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      高精度轉(zhuǎn)速卡在某廠機(jī)組一次調(diào)頻中的應(yīng)用

      2022-09-24 08:15:02趙秀峰
      關(guān)鍵詞:調(diào)頻電量貢獻(xiàn)

      趙秀峰

      (大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北 張家口 075133)

      引言

      某發(fā)電廠共八臺(tái)320 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,其中1、2 號(hào)機(jī)組為東方電氣集團(tuán)生產(chǎn)的高、中、低壓缸三缸汽輪發(fā)電機(jī)組,3~8 號(hào)機(jī)組為東方電氣集團(tuán)生產(chǎn)的高、中壓缸合缸汽輪發(fā)電機(jī)組。分散控制系統(tǒng)(DCS)和汽輪機(jī)數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)除7 號(hào)機(jī)組為和利時(shí)控制系統(tǒng)外,其他機(jī)組均為北京日立控制系統(tǒng),由于北京日立控制系統(tǒng)DEH 轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)精度低,無(wú)法滿足一次調(diào)頻要求。

      1 一次調(diào)頻參數(shù)指標(biāo)

      1.1 轉(zhuǎn)速不等率δ

      式中:Nmax為汽輪機(jī)空負(fù)荷時(shí)對(duì)應(yīng)的最大轉(zhuǎn)速;Nmin為額定負(fù)荷時(shí)對(duì)應(yīng)的最小轉(zhuǎn)速;ne為汽輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速。

      轉(zhuǎn)速不等率越大,一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),機(jī)組動(dòng)作的負(fù)荷越少,機(jī)組穩(wěn)定性越好,一般不大于6%;轉(zhuǎn)速不等率越小,一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),機(jī)組動(dòng)作的負(fù)荷越多,機(jī)組穩(wěn)定性越差,一般不低于3%。

      我廠一次調(diào)頻的轉(zhuǎn)速不等率設(shè)置為4.5%,機(jī)組參與一次調(diào)頻的負(fù)荷調(diào)整系數(shù)為:

      式中:K 為一次調(diào)頻調(diào)整系數(shù),MW/(r·min-1);Ne為機(jī)組額定負(fù)荷,取320 MW;δ 為機(jī)組轉(zhuǎn)速不等率,取45%;ne為機(jī)組額定轉(zhuǎn)速,取3 000 r/min。將數(shù)值代入公式計(jì)算得K=-2.4MW/(r·min-1)

      相當(dāng)于轉(zhuǎn)速超出死區(qū)每分鐘變化一轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)機(jī)組負(fù)荷變化2.4 MW。

      1.2 轉(zhuǎn)速死區(qū)

      一次調(diào)頻在額定轉(zhuǎn)速附近對(duì)轉(zhuǎn)速變化的不靈敏區(qū)。

      張家口發(fā)電廠頻率死區(qū)設(shè)置為±2r/min(±0.033Hz)。

      1.3 遲緩率ε

      式中:Δn 為同一功率下轉(zhuǎn)速上升最大值與下降最小值之差;ne為汽輪機(jī)額定轉(zhuǎn)速。

      汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)各部套存在間隙和摩擦使調(diào)速系統(tǒng)動(dòng)作存在遲緩現(xiàn)象,電網(wǎng)頻率偏離死區(qū)至閥門動(dòng)作也存遲緩現(xiàn)象。遲緩率越大,說(shuō)明汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速變化一次調(diào)頻動(dòng)作到調(diào)節(jié)閥動(dòng)作時(shí)間越大,嚴(yán)重時(shí)造成轉(zhuǎn)速震蕩,甚至發(fā)生頻率震蕩。

      2 華北電網(wǎng)對(duì)一次調(diào)頻的要求

      華北電網(wǎng)發(fā)電機(jī)組參與一次調(diào)頻管理規(guī)定中要求網(wǎng)內(nèi)機(jī)組全程參與一次調(diào)頻,調(diào)頻上限為額定負(fù)荷的10%,且應(yīng)滿足以下各項(xiàng)要求。

