朱云娥,孫彥偉
(黑龍江紫金銅業(yè)有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
目前,從世界范圍來看,火法煉銅工藝吹煉過程大多采用傳統(tǒng)的PS(Peirce-Smith)轉(zhuǎn)爐,但普遍存在SO低空污染大、生產(chǎn)自動(dòng)化水平低等缺點(diǎn)。底吹爐連續(xù)吹煉工藝的研發(fā)成功順應(yīng)了世界煉銅技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),擁有先天環(huán)境友好、自動(dòng)化水平高的優(yōu)勢(shì),成為近年來吹煉工藝的首選。但是,國內(nèi)外底吹爐普遍無法精準(zhǔn)確認(rèn)熱態(tài)冰銅入爐量,同時(shí)富氧底吹爐高風(fēng)壓(不小于0.9 MPa)供風(fēng)造成爐內(nèi)三相熔體(粗銅層、冰銅層、渣層)攪拌劇烈,導(dǎo)致整體吹煉過程粗銅品質(zhì)不能保證。此外,在溫度控制方面,全熱態(tài)生產(chǎn)會(huì)造成爐溫難控,所以目前的底吹爐吹煉工藝較多采用冷、熱態(tài)混合生產(chǎn)(熱冰銅70%+冷冰銅30%)模式,優(yōu)勢(shì)在于入爐冰銅總量的估算更加準(zhǔn)確,吹煉終點(diǎn)判斷更加合理,同時(shí)爐溫不會(huì)持續(xù)偏高。不足之處在于熔煉工序需要定期外排冰銅,冰銅緩冷后破碎,然后配入一定的石英石和燃煤,通過物料運(yùn)輸返回底吹爐進(jìn)行混合加入。冷、熱態(tài)混合生產(chǎn)模式避免了熱冰銅的計(jì)量誤差,冷冰銅比例越高,則總冰銅入爐量的估算越準(zhǔn)確,終點(diǎn)判斷越準(zhǔn)確,但是熱冰銅的緩冷、破碎及運(yùn)輸?shù)冗^程增加了勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)運(yùn)行成本,所以各底吹爐吹煉工藝爭相提升入爐料熱占比,提高企業(yè)效益。
根據(jù)目前國內(nèi)使用情況,底吹爐在使用過程中仍然存在較多問題,突出表現(xiàn)為兩點(diǎn)。
爐體的連續(xù)入爐量無法精確估算,導(dǎo)致吹煉終點(diǎn)判斷準(zhǔn)確度一般。傳統(tǒng)PS轉(zhuǎn)爐加料采用包子吊運(yùn),加入的冰銅量可較為準(zhǔn)確地計(jì)量,故整個(gè)吹煉過程送風(fēng)量、燃輔料的加入量可依據(jù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算。但底吹爐連續(xù)吹煉工藝中,熱冰銅通過溜槽連續(xù)流入爐內(nèi),其質(zhì)量無法較為準(zhǔn)確地計(jì)量,受限于現(xiàn)場熱熔體的本身特性,測重裝置無法有效投入使用,雖然有經(jīng)驗(yàn)的工藝人員可通過冰銅流量進(jìn)行人工估算,但因熔煉爐液面波動(dòng),熱冰銅流量無法時(shí)刻保持均衡,所以吹煉終點(diǎn)的判斷準(zhǔn)確度一般。
底吹爐吹煉工藝粗銅品質(zhì)較差,較高的品位為97%左右,這也是其與PS轉(zhuǎn)爐相比的不足之處。經(jīng)分析,轉(zhuǎn)爐吹煉分為造渣期和造銅期,造渣期加入石英溶劑,期末可將吹煉渣倒出,除雜較為徹底,倒渣后爐內(nèi)只留存白锍相;而底吹爐連續(xù)吹煉過程中,粗銅層、冰銅層、渣層幾相同時(shí)共存,爐內(nèi)始終處于翻滾狀態(tài),雖然爐內(nèi)有靜置分層區(qū),但其無法達(dá)到最理想的靜置條件。未及時(shí)隨渣排出的雜質(zhì)仍留在爐內(nèi)隨氣流攪動(dòng),而粗銅又具有吸收雜質(zhì)的能力,導(dǎo)致粗銅的含硫量和雜質(zhì)含量高于轉(zhuǎn)爐。
黑龍江紫金銅業(yè)有限公司(簡稱黑紫銅)熔煉廠開創(chuàng)了世界首例側(cè)吹-底吹工藝生產(chǎn)模式,開發(fā)了銅冶煉生產(chǎn)新技術(shù),擴(kuò)展了底吹煉銅新方向。黑紫銅底吹爐于2019年9月5日正式進(jìn)料生產(chǎn),一次性打通新工藝路線,并逐步探索、實(shí)現(xiàn)了全熱態(tài)連續(xù)吹煉。底吹煉銅作為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù),與側(cè)吹工藝聯(lián)合后,其在經(jīng)濟(jì)環(huán)保、工藝技術(shù)指標(biāo)等方面均優(yōu)于同行業(yè)冶煉廠工藝,真正意義上實(shí)現(xiàn)了底吹爐全熱態(tài)高處理量連續(xù)吹煉生產(chǎn)。底吹爐吹煉工藝目前已在國內(nèi)多個(gè)銅冶煉項(xiàng)目應(yīng)用,與其他采用底吹爐吹煉工藝的企業(yè)(A廠、B廠、C廠)相比,黑紫銅的工藝指標(biāo)整體更加優(yōu)越,如表1所示。
表1 國內(nèi)主要底吹爐吹煉工藝企業(yè)參數(shù)對(duì)比
