葉仕生 殷珠輝 齊新海 韓 橋 徐國輝
(中海石油(中國)有限公司深圳分公司,廣東深圳 518000)
膨脹壓縮機(jī)的主結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,兩個(gè)葉輪背靠背安裝,分別為膨脹端和壓縮端。
圖1 膨脹壓縮機(jī)的主結(jié)構(gòu)示意圖
高壓天然氣進(jìn)入膨脹端,在膨脹過程中對葉輪做功的同時(shí)降低自身溫度,獲得更多分離液態(tài)產(chǎn)品的冷量,之后再進(jìn)入壓縮端進(jìn)行加壓,循環(huán)利用,達(dá)到降低能耗的目的[1]。機(jī)組正常轉(zhuǎn)速達(dá)25 000 r/min。
該天然氣處理廠出現(xiàn)故障的膨脹壓縮機(jī)是加拿大PROPAK公司的FRAME 2.5型壓縮機(jī)。此機(jī)組正常工作時(shí),維持滑油罐內(nèi)外壓差(DPT-X40,設(shè)定值1 030 kPa)維持在1 030 kPa,壓力調(diào)節(jié)閥PV的調(diào)節(jié)開度大部分時(shí)間維持在30%~70%[2]。但在某次正常切換機(jī)組的過程中,在測試過程中出現(xiàn)了滑油壓差無法穩(wěn)定在1 030 kPa,不滿足啟機(jī)條件,導(dǎo)致無法啟機(jī)的情況。為此,對此故障展開了逐一排查。
本次故障是滑油罐內(nèi)壓差無法維持,直接體現(xiàn)在壓縮機(jī)的滑油系統(tǒng),因此優(yōu)先對滑油系統(tǒng)進(jìn)行排查,F(xiàn)RAME 2.5型壓縮機(jī)的滑油系統(tǒng)簡圖如圖2所示。
圖2 膨脹壓縮機(jī)滑油系統(tǒng)簡圖
針對滑油壓差無法穩(wěn)定的情況,對滑油系統(tǒng)部件進(jìn)行了逐一排查,主要排查內(nèi)容如下。
2.1.1 滑油液位偏低或管線發(fā)生泄漏
經(jīng)過現(xiàn)場排查,未發(fā)現(xiàn)有泄漏現(xiàn)象,液位也在正常高度,并且通過添加滑油(208 L)排除了虛假液位的可能性。
2.1.2 滑油泵入口Y濾臟堵、單向閥卡滯、截止閥閥芯損壞情況
(1)拆出Y型濾器,發(fā)現(xiàn)濾芯比較干凈,無臟堵現(xiàn)象;
(2)拆出單向閥進(jìn)行檢查,狀態(tài)良好;
(3)拆檢截止閥閥芯,狀態(tài)良好。
2.1.3 滑油泵損壞或其出口PSV關(guān)不嚴(yán)
(1)更換新的滑油泵測試,故障依然存在;
(2)拆除PSV并加盲板,啟動滑油泵進(jìn)行測試,故障依然存在。
現(xiàn)場持續(xù)關(guān)注密封氣流量和壓力,每次測試時(shí),二者都比較穩(wěn)定。
2.3.1 下游滑油回流流量調(diào)節(jié)閥故障
首先,對調(diào)節(jié)閥進(jìn)行標(biāo)定,狀態(tài)正常;其次,隔離此調(diào)節(jié)閥,利用該閥的旁通截止閥進(jìn)行調(diào)節(jié),故障依然存在。
2.3.2 壓力表、變送器等損壞
更換有問題的壓力表,標(biāo)定變送器,故障依然存在。
膨脹機(jī)內(nèi)部滑油流道、迷宮密封、軸承及其他密封件損壞、失效,造成滑油壓差不穩(wěn),需更換膨脹機(jī)轉(zhuǎn)子[3],檢查內(nèi)部零部件是否發(fā)生損壞。
由于關(guān)于膨脹機(jī)附屬設(shè)備已基本排查完畢,因此可基本判斷本次故障是由膨脹機(jī)轉(zhuǎn)子故障引起的,現(xiàn)場隨即開展更換膨脹機(jī)轉(zhuǎn)子的工作。
(1)轉(zhuǎn)速高。
膨脹壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速正常運(yùn)行時(shí)為25 000 r/min,最高設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速達(dá)31 000 r/min,比SOLAR主機(jī)的轉(zhuǎn)速還高出1倍多。檢修過程稍有不慎,極易造成轉(zhuǎn)子損壞的事故。
(2)設(shè)備精密。
