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      脫硫廢水中不同類型污染物零排放技術(shù)的研究與應(yīng)用

      2022-09-12 11:40:08王吻齊立強(qiáng)李晶欣王旭
      應(yīng)用化工 2022年7期
      關(guān)鍵詞:燃煤電廠廢水

      王吻,齊立強(qiáng),李晶欣,王旭

      (華北電力大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,北京 102206)

      我國(guó)是煤炭使用大國(guó),豐富的資源,相對(duì)較好的性能,使得火力發(fā)電在我國(guó)擁有著無(wú)可比擬的成本優(yōu)勢(shì),數(shù)據(jù)顯示,2018年我國(guó)火力發(fā)電占比超過(guò)了總發(fā)電量的70%[1]。煙氣脫硫技術(shù)是燃煤發(fā)電廠中必不可少的環(huán)節(jié),該技術(shù)的應(yīng)用極大降低了燃煤電廠中硫化物質(zhì)的排放,減少了電廠中污染物質(zhì)的排放。截止2018年底,中國(guó)煤電機(jī)組總?cè)萘繛?10.08×108kW,燃煤煙氣脫硫機(jī)組總?cè)萘考s為 9.67×108kW,占比達(dá)到了全國(guó)煤電機(jī)組容量的95.9%[2]。傳統(tǒng)的煙氣脫硫技術(shù)主要分為濕法[3]、干法[4]和半干法[5],其中濕法脫硫技術(shù)在電廠中的應(yīng)用最為廣泛,全球約有85%的脫硫系統(tǒng)采用了濕法脫硫技術(shù)[6]。其中,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)由于該技術(shù)應(yīng)用時(shí)間早,隨著不斷的改進(jìn)優(yōu)化,技術(shù)趨于成熟,工藝運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,脫硫效率高(>90%),是目前燃煤電廠濕法脫硫技術(shù)中應(yīng)用最為廣泛的一種[7]。

      燃煤電廠在使用石灰石-石膏法進(jìn)行煙氣脫硫的過(guò)程中,通常需要定期從脫硫塔中排出脫硫漿液,從而使脫硫系統(tǒng)保持良好的脫硫效率[8]。排放脫硫漿液時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的脫硫廢水,由于該脫硫廢水中所含成分比較復(fù)雜,處理難度較大且成本較高[9],如何有效處理產(chǎn)生的脫硫廢水是目前燃煤電廠亟待解決的問(wèn)題。隨著國(guó)家環(huán)保政策的不斷出臺(tái),電廠污廢水水質(zhì)的排放標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)格,對(duì)脫硫廢水的無(wú)害化處理及零排放技術(shù)的研究逐漸重視起來(lái)。

      本文分別就燃煤電廠脫硫廢水中重金屬、COD、氯離子的處理技術(shù)進(jìn)行了介紹,總結(jié)分析了各種處理技術(shù)的基本原理、優(yōu)缺點(diǎn)以及在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中存在的問(wèn)題,從而為燃煤電廠處理脫硫廢水的工藝選擇提供參考。最后,對(duì)未來(lái)脫硫廢水處理技術(shù)的發(fā)展方向做出了展望,并給出了自己的建議。

      1 脫硫廢水的來(lái)源及特點(diǎn)

      目前來(lái)說(shuō),中國(guó)絕大多數(shù)燃煤電廠應(yīng)用的煙氣脫硫技術(shù)為石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)[10]。在濕法煙氣脫硫過(guò)程中,為了降低脫硫系統(tǒng)的成本,通常會(huì)對(duì)脫硫塔中的吸收劑進(jìn)行循環(huán)利用,隨著吸收劑使用次數(shù)的增加,吸收塔內(nèi)鹽分和懸浮雜質(zhì)等濃度越來(lái)越高,當(dāng)濃度達(dá)到一個(gè)閾值時(shí),脫硫效率就會(huì)大大降低,因此需要定時(shí)對(duì)吸收塔進(jìn)行清洗,排放的這部分廢水就是脫硫廢水[11]。

