• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      一起E190 飛機(jī)主輪軸承碎裂故障的分析

      2022-08-27 09:31:02朱聞?wù)?/span>廣西北部灣航空有限責(zé)任公司
      航空維修與工程 2022年7期
      關(guān)鍵詞:機(jī)輪輪軸錐形

      ■ 朱聞?wù)?廣西北部灣航空有限責(zé)任公司

      1 故障情況

      某日,AOC 接到Y(jié) 機(jī)場報告,在跑道頭撿到一塊圓形的鋁質(zhì)材料金屬片,直徑約為8.5cm。因本公司一架E190 飛機(jī)起飛時間相近,AOC 工程師通過衛(wèi)星電話與正在飛行的機(jī)組進(jìn)行溝通,機(jī)組聲稱在起飛滑跑過程中除左內(nèi)主輪剎車溫度相對偏高外,沒有其他警告信息,也未發(fā)現(xiàn)異常情況。

      飛機(jī)在下一機(jī)場正常落地。檢查發(fā)現(xiàn)左內(nèi)側(cè)主輪的輪軸保護(hù)蓋有明顯損傷,被切割成直徑約為8.5cm 的圓形缺口,與掉落的金屬圓片直徑外形吻合(見圖1)。同時機(jī)組反映,落地后滑跑期間CAS 區(qū)出現(xiàn)LG NO DISPATCH信息,但是沒有出現(xiàn)任何機(jī)身和起落架抖動情況。

      圖1 左側(cè)主輪外側(cè)損傷情況

      2 故障檢查情況

      拆下左內(nèi)主輪,發(fā)現(xiàn)主輪軸承杯的外表面嚴(yán)重磨損,被磨出三道明顯的溝槽,寬度/深度分別約為15mm/3mm、10.5mm/9.6mm 和8mm/7mm(見圖2)。

      圖2 軸承杯套表面的損傷情況

      左內(nèi)主輪上的內(nèi)側(cè)錐形軸承完全破損,滾棒、封嚴(yán)、滾棒支架、卡環(huán)等破損零件堆積在機(jī)輪內(nèi)外軸承杯之間區(qū)域。主輪輪轂架內(nèi)壁磨損成一個直徑約300mm 的環(huán)狀凹槽,寬度約為25mm,深度約在6.5 ~7.5mm 之間,輪轂的周圍有很多金屬削(見圖3)。

      圖3 主輪內(nèi)側(cè)的損傷情況

      主輪上其他損傷還有內(nèi)側(cè)軸承杯的前沿被嚴(yán)重刮磨,磨損痕跡深度約1.5mm 左右,內(nèi)側(cè)軸承杯與錐形軸承的結(jié)合面嚴(yán)重磨損。

      拆下?lián)p壞的剎車轂,內(nèi)側(cè)錐形軸承底座卡死在輪軸上,無法取下。對該剎車轂進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)剎車轂內(nèi)壁有多處刮磨和變形痕跡,其中最大一處損傷長度約為120mm,寬約25mm,剎車轂靜盤的前沿表面被刮磨(見圖4)。除此之外,該剎車轂其他部位正常,動片轉(zhuǎn)動正常,動片卡槽沒有出現(xiàn)掉塊情況。

      圖4 剎車轂的損傷情況

      該主輪內(nèi)側(cè)錐形軸承的底座完全卡死在輪軸上,使用高強(qiáng)度砂輪片經(jīng)過6個多小時鋸割,將其鋸斷一個缺口后才能拆下(見圖5);輪軸外表面有明顯剮磨痕跡2 處,最大的一處如圖6 所示;輪軸的內(nèi)部有高溫烤焦變色的痕跡(見圖7)。

      圖5 錐形軸承底座損傷情況

      圖6 輪軸外表面損傷情況

      圖7 內(nèi)壁損傷情況

      其他檢查情況如下:

      1)該機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承外圈的滾棒支架被完全破壞,收集到散落的軸承滾棒20 個,其中大部分完全變形,有3個滾棒鑲嵌在軸承杯外套表面,丟失5個。正常的軸承應(yīng)有28 個滾棒。

      2)盡管機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承完全損毀,但外側(cè)錐形軸承基本完好,只是外封嚴(yán)有輕微破損,NDT 檢測正常。

