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      ZGM113型中速磨煤機(jī)提高出力改造

      2022-08-26 07:35:00魏廣鴻
      東北電力技術(shù) 2022年7期
      關(guān)鍵詞:煤管流化磨盤

      魏廣鴻,王 榮,劉 吉,王 耀,常 屹

      (1.內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 豐鎮(zhèn) 012100;2.新疆油田公司應(yīng)急搶險救援中心,新疆 克拉瑪依 834000)

      近年來,受燃煤短缺及價格上漲等不利因素影響,越來越多的燃煤發(fā)電機(jī)組開始摻燒劣質(zhì)煤降低發(fā)電成本。由于實際燃用煤種偏離設(shè)計煤種,導(dǎo)致鍋爐制粉系統(tǒng)出現(xiàn)干燥出力不足、煤粉管堵塞、制粉系統(tǒng)磨損嚴(yán)重等一系列問題。有的電廠根據(jù)實際燃用煤種特性對磨煤機(jī)進(jìn)行了適當(dāng)技術(shù)改造,提高劣質(zhì)煤摻燒比例,進(jìn)一步降低發(fā)電成本[1-5]。

      本文針對京隆發(fā)電公司磨煤機(jī)選型偏小、出力不足和制粉電耗偏高的問題,以優(yōu)化磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉流場、提高磨盤研磨及煤粉分離效率為目的,采用大型氣固兩相流數(shù)值模擬等技術(shù),創(chuàng)造性地提出在磨煤機(jī)內(nèi)部加裝切斷分離器裝置及噴嘴干燥風(fēng)裝置,在保證制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下增加磨煤機(jī)出力、降低制粉系統(tǒng)電耗,進(jìn)一步提高劣質(zhì)煤摻燒比例,降低燃料成本,緩解企業(yè)經(jīng)營壓力[6-8]。

      1 設(shè)備概況

      京隆發(fā)電公司2×600 MW亞臨界空冷機(jī)組,鍋爐采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),北京電力設(shè)備總廠制造的ZGM113型中速輥式磨煤機(jī),最大通風(fēng)量為100.87 t/h,轉(zhuǎn)速為24.2 r/min,分離器型式為靜態(tài)離心擋板式,使用設(shè)計煤種標(biāo)準(zhǔn)出力為64.66 t/h(R90=20%,HGI=50),磨煤機(jī)最大出力為72.78 t/h。每臺爐配6臺磨煤機(jī),設(shè)計煤種為準(zhǔn)格爾礦煤,校核煤種為晉北代表煤。燃燒設(shè)計煤種時,5臺運(yùn)行,1臺備用。

      由于煤炭資源緊張,京隆發(fā)電公司近年來一直摻燒低成本、低熱值劣質(zhì)煤。由于實際煤種遠(yuǎn)偏離設(shè)計煤種,導(dǎo)致鍋爐制粉系統(tǒng)干燥出力不足,磨煤機(jī)出口溫度在50~55 ℃左右,曾多次發(fā)生磨煤機(jī)滿煤、煤粉管堵塞的情況。通過提高一次風(fēng)壓、一次風(fēng)速、增加磨煤機(jī)風(fēng)煤比及開大磨煤機(jī)分離器出口擋板等手段最大限度增加磨煤機(jī)出力,加劇了磨煤機(jī)內(nèi)部磨輥輥架、筒體、噴嘴環(huán)、靜環(huán)和煤粉管道的磨損,同時磨煤機(jī)及一次風(fēng)機(jī)電耗也會增加。因此,根據(jù)現(xiàn)有煤種特性對磨煤機(jī)進(jìn)行適當(dāng)改造,提高出力,降低電耗,保證制粉系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下實現(xiàn)高負(fù)荷磨煤機(jī)五運(yùn)一備的目的,從安全性、經(jīng)濟(jì)性方面來說都是非常必要的。磨煤機(jī)性能參數(shù)見表1。

      表1 磨煤機(jī)性能參數(shù)

      2 改造思路

      在總結(jié)公司歷年來磨煤機(jī)進(jìn)行增速、分離器內(nèi)部改造等經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出充分優(yōu)化磨煤機(jī)內(nèi)部流場、提高磨盤研磨及煤粉分離效率的技術(shù)路線,以達(dá)到減少合格煤粉多次碾壓的目的,進(jìn)一步提高磨煤機(jī)出力和降低制粉電耗,最終實現(xiàn)滿負(fù)荷磨煤機(jī)五運(yùn)一備的目的。

      因B、C、D、E磨為主力磨,A磨作為等離子點火磨要保證煤質(zhì),F(xiàn)磨作為五運(yùn)一備的備用磨,因此選擇對B、C、D、E共4臺磨煤機(jī)進(jìn)行改造,改造主要分為三部分:中心干燥+磨盤流化+回粉錐體優(yōu)化。