      表1為具體的脫硫廢水的水質(zhì)特征,形成原因及影響。由表1可知,煙氣中的SO2氣體進(jìn)入脫硫塔時(shí),溶于水后容易生成H2SO3,電離之后產(chǎn)生H+,使得脫硫廢水的pH值一般為酸性[12],對(duì)管道和構(gòu)筑物具有腐蝕作用;脫硫廢水中懸浮物濃度含量大,濁度高,處理過(guò)程中容易使脫硫設(shè)備和管道形成堵塞,對(duì)脫硫裝置的正常運(yùn)行造成影響[13];在酸性條件下,脫硫廢水中的高濃度F-、Cl-會(huì)生成HF、HCl等[14],引起設(shè)備及管道腐蝕,同時(shí)也會(huì)參與吸收塔內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng),抑制對(duì)煙氣中硫化物的吸收,進(jìn)而降低脫硫效率[15]。此外,脫硫廢水含有少量Se、Hg等重金屬[16],如果得不到妥善處置,這些重金屬會(huì)隨著電廠廢水排放到外界環(huán)境,污染土壤和水環(huán)境,進(jìn)而危害動(dòng)物和人類健康。

      表1 脫硫廢水的水質(zhì)特征、形成原因和影響Table 1 Water quality characteristics,causes and effects of desulfurization wastewater

      2 脫硫廢水的處理方法

      2.1 脫硫廢水重金屬去除技術(shù)

      針對(duì)燃煤電廠脫硫廢水中重金屬的去除,現(xiàn)階段研究較多的主要有化學(xué)混凝沉淀法、人工濕地法、零價(jià)鐵法和吸附法等,不同去除技術(shù)的對(duì)比見(jiàn)表2。分別對(duì)不同重金屬去除技術(shù)進(jìn)行介紹。

      表2 脫硫廢水重金屬去除技術(shù)對(duì)比Table 2 Comparison of heavy metal removal technologies in desulfurization wastewater

      2.1.1 傳統(tǒng)處理方法——“三聯(lián)箱”法 國(guó)內(nèi)外燃煤電廠對(duì)脫硫廢水的處理方法中,應(yīng)用最廣泛的是化學(xué)混凝沉淀法,也稱“三聯(lián)箱”法[20]。其工藝流程見(jiàn)圖1。

      由圖1可知,該工藝的處理單元主要包括中和箱、沉淀箱和絮凝箱,通過(guò)在各處理單元進(jìn)行不同藥品的投加,對(duì)廢水進(jìn)行處理。該工藝集中和、沉淀和絮凝等功能于一體,在多種作用下對(duì)廢水中的重金屬等物質(zhì)進(jìn)行去除?!叭?lián)箱”技術(shù)具有工藝操作簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟、處理效率高等優(yōu)點(diǎn),且該方法運(yùn)行成本相對(duì)較低,因此被大多數(shù)燃煤電廠所采用[21]。

      圖1 三聯(lián)箱法處理脫硫廢水工藝流程圖Fig.1 Process flow chart of triple header method for treating desulfurization wastewater

      “三聯(lián)箱”法的缺點(diǎn)主要是在運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)法精確控制加藥量,需要在系統(tǒng)中投入過(guò)量的化學(xué)藥劑,導(dǎo)致運(yùn)行成本增加[22];此外,該工藝的運(yùn)行過(guò)程中會(huì)伴隨著大量的污泥產(chǎn)生,且現(xiàn)有的技術(shù)無(wú)法對(duì)污泥進(jìn)行有效的處置,設(shè)備維護(hù)困難。針對(duì)傳統(tǒng)三聯(lián)箱技術(shù)存在的問(wèn)題,越來(lái)越多的研究集中在了一體化預(yù)處理設(shè)備的發(fā)展應(yīng)用上。唐和平等[23]通過(guò)對(duì)一體化高效絮凝技術(shù)與傳統(tǒng)脫硫廢水處理工藝的處理效果進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明,相較于傳統(tǒng)三聯(lián)箱處理技術(shù),改進(jìn)之后的一體化處理設(shè)備建設(shè)周期短、工藝流程更加簡(jiǎn)單、自動(dòng)化性能好,便于控制加藥時(shí)間與加入量,運(yùn)行的時(shí)候相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)污染物質(zhì)的處理效率更高,具有良好的應(yīng)用前景。