      3)輪軸上固定機(jī)輪的大螺帽外側(cè)表面被磨損,大螺帽的鎖定卡環(huán)無損傷;該主輪的胎面有輕微的不均勻磨損,但磨損未超標(biāo),溝槽仍清晰可見;輪胎根部周圍有環(huán)狀的高溫灼烤痕跡。

      4)對同一起落架上的左外相鄰機(jī)輪、剎車轂以及起落架等周圍部件進(jìn)行詳細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。

      3 技術(shù)數(shù)據(jù)的收集和分析

      為了分析故障的真正原因,整理了相關(guān)的飛機(jī)FHDB(Fault History Database)和QAR 數(shù)據(jù)并進(jìn)行了譯碼。

      3.1 FHDB 數(shù)據(jù)

      FHDB 數(shù)據(jù)譯碼顯示,在起飛爬升階段就已經(jīng)觸發(fā)LG NO DISPATCH 故障信息(見圖8),但該信息是被抑制的(INHIBITED)。經(jīng)查手冊核實,此信息在飛機(jī)離地飛行階段屬于被抑制的信息級別,落地后即可轉(zhuǎn)為激活(ACTIVE)狀態(tài)。這證實了在空中機(jī)組沒有反映有故障信息,而落地滑跑階段才出現(xiàn)故障信息的情況。

      圖8 FHDB譯碼數(shù)據(jù)

      核查該飛機(jī)7 天內(nèi)的FHDB 數(shù)據(jù),沒有發(fā)現(xiàn)記錄過此故障信息。

      3.2 QAR 數(shù)據(jù)

      該型飛機(jī)的QAR 可以記錄3000 多個不同參數(shù),且最少可以連續(xù)記錄30天飛行的技術(shù)數(shù)據(jù)。

      QAR 數(shù)據(jù)譯碼顯示,飛機(jī)在起飛滑跑階段左內(nèi)剎車溫度急劇上升,最高達(dá)277℃,明顯高于另外三個剎車轂的溫度(見圖9)。對比當(dāng)日前一個航段滑行的剎車溫度數(shù)據(jù),左內(nèi)剎車溫度也明顯高于其他三個剎車轂的溫度,只是溫度曲線上升不高,沒有觸發(fā)警告信息。對該機(jī)前三日所有航段的QAR 數(shù)據(jù)進(jìn)行譯碼,顯示左內(nèi)剎車溫度與其他三個剎車的溫度基本一致。

      圖9 Y機(jī)場滑行、起飛剎車溫度數(shù)據(jù)

      以上情況表明,在當(dāng)日第一個航段的滑行過程中,左內(nèi)主輪就已經(jīng)發(fā)生了剎車溫度不正常上升情況,最高約為150℃;在Y 機(jī)場著陸滑行時最高溫度約為200℃,由于溫度沒有達(dá)到警告界限(警告值為232℃),且機(jī)組沒有注意到溫度的變化情況,所以前一航段的飛行機(jī)組沒有報告故障。

      3.3 相關(guān)維修工作情況

      查詢該飛機(jī)的維修記錄發(fā)現(xiàn),7 天之內(nèi)航后沒有做過起落架部位的相關(guān)工作。再往前查詢,該主輪是在四個多月之前更換的,截至故障發(fā)生時已經(jīng)飛行501 循環(huán)。

      查詢部件維修歷史記錄發(fā)現(xiàn),該主輪件號為90002317-2,序號為JUN07-1215,共進(jìn)行過9 次修理,從返修報告核實,返修原因均為輪胎胎面磨損超限或扎傷。

      該位置的剎車轂最近沒有拆裝記錄,與主輪的使用時間基本相同,最近一次更換后共飛行477 循環(huán)。

      對飛機(jī)輪胎修理車間進(jìn)行調(diào)查,按照CMM 32-49-28-210-005-A01 的要求,每次輪胎返修時,主輪里的兩個軸承會被拆下進(jìn)行徹底清潔、潤滑,同時還進(jìn)行目視檢查、損傷檢測等相關(guān)工作。從收集到7 份附件維修報告來看,該主輪軸承的檢查情況都是正常,沒有更換記錄。

