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      轉(zhuǎn)爐低鐵耗工藝優(yōu)化及生產(chǎn)實(shí)踐

      2022-09-26 14:52:58王連全李德帥馮克亮
      山西冶金 2022年4期
      關(guān)鍵詞:槍位鐵耗造渣

      王連全,李德帥,馮克亮

      (天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津 301500)

      新天鋼聯(lián)合特鋼煉鋼廠裝備情況:有3 座120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,3 臺(tái)120 t LF 鋼包精煉爐,1 臺(tái)120 t VD 真空精煉爐,5 臺(tái)方、矩形坯連鑄機(jī)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼等,擁有一個(gè)集轉(zhuǎn)爐、LF 精煉、真空處理、連鑄四位一體的特鋼生產(chǎn)線,采用頂?shù)蛷?fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF 精煉爐→連鑄的生產(chǎn)流程。

      鐵水消耗作為轉(zhuǎn)爐一個(gè)關(guān)鍵工藝技術(shù)指標(biāo),不僅決定轉(zhuǎn)爐冶煉消耗廢鋼的能力,也反映轉(zhuǎn)爐冶煉過程熱量利用效率,隨著鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)變化,鐵水與廢鋼價(jià)格的差距較大,降低鐵水消耗,提高廢鋼比,可降低生產(chǎn)成本[1]。鐵水日產(chǎn)維持在12 000~13 000 t,綜合考慮轉(zhuǎn)爐冶煉熱平衡、溫度控制、供氧制度、鋼坯質(zhì)量等各種因素的條件下,策劃降鐵增鋼實(shí)施方案,以達(dá)到降低鐵耗、提高鋼產(chǎn)量目的。煉鋼廠以轉(zhuǎn)爐冶煉熱量平衡和優(yōu)化生產(chǎn)組織作為基礎(chǔ),采用優(yōu)化轉(zhuǎn)爐工藝的方法,增加精煉溫度補(bǔ)償時(shí)間,保證精煉進(jìn)站溫度高于鋼種液相線溫度20 ℃以上。精煉調(diào)整后確保出站溫度符合連鑄工序的要求。

      1 存在的問題

      我國作為世界工業(yè)強(qiáng)國,為應(yīng)對(duì)近年來氣候變化所引發(fā)的一系列經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境問題,提出了2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和2060 年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo),鋼鐵行業(yè)作為碳排放的大戶,實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的低碳發(fā)展是必然之勢(shì)。隨著廢鋼價(jià)格的降低,鐵水成本的上升,降低鐵水消耗不僅能夠減少碳排放量,也能夠帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益[2]。但在推行低鐵耗模式下,出現(xiàn)以下幾點(diǎn)問題:

      1)轉(zhuǎn)爐冶煉過程需使用多種造渣料來完成脫磷、脫硫任務(wù),若渣料較多,爐內(nèi)溫?fù)p增加,不僅影響終點(diǎn)溫度,還會(huì)增加工業(yè)廢料量,造成環(huán)境污染。若渣料較少,則會(huì)影響磷、硫分配比,且高氧化性、低堿度爐渣會(huì)加劇對(duì)爐襯鎂碳磚的侵蝕。

      2)低鐵耗生產(chǎn)會(huì)使轉(zhuǎn)爐內(nèi)廢鋼堆積密度增加,開吹時(shí)易引起前期打不著火或氧槍頭碰觸廢鋼導(dǎo)致燒槍情況。

      3)為提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率,增加后吹爐次,延長供氧時(shí)間,增強(qiáng)終點(diǎn)氧化性,增加了鋼鐵料和合金消耗,影響生產(chǎn)周期。

      4)由于打破冶煉熱平衡,爐內(nèi)溫度較低,出鋼過程廢鋼不能完全熔化,黏附在爐底和爐壁,造成爐底上漲,影響吹煉過程的槍位穩(wěn)定性;出鋼溫度低加上爐后加廢鋼,致使LF 精煉爐送電時(shí)間長,增加精煉電耗。

      2 工藝及設(shè)備參數(shù)改進(jìn)

      2.1 優(yōu)化造渣料

      2.1.1 少渣冶煉提高熱量利用率

      煉鋼造渣料原采用石灰、輕燒白云石、鎂球、石灰石、礦石、燒結(jié)礦等多種物料,石灰石等具有較強(qiáng)的冷卻效果,在爐內(nèi)反應(yīng)過程中不僅會(huì)吸收大量的熱能,同時(shí)會(huì)生成較多的二氧化碳?xì)怏w帶走熱量。采用低鐵耗操作,需充分利用現(xiàn)有物料的物理熱與化學(xué)熱,減少溫度損耗,針對(duì)此,結(jié)合各種造渣料的冷卻效果進(jìn)行重新梳理。停用了冷卻效果較強(qiáng)的石灰石、礦石、燒結(jié)礦,為保證適宜的渣中w(MgO),使用鎂球(w(MgO)≥65%)替代部分輕燒(w(MgO)≥34%),1 t 鎂球w(MgO)等同于2 t 輕燒,降低渣料加入量,降低了8~10 ℃的溫度損失,最終固化造渣料種類為石灰、輕燒白云石和鎂球。造渣料調(diào)整前后對(duì)比情況如表1 所示。