      另外,開(kāi)發(fā)新型高效的絮凝劑,利用一體化設(shè)備與高效絮凝劑的匹配可實(shí)現(xiàn)懸浮物、重金屬和氟化物等污染物的有效去除。Tian等[24]在堿性條件下,利用海藻酸鈉與3-氯-2-羥丙基三甲基氯化銨反應(yīng),合成了一種新型的兩性絮凝劑,利用該兩性絮凝劑對(duì)廢水中的Pb2+進(jìn)行去除,通過(guò)螯合反應(yīng),在最佳條件下,Pb2+去除率達(dá)到了92.32%。

      2.1.2 人工濕地法 人工濕地法是一種利用植物、土壤以及微生物等介質(zhì),構(gòu)建一個(gè)綜合的人工生態(tài)系統(tǒng),通過(guò)介質(zhì)的攔截固定,吸附降解等物理、化學(xué)和生物的協(xié)同作用,對(duì)流經(jīng)濕地中的廢水進(jìn)行處理和凈化的方法[25]。人工濕地法能通過(guò)植物、微生物對(duì)水和土壤中的污染物質(zhì)進(jìn)行萃取和富集,從而改變污染物的化學(xué)形態(tài),降低污染物的移動(dòng)性和生物可利用性,可以有效地去除脫硫廢水中的Hg、As和Se等重金屬[26-27]。

      人工濕地法具有緩沖容量大、運(yùn)行簡(jiǎn)單、可靠等優(yōu)點(diǎn),運(yùn)行過(guò)程中能有效解決污染負(fù)荷和水力的沖擊。作為在我國(guó)新興不久的技術(shù),人工濕地法在推廣的過(guò)程中存在一些劣勢(shì):首先,人工濕地法的處理負(fù)荷較低,為0.50~0.8 m3/(m2·d),因此占地面積一般較大;其次,由于處理污水的多樣性,水力停留時(shí)間長(zhǎng),一般為1~5 d,對(duì)周圍的環(huán)境影響無(wú)法估量,因此無(wú)法得到廣泛應(yīng)用。

      2.1.3 零價(jià)鐵處理技術(shù) 零價(jià)鐵技術(shù)是近年來(lái)新興的一種處理污染廢水的技術(shù),對(duì)無(wú)機(jī)陰離子、重金屬離子等有著良好去除能力。該技術(shù)利用零價(jià)鐵的高活性對(duì)廢水中的重金屬以及含氧離子等進(jìn)行礦化還原,達(dá)到固定化作用,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水中重金屬等雜質(zhì)的去除[28]。脫硫廢水中的重金屬殘留問(wèn)題也是目前燃煤電廠所關(guān)心的話題,針對(duì)這一情況,國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用零價(jià)鐵技術(shù)對(duì)脫硫廢水進(jìn)行了處理研究。

      Huang等[29]將制備好的零價(jià)鐵與Fe(Ⅱ)進(jìn)行混合,利用混合零價(jià)鐵技術(shù)(hZVI)分別對(duì)脫硫廢水中的硝酸鹽、Se和Hg進(jìn)行了去除研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,處理后的溶液中硝酸鹽含量從25.00 mg/L降低至0.20 mg/L,去除率達(dá)到了99.20%;TCLP檢測(cè)結(jié)果表明,處理之后溶液中重金屬含量為Se<0.10 mg/L,Hg<0.20 μg/L,均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