      4 故障演變過程的分析

      在對以上數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真研究和分析后,判定故障演變經(jīng)過了四個階段:

      1)第一階段:故障潛伏期

      該階段為事件發(fā)生當(dāng)日之前的時間,軸承已經(jīng)出現(xiàn)損傷,只是損傷程度相對輕微,并不影響軸承正常的工作狀態(tài),為故障潛伏期。

      2)第二階段:故障發(fā)生的初期

      從事件當(dāng)日第一個航段滑行開始,QAR 數(shù)據(jù)顯示剎車溫度開始不正常上升,剎車最高溫度上升到150℃。在Y機(jī)場落地滑行后,QAR 記錄的剎車最高溫度約200℃。

      由于未觸及警告溫度,加上機(jī)組沒有報告異常情況,此故障苗頭被忽視。

      3)第三階段:故障爆發(fā)階段

      在Y 機(jī)場滑行起飛階段,起飛時輪胎高速運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致軸承徹底碎裂,摩擦力迅速增加,從而引起剎車溫度急劇上升,從圖9 可以看出,飛機(jī)離地時剎車溫度達(dá)到210℃。起落架收入輪艙后,盡管輪子停止了轉(zhuǎn)動,但由于輪艙散熱效率低,溫度仍然持續(xù)上升,最高達(dá)到277℃,超過232℃琥珀色溫度指示警告界限,觸發(fā)了LG NO DISPATCH 警 告 信 息。但因飛機(jī)已經(jīng)離地,該信息被抑制。

      由于內(nèi)側(cè)的錐形軸承是在地面滑跑時碎裂的,機(jī)輪仍在加速轉(zhuǎn)動,滾棒被甩離槽軌,使機(jī)輪失去內(nèi)側(cè)的支撐點。在外側(cè)錐形軸承的軸向分力推動下,機(jī)輪一邊向里側(cè)移動,一邊高速旋轉(zhuǎn)。此時輪軸上固定螺母的安全卡環(huán)凸緣接觸了輪軸保護(hù)蓋,并開始鋸割輪軸保護(hù)蓋,這就是8.5cm 圓形金屬片形成的原因,然后該金屬片掉落在Y 機(jī)場跑道上。

      被甩出錐形軸承滑槽的滾棒,在機(jī)輪高速轉(zhuǎn)動的情況下,部分被擠進(jìn)內(nèi)側(cè)軸承杯外側(cè)邊緣與剎車轂之間的縫隙,其中有3 顆被機(jī)輪轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生的強(qiáng)力擠壓并嵌入軸承杯外套表面,三道明顯的凹槽就是這樣形成的,另有5 顆通過縫隙后丟失,這8 顆滾棒也是造成剎車轂內(nèi)側(cè)表面刮磨的原因。

      剩下的20 顆滾棒、滾棒支架及其他損壞部件,在經(jīng)過劇烈撞擊和摩擦后,大部分嚴(yán)重變形,留在了機(jī)輪內(nèi)外側(cè)軸承之間的區(qū)域。

      4)第四階段:損傷擴(kuò)展階段

      此階段發(fā)生在落地滑行期間,因為內(nèi)側(cè)的軸承已經(jīng)碎裂,無法順暢轉(zhuǎn)動,飛機(jī)落地瞬間巨大的沖擊力使錐形軸承底座變形,被卡死在輪軸上,導(dǎo)致輪軸表面有兩處明顯的損傷。同時,摩擦力的增加使溫度急劇上升,最高達(dá)到400℃,雖然未觸發(fā)CAS 紅色警告信息BRK OVERHEAT(紅色警告溫度為420℃),但導(dǎo)致了輪軸內(nèi)壁出現(xiàn)嚴(yán)重烤焦痕跡,輪胎根部也有被烤炙變色的明顯痕跡。

      由于該起落架的外側(cè)機(jī)輪仍然處于完好狀態(tài),并不影響這一側(cè)起落架的正常功能,所以機(jī)組在高速滑行時并沒有感覺到機(jī)身抖動情況。

      5 軸承碎裂的原因分析

      圖10 為飛機(jī)主輪輪轂及其主要部件的安裝示意圖。查詢資料比較,其與國內(nèi)主要的窄體機(jī)A320、波音737 等系列飛機(jī)機(jī)輪的結(jié)構(gòu)基本相同。