      表1 造渣料調(diào)整前后對(duì)比 kg/t

      在一定條件下加入1 kg 冷卻劑所消耗的熱量,就是冷卻劑的冷卻效應(yīng),單位是kJ/kg,由于各種冷卻劑的成分不同,且存在成分波動(dòng),為了便于生產(chǎn)中的使用,規(guī)定廢鋼的冷卻效應(yīng)值為1,其他冷卻劑冷卻效應(yīng)與廢鋼冷卻效應(yīng)的比值為冷卻效應(yīng)換算值。為了減少造渣料帶走的熱量,應(yīng)使用冷卻效應(yīng)較低的造渣料。常用冷卻劑效應(yīng)換算值如表2 所示。

      表2 常用冷卻劑效應(yīng)換算值

      2.1.2 采用高鈣石灰替代傳統(tǒng)石灰

      使用冶金88 石灰(w(CaO)>88%)代替冶金85石灰(w(CaO)>85%),活性度提升39.96 mL,冶金石灰活性度增加,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中能夠加快熔化速度,盡早成渣,加快脫除鋼水中雜質(zhì)元素的速度,從而提升冶煉節(jié)奏,穩(wěn)定鋼水質(zhì)量。w(S)降低0.08%,硫元素對(duì)于冶煉鋼種來說是有害元素,轉(zhuǎn)爐脫硫效率較低,僅為30%~40%,降低入爐物料的硫含量,能夠降低終點(diǎn)鋼水的硫含量,減輕轉(zhuǎn)爐和精煉爐的脫硫任務(wù),尤其對(duì)冶煉低硫鋼種更加有利。w(CaO)上升3.15%,w(SiO2)下降0.395%,從而提高了石灰的有效氧化鈣含量,降低了冶金石灰的單耗。冶金石灰成分及活性度如表3 所示。

      表3 冶金石灰成分及活性度

      2.1.3 留渣操作及終點(diǎn)調(diào)渣

      轉(zhuǎn)爐采取留渣操作,以降低造渣料的加入量。通過造渣料調(diào)整前后對(duì)比,不考慮礦石和燒結(jié)礦,石灰石按照50%折算,調(diào)整后渣料降低10.5 kg/t,上一爐剩余的爐渣中含有一定量的FeO,能夠加快石灰的溶解,促使初期爐渣的快速形成,脫除鋼水中有害元素。同時(shí)留渣比入爐的造渣料溫度高,能夠降低造渣過程消耗的熱量。轉(zhuǎn)爐內(nèi)初期渣量偏大時(shí),渣層較厚,應(yīng)適當(dāng)降低氧槍槍位,增加供氧強(qiáng)度,將供氧強(qiáng)度由3.6m3/(t·min)提高至4.0 m3/(t·min),以加強(qiáng)氧氣流股對(duì)爐內(nèi)鐵水與廢鋼的攪拌作用。在轉(zhuǎn)爐濺渣前,根據(jù)終點(diǎn)爐渣的情況,加入50~200 kg 焦炭粉或鎂球進(jìn)行調(diào)渣,以增強(qiáng)爐渣的黏度,確保濺渣護(hù)爐效果。同時(shí)確保爐渣濺干,避免由于爐渣包裹廢鋼造成的大型噴濺事故。

      2.2 改進(jìn)供氧制度

      2.2.1 改進(jìn)氧槍參數(shù)

      將氧槍喉口直徑由Φ39 mm 調(diào)整到Φ38 mm,氧槍夾角由12.5°調(diào)整到12°,其余參數(shù)不變。計(jì)算所得沖擊半徑較調(diào)整前減小0.7%,沖擊深度提高1.5%。

      新4 孔噴頭設(shè)計(jì)參數(shù)為喉口直徑Φ38.6 mm,馬赫數(shù)Ma=2.0,出口直徑Φ50.1mm,夾角α=12°。

      新4 孔噴頭槍位h=1 400 mm 時(shí),氧氣射流對(duì)熔池的沖擊直徑計(jì)算:D=htan(α+8.5)×2=1 400×tan(12+8.5)×2=1 046.9 mm。

      原氧槍頭的沖擊直徑為1 074.8 mm,爐膛直徑為4 290 mm,調(diào)整后的沖擊面積縮小5.12%。

      新4 孔噴頭槍位在1 400 mm 時(shí),壓力為0.95 MPa,流量27 200 m3/h,調(diào)整前的流量為27 400 m3/h,計(jì)算沖擊深度的變化。所采用的氧槍沖擊深度計(jì)算公式為:

      式中:H 為氧槍槍位,mm;n 為孔數(shù),個(gè);K 為常數(shù),取1.0;Q 為噴頭供氧流量,m3/h;Lh0為在槍位H=0 時(shí)的沖擊深度,mm;L 為穿透深度,mm;D喉為喉口直徑,mm。

      熔池深度為1 500 mm,對(duì)比調(diào)整前后氧氣流股的沖擊深度占熔池液面深度的比值,增加了1.5%。

      2.2.2 調(diào)整吹煉過程槍位及氧壓

      由于入爐廢鋼量的增加,開吹時(shí)要緩慢降槍,注意觀察爐口的火焰,避免氧槍觸碰到廢鋼造成燒槍。為了快速打火,前期氧壓增加到1.0 MPa,增強(qiáng)氧氣流股的穿透力,如果還是不能打火,需要及時(shí)提槍,補(bǔ)充少量鐵水或者進(jìn)行前后搖爐,確保打火成功。吹煉中期氧氣壓力調(diào)整到0.8~0.9 MPa,低鐵耗槍位較高鐵耗槍位降低100~200 mm,低槍位有利于控制初期爐渣FeO 含量增長過快造成的噴濺。轉(zhuǎn)爐操作人員同時(shí)考慮轉(zhuǎn)爐的裝入量以及鐵水和廢鋼的配比,避免由于前期槍位太低導(dǎo)致燒槍事故。在吹煉的中后期,根據(jù)爐口火焰適當(dāng)提高槍位到1 600~2 000 mm,可以控制爐渣的返干情況,同時(shí)關(guān)注廢鋼在中后期熔化的現(xiàn)象,避免鋼水液面劇烈波動(dòng),造成鋼水粘槍頭情況。終點(diǎn)脫碳時(shí),氧壓提高到1.0 MPa,槍位降低到800~1 000 mm,壓槍時(shí)間控制在30 s 以上,強(qiáng)化氧氣流股對(duì)鋼水的攪拌,促進(jìn)廢鋼熔化,同時(shí)確保脫碳效果,降低渣中全鐵含量。吹煉過程氧槍槍位圖如圖1 所示。

      圖1 吹煉過程氧槍槍位圖

      2.3 縮短冶煉周期,降低溫度損失

      對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理,從設(shè)備運(yùn)行參數(shù)到人員操作細(xì)節(jié)都需進(jìn)行優(yōu)化,以縮短轉(zhuǎn)爐的整個(gè)冶煉周期。做好入爐鐵水、廢鋼的供應(yīng),不僅需確保鐵水重量符合要求,達(dá)到鐵耗的目標(biāo)值,而且要保證入爐物料按時(shí)吊運(yùn)到轉(zhuǎn)爐平臺(tái),做好生產(chǎn)過程的銜接;規(guī)范鋼筋壓塊的尺寸為800 mm×800 mm×(1 800±200)mm,減少鋼筋壓塊卡爐口的情況。氧氣支管壓力由0.70~0.85 MPa 提升至0.80~1.0 MPa,根據(jù)碳氧不同反應(yīng)期的供氧要求,采取分階段供氧的措施,配合氧槍槍位的調(diào)節(jié),從而達(dá)到加快脫碳速度、縮短供氧時(shí)間的效果;調(diào)整出鋼口內(nèi)徑尺寸,由Φ170 mm 調(diào)整為Φ190 mm,在確保擋渣效果的前提下,縮短出鋼時(shí)間。根據(jù)反應(yīng)過程中濺渣情況,判斷渣量大小,選擇留半渣或者留全渣操作,縮短倒渣時(shí)間。優(yōu)化調(diào)整后,平均冶煉周期由26.5 min/爐降低至20.8 min/爐,生產(chǎn)過程的溫降減少5~10 ℃。調(diào)整前后的冶煉周期情況如表4 所示。

      表4 冶煉周期對(duì)比 min

      2.4 利用合金烘烤與鋼包加蓋進(jìn)行溫度補(bǔ)償

      新增合金烘烤與鋼包加蓋設(shè)備,對(duì)于轉(zhuǎn)爐爐后使用的合金與廢鋼進(jìn)行預(yù)熱,合金加熱10 min 后,溫度能達(dá)到400~500 ℃。鋼包采用全程加蓋,不僅對(duì)鋼包熱量流失起到良好作用,鋼包內(nèi)殘余溫度提高130 ℃以上,還能在鋼包運(yùn)輸過程中降低各環(huán)節(jié)溫度損失,使鋼包周轉(zhuǎn)過程熱量趨于穩(wěn)定,通過以上設(shè)備的投入,可降低出鋼溫度30 ℃以上,為低鐵耗快節(jié)奏創(chuàng)造良好條件。