      零價(jià)鐵技術(shù)廢水中的重金屬的去除效率較高,然而在制備過(guò)程中存在一些缺陷。國(guó)內(nèi)外研究結(jié)果顯示,制約零價(jià)鐵技術(shù)市場(chǎng)化的因素是制成的零價(jià)鐵表面易鈍化,處理過(guò)程中易團(tuán)聚,進(jìn)而影響其反應(yīng)活性,降低處理效率。因此,如何有效解決零價(jià)鐵鈍化的問(wèn)題,將是該技術(shù)能否應(yīng)用在實(shí)際生產(chǎn)中的關(guān)鍵。

      2.1.4 吸附法 吸附法是近年來(lái)比較熱門的處理廢水中污染物質(zhì)的一種方法,針對(duì)含重金屬濃度較低的廢水處理極為有效。在吸附過(guò)程中,主要通過(guò)吸附劑表面的吸附位點(diǎn)與污染物質(zhì)之間形成靜電吸引,以及范德華力的作用下被吸附在吸附劑的表面[30],同時(shí),廢水中的重金屬離子也會(huì)與吸附劑中的含氧官能團(tuán)進(jìn)行螯合作用,產(chǎn)生絡(luò)合物,從而被濃縮去除。

      常見(jiàn)的吸附劑有活性炭、生物質(zhì)炭、硅膠、膨潤(rùn)土等。蘇建花等[31]利用膨潤(rùn)土、殼聚糖制備了一種新型吸附材料:B-NaOH-CS,對(duì)含鉻廢水進(jìn)行吸附處理,結(jié)果表明,B-NaOH-CS對(duì)Cr(Ⅵ)的最大吸附量可達(dá)1.03 mg/g,表現(xiàn)出較好的吸附效果。由于在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,燃煤電廠產(chǎn)生的脫硫廢水中鈣鎂離子含量較高,會(huì)對(duì)吸附劑吸附重金屬產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)作用,因此,關(guān)于吸附劑處理重金屬的研究大多停留在實(shí)驗(yàn)室階段。

      2.2 脫硫廢水COD去除技術(shù)

      脫硫廢水處理中常見(jiàn)的COD去除技術(shù)主要有反滲透技術(shù)、活性污泥法和人工濕地法等,不同脫硫廢水COD去除技術(shù)的對(duì)比見(jiàn)表3。分別對(duì)三種技術(shù)進(jìn)行介紹。

      表3 脫硫廢水COD去除技術(shù)對(duì)比Table 3 Comparison of COD removal technology in desulfurization wastewater

      2.2.1 反滲透(RO)技術(shù) 反滲透(RO)技術(shù)主要利用反滲透膜的選擇透過(guò)性原理,在外加高壓的作用下,使溶液中的水由高濃度一側(cè)向低濃度一側(cè)移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)溶質(zhì)與水分離對(duì)水質(zhì)進(jìn)行凈化。反滲透技術(shù)對(duì)廢水中的鹽類、有機(jī)物等有較高的去除效果。李恩超等[32]分別利用碟管式反滲透(DTRO)膜處理法和電滲析法對(duì)脫硫廢水濃水進(jìn)行了中試試驗(yàn)研究,結(jié)果表明,在相同操作條件下,兩種方法出水水質(zhì)均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),其中DTRO工藝處理的出水COD含量為6.00 mg/L,Cl-含量為374.00 mg/L,均明顯好于電滲析法。

      反滲透技術(shù)使用的膜是一種精細(xì)的膜分離產(chǎn)品,能有效截留直徑>0.000 1 μm的物質(zhì),對(duì)溶解性鹽和分子量>100的有機(jī)物去除效果較好,然而對(duì)分子量<100的有機(jī)物和單價(jià)離子(如Cl-、K+、Na+)的脫除率較低。另外,反滲透膜容易被雜質(zhì)污染,因此該技術(shù)對(duì)進(jìn)水的水質(zhì)要求較高,一般先對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理,去除較大的雜質(zhì),然后運(yùn)用反滲透技術(shù)對(duì)污水進(jìn)行深度處理。

