◎王宏波 劉宇航 姜浩 中交一航局第五工程有限公司
孟加拉卡納普里河底隧道項目(簡稱KTP項目)位于孟加拉國吉大港市郊區(qū)卡納普里河入海口約500m位置,路線全長9265.971m,隧道段全長3315m(西岸明挖段395m,西岸工作井25m,盾構(gòu)段2450m,東岸明挖段420m,東岸工作井25m)。
工作井基坑尺寸為46.7m(長)×23m(寬)×21.7m(高)??紤]到所在位置地質(zhì)條件較差(為細砂、粉細砂與粘土互層),工作井圍護結(jié)構(gòu)采用了“1000mm厚地下連續(xù)墻+5道鋼筋砼支撐”的結(jié)構(gòu)體系。
為控制工作井地下連續(xù)墻的位移、防止坑底土體的隆起、減小與明挖暗埋段銜接處地下連續(xù)墻的側(cè)土壓力,盾構(gòu)工作井內(nèi)坑底及井外陰角處均采用了φ850mm@600mm滿堂高壓旋噴樁加固的設(shè)計方案。
按照設(shè)計要求,工作井封底旋噴樁單樁長度均為5m,陰角加固旋噴樁樁底與封底旋噴樁底面齊平,東西岸封底旋噴樁空鉆長度均較長,分別達到了23.15m和21.70m??紤]到高壓旋噴樁成樁區(qū)域需要穿透硬質(zhì)地層,高噴臺車直接鉆孔噴漿施工效率過低,施工中首先采用XY-1型地質(zhì)鉆機進行引孔,旋噴鉆機隨后進行高噴作業(yè)。東西岸高壓旋噴樁工程數(shù)量清單見表1。
表1 高壓旋噴樁工程量清單
圖1 卡納普里河底隧道項目線路總圖
圖2 西岸明挖隧道施工階段效果圖
本工程高壓旋噴樁作為基坑底加固結(jié)構(gòu),主要起擋水支撐作用,施工設(shè)備采用地質(zhì)鉆機配合SJW-60旋噴鉆機其主要施工難點如下:
(1)工程所處的現(xiàn)場地質(zhì)條件比較復(fù)雜,表層大多為流塑性細砂與粉質(zhì)粘土層,平均標(biāo)貫擊數(shù)小于15擊,場地不均勻沉降嚴重,在施工過程中易造成機械設(shè)備傾斜;施工現(xiàn)場標(biāo)高-15m以下存在密實飽和細砂層最大標(biāo)貫擊數(shù)為56擊,地層硬度大,設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)“抱鉆”現(xiàn)象。
(2)由于封底加固區(qū)空鉆長度過長,引孔垂直度即使?jié)M足設(shè)計要求也很難保證樁體部分孔位偏差值滿足設(shè)計要求。
(3)孟加拉當(dāng)?shù)厮嚯s質(zhì)較多,施工期間旋噴鉆機及高壓管經(jīng)常出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。
(4)本工程盾構(gòu)工作井基坑具有平面結(jié)構(gòu)尺寸大、基坑深、地下水豐富、地質(zhì)條件差等眾多施工安全不利因素,而封底和陰角加固高壓旋噴樁作為本工程降低這些安全風(fēng)險的有效措施,切實提高其施工點位合格率便成為公司及項目部工程質(zhì)量控制的重點。
見圖4。
圖4 高壓旋噴樁施工工藝流程圖
1)場地的三通(路通、水通、電通)一平。施工便道結(jié)構(gòu)形式采用50cm磚渣拌砂(頂層20cm摻加8%水泥),根據(jù)施工需要工作井內(nèi)部可采用磚渣進行硬化;旋噴樁施工攪拌水泥漿用水在改移路北側(cè)機水井取水;施工用電在工作井北側(cè)一級電箱接電引致施工現(xiàn)場。