雖然膨脹壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達(dá)到25 000 r/min,但是正常運(yùn)行時(shí)其振動值只在5.1~10.2 μm(0.20~0.40 mil),振動報(bào)警值為22.9 μm(0.90 mils)(1 mil=1/1 000 in)。
(3)尺寸精度高。
正是由于機(jī)組轉(zhuǎn)速高、設(shè)備精密,因此其安裝尺寸精度要求極高,比如轉(zhuǎn)子竄量要求在203.2~355.6 μm(0.008~0.014 in)范圍內(nèi),葉輪與導(dǎo)流器之間的間隙應(yīng)嚴(yán)格控制在330.2~431.8 μm(0.013~0.017 in),否則會發(fā)生轉(zhuǎn)子磨損,甚至轉(zhuǎn)子破裂、損壞機(jī)組的事故。
現(xiàn)場施工作業(yè)前,對膨脹壓縮機(jī)A機(jī)進(jìn)行能量隔離,包括工藝隔離、電氣隔離。電氣隔離后需要再次驗(yàn)電確認(rèn),工藝隔離后需要泄壓排空。
(1)拆除振動探頭、溫度探頭和轉(zhuǎn)速探頭的接線,拆除平衡閥、壓縮端排液管線。
(2)拆除壓縮端出口管線、進(jìn)口管線及其短節(jié),并裝上盲板;拆下來的管線用吊車移到地面。
(1)拆除壓縮端葉輪擴(kuò)散(導(dǎo)流)器,移開壓縮端蝸殼。
先拆除內(nèi)部儀表管,然后拆除擴(kuò)散器鎖緊螺栓,在原螺栓孔位置插入兩根固定螺桿,取出擴(kuò)散器,并做好標(biāo)記、做好保護(hù);拆除壓縮端蝸殼鎖緊螺栓,將蝸殼平移至支撐臺邊緣(在壓縮端方向搭個(gè)腳手架支撐點(diǎn)作為導(dǎo)鏈掛點(diǎn),將蝸殼移出)。
(2)測量葉輪軸向竄量,并對轉(zhuǎn)子進(jìn)行拆卸、吊裝。
驗(yàn)證拆卸前轉(zhuǎn)子竄量是否在合適范圍,設(shè)備資料要求軸向竄量為203.2~355.6 μm(0.008~0.014 in)[本次實(shí)測原轉(zhuǎn)子竄量為635.0 μm(0.025 in),已超標(biāo)]。拆除轉(zhuǎn)子鎖緊螺栓,緩慢移出轉(zhuǎn)子,移動角度不能太大,否則容易損壞膨脹端葉輪;在吊裝前,先將葉輪固定并保護(hù)好。
(1)檢查內(nèi)部膨脹端葉輪出口錐形導(dǎo)流管狀態(tài),無異常。
(2)校準(zhǔn)噴嘴開度,檢查新轉(zhuǎn)子竄量。
使用塞尺測量噴嘴(執(zhí)行器正下方)最小開度進(jìn)行測量,廠家推薦標(biāo)準(zhǔn)值為76.2~127.0 μm(0.003~0.005 in)[本次實(shí)測值為127.0 μm(0.005 in),在推薦范圍內(nèi)],廠家推薦噴嘴最大開度標(biāo)準(zhǔn)值為23 114.0 μm(0.91 in)[本次實(shí)測值為23 063.2 μm(0.908 in)]。轉(zhuǎn)子竄量檢查,其中設(shè)備資料要求軸向竄量為203.2~355.6 μm(0.008~0.014 in)[本次實(shí)測為254.0 μm(0.010 in),在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)]。測量方式如圖3所示。
圖3 噴嘴最小開度測量(左)及轉(zhuǎn)子竄量測量(右)
(3)膨脹端葉輪間隙調(diào)整。
安裝新轉(zhuǎn)子,通過墊片調(diào)節(jié),采用壓鉛絲的測量方法,把膨脹端葉輪間隙控制在330.2~431.8 μm(0.013~0.017 in)。廠家推薦的膨脹端葉輪間隙控制在330.2~431.8 μm(0.013~0.017 in),但是考慮到轉(zhuǎn)子竄量的影響,在測量時(shí)已將轉(zhuǎn)子向壓縮端移動,所以實(shí)測時(shí)需將轉(zhuǎn)子竄量254.0 μm(0.010 in)加入,即其標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)為584.2~685.8 μm(0.023~0.027 in)[本次實(shí)測值為584.2 μm(0.023 in),在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)]。