      活性污泥法對(duì)有機(jī)物的去除效果較好,運(yùn)行成本較低,技術(shù)成熟,在城市污水、工業(yè)廢水處理中有廣泛的應(yīng)用,但是在脫硫廢水的處理中應(yīng)用并不多?;钚晕勰喾▽?duì)進(jìn)水水質(zhì)的要求較高,適宜的污泥濃度一般為2 500~4 000 mg/L,污泥指數(shù)為70~200;另外,活性污泥法受pH值的影響較大,適宜的pH值范圍在6.0~9.0之間,pH值過(guò)低(pH<4.5),活性污泥中的微生物活動(dòng)受到抑制,pH值過(guò)高(pH>9.0),不利于微生物的代謝,也會(huì)對(duì)處理效率受到影響。脫硫廢水的水質(zhì)復(fù)雜,pH值范圍一般為4.1~6.5,因此,制約了活性污泥法在脫硫廢水中的應(yīng)用。

      2.2.3 人工濕地法 人工濕地中微生物含量高,種類繁多,通過(guò)微生物的降解作用,該技術(shù)對(duì)廢水中的COD去除有著明顯的效果[34]。王晨晨等[35]利用人工濕地法對(duì)卷煙紙生產(chǎn)的廢水進(jìn)行了處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該濕地系統(tǒng)在表面水力負(fù)荷為0.291 m3/(m2·d),進(jìn)水COD=66.30 mg/L的工況下,經(jīng)濕地系統(tǒng)處理之后出水的COD值為 19.44 mg/L,該工藝對(duì)COD的去除率為70.68%,達(dá)到了地表Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)。

      2.3 脫硫廢水氯去除技術(shù)

      燃煤電廠排放的脫硫廢水中Cl-含量較高,過(guò)多的Cl-會(huì)影響脫硫效率。本文分別對(duì)電滲析技術(shù)、膜過(guò)濾技術(shù)、離子交換技術(shù)等脫硫廢水的氯去除技術(shù)進(jìn)行了介紹,其對(duì)比分析見(jiàn)表4。

      表4 脫硫廢水氯去除技術(shù)對(duì)比Table 4 Comparison of chlorine removal technology in desulfurization wastewater

      2.3.1 電滲析技術(shù) 電滲析技術(shù)主要通過(guò)給溶液外加直流電,在電場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)作用下,溶液中產(chǎn)生電位差,帶電的陰陽(yáng)離子在溶液中發(fā)生定向遷移,利用離子交換膜的選擇透過(guò)性,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水的濃縮和分離[36]。Cui等[37]研究了電解-電滲析組合技術(shù)對(duì)脫硫廢水中Cl-的去除,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)溶液中Cl-的初始質(zhì)量濃度為19.20 g/L時(shí),該組合技術(shù)對(duì)Cl-的去除率達(dá)到了83.28%,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品主要為Cl2、H2和Ca(OH)2,達(dá)到了無(wú)害化的要求,而處理成本只有0.15 美元/kg。

      電滲析技術(shù)具有運(yùn)行簡(jiǎn)單、處理成本低等優(yōu)點(diǎn),但是對(duì)廢水的脫鹽效果不佳,有學(xué)者通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)電滲析技術(shù)的優(yōu)化,可以有效提高脫鹽效率。Tian等[38]利用雙極膜電滲析法(BMED)對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行處理,并通過(guò)太陽(yáng)有機(jī)朗肯循環(huán)技術(shù)(SORC)對(duì)BMED進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果表明,BMED-SORC技術(shù)處理后的廢水中Na2SO4的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從8.00%降低至 0.37%,去除率達(dá)到了95.38%,副產(chǎn)物中產(chǎn)生硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.66%,氫氧化鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 6.43%,該技術(shù)有效提高了電滲析技術(shù)對(duì)高鹽廢水的處理效率。