      第一部分:中心干燥[9]。采用多級配風(fēng)方式,在給煤機(jī)下插板后1 m的位置增加原煤干燥風(fēng),提高原煤的可磨性。該部分改造是將磨煤機(jī)熱一次風(fēng)提前與原煤混合,經(jīng)計算此部分風(fēng)量約占單臺磨煤機(jī)入口總風(fēng)量的5%,加入落煤管可提高原煤溫度約15 ℃,能有效提高磨煤機(jī)研磨出力、降低磨煤機(jī)電耗。經(jīng)計算,抽取熱一次風(fēng)總量的5%對噴嘴環(huán)風(fēng)速的影響可忽略不計?;旌巷L(fēng)室見圖1。

      圖1 落煤管新增混合風(fēng)室

      第二部分:磨盤流化。從落煤管下落的原煤經(jīng)過磨輥磨盤研磨,細(xì)粉混合在原煤里,不易分離[10-11]。通過加裝磨盤吹掃風(fēng),原煤在一次熱風(fēng)吹掃、干燥、流化擾動作用下,合格煤粉被分離卷吸從分離器進(jìn)入爐膛燃燒,避免合格煤粉多次碾壓,增加電機(jī)出力。磨盤新增流化風(fēng)管道見圖2。

      圖2 磨盤新增流化風(fēng)管道(黃色管道)

      第三部分:回粉錐體優(yōu)化[12-13]。切斷分離器分離粗顆粒再次循環(huán)途徑。由于原煤水分存在不確定性,根據(jù)現(xiàn)場實際,延長分離器下錐體管,將分離器分離粗粉直接與原煤混合,阻斷分離器粗粉在磨煤機(jī)內(nèi)部再次循環(huán),直接回到磨輥主研磨區(qū)進(jìn)行研磨,有效降低風(fēng)阻。對磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉濃度流場進(jìn)行模擬(見圖3、圖4),這部分一次風(fēng)由于沒有經(jīng)過噴嘴環(huán),通風(fēng)風(fēng)阻略有減小,速度略有增加,致使磨煤機(jī)的阻力降低約350 Pa。通風(fēng)攜帶煤粉能力有所提高,煤粉濃度則由原來的0.53 kg/m3增加到0.60 kg/m3,煤粉濃度可提高約13.2%。

      圖3 數(shù)值模擬磨煤機(jī)中心截面煤粉濃度分布

      圖4 數(shù)值模擬磨煤機(jī)內(nèi)部煤粉濃度分布俯視圖

      3 改造方案

      改造結(jié)合機(jī)組檢修進(jìn)行,改造及后續(xù)調(diào)試總工期約20天。

      a.在給煤機(jī)出口插板門后落煤管上加裝干燥流化風(fēng)裝置,增加原煤干燥風(fēng),提高原煤的可磨性。熱一次風(fēng)取至磨煤機(jī)入口熱風(fēng)調(diào)門后熱一次風(fēng)道,開Φ530 mm孔,接Φ530 mm金屬膨脹節(jié),安裝DN500高溫蝶閥及DN500電動調(diào)節(jié)風(fēng)門,電動調(diào)節(jié)風(fēng)門后接Φ530×5 mm無縫鋼管,接至落煤管混合風(fēng)室,新增熱風(fēng)管道增加100 mm厚保溫,見圖5。

      圖5 落煤管加裝中心干燥風(fēng)管路示意圖

      b.在磨煤機(jī)入口水平段開Φ219 mm孔,加裝1臺DN200耐高溫手動蝶閥及1臺DN200開關(guān)型電動蝶閥,見圖6。在磨煤機(jī)外筒壁切開Φ219 mm的孔接入熱一次風(fēng)管,與磨煤機(jī)外粉錐密封風(fēng)管下Φ159 mm環(huán)形風(fēng)管相連。在三角壓架處引Φ95×10 mm鑄造熱一次風(fēng)管,下部開口開噴嘴,噴嘴向下,將研磨合格細(xì)粉擾動、揚(yáng)起,由旋轉(zhuǎn)一次風(fēng)帶向分離器。靠近落煤管位置加裝3個向上噴頭形成旋轉(zhuǎn)氣流向上,擾動、吹掃原煤,將原煤中合格煤粉進(jìn)行分離,隨旋轉(zhuǎn)氣流帶向出口粉管,既可以降低磨煤機(jī)出口煤粉混合物溫度,降低煤粉發(fā)生爆炸的幾率,還能降低一次風(fēng)阻力,降低一次風(fēng)機(jī)電耗[14-15]。

      圖6 磨煤機(jī)磨盤吹掃風(fēng)改造示意圖

      c.將磨煤機(jī)分離器下錐體延長與Φ630×10 mm落煤管相連接,中間連接部位為法蘭連接,便于磨煤機(jī)大修時拆除延長管,見圖7。

      圖7 落煤管延長減少煤粉磨內(nèi)再循環(huán)

