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      基于9E燃機(jī)國產(chǎn)化控制系統(tǒng)的啟停自動解并列與無功控制邏輯優(yōu)化

      2022-09-26 08:04:56徐龍魏陳海文黃月麗胡程斌姜雄鋒
      機(jī)電信息 2022年18期
      關(guān)鍵詞:燃機(jī)功率因數(shù)停機(jī)

      徐龍魏 陳海文 黃月麗 胡程斌 姜雄鋒

      (華電浙江龍游熱電有限公司,浙江衢州 324400)

      0 引言

      某電廠建設(shè)有一套STAG209E燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,由2臺燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組、2臺余熱鍋爐、1臺抽凝式蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組和1臺背壓式蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組組成。

      燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組和蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組采用分軸布置,可選擇一拖一或二拖一運(yùn)行方式。

      燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)采用GE公司的Mark VIe產(chǎn)品,余熱鍋爐、蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組及其輔助控制系統(tǒng)采用南自維美德DCS產(chǎn)品。

      該電廠于2021年5月完成了2號燃機(jī)控制系統(tǒng)國產(chǎn)化改造,將原控制系統(tǒng)完整替換為全國產(chǎn)化的華電睿藍(lán)maxCHD-GT100控制系統(tǒng),項(xiàng)目施工工期45天,實(shí)現(xiàn)了工程全部節(jié)點(diǎn)的一次成功,TCS國產(chǎn)化燃機(jī)啟動控制畫面如圖1所示。機(jī)組改造后運(yùn)行正常,實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)改造“無擾切換”的目標(biāo)。

      圖1 TCS國產(chǎn)化燃機(jī)啟動控制畫面

      TCS國產(chǎn)化改造包含同期裝置改型,即新增一套同期裝置及其盤柜,以替換原控制系統(tǒng)一體化的同期板卡。為提升同期裝置替換后的機(jī)組并網(wǎng)指標(biāo),通過TCS改造前的同期邏輯以及同期裝置的特性研究,結(jié)合機(jī)組啟停階段無功手動控制現(xiàn)狀與機(jī)組解列操作規(guī)范,技術(shù)人員提出了整套機(jī)組啟停自動解并列與無功控制優(yōu)化方案,實(shí)踐應(yīng)用證明,該方案可縮短機(jī)組并網(wǎng)與解列時(shí)間,并實(shí)現(xiàn)無功全程自動控制。通過對比分析,該方案的實(shí)施可提升燃機(jī)啟停階段運(yùn)行安全性與經(jīng)濟(jì)性,并網(wǎng)與解列時(shí)間等指標(biāo)優(yōu)于改造前。

      1 同期裝置控制概述

      1.1 同期裝置概述

      同期裝置采用PSS 660U數(shù)字式自動準(zhǔn)同期裝置,裝置配置半自動準(zhǔn)同期并列、自動準(zhǔn)同期并列、檢無壓并列等功能,可識別差頻及同頻并網(wǎng)方式,可對發(fā)電機(jī)進(jìn)行調(diào)頻、調(diào)壓控制,檢測同期條件滿足時(shí),發(fā)出同期合閘命令。主運(yùn)行程序完成系統(tǒng)無故障情況下的狀態(tài)監(jiān)視、數(shù)據(jù)處理、通信處理、現(xiàn)實(shí)處理等輔助功能,當(dāng)裝置檢測到啟動同期后,同期計(jì)算程序中進(jìn)行同期電壓/相差/角差算法計(jì)算、調(diào)節(jié)出口、閉鎖出口、合閘出口邏輯判斷等[1]。當(dāng)裝置硬件自檢檢測到異常,發(fā)裝置閉鎖信號同時(shí)閉鎖同期裝置出口,并且同期功能退出;另外,同期裝置具備通信功能,通過接入TCS系統(tǒng),并開發(fā)同期監(jiān)督指標(biāo),可實(shí)現(xiàn)機(jī)組并網(wǎng)指標(biāo)的監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)功能。

      1.2 原控制邏輯介紹

      燃機(jī)在啟動期間,在滿足燃機(jī)轉(zhuǎn)速、電壓差、同期裝置就緒,輔機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行的情況下進(jìn)行同期。裝置檢同期控制邏輯如圖2所示。

      圖2 裝置檢同期控制邏輯

      1.3 控制優(yōu)化前的運(yùn)行分析

      分析TCS改造前啟機(jī)并網(wǎng)期間的性能曲線如圖3所示,當(dāng)燃機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 900 r/min至并網(wǎng)期間,存在的主要問題有:

      圖3 TCS改造前啟機(jī)并網(wǎng)期間的性能曲線

      (1)發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓需要手動操作匹配主變低壓側(cè)電壓;

      (2)運(yùn)行人員未及時(shí)啟動同期并網(wǎng)操作;

      (3)并網(wǎng)后負(fù)荷小于25 MW時(shí),需要手動調(diào)節(jié)無功。

      上述問題導(dǎo)致機(jī)組啟動至并網(wǎng)階段,并網(wǎng)至負(fù)荷小于25 MW階段,并網(wǎng)時(shí)間、主變低壓側(cè)與發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓偏差、發(fā)電機(jī)功率因數(shù)控制等存在較大不確定因素[2-3]。