存在問題:結(jié)合西岸施工經(jīng)驗,工作井封底高壓旋噴樁施工作業(yè)區(qū)較為狹窄,旋噴鉆機施工過程中部分水泥漿液噴至附近樁位區(qū)域和已施工結(jié)束的樁位區(qū)域地表承載力過低,旋噴鉆機駐位后經(jīng)常出現(xiàn)樁機不穩(wěn)定情況,造成施工點位及成樁垂直度誤差偏大的情況。
圖3 高壓旋噴樁斷面示意圖(單位mm)
改進技術(shù)措施:針對場地泥濘承載力不足的問題,東岸高壓旋噴樁施工前,首先按照施工方案對現(xiàn)場旋噴鉆機運動軌跡進行規(guī)劃,再采用挖掘機配合壓路機對地基承載力薄弱區(qū)進行夯實碾壓處理,最后采用20mm厚鋼板鋪設(shè)在鉆機運動軌跡上,保證了旋噴鉆機在施工過程中一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核鋼板鋪設(shè)后,鉆機不會傾斜,施工點位及垂直度有保證。
2)人員、設(shè)備、材料進場。開工前組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)實施性施工組織設(shè)計,閱讀審核施工圖紙,澄清有關(guān)技術(shù)問題,熟悉規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對施工人員組織進場培訓(xùn),并進行施工技術(shù)交底與職業(yè)健康安全環(huán)保技術(shù)交底,人員操作證件等要報驗審核。
高壓旋噴樁施工所需水泥按計劃進場,在使用過程中確保每批都有質(zhì)保書,并按規(guī)范要求批量、批次在監(jiān)理工程師見證下,抽樣送至試驗室,合格后投入使用。水泥、氺稱量準(zhǔn)確、精度滿足要求。
旋噴鉆機及相關(guān)配套設(shè)備進場進行報驗,合格后方可投入使用。高壓注漿泵與空壓機均配備壓力表,以便準(zhǔn)確監(jiān)測注漿與空氣壓力。
施工前采用GPS測定旋噴樁施工的控制點,埋石標(biāo)記,經(jīng)過復(fù)測驗線合格后,用鋼尺和測線實地布設(shè)樁位,并用竹簽釘緊,一樁一簽,保證樁孔中心移位偏差小于50mm。
1)引孔。由于工作井底旋噴樁樁頂標(biāo)高位于場平標(biāo)高以下約28m,空樁較長,為提高施工效率,所以采用先引孔方式。安放引孔鉆機,使鉆頭對準(zhǔn)孔位中心,縱橫向偏差不大于50mm。
存在問題:通過設(shè)計單位編制的地勘報告、引孔記錄和西岸工作井開挖記錄,并和旋噴樁施工相關(guān)技術(shù)人員、施工人員進行了座談,了解到工程所在位置地層硬度相差較大,尤其是標(biāo)高-15.0m以下標(biāo)貫擊數(shù)達到了50擊以上,且工作井鉆孔灌注樁成孔過程中存在因地層過硬而成孔設(shè)備由正循環(huán)鉆機更改為旋挖鉆的情況。經(jīng)討論分析后得出,地質(zhì)鉆機配備的普通鉆頭無法滿足引孔垂直度要求。
改進技術(shù)措施:如需提高高壓旋噴樁點位及垂直度合格率,應(yīng)將地質(zhì)鉆機鉆頭改用巖芯鉆頭,巖心鉆頭具有硬度高、引孔效果好的特點,能夠有效改善地質(zhì)不均造成孔位偏斜的問題,且成孔后對孔位、垂直度進行驗收,驗收合格方可進行高噴施工。經(jīng)現(xiàn)場檢查對比得出,采用巖心鉆頭引孔較普通鉆頭引孔的點位誤差降低了10%,鉆孔偏斜有很大改善。
