變?yōu)橛呻妱?dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速控制,增加的自動(dòng)開關(guān)閥門與攪拌桶同時(shí)啟動(dòng),大大提高了絮凝劑的溶解程度,產(chǎn)生溢流后,再流入熟化箱體部分。儲(chǔ)藥箱加設(shè)液體計(jì)量器,可對(duì)液體位置進(jìn)行全面監(jiān)測(cè),自動(dòng)控制系統(tǒng)中由液位高低加設(shè)控制節(jié)點(diǎn);當(dāng)絮凝劑溶解產(chǎn)生的液體到達(dá)最高限度時(shí),將清水供給閥門自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)向攪拌桶中添加干燥的絮凝劑;當(dāng)液體位置在中部以下時(shí),清水供給閥門與絮凝劑加藥閥門同時(shí)開啟,保證藥劑充分溶解;當(dāng)清水與藥劑都觸底時(shí),液位檢測(cè)儀將發(fā)出警報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)停止給料,螺旋桿同步停止運(yùn)轉(zhuǎn);當(dāng)液位檢測(cè)儀再次監(jiān)測(cè)到藥劑與水混合物比中部位置高時(shí),加藥與螺旋攪拌再次同時(shí)啟動(dòng)[16]。

      2.4 水系統(tǒng)循環(huán)改造

      改造前,清水全部使用選煤廠統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)的自來(lái)水,車間的衛(wèi)生清掃及降塵用水也使用購(gòu)入的自來(lái)水,清水泵負(fù)荷很大。通過(guò)技術(shù)論證,壓濾產(chǎn)生的濾液由于電動(dòng)閥門與增加濾液擋板的共同作用,清水與污水的分離已能實(shí)現(xiàn)。通過(guò)底流泵與壓濾一層增加清水箱并在原有基礎(chǔ)上增加管路,實(shí)現(xiàn)濾液的充分利用。通過(guò)將設(shè)備管路并聯(lián)連接,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),能夠切換至備用流程,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

      (1)在2 個(gè)濃縮池的底流泵給料系統(tǒng)中,連接612#濃縮機(jī)下方的615#泵出料管至611#濃縮池的底流泵出料管。當(dāng)其中1個(gè)濃縮機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),通過(guò)控制電動(dòng)閥門,將1 個(gè)濃縮池的底流打向所有壓濾機(jī),可有效解決因濃縮池故障而導(dǎo)致的壓濾機(jī)全線停車情況。2 個(gè)濃縮池可根據(jù)設(shè)備狀況、洗水濃度隨時(shí)變換底流流向,濾液濃度也會(huì)得到有效保證[17]。

      (2)在壓濾車間一層加設(shè)管路與清水箱,合格的濾液流入清水箱。加設(shè)冷卻泵專用管路,并入到清水泵提供冷卻水的管路;加設(shè)清掃專用管路,改善清掃車間衛(wèi)生;改造原循環(huán)水管路,使其部分進(jìn)入循環(huán)水箱,部分用以冷卻水泵與清掃;在降塵用水系統(tǒng)中接入濾液管路,用以車間降塵[18]。

      改造前后洗水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2、圖3。

      3 改造效果及效益分析

      選煤廠壓濾車間每天開車時(shí)間24 h,原有壓濾車間一層清水泵的額定功率為5.5 kW,工業(yè)電費(fèi)以0.6元計(jì)算,改造后電費(fèi)可少支出2 376 元,每日節(jié)約用水量43 m3,節(jié)約水費(fèi)283.8 元。改造前,絮凝劑添加依靠人工肉眼觀測(cè),加藥系統(tǒng)改造后,絮凝劑使用量每天減少69 kg,在減少絮凝劑使用量的同時(shí),提高了環(huán)保效益及經(jīng)濟(jì)效益。

      4 結(jié) 論

      潞安化工陽(yáng)泉五礦選煤廠壓濾車間濾液重復(fù)利用技改項(xiàng)目通過(guò)洗水系統(tǒng)管路及設(shè)備改造,實(shí)現(xiàn)了煤泥與清水的徹底分離,解決了壓濾車間由于系統(tǒng)單一,煤泥分離程度不高而產(chǎn)生的清水浪費(fèi)與絮凝劑添加不科學(xué)的問(wèn)題。改造后降低了藥劑耗量及水資源用量,環(huán)保效益及經(jīng)濟(jì)效益顯著。

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