      圖10 機(jī)輪輪轂、軸承安裝圖

      從手冊資料以及實物分析可知,兩個錐形軸承通過松配合裝配在機(jī)輪輪轂的軸承杯內(nèi),軸承杯表面相對于輪軸是一個斜面,滾棒緊貼斜面進(jìn)行滾動。在地面承受飛機(jī)重力時,產(chǎn)生一個沿輪軸方向的軸向分力,正常情況下,內(nèi)外軸承產(chǎn)生的軸向分力大小相等,方向相反,可使機(jī)輪在軸向保持靜止?fàn)顟B(tài)。

      上述故障中,左內(nèi)主輪錐形軸承碎裂是首要原因。經(jīng)核查,這是我公司E190 飛機(jī)2008 年運(yùn)行以來第一次出現(xiàn)的此類故障。咨詢其他航空公司工程技術(shù)部門,主輪錐形軸承碎裂情況并不多見,國外也沒有相關(guān)報告。

      根據(jù)機(jī)輪錐形軸承的工作特點,從航線維護(hù)和輪胎返修環(huán)節(jié)對錐形軸承碎裂原因進(jìn)行簡要分析。

      5.1 航線維修工作的原因分析

      拆裝機(jī)輪是基本的航線維修內(nèi)容。安裝飛機(jī)主輪時,需要進(jìn)行兩次磅力矩工作。第一次預(yù)緊力矩值較大,約為481 ~495N.m(4260 ~4380lb.in),將主輪錐形軸承向內(nèi)壓緊到位,避免產(chǎn)生軸向活動空隙。第二次為上緊力矩,相比第一次要小,約147 ~151N.m(1300 ~1335lb.in),既可固定機(jī)輪,又不會使機(jī)輪過緊而影響其順暢轉(zhuǎn)動。

      該主輪自最后一次安裝后已經(jīng)使用了477 循環(huán),根據(jù)最近一個多月的QAR 數(shù)據(jù)分析,4 個主輪的剎車溫度全部正常,溫度曲線基本相同。此外,通過維修數(shù)據(jù)系統(tǒng)查詢,最近6 個月沒有相關(guān)起落架和剎車系統(tǒng)故障出現(xiàn)。盡管如此,不能排除維修工作導(dǎo)致故障的可能,如工作者在施工時不慎摔出軸承,造成隱形損傷,但自行通過目視檢查認(rèn)為沒有問題,軸承被直接裝回原位。

      5.2 輪胎返修車間維修工作的原因分析

      故障軸承各附件上附著的潤滑脂很多,仍然有很好的黏性,沒有干燥板結(jié)情況。對損傷部件清潔后,進(jìn)行詳細(xì)的目視檢查,未發(fā)現(xiàn)長期磨損造成的累積性損傷。因此,可以確定軸承的清潔、潤滑工作環(huán)節(jié)不是誘發(fā)故障的主要原因。

      在輪胎翻修車間檢查時發(fā)現(xiàn),幾個同時修理的機(jī)輪,軸承拆下后統(tǒng)一進(jìn)行清潔、潤滑,由于沒有做標(biāo)志,也不對軸承的序號進(jìn)行記錄,因此,不可避免地會造成串裝情況。也就是說,這次損壞的機(jī)輪經(jīng)過9 次修理后,該機(jī)輪上的軸承基本上可以確定已經(jīng)不是原裝的,因此也無法明確說明這個軸承到底使用了多長時間。

      此外,軸承在拆下清潔、潤滑、安裝的過程中,由于工作場所轉(zhuǎn)移,不能確定其中是否有摔落情況,這種情況會造成滾棒、支架產(chǎn)生隱形裂紋??梢?,盡管不能確定輪胎車間是否存在問題,但是可以確定修理工序的管理上有提升的必要性。