底吹爐連續(xù)吹煉工藝中,粗銅品質(zhì)主要受操作方式的影響,底吹爐吹煉普遍采用爐渣+冰銅+粗銅三相操作模式,導(dǎo)致其粗銅品質(zhì)較PS轉(zhuǎn)爐差。黑紫銅底吹爐工藝控制著重保持薄冰銅層,這種近兩相操作模式可以保證銅過吹時(shí)始終有薄層冰銅作為爐內(nèi)還原劑,避免銅過吹嚴(yán)重,保證粗銅品位達(dá)標(biāo)。同時(shí),薄冰銅層的變化可以作為吹煉終點(diǎn)判斷的重要依據(jù)。此外,黑紫銅底吹爐改變了爐頂中央進(jìn)料的方式,采用端部進(jìn)料,充分利用氧槍分布將反應(yīng)區(qū)移前,最大限度地少開粗銅口與渣口處氧槍,這也有利于銅渣更好地分離。不同操作方式下底吹爐連續(xù)吹煉的粗銅成分對(duì)比如表2所示。
表2 不同操作方式下底吹爐連續(xù)吹煉的粗銅成分對(duì)比
因底吹爐粗銅品位控制靈活性強(qiáng),相應(yīng)的陽極精煉工序也根據(jù)此特性摸索出自身的工藝控制方案。根據(jù)相關(guān)要求,陽極爐每爐進(jìn)料約為280 t,因底吹爐排銅量靈活性強(qiáng),現(xiàn)每爐進(jìn)料分兩次,第一次多進(jìn)料,陽極爐進(jìn)行程度較深的預(yù)氧化作業(yè),第二次少進(jìn)料,控制整體進(jìn)料量不變,這樣的作業(yè)制度有效利用底吹爐兩次進(jìn)料的中間時(shí)段,整體上縮短陽極爐每爐的作業(yè)周期,解決了傳統(tǒng)陽極精煉與底吹爐連續(xù)吹煉配合方面作業(yè)周期長的問題。
黑紫銅底吹爐氧槍位置可靈活調(diào)整,增加各氧槍通氣量,使吹煉過程有足夠長的反應(yīng)區(qū)域,保證粗銅吹煉品質(zhì),同時(shí)可視情況將靠近粗銅口的氧槍封堵,增大粗銅靜置的銅渣分離區(qū)域。黑紫銅全熱態(tài)連續(xù)吹煉工藝的終點(diǎn)判斷方式主要有3點(diǎn)。
一是觀察鍋爐出口SO監(jiān)測點(diǎn)濃度,并經(jīng)常觀察冰銅口流量與處理量是否匹配,若不匹配,要及時(shí)調(diào)整相關(guān)參數(shù)。銅生成反應(yīng)主要為
當(dāng)爐內(nèi)送氧量保持穩(wěn)定時(shí),煙氣SO濃度曲線隨時(shí)間推移不斷平穩(wěn)降低,當(dāng)濃度出現(xiàn)斷崖式下降時(shí),SO生成量明顯減少,交互反應(yīng)程度大幅下降,吹煉終點(diǎn)基本上已達(dá)到。
二是觀察爐內(nèi)檢尺桿情況,若檢尺桿上渣層表面有成片小氣孔存在,則銅已到吹煉終點(diǎn),送入的氧傳遞進(jìn)渣層,使其過氧化,生成的FeO等過氧化物阻礙渣層內(nèi)氣體的排出,此時(shí)即為吹煉終點(diǎn),可開銅口進(jìn)行放銅作業(yè)。黑紫銅連續(xù)吹煉作業(yè)先排渣再排銅,保持吹煉過程的薄渣層作業(yè)。
三是當(dāng)吹煉終點(diǎn)即將來臨時(shí),鍋爐煙氣溫度會(huì)持續(xù)降低,這是因?yàn)榈竭_(dá)吹煉終點(diǎn)時(shí)煙氣含硫量降低,此時(shí)可從輔料進(jìn)料口觀察到爐口至直升煙道段煙氣透明度增加。
通過對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的重點(diǎn)關(guān)注和把控,黑紫銅底吹爐工藝較好地解決了全熱態(tài)吹煉入爐熱冰銅無法精確估算、同行業(yè)吹煉終點(diǎn)判斷方法相對(duì)單一的問題,準(zhǔn)確度高。底吹爐的不同品位粗銅樣品如圖1所示,正常生產(chǎn)階段的粗銅樣品部分指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
圖1 底吹爐的不同品位粗銅樣品
表3 粗銅樣品部分指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果
傳統(tǒng)底吹爐吹煉終點(diǎn)判斷準(zhǔn)確度一般,同時(shí)粗銅品質(zhì)較差。通過熔煉工藝、吹煉工藝協(xié)調(diào)控制和吹煉過程監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)底吹爐全熱態(tài)連續(xù)吹煉,熔煉爐熱冰銅連續(xù)進(jìn)入底吹爐,底吹爐采用連續(xù)進(jìn)料吹煉、間斷出粗銅的作業(yè)模式,入爐料熱占比可達(dá)100%。黑紫銅根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,優(yōu)化底吹爐工藝操作,總結(jié)出適合本公司全熱態(tài)連續(xù)吹煉工藝的終點(diǎn)判斷方式,粗銅品位不小于98%,為底吹爐吹煉工藝的控制和優(yōu)化提供了借鑒。粗銅品位的提升增加了底吹爐吹煉工藝與陽極精煉的匹配度,避免粗銅品質(zhì)差而導(dǎo)致精煉作業(yè)周期長,提高了生產(chǎn)效率。