      1)15 s 響應(yīng)指數(shù)不小于75%,15 s 響應(yīng)指數(shù)=15 s 內(nèi)機(jī)組實(shí)際最大出力調(diào)整量/理論最大出力調(diào)整量×100%,即一次調(diào)頻動(dòng)作至達(dá)到75%理論目標(biāo)負(fù)荷的時(shí)間應(yīng)不大于15 s。

      2)30 s 響應(yīng)指數(shù)不小于90%,30 s 響應(yīng)指數(shù)=30 s 內(nèi)機(jī)組實(shí)際最大出力調(diào)整量/理論最大出力調(diào)整量×100%,即一次調(diào)頻動(dòng)作至達(dá)到90%理論目標(biāo)負(fù)荷的時(shí)間應(yīng)不大于30 s。

      3)機(jī)組持續(xù)調(diào)頻時(shí)間內(nèi)電量貢獻(xiàn)指數(shù)不小于75%,電量貢獻(xiàn)指數(shù)=機(jī)組一次調(diào)頻實(shí)際貢獻(xiàn)電量/理論貢獻(xiàn)電量,即在一個(gè)調(diào)頻周期內(nèi)的積分電量達(dá)到理論積分電量的75%。

      3 張家口發(fā)電廠一次調(diào)頻現(xiàn)狀

      張家口發(fā)電廠機(jī)組一次調(diào)頻均采用電液控制加協(xié)調(diào)控制,即DEH+CCS方式實(shí)現(xiàn)。DEH 系統(tǒng)內(nèi)額定轉(zhuǎn)速與汽輪機(jī)的實(shí)際轉(zhuǎn)速偏差超過(guò)設(shè)定死區(qū)后,通過(guò)一次調(diào)頻函數(shù)計(jì)算后的閥門指令直接疊加至綜合閥位指令動(dòng)作調(diào)門;CCS 通過(guò)轉(zhuǎn)差與不等率函數(shù)計(jì)算后的調(diào)頻指令疊加至機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令進(jìn)行補(bǔ)償,保障一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí)鍋爐增加出力,以保證發(fā)電機(jī)輸出功率。

      2020 年上半年經(jīng)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的一次調(diào)頻動(dòng)作次數(shù)為5 183 次,因每次動(dòng)作考核三個(gè)指標(biāo)(積分電量、15 s指數(shù)、30 s 指數(shù)),故參與考核次數(shù)為15 549 次,其中不合格次數(shù)為6 840 次,正確率為56%,考核電量為13 132.8 MW,考核金額493 萬(wàn)余元。

      為了查找一次調(diào)頻不正確動(dòng)作原因,分別在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到192 MW、240 MW、288 MW 進(jìn)行了手動(dòng)設(shè)定±4 r/min(±0.067 Hz)和±6 r/min(±0.1 Hz)的一次調(diào)頻擾動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果都比較理想,各個(gè)指標(biāo)的負(fù)荷貢獻(xiàn)均能夠滿足一次調(diào)頻考核要求,由此推斷一次調(diào)頻不合格跟機(jī)組本身關(guān)系不大。

      通過(guò)對(duì)2020 年大量考核數(shù)據(jù)的分析,結(jié)合機(jī)組動(dòng)作時(shí)的各參數(shù),以及一次調(diào)頻擾動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)一次調(diào)頻存在以下問(wèn)題:

      1)一次調(diào)頻電網(wǎng)考核時(shí)刻與機(jī)組動(dòng)作時(shí)刻不同步,是導(dǎo)致一次調(diào)頻不合格的主要原因。機(jī)組一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),電網(wǎng)未記為考核,電網(wǎng)記錄考核時(shí)刻機(jī)組一次調(diào)頻未動(dòng)作,由此也產(chǎn)生了大量無(wú)效動(dòng)作,據(jù)統(tǒng)計(jì)一臺(tái)機(jī)組一個(gè)月的無(wú)效動(dòng)作次數(shù)達(dá)到1 萬(wàn)余次,給機(jī)組安全運(yùn)行也帶來(lái)嚴(yán)重威脅。