      2.5 充分發(fā)揮LF 精煉爐冶金功能,合理分配煉鋼任務(wù)

      2.5.1 分析鋼水中P 元素

      低鐵耗時(shí)轉(zhuǎn)爐的終點(diǎn)溫度降低了35 ℃,終點(diǎn)爐渣的w(∑FeO)升高了1.8%,w(CaO)降低了0.82%,計(jì)算P 的分配系數(shù)LP,提高了101,對(duì)比實(shí)際鋼水成分,w(P)降低了0.003%,與理論計(jì)算值一致。具體計(jì)算公式為:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lgw(CaO)+2.5lgw(∑FeO)。

      調(diào)整前:lgLP=22 350/T-21.876+5.6lg48.63+2.5lg16.14,LP=173;

      調(diào)整后:lgLP=22 350/ T -21.876+5.6lg46.11+2.5lg17.94,LP=274。

      2.5.2 分析鋼水中S 元素

      2.5.3 精煉升溫效果

      隨著鐵水裝入量的減少,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水溫度降低,為達(dá)到連鑄鋼水的目標(biāo)溫度,可以增加LF 精煉爐的送電時(shí)間來提升溫度,通過鋼包內(nèi)造白渣,實(shí)現(xiàn)高效脫硫。通過石墨電極的埋弧加熱,其熱輻射小,減輕了對(duì)鋼包耐材的侵蝕,根據(jù)精煉鋼水條件,調(diào)整弧流、弧壓、氬氣攪拌強(qiáng)度,加快成渣速度,提高熱效率,升溫幅度達(dá)到4~6 ℃/min,而且石墨電極參與鋼包內(nèi)的反應(yīng),提高了鋼包渣的還原性,生成的CO 強(qiáng)化了LF爐內(nèi)的還原性氣氛,提高合金收得率。相關(guān)的化學(xué)反應(yīng)式為:C+FeO=Fe+CO;C+MnO=Mn+CO。精煉溫度控制情況、轉(zhuǎn)爐爐渣成分以及鋼水成分對(duì)比如表5—表7 所示。

      表5 精煉溫度控制

      表6 轉(zhuǎn)爐爐渣成分

      表7 鋼水成分對(duì)比

      2.6 做好爐況維護(hù)工作

      當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度低時(shí),容易造成后吹的情況,終點(diǎn)爐渣氧化性變強(qiáng),加劇對(duì)爐襯的侵蝕,因此需要加強(qiáng)對(duì)爐況的維護(hù),減少因補(bǔ)爐操作增加的輔助時(shí)間,否則會(huì)影響生產(chǎn)連續(xù)性。通過每個(gè)班次對(duì)爐殼的渣線、耳軸區(qū)域進(jìn)行測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)溫度偏高時(shí),及時(shí)安排補(bǔ)爐。對(duì)薄弱部位采取貼鎂碳磚進(jìn)行維護(hù)[3]。使用水基大面料,實(shí)現(xiàn)縮短補(bǔ)爐料的燒結(jié)時(shí)間、增加補(bǔ)爐料的抗侵蝕時(shí)間的效果。加強(qiáng)對(duì)爐底的維護(hù),每個(gè)班組接班后,對(duì)爐底高度進(jìn)行測(cè)量,爐底過高時(shí),采取洗爐底的操作,保證爐底維持在適宜的高度。合理的爐形能夠穩(wěn)定裝入量,減輕吹煉過程中爐渣對(duì)爐帽部位的侵蝕,達(dá)到延長爐襯壽命、均衡爐襯損毀、降低生產(chǎn)成本的目標(biāo)。對(duì)轉(zhuǎn)爐渣進(jìn)行抽檢,根據(jù)爐渣成分,調(diào)整輕燒白云石和鎂球的加入量,確保爐渣w(MgO)在7%~8%,避免因爐況問題而影響低鐵耗目標(biāo)的完成。

      3 結(jié)論

      1)通過優(yōu)化造渣料種類、供氧強(qiáng)度、出鋼口尺寸、氧槍角度等工藝,鐵耗由750 kg/t 降低到720 kg/t 以下,且單日最低鐵耗為697 kg/t;

      2)由于縮短了生產(chǎn)周期與各環(huán)節(jié)銜接時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率,減少了過程溫度損失;

      3)新增合金烘烤與鋼包加蓋設(shè)備,促進(jìn)了鐵耗進(jìn)一步降低;

      4)加強(qiáng)對(duì)爐襯的監(jiān)測(cè)和維護(hù),轉(zhuǎn)爐的爐齡最高達(dá)到33 980 爐,達(dá)到行業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平,為低鐵耗生產(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。

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