      2 自動解并列的控制優(yōu)化

      通過對同期裝置的研究及對同期邏輯的解讀,并網(wǎng)時(shí)間長的主要原因?yàn)槎鄠€(gè)并網(wǎng)條件未在同一時(shí)間段滿足而造成時(shí)間等待。無功調(diào)節(jié)不穩(wěn)定主要原因?yàn)槿藶椴僮鞑町悺?/p>

      控制優(yōu)化方案功能涵蓋了燃機(jī)并網(wǎng)與解列、負(fù)荷小于25 MW期間的無功調(diào)節(jié)兩方面內(nèi)容,共四個(gè)階段的控制:

      (1)燃機(jī)啟機(jī)升速至并網(wǎng)階段,依次啟動勵(lì)磁裝置、同期裝置上電;在勵(lì)磁建壓期間,對勵(lì)磁電壓自動調(diào)節(jié);在同期裝置就緒、燃機(jī)轉(zhuǎn)速與勵(lì)磁電壓等條件滿足后,啟動自動同期并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。

      (2)燃機(jī)并網(wǎng)后至負(fù)荷25 MW區(qū)間,根據(jù)功率因數(shù),自動增減無功。

      (3)燃機(jī)停機(jī)階段,當(dāng)負(fù)荷小于25 MW后,根據(jù)功率因數(shù),自動增減無功。

      (4)燃機(jī)停機(jī)階段,自動觸發(fā)停機(jī),并根據(jù)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組工況,實(shí)現(xiàn)自動解列[4]。

      2.1 啟機(jī)自動并網(wǎng)邏輯條件

      優(yōu)化后的燃機(jī)啟動階段邏輯修改如下:

      (1)將勵(lì)磁裝置啟動條件中的“燃機(jī)啟動完成G2L3”,修改為“燃機(jī)轉(zhuǎn)速大于2 875 r/min”。

      (2)新增同期裝置上電條件為88TK風(fēng)機(jī)三取一運(yùn)行,且燃機(jī)轉(zhuǎn)速大于2 905 r/min,勵(lì)磁裝置已運(yùn)行。

      (3)勵(lì)磁裝置運(yùn)行后的12 s至2.5 min,觸發(fā)勵(lì)磁裝置自動調(diào)壓有效。調(diào)壓目標(biāo)值為(主變低壓側(cè)電壓+0.1)kV,限幅區(qū)間為13.1~14 kV;勵(lì)磁電壓與目標(biāo)值偏差控制死區(qū)為-0.075~0.125 kV;設(shè)定“增、減磁”的脈沖間隔為1.6 s,脈寬為0.2 ms[5]。

      (4)當(dāng)燃機(jī)轉(zhuǎn)速處于2 998~3 014 r/min區(qū)間,燃機(jī)啟動完成G2L3,勵(lì)磁電壓控制在目標(biāo)值區(qū)間,同期裝置就緒,燃機(jī)未并網(wǎng)以及兩臺88TK風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),觸發(fā)自動同期[6]。

      2.2 自動無功調(diào)節(jié)邏輯條件

      燃機(jī)并網(wǎng)后,當(dāng)負(fù)荷小于25 MW時(shí),即在啟機(jī)增負(fù)荷階段及停機(jī)減負(fù)荷階段,控制發(fā)電機(jī)功率因數(shù)在0.85~0.95區(qū)間。當(dāng)功率因數(shù)大于0.95時(shí),觸發(fā)增無功;當(dāng)功率因數(shù)小于0.85時(shí),觸發(fā)減無功;“增、減電壓”脈沖間隔為2.5 s,脈寬為0.2 ms。

      2.3 停機(jī)自動解列邏輯條件

      自動停機(jī)規(guī)范約定操作人員將預(yù)選負(fù)荷設(shè)置為5 MW,當(dāng)燃機(jī)負(fù)荷小于6 MW且汽機(jī)已解列,觸發(fā)“停機(jī)解列”有效,觸發(fā)2 s脈沖,置位燃機(jī)主控“停機(jī)”[5,7]。

      3 效果分析

      對比并網(wǎng)控制邏輯優(yōu)化前后,燃機(jī)2 900 r/min至并網(wǎng)時(shí)間,發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓最大值、最小值參數(shù)分析可知,并網(wǎng)時(shí)間在優(yōu)化后下降幅度達(dá)到了54.52%,并網(wǎng)時(shí)間的穩(wěn)定性也有大幅提升(97.40%),數(shù)據(jù)如表1所示。

      表1 啟機(jī)并網(wǎng)階段參數(shù)對比分析

      停機(jī)階段負(fù)荷在5 MW至機(jī)組解列時(shí)間下降幅度達(dá)到72.22%,數(shù)據(jù)如表2所示。無功調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性大幅增加,效果如圖4、圖5所示。

      表2 停機(jī)階段參數(shù)對比分析

      圖4 改造前25 MW內(nèi)功率因數(shù)調(diào)節(jié)曲線

      圖5 改造后25 MW內(nèi)功率因數(shù)調(diào)節(jié)曲線

      4 結(jié)語

      國產(chǎn)化TCS系統(tǒng)的自動解并列控制與無功控制優(yōu)化的應(yīng)用,大幅提升了并網(wǎng)同期階段機(jī)組相關(guān)控制參數(shù)品質(zhì),并網(wǎng)與解列時(shí)間大幅減少,機(jī)組負(fù)荷小于25 MW階段的發(fā)電機(jī)功率因數(shù)控制品質(zhì)大幅提高,有效提升了燃機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性與安全性,可推廣至相關(guān)燃機(jī)電廠。

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