      2)絕大部分一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)轉(zhuǎn)速與額定轉(zhuǎn)速差為2.5 轉(zhuǎn)左右,剛剛越過(guò)死區(qū),由于轉(zhuǎn)速在死區(qū)邊緣,轉(zhuǎn)速離調(diào)頻函數(shù)零點(diǎn)太近,函數(shù)零點(diǎn)邊緣一次調(diào)頻動(dòng)作量不足,導(dǎo)致負(fù)荷響應(yīng)不足或無(wú)響應(yīng),一次調(diào)頻負(fù)荷貢獻(xiàn)量不夠。

      3)為了節(jié)能需求,運(yùn)行中主汽壓力低于額定值,調(diào)門開(kāi)度相對(duì)偏大,導(dǎo)致調(diào)門節(jié)流小,鍋爐蓄熱能力不足,一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),調(diào)門開(kāi)啟對(duì)進(jìn)入汽輪機(jī)的主汽流量影響小,負(fù)荷響應(yīng)不足,一次調(diào)頻負(fù)荷貢獻(xiàn)量不夠。

      4)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),有時(shí)存在AGC 指令與一次調(diào)頻動(dòng)作指令相反,導(dǎo)致一次調(diào)頻貢獻(xiàn)負(fù)荷被AGC實(shí)際負(fù)荷抵消。

      5)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí)調(diào)門頻繁波動(dòng),導(dǎo)致抗燃油泵電流波動(dòng)大,調(diào)門抗燃油進(jìn)油管路振動(dòng)大,極端情況下造成抗燃油管理接頭及焊口斷裂,甚至泄露,給系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)隱患。

      4 高精度轉(zhuǎn)速卡的應(yīng)用

      經(jīng)過(guò)多次分析,我們認(rèn)為北京日立控制系統(tǒng)有限公司設(shè)計(jì)的DEH 系統(tǒng)轉(zhuǎn)速精度低,系統(tǒng)轉(zhuǎn)速測(cè)量誤差較大,存在電網(wǎng)考核時(shí)刻,轉(zhuǎn)速未超過(guò)死區(qū)的情況。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研每臺(tái)機(jī)組增加了一塊高精度轉(zhuǎn)速卡,以提高轉(zhuǎn)速測(cè)量精度,同時(shí)在高精度轉(zhuǎn)速卡中設(shè)定轉(zhuǎn)速死區(qū),當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)死區(qū)時(shí),直接輸出開(kāi)關(guān)量給DEH 系統(tǒng),減小DEH 系統(tǒng)模擬量判斷的系統(tǒng)延時(shí),縮短了一次調(diào)頻響應(yīng)時(shí)間,有效地解決了一次調(diào)頻動(dòng)作與電網(wǎng)考核不一致問(wèn)題。

      認(rèn)真研究電網(wǎng)一次調(diào)頻考核規(guī)則,逐步掌握了電網(wǎng)的考核規(guī)則,針對(duì)考核規(guī)則,我們對(duì)一次調(diào)頻邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,增加了一次調(diào)頻越限動(dòng)作延時(shí),同時(shí)為了保證負(fù)荷響應(yīng),增加了一次調(diào)頻動(dòng)作保持邏輯,通過(guò)配套邏輯優(yōu)化提高了一次調(diào)頻的正確動(dòng)作率。同時(shí)也大大減少了一次調(diào)頻的無(wú)效動(dòng)作次數(shù),初步統(tǒng)計(jì)2021 年上半年一次調(diào)頻無(wú)效動(dòng)作次數(shù)減少原來(lái)的1/3。