      膜過(guò)濾技術(shù)是一種并不成熟的技術(shù),在實(shí)際工程應(yīng)用中需要解決許多問(wèn)題。第一,膜過(guò)濾技術(shù)需要在壓力下進(jìn)行工作,因此對(duì)工況要求較高;第二,膜在使用過(guò)程中容易被污染,使用壽命較短,需要定時(shí)更換。另外,目前使用較多的陶瓷膜、金屬膜等制備成本較高,無(wú)法大規(guī)模應(yīng)用于燃煤電廠的廢水處理。

      與化學(xué)混凝沉淀法、蒸發(fā)結(jié)晶法等傳統(tǒng)處理方法相比,利用煙道噴霧技術(shù)對(duì)脫硫廢水進(jìn)行處理,能夠顯著減少處理過(guò)程中的耗水量和石膏使用量,從而降低了處理成本。同時(shí),煙道噴霧蒸發(fā)法投資較低,運(yùn)行裝置占地面積小,能夠適應(yīng)多種污污廢水的處理要求[42],因此在未來(lái)的應(yīng)用中會(huì)是一種很有前景的廢水零排放技術(shù)。

      圖2 煙道噴霧蒸發(fā)技術(shù)工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of flue spray evaporation technology

      2.3.4 蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù) 蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)是通過(guò)對(duì)脫硫廢水進(jìn)行升溫操作,蒸發(fā)溶劑,結(jié)晶溶質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)零排放的一種方法[43],核心裝置為蒸發(fā)器。經(jīng)過(guò)預(yù)處理之后的脫硫廢水含鹽量較高,當(dāng)廢水進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)后,利用熱法分鹽原理對(duì)脫硫廢水進(jìn)行深度處理,在分離器的作用下,從而實(shí)現(xiàn)回收結(jié)晶鹽和冷凝水的目的[44]。

      蒸發(fā)結(jié)晶法的優(yōu)點(diǎn)在于工藝簡(jiǎn)單,處理之后的回收水水質(zhì)較好,但是在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,存在管道設(shè)備容易結(jié)垢、能耗高等問(wèn)題。為了進(jìn)一步提高對(duì)脫硫廢水的濃縮處理效率,蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)可以與膜分離技術(shù)相結(jié)合,從而有效地回收水資源及獲得純度較高的結(jié)晶鹽,實(shí)現(xiàn)零排放標(biāo)準(zhǔn)。

      2.3.5 離子交換技術(shù) 離子交換技術(shù)對(duì)含鹽量高,高濃氯離子濃度的脫硫廢水有著較好的去除效果。該技術(shù)通過(guò)向脫硫廢水中投加離子交換樹(shù)脂,利用離子交換樹(shù)脂中的活性基團(tuán)(如 —OH、—COOH、—NH2等)與脫硫廢水中的Cl-、Ca2+、Mg2+等離子發(fā)生交換反應(yīng)[45],從而達(dá)到脫除的目的。孫鳳娟等[46]以丙烯酸強(qiáng)堿性陰離子交換樹(shù)脂為吸離子交換劑,對(duì)脫硫廢水中Cl-、Ca2+、Mg2+進(jìn)行了脫除研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,反應(yīng)60 min之后,實(shí)驗(yàn)廢水中Cl-濃度降低了63.5%,Ca2+、Mg2+濃度分別下降了79.1%,82.6%,去除效果明顯。