      5.3 軸承制造廠家的原因分析

      廠家CMM 針對軸承的檢查方式只有目視檢查,檢查內(nèi)容是銹蝕、裂紋、碳化、刮痕、點狀腐蝕、平整度、高溫變色等,只要發(fā)現(xiàn)不正常癥狀就必須更換。這種檢查方式有一定缺陷,只能檢查表面可見部分,無法檢測滾棒及相關(guān)部件的隱藏部位,有漏檢的可能性。軸承本身就是磨損部件,僅依靠目視檢查,發(fā)現(xiàn)問題之后再更換,檢查方式不可靠。此外,軸承沒有規(guī)定使用壽命,輪胎返修車間的工作模式導(dǎo)致軸承的使用時間無法控制。

      E190 飛機(jī)使用的是Meggitt 公司生產(chǎn)的主輪輪轂及軸承,此為我公司第一起軸承碎裂的故障報告,Meggitt 公司出于保護(hù)商業(yè)機(jī)密的緣故,沒有給出世界機(jī)隊的使用情況。

      6 總結(jié)

      這是一起典型的由單個部件損壞引起連鎖反應(yīng)的故障案例,在初期的故障分析中就得出左內(nèi)機(jī)輪內(nèi)側(cè)錐形軸承碎裂是首要原因,但對故障的整個演變過程卻不清楚,無法準(zhǔn)確判斷出幾個關(guān)鍵現(xiàn)象形成的時間點、發(fā)生順序,如圓形金屬片是如何形成和掉落的;軸承杯套上的三道凹槽是如何形成的;錐形軸承底座是如何卡死的;輪軸內(nèi)筒高溫烤炙的色變發(fā)生在什么時候等等。盡管收集了一些FHDB、QAR 相關(guān)數(shù)據(jù),但在大量數(shù)據(jù)和信息面前,無法將所有信息有效串連在一起,無法清晰解釋軸承爆裂的演變次序。

      之后,通過重新整理分析思路,重點對QAR 數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真研究,以QAR 記錄的剎車溫度數(shù)據(jù)變化時間點為線索,將故障演變過程分成四個階段進(jìn)行分析,分別對每個階段的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行深入分析,很快理清了故障分析的思路,能夠?qū)⑺泄收犀F(xiàn)象有機(jī)串接起來,并且非常精確地推算出故障的演變情況,基本上還原了每一個階段該機(jī)輪真實的工作狀態(tài)。

      目前,大多數(shù)飛機(jī)上類似QAR 和FHDB 的系統(tǒng)可以記錄各種各樣的參數(shù)數(shù)據(jù),機(jī)務(wù)維修人員除了要收集有效的數(shù)據(jù)和信息外,還要善于對數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒別和分類,并要有清晰的邏輯思維分析能力,才能找到正確的解決辦法。

      猜你喜歡
      機(jī)輪輪軸錐形
      輪軸檢修 安全運(yùn)行
      一種可調(diào)節(jié)軸向推力的膨脹機(jī)組
      低溫與特氣(2022年2期)2022-11-26 08:07:41
      機(jī)輪輪轂軸承設(shè)計與指標(biāo)校核
      哈爾濱軸承(2021年4期)2021-03-08 01:00:50
      下頜管在下頜骨內(nèi)解剖結(jié)構(gòu)的錐形束CT測量
      煤礦運(yùn)輸設(shè)備鏈輪軸組成套檢修設(shè)備的設(shè)計及應(yīng)用
      南山鋁業(yè)實現(xiàn)中國鍛件新突破
      鋁加工(2019年5期)2019-02-08 23:18:48
      防拉傷遛狗繩
      錐形束CT結(jié)合顯微超聲技術(shù)診治老年鈣化根管的應(yīng)用
      宮頸錐形切除術(shù)后再次妊娠分娩方式的探討
      錐形流量計尾流流場分析
      清流县| 阳山县| 灵璧县| 大余县| 深水埗区| 保亭| 靖安县| 襄汾县| 邹平县| 兴安盟| 浪卡子县| 卢氏县| 峨山| 舟曲县| 宁都县| 麦盖提县| 镇坪县| 商南县| 高平市| 游戏| 万年县| 措美县| 恩平市| 比如县| 陆川县| 濮阳市| 咸丰县| 梁平县| 馆陶县| 青铜峡市| 塔河县| 望奎县| 缙云县| 南木林县| 鄢陵县| 铁岭市| 定边县| 宝兴县| 东兰县| 福贡县| 林芝县|