主要注意事項(xiàng):壓鉛絲需要120°均勻分布在長導(dǎo)流片上,每個(gè)導(dǎo)流片均勻貼3個(gè)鉛絲,鉛絲布局方式與測量方法如圖4所示。
圖4 鉛絲布局方式(左)與測量方法(右)
(4)安裝固定壓縮端蝸殼,注意與葉輪的同軸度。
注意事項(xiàng):安裝蝸殼時(shí)注意保護(hù)轉(zhuǎn)子,防止磕碰。先將壓縮端蝸殼回裝,上緊螺母后,在蝸殼地腳處加上墊片。
(5)壓縮端葉輪間隙調(diào)整。
回裝壓縮端蝸殼后,用同樣的方法在葉輪上布上鉛絲,然后安裝擴(kuò)散(導(dǎo)流)器,上緊(扭矩為20.3 N·m)螺栓后再將其拆開,測量鉛絲數(shù)值,如果數(shù)值不對,通過墊片予以調(diào)整。廠家推薦范圍330.2~431.8 μm(0.013~0.017 in),同樣考慮竄量的影響,其值應(yīng)為584.2~685.8 μm(0.023~0.027 in)[本次實(shí)測值為635.0 μm(0.025 in),在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)]。
(6)安裝壓縮端入口短節(jié)及其濾器,安裝出口彎管以及進(jìn)出口管線及機(jī)組附件。
(1)充壓正常后,啟動滑油泵A,將控制潤滑油進(jìn)出膨脹機(jī)差壓穩(wěn)定在1 030 kPa?;筒顗赫{(diào)節(jié)閥開度在30%左右。
(2)滑油A泵測試正常后,再啟動滑油B泵,將控制潤滑油進(jìn)出膨脹機(jī)差壓穩(wěn)定在1 030 kPa?;筒顗赫{(diào)節(jié)閥開度在30%左右。
(3)觀察膨脹機(jī)進(jìn)口蝸殼的壓力。在大于0.5 MPa(G)后打開殼體排氣閥,檢查有無液體排出,如果有則將液體排盡后關(guān)閉閥門。
(4)膨脹機(jī)增壓機(jī)旁通閥、增壓端入口閥應(yīng)處于全開狀態(tài)。打開膨脹機(jī)、增壓機(jī)端進(jìn)出口管道手動截止閥。
在所有報(bào)警聯(lián)鎖解除后,按下PLC柜的膨脹機(jī)啟動按鈕。將噴嘴開度調(diào)整為5%~10%。打開膨脹機(jī)進(jìn)出口閥,打開膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥,仔細(xì)觀察主機(jī)啟動情況和轉(zhuǎn)速,逐漸開大噴嘴使轉(zhuǎn)速達(dá)到15 000 r/min,觀察各儀表10~30 min判斷運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常(若有異常即關(guān)閉膨脹機(jī)進(jìn)出口閥,待排除故障后再重新啟動),然后緩慢升速到設(shè)計(jì)值,保持3 h,一切正常后再逐漸關(guān)閉壓縮機(jī)及膨脹機(jī)的旁通閥,并適當(dāng)調(diào)整噴嘴開度,以維持適當(dāng)?shù)倪M(jìn)口壓力及轉(zhuǎn)速。
膨脹壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行后,將其主要參數(shù)與檢修前進(jìn)行了對比,對比結(jié)果如表1所示。
表1 膨脹壓縮機(jī)檢修前后主要參數(shù)對比
由表1可以看出,經(jīng)過本次膨脹機(jī)轉(zhuǎn)子更換作業(yè),不僅膨脹機(jī)無法啟動故障得以排查,而且轉(zhuǎn)子的振動情況也得到明顯改善,尤其是壓縮端軸承振動由16.5 μm(0.65 mil)下降至8.9 μm(0.35 mil),說明本次膨脹機(jī)故障檢修作業(yè)效果良好。
本次膨脹機(jī)轉(zhuǎn)子更換,是橫琴終端繼SOLAR壓縮機(jī)解體檢修作業(yè)后又一次依靠自身技術(shù)力量完成的關(guān)鍵機(jī)組檢修作業(yè)。本次大修后,測試膨脹機(jī)各項(xiàng)參數(shù)正常,無法啟動故障得到解決,振動明顯降低,說明檢修效果良好,提升了制冷系統(tǒng)穩(wěn)定性,有助于提升液態(tài)產(chǎn)品回收率,檢驗(yàn)了橫琴終端近年來
維修人員隊(duì)伍建設(shè)的水平,保障了終端安全生產(chǎn)。