      離子交換技術(shù)優(yōu)點(diǎn)在于其處理效果較好、材料環(huán)保,不會(huì)造成二次污染,可作為新型的脫硫廢水處理技術(shù)。但是在實(shí)際運(yùn)用中,脫硫廢水中pH值、污染物質(zhì)濃度等均會(huì)影響離子交換樹(shù)脂的去除效果,同時(shí),目前應(yīng)用較多的離子交換樹(shù)脂成本較高,制約了離子交換技術(shù)在實(shí)際生產(chǎn)中的廣泛使用。因此,在今后的研究中可集中于開(kāi)發(fā)成本低廉、適應(yīng)性強(qiáng)的離子交換樹(shù)脂。

      3 脫硫廢水零排放技術(shù)案例

      3.1 國(guó)電漢川電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)

      國(guó)電漢川電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)于2016年12月份驗(yàn)收投運(yùn),為國(guó)內(nèi)首個(gè)脫硫廢水零排放百萬(wàn)機(jī)組,工程投資8 600 萬(wàn)元,設(shè)計(jì)處理水量36 t/h,運(yùn)行成本100 元/t,該系統(tǒng)主要工藝為“藥劑軟化+管式超濾+納濾分鹽+反滲透+蒸發(fā)結(jié)晶”[47],工藝流程見(jiàn)圖3。國(guó)電漢川電廠采用“全膜法”對(duì)脫硫廢水進(jìn)行處理,其中回用水產(chǎn)量34 t/h,年產(chǎn)值170萬(wàn)元,蒸發(fā)結(jié)晶之后的成品鹽中NaCl含量>99%,高于GB 5462—2015《精制工業(yè)鹽》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),年產(chǎn)值達(dá)到了120萬(wàn)元。該項(xiàng)目的實(shí)施,成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)電漢川電廠對(duì)脫硫廢水的零排放目標(biāo),“全膜法”處理脫硫廢水也是新型零排放技術(shù)的一次成功實(shí)踐。

      燃煤電廠進(jìn)行脫硫廢水處理時(shí),利用蒸發(fā)結(jié)晶與膜分離的技術(shù)結(jié)合,可以有效回收水資源,獲得高純度的結(jié)晶鹽。然而,該工藝在工程應(yīng)用中需要解決一些問(wèn)題:首先,應(yīng)簡(jiǎn)化工藝流程,優(yōu)化運(yùn)行控制,以降低施工和運(yùn)行成本;其次,根據(jù)我國(guó)的《鹽業(yè)管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定,脫硫廢水通過(guò)蒸發(fā)產(chǎn)生的結(jié)晶鹽無(wú)法出售,會(huì)產(chǎn)生額外的固體廢物。所以對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)將是推廣膜技術(shù)在實(shí)際工程應(yīng)用中的關(guān)鍵。

      圖3 國(guó)電漢川電廠脫硫廢水零排放工藝流程Fig.3 The zero-discharge process flow of desulfurization wastewater from Guodian Hanchuan Power Plant

      3.2 萬(wàn)州電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)

      萬(wàn)州電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)于2019年5月份正式投入運(yùn)營(yíng),建設(shè)投資額3 880萬(wàn)元,設(shè)計(jì)處理水量20 t/h,直接運(yùn)行成本60.59元/t,較國(guó)電漢川電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)運(yùn)行成本有所降低,系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖4,整個(gè)脫硫廢水全流程實(shí)現(xiàn)了全廠自動(dòng)控制(DCS)系統(tǒng)控制。萬(wàn)州電廠采用“石灰、硫酸鈉、碳酸鈉軟化預(yù)處理+納濾分鹽+超高壓反滲透濃縮+MVR強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶”模式[48],對(duì)產(chǎn)生的脫硫廢水進(jìn)行了零排放處理。該系統(tǒng)的運(yùn)行,每年可為廠區(qū)提供8萬(wàn)t高品質(zhì)回用水,實(shí)現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用;產(chǎn)出約1 600 t的高純度結(jié)晶鹽,滿足GB 5462—2015《精制工業(yè)鹽》中的一級(jí)要求,通過(guò)外售至工業(yè)鹽用鹽企業(yè)可實(shí)現(xiàn)資源化利用。該項(xiàng)目的成功運(yùn)行,對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)廢水零排放具有重要的借鑒和示范作用。

