樊士杰
(天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司,山西長治 047507)
天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司一臺熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組,型號CC25-10.0/4.02/0.7,為沖動(dòng)、雙缸、雙抽型式。該機(jī)組共19 級,前4 級安裝在高壓缸內(nèi),后15 級安裝在低壓缸內(nèi)。機(jī)組共設(shè)有6 段抽汽,分別從4、5、8、10、13、15 級后抽出,相對應(yīng)為1、2、3、4、5、6 段抽汽。其中1 段抽汽為4.02 MPa 的中壓蒸汽并入全公司中壓蒸汽管網(wǎng),4 段抽汽為0.7 MPa 的低壓蒸汽并入全公司低壓蒸汽管網(wǎng)。除1、4 段為可調(diào)整式抽汽外,其余的2、3、5、6段抽汽都參與給水回?zé)嵫h(huán)。2 段抽汽去2#高壓加熱器,3 段抽汽去1#高壓加熱器,5 段抽汽去2#低壓加熱器,6 段抽汽去1#低壓加熱器。6 段抽汽以外的做完功的蒸汽到凝汽器冷凝,凝汽器為雙路表面回?zé)犭p道制,冷卻面積2000 m2,循環(huán)冷卻水量5400 t/h,冷卻水為密閉式循環(huán)系統(tǒng)。汽輪機(jī)流程示意見圖1。
圖1 汽輪機(jī)流程示意
該機(jī)組自投產(chǎn)以來,高壓缸前軸封漏汽比較嚴(yán)重,一度導(dǎo)致汽輪機(jī)潤滑油中含水量高(表1),同時(shí)導(dǎo)致導(dǎo)致高壓缸脹差ZI16204、低壓缸脹差ZI16205 偏離設(shè)計(jì)范圍。
表1 汽輪機(jī)潤滑油分析報(bào)告
高壓缸脹差ZI16204 設(shè)計(jì)控制范圍為-1.5~+2.5 mm,低壓缸脹差ZI16205 為-2.5~+4.0 mm。從圖2 可以看出,ZI16204 為2.7 mm,超出設(shè)計(jì)范圍,ZI16205 為4.0 mm,靠近設(shè)計(jì)上限。
圖2 汽輪機(jī)運(yùn)行參數(shù)
汽輪機(jī)高壓缸前端汽封共有15 圈,采用梳齒迷宮密封(圖3)。軸封漏汽有3 處可去:①壓力比較高的2 段抽汽;②除氧器;③6 段抽汽。在前汽封的尾部有軸封供汽和軸封抽汽(圖4)。
圖3 汽輪機(jī)高壓缸前端汽封
圖4 汽輪機(jī)高壓缸前端軸封漏氣去向
(1)由于軸封供汽及軸封抽汽的4 個(gè)DN40 管線靠近缸體部分是法蘭連接,因此最有可能泄漏的位置是法蘭面。
(2)排除法蘭面泄漏,則是軸端汽封效果不好[1]。
(1)軸封供汽及軸封抽汽。更換密封墊和緊固法蘭面螺栓,軸封漏汽問題沒有得到解決。
(2)軸端密封。從高壓缸向外共有15 圈梳齒迷宮密封,每一圈凹下部分又分別對應(yīng)5 個(gè)軸端凸起部分,見圖5、圖6。
從圖5、圖6 可以看出,高壓缸的軸封漏汽逐級經(jīng)過梳齒迷宮密封向外衰減,如果梳齒迷宮密封攔截效率不高,也會導(dǎo)致軸封漏汽增大。為此,根據(jù)汽輪機(jī)的軸端汽封發(fā)展情況,先后更換了蜂窩密封(圖7)、側(cè)齒密封(圖8)[2]。兩次汽封型式的更換,在一定程度上減少了軸封漏汽,但沒有從根本上解決問題。
圖5 高壓缸前段梳齒密封示意
圖6 高壓缸前段梳齒密封實(shí)物
圖7 蜂窩密封
圖8 側(cè)齒密封
(3)軸封抽汽量不夠。從法蘭面和軸端汽封中沒有找到問題的根本原因,將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向軸封抽汽器,因?yàn)闄C(jī)組運(yùn)行中軸封抽汽器負(fù)壓略低、溫度較高,加裝一個(gè)并列式抽汽器,問題依然存在。