2)制漿。采用CEMⅡ/A-M(S-VL),42.5N水泥制備水泥漿。按設(shè)計或工藝試驗確定的漿液水灰比;水泥采用進料機均勻進料,稱量誤差不大于5%;使用高速機械攪拌機進行攪拌,時間不小于3min;制好的水泥漿存放于泥漿池中并定時用比重計測量其密度,漿液密度應(yīng)為1.5g/cm。
漿液使用前用濾網(wǎng)過濾。漿液存放時間:當(dāng)環(huán)境氣溫高于10℃時,不超過3小時。當(dāng)漿液存放時間超過有效時間時,應(yīng)降低標(biāo)號或廢棄處理。
3)試噴。安裝調(diào)試完噴具后,進行地面試噴,檢查管路運行情況,并調(diào)準(zhǔn)噴射方向和角度。
4)高壓噴漿。旋噴鉆機自行移至成孔處,校正旋噴鉆機水平及高噴管垂直,使高噴管與鉆孔孔向一致。為防止下管過程中堵塞噴嘴,低壓力送水下管。噴射鉆桿下至設(shè)計深度后,當(dāng)水泥漿液和壓縮空氣達到規(guī)定要求時進行定噴3min,然后按規(guī)定提升速度旋轉(zhuǎn)提升噴射鉆桿,進行噴漿作業(yè),直至達到設(shè)計高程停止噴射。施工完畢后,將泥漿泵和高壓泵用清水沖洗干凈,管內(nèi)機內(nèi)不得殘存水泥漿。
存在問題:對旋噴鉆機調(diào)平是高壓旋噴樁施工前必備的一道工序,鉆桿垂直度是否滿足設(shè)計要求是高壓旋噴樁施工成敗的關(guān)鍵,國內(nèi)大多數(shù)高壓旋噴樁施工調(diào)平主要采用鉛錘+卷尺測量的方法,測量精度過低,無法保證1%的精確度。
改進技術(shù)措施:東岸工作井高壓旋噴樁施工前,組織專項會議對控制設(shè)備鉆桿垂直度進行討論,經(jīng)商議一致認為采用水平尺進行鉆機調(diào)平最為合理,為高壓旋噴樁成樁效果提供了良好的保障。現(xiàn)場實測證明經(jīng)采用水平尺測量,垂直度得到有效控制且大大節(jié)省了旋噴鉆機調(diào)平的時間。
安全方面:通過制定合理的施工方案,以技術(shù)保證安全,做到了本質(zhì)安全,施工過程中未發(fā)生任何安全事故。
質(zhì)量方面:在現(xiàn)場施工及驗收過程中,得到了國際咨工及業(yè)主的一致認可,為中交品牌贏得了良好口碑。
圖5 引孔施工
效率方面:高壓旋噴樁施工配備中籍工6人,孟籍工9人;引孔施工配備中籍工4人,孟籍工8人,設(shè)備配置旋噴鉆機3臺,引孔鉆機4臺,1臺吊車,挖掘機1臺,自卸車1臺。每天施工12根/臺*3臺=36根。東岸岸工作井高壓旋噴樁施工2018年10月12日~2019年1月20日,歷時100天,提前業(yè)主要求工期6天完成所有施工任務(wù)。且第三方檢測合格率100%,未出現(xiàn)返工現(xiàn)象。
費用方面:提高旋噴樁成孔合格率,減少了二次返工損傷,節(jié)省了20萬元,取得了良好的經(jīng)濟效益。
本工程投入使用后,對孟加拉國交通順暢起促進作用,具有很好的社會效益。
高壓旋噴樁作為一種施工方便,工藝簡單,地基加固效果好的地基處理方式,在工程中得到廣泛應(yīng)用,但是由于多種原因造成高壓旋噴樁點位誤差大,我方在現(xiàn)場施工過程中經(jīng)過多次調(diào)查、分析,有效地提高了高壓旋噴樁點位合格率,點位合格率從87%上升到92%,為后續(xù)類似施工提供了寶貴的經(jīng)驗。