      轉(zhuǎn)速在超過(guò)死區(qū)邊緣時(shí),由于轉(zhuǎn)速離調(diào)頻函數(shù)零點(diǎn)非常近,一次調(diào)頻動(dòng)作量接近于“0”,我們將一次調(diào)頻函數(shù)設(shè)置為分段函數(shù),增加小頻差時(shí)調(diào)頻動(dòng)作量,在大頻差時(shí)保持原有函數(shù),既保證一次調(diào)頻在轉(zhuǎn)速死區(qū)邊緣時(shí)的一次調(diào)頻貢獻(xiàn)量,又保證在大頻差下一次調(diào)頻動(dòng)作幅度過(guò)大,造成機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定。

      針對(duì)運(yùn)行中主汽壓力低于額定值,增加一次調(diào)頻壓力修正函數(shù),當(dāng)主汽壓力低于額定值時(shí),增加正向修正,加大一次調(diào)頻動(dòng)作量,當(dāng)主汽壓力接近額定值時(shí),保持原一次調(diào)頻動(dòng)作量,保證壓力低于額定值時(shí)一次調(diào)頻的貢獻(xiàn)量。同時(shí)優(yōu)化閥門曲線,適當(dāng)增加閥門重疊度以保證閥門動(dòng)作對(duì)流量和負(fù)荷的響應(yīng)速度。

      增加一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí)閉鎖AGC 指令回路,當(dāng)電網(wǎng)頻率降低越限時(shí),閉鎖減負(fù)荷指令回路,當(dāng)電網(wǎng)頻率升高越限時(shí),閉鎖漲負(fù)荷指令回路,保證一次調(diào)頻貢獻(xiàn)量不被AGC 指令抵消。

      摸索電網(wǎng)頻率越線時(shí)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)時(shí)刻與機(jī)組動(dòng)作時(shí)刻時(shí)間差,盡可能使用跟電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)時(shí)刻相符的參數(shù)作為一次調(diào)頻動(dòng)作條件,必要時(shí)增加時(shí)間修正和保持回路,保證機(jī)組動(dòng)作與電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)同步,提高一次調(diào)頻合格率。

      表征頻差越線的轉(zhuǎn)速測(cè)量值采用多重信號(hào)攝取,采用智能邏輯把變化最小的測(cè)量值作為參與一次調(diào)頻的動(dòng)作條件,避免轉(zhuǎn)速波動(dòng)造成一次調(diào)頻頻繁動(dòng)作調(diào)門擺動(dòng),從而減少抗燃油系統(tǒng)管道的振動(dòng)。

      增加一次調(diào)頻快動(dòng)緩回回路,當(dāng)一次調(diào)頻動(dòng)作時(shí),調(diào)門快速開(kāi)啟,動(dòng)作結(jié)束后緩慢關(guān)閉至實(shí)時(shí)閥位,既保證了一次調(diào)頻負(fù)荷貢獻(xiàn)量,又避免一次調(diào)頻頻繁動(dòng)作導(dǎo)致負(fù)荷波動(dòng)造成的低頻振蕩。同時(shí)避免一次調(diào)頻頻繁動(dòng)作導(dǎo)致汽輪機(jī)調(diào)門頻繁開(kāi)關(guān)造成的抗燃油系統(tǒng)管道振動(dòng)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      2021 年上半年一次調(diào)頻動(dòng)作6 042 次,參與考核次數(shù)為18 126 次,不合格次數(shù)3 660 次,正確率79.8%,考核電量7 027.2 MW,考核金額263 萬(wàn)元。

      通過(guò)增加高精度轉(zhuǎn)速卡和優(yōu)化邏輯一次調(diào)頻正確動(dòng)作率由原來(lái)的56%提高到了80%,大大減少了一次調(diào)頻的考核,同時(shí)也減少了一次調(diào)頻動(dòng)作次數(shù),保障了汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的安全,為電網(wǎng)提供了高品質(zhì)的電力。

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