      4 性能試驗

      4.1 試驗方案

      為驗證磨煤機(jī)改造后的效果,通過開關(guān)落煤管加熱擾動風(fēng)和磨盤吹掃風(fēng),對B、C、D、E磨煤機(jī)出口溫度、額定出力、最大出力及磨煤單耗與改造前運(yùn)行情況進(jìn)行對比。試驗分為工況一:將流化風(fēng)門和干燥風(fēng)門全部關(guān)閉(開度為0%),將磨煤機(jī)帶到最大出力;工況二:在保持原磨煤機(jī)的最大出力的同時,將流化風(fēng)和干燥風(fēng)打開;工況三:將流化風(fēng)門和干燥風(fēng)門全部打開(開度為100%),將磨煤機(jī)帶到最大出力。所有試驗工況期間冷風(fēng)門開度0%,熱風(fēng)門開度100%。

      4.2 試驗結(jié)果

      B、C、D、E磨煤機(jī)600 MW負(fù)荷試驗參數(shù)見表2—表5,B、C、D、E磨煤機(jī)改造前后出力情況對比見表6。試驗期間先將改造后的流化風(fēng)和干燥風(fēng)全部關(guān)閉,B、C、D、E磨煤機(jī)最大出力分別為52.41 t/h、51.31 t/h、51.48 t/h、51.61 t/h。將干燥風(fēng)和流化風(fēng)全部打開,B、C、D、E磨煤機(jī)最大出力為62.51 t/h、62.03 t/h、65.35 t/h、61.85 t/h,磨煤機(jī)出力分別增加19.13%、20.13%、26.48%、19.75%。

      表2 B磨煤機(jī)600 MW負(fù)荷試驗參數(shù)

      表3 C磨煤機(jī)600 MW負(fù)荷試驗參數(shù)

      表4 D磨煤機(jī)600 MW負(fù)荷試驗參數(shù)

      表5 E磨煤機(jī)600 MW負(fù)荷試驗參數(shù)

      表6 B、C、D、E磨煤機(jī)改造前后出力情況對比

      表7 試驗期間各臺磨煤機(jī)煤粉細(xì)度R90平均值對比 單位:%

      通過試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)改造后磨煤機(jī)出力有所增加,煤粉細(xì)度略有下降。磨煤機(jī)干燥風(fēng)、流化風(fēng)全關(guān)至全開,B、C、D、E磨煤機(jī)煤粉細(xì)度R90平均值由29.5%、21.15%、36.96%、26.26%下降至24.7%、14.23%、28.43%、21.43%。見表7。

      5 經(jīng)濟(jì)性計算

      該改造項目總投資115萬元,包括設(shè)備購置、材料及施工費(fèi)。改造后磨煤機(jī)實現(xiàn)五運(yùn)一備,F(xiàn)磨煤機(jī)可以長時間停備。每年機(jī)組運(yùn)行約6500 h,F(xiàn)磨煤機(jī)按照1年運(yùn)行3000 h統(tǒng)計,磨煤單耗按8 kWh/t計算,煤量按40 t/h估算,上網(wǎng)電價按0.29元/kWh計算,全年預(yù)計節(jié)約電費(fèi)27.84萬元。改造后B、C、D、E磨除D磨單耗增加外,其他3臺磨磨煤單耗都有所下降。按B、C、D、E磨煤機(jī)每臺每年運(yùn)行4000 h,按每臺磨煤量50 t/h估算,全年節(jié)約電費(fèi)約11.46萬元。改造后全年節(jié)約電費(fèi)約39.3萬元,改造后2.5年便可收回成本。

      6 結(jié)語

      通過對ZGM113型中速磨煤機(jī)進(jìn)行中心干燥+磨盤流化+回粉錐體優(yōu)化改造,有效切斷分離粗粉顆粒的再次循環(huán)途徑,將碾磨合格煤粉及時擾動分離出來,提高干燥分離效率,保證了煤粉的均勻性。從運(yùn)行參數(shù)及性能試驗報告分析,改造后的磨煤機(jī)出力增加約20%,個別磨煤機(jī)制粉單耗、煤粉細(xì)度下降明顯,既實現(xiàn)了磨煤機(jī)提高出力,機(jī)組高負(fù)荷五用一備的運(yùn)行方式,還可降低制粉單耗,每年產(chǎn)生近40萬元的經(jīng)濟(jì)效益。該改造方案與更換減速機(jī)、改造動態(tài)分離器等其他改造方案相比成本低、效果好、檢修維護(hù)量小,代表了磨煤機(jī)改造的最新技術(shù)路線和方向。該技術(shù)為國內(nèi)首創(chuàng),可供磨煤機(jī)出力不足、電耗偏高的電廠參考。

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