在采取以上3 項(xiàng)措施后,問題雖然有所緩解,但是仍然沒有根本解決。要想解決問題,只能進(jìn)行全面排查。在年度大修中,將機(jī)組所有管道的保溫全部拆除,使管道裸露出來,凡是能進(jìn)人的地方全部進(jìn)行徹底檢查,進(jìn)不去人的地方,采取技術(shù)措施進(jìn)行排查。通過全面排查,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)異?,F(xiàn)象,在高壓缸上方從上向下看,沿漏汽方向由里向外排列管口為第一排1 個(gè)管口、第二排1 個(gè)管口、第三排2 個(gè)管口,而從高壓缸下方從下向上看,沿漏汽方向由里向外排列管口為第一排1 個(gè)管口、第二排2 個(gè)管口、第三排1 個(gè)管口(圖9)。
圖9 高壓缸前軸封漏氣管口上下觀察不同之處
再從下方核對各個(gè)管口去向,沿漏汽方向從缸里向外為第一排一個(gè)管口為去2 段抽汽,第二排并列的兩個(gè)管口去除氧器,第三排的一個(gè)管口去6 段抽汽,這樣的排列符合軸封漏汽從高到低去不同壓力等級的原則。但是從上面看和從下面看第二排與第三排管口排列不一致,查閱圖紙和現(xiàn)場實(shí)際情況比較,可以確定在缸體鑄造管口時(shí)有交叉現(xiàn)象,通過現(xiàn)場核對,發(fā)現(xiàn)第二個(gè)管口向前傾斜,并不是垂直管口(圖10)。
圖10 傾斜管口
據(jù)此推斷,在機(jī)組安裝時(shí),從下面焊接管也是按照由高到低(按漏汽方向)的原則進(jìn)行焊接,但沒有考慮到第二個(gè)管口在缸體內(nèi)不是垂直向下而是斜向后方(按漏汽方向),本來是從上往下時(shí)第二排,結(jié)果到了缸體下方成了第三排。
問題的原因很簡單,但布置隱蔽、不易發(fā)現(xiàn)。由于管子接反,導(dǎo)致應(yīng)去除氧器的漏汽去了6 段抽汽,增加了6 段抽汽負(fù)荷,應(yīng)去6 段抽汽的漏汽去了除氧器。由于除氧器的壓力高于6 段抽汽壓力,因此高壓缸后、低壓缸前去除氧器的漏汽從高壓缸前漏出,造成高壓缸前軸封漏汽,見圖11。經(jīng)過現(xiàn)場察看位置,將3 根管子接到對應(yīng)壓力的去向,見圖12。
圖11 高壓缸前第二個(gè)管口去向錯(cuò)誤
圖12 高壓缸前第二個(gè)管口去向正確
糾正管子安裝錯(cuò)誤后,汽輪機(jī)重新啟動(dòng)投入運(yùn)行,運(yùn)行數(shù)據(jù)對比結(jié)果如下:
(1)汽輪機(jī)潤滑油中沒有檢測到水分(表2)。
表2 改進(jìn)后汽輪機(jī)潤滑油分析報(bào)告
(2)高壓缸脹差、低壓缸脹差回至設(shè)計(jì)值范圍(圖13),ZI16204 為0.87 mm,ZI16205 為1.86 mm。
圖13 改進(jìn)后汽輪機(jī)運(yùn)行參數(shù)
(3)改進(jìn)前為了抑制軸封漏汽,軸封供汽壓力一直調(diào)整在340 kPa 左右,糾正管子安裝錯(cuò)誤后,軸封供汽回至設(shè)計(jì)值范圍120 kPa 左右。
(4)軸封抽汽器入口真空上升,抽汽溫度大幅下降。
(5)高壓缸前段漏汽徹底消除,消除了故障隱患,同時(shí)長期運(yùn)行的濾油機(jī)停止運(yùn)行。
在治理汽輪機(jī)軸封漏汽的過程中,盡管開始時(shí)沒有定對方向,導(dǎo)致走了一些彎路,但通過不懈努力,最終解決了問題。問題也可能僅僅是安裝失誤造成的,但希望通過機(jī)組查找和解決問題的思路能給該類問題的解決提供借鑒。