      圖4 萬(wàn)州電廠脫硫廢水零排放工藝流程Fig.4 Wanzhou Power Plant’s zero-discharge desulfurization wastewater process flow

      3.3 國(guó)電漢川電廠和萬(wàn)州電廠脫硫廢水零排放系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比

      對(duì)國(guó)電漢川電廠和萬(wàn)州電廠的脫硫廢水零排放系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研,其經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比見(jiàn)表5。

      表5 國(guó)電漢川電廠和萬(wàn)州電廠的脫硫廢水零排放 系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比Table 5 Comparison of economic benefits of the desulfurization wastewater zero discharge system of Guodian Hanchuan Power Plant and Wanzhou Power Plant

      由表5可知,兩個(gè)電廠的主要工藝路線均采用了“預(yù)處理+濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”技術(shù)組合。在工藝設(shè)計(jì)中,國(guó)電漢川電廠多了“管式膜過(guò)濾”過(guò)程,投資成本較高,噸水投資成本為238.9萬(wàn)元,較萬(wàn)州電廠高18.80%;在國(guó)電漢川電廠的技術(shù)之上,萬(wàn)州電廠對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,并改進(jìn)膜濾系統(tǒng),運(yùn)行成本降低了40%。

      從兩個(gè)電廠的零排放系統(tǒng)實(shí)例中可以看出,未來(lái)電廠脫硫廢水零排放技術(shù)發(fā)展方向仍以“預(yù)處理+濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝為主流,因此,提高各流程技術(shù)創(chuàng)新,開(kāi)發(fā)高效率低能耗的處理設(shè)備,降低零排放系統(tǒng)投資和運(yùn)行成本,將會(huì)是推廣該技術(shù)的價(jià)值所在。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,各項(xiàng)環(huán)保政策也不斷出臺(tái),對(duì)發(fā)電廠的排放水標(biāo)準(zhǔn)也逐漸提高。燃煤發(fā)電廠排放的脫硫廢水中成分復(fù)雜,如何有效且合理的處理脫硫廢水,實(shí)現(xiàn)電廠的可持續(xù)發(fā)展,將是每個(gè)電廠面對(duì)的首要問(wèn)題。傳統(tǒng)的脫硫廢水處理方法“三聯(lián)箱法”在實(shí)際運(yùn)行中存在處理率不高,出水水質(zhì)無(wú)法達(dá)標(biāo),運(yùn)行維護(hù)成本高等問(wèn)題;新型的處理技術(shù)如膜分離技術(shù)、蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)等,對(duì)電廠的工藝要求較高,且處理成本大,在實(shí)際應(yīng)用中所占比例小,制約了脫硫廢水處理技術(shù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

      針對(duì)未來(lái)燃煤電廠如何對(duì)脫硫廢水的零排放處理技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)升級(jí),主要有以下幾點(diǎn)展望:

      (1)多種處理技術(shù)聯(lián)用,同時(shí)對(duì)多種的污染物質(zhì)進(jìn)行處理,提高處理效率,降低處理成本。

      (2)改進(jìn)傳統(tǒng)的“三聯(lián)箱法”,采用一體化預(yù)處理技術(shù),有效減少處理單元的占地面積和運(yùn)行維修費(fèi)用。

      (3)開(kāi)發(fā)研制新型高效的混凝劑,減少投藥量,提高預(yù)處理階段對(duì)脫硫廢水的混凝效率。

      (4)開(kāi)發(fā)新型膜材料,改進(jìn)膜分離技術(shù),提高膜的重復(fù)使用能力,降低技術(shù)運(yùn)行成本,推廣新型脫硫廢水處理方法在電廠中的應(yīng)用。

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