朱青國,郭文廣,徐書德,謝增孝,俞建楠,鄭水明,楊建國
(1.浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司,浙江 舟山 316131;2.浙江大學(xué)能源清潔利用國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州 310027;3.浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司,杭州 311121)
近年來雖然受到環(huán)保政策的影響,我國煤炭消費(fèi)有所降低,但燃煤電廠煤炭使用量依然在短時間內(nèi)難以減少[1]。澳大利亞煤炭(以下簡稱“澳煤”)儲量占世界第4位,大多數(shù)出口澳煤屬優(yōu)質(zhì)煙煤,2019 年中國進(jìn)口澳煤占煤炭總進(jìn)口量的四分之一,2020 年前8 個月澳煤進(jìn)口量已相當(dāng)于2019年全年進(jìn)口量的91.5%[2]。我國一般以內(nèi)水6%為指標(biāo)將澳煤分為高水澳煤和低水澳煤[3]。高水澳煤燃燒特性與我國神混煤或蒙煤相似,優(yōu)于優(yōu)混煤,低水澳煤燃燒特性與優(yōu)混煤相似,但澳煤煤化程度較高,可磨性較差[4]。張海丹[5]等利用TGA-FTIR(熱重-紅外聯(lián)用)技術(shù),對比了蒙混煤和富動24 煤,認(rèn)為低水分和較高灰分的特點(diǎn)是低水澳煤難燃盡以及燃盡溫度較高的原因。陳立明[6]指出澳煤因其內(nèi)在水分較高可以增大空氣與煤粉的接觸面積,更易燃盡,同時提高磨煤機(jī)出口溫度,有利于煤粉著火與燃盡,但進(jìn)口澳煤不同批次煤質(zhì)指標(biāo)差異較大,不同礦點(diǎn)不同批次的澳煤需要相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)整方法。
與高水澳煤相比,低水澳煤產(chǎn)量大,在長時間通關(guān)情況下自燃風(fēng)險低、損耗小,因而更適合發(fā)電企業(yè)大規(guī)模使用。華曉宇[7]等人基于ASME和GB兩種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出摻燒澳煤后的效率略高于全燒優(yōu)混煤的效率。李沙[8]等進(jìn)行了600 MW機(jī)組鍋爐摻燒澳煤飛灰含碳量測試,認(rèn)為低水澳煤的煤質(zhì)和灰熔點(diǎn)與我國優(yōu)混類煤相當(dāng),實(shí)際燃燒過程中的著火特性較接近,但存在燃燒過程長、燃盡性差、飛灰含碳量增加、減溫水量增加、鍋爐排煙溫度偏高等問題,給發(fā)電廠摻燒的安全性和經(jīng)濟(jì)性帶來較大影響。煤粉粒徑對煤燃燒性能有很大影響,煤粉粒度減小,燃燒性能明顯改善,煤粉燃燒更快、更徹底[9-10]。而在澳煤摻燒時,由于澳煤硬度較高,煤粉偏粗,不易燃盡,且隨著澳煤摻燒比例增加,石子煤排量增加,飛灰含碳量偏高,NOX生成量有所增加,過熱器、再熱器減溫水量上升明顯[11]。富氧燃燒雖有利于降低NOX生成,提高燃盡率[12],但常規(guī)應(yīng)用存在一定難度。
某1 030 MW超超臨界機(jī)組鍋爐長期摻燒低水澳煤,鍋爐存在受熱面超溫問題,基于已有文獻(xiàn)對低水澳煤的認(rèn)識,懷疑鍋爐受熱面超溫是燃用低水澳煤所導(dǎo)致。本文通過鍋爐摻燒試驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)分析,研究相應(yīng)的解決方案。
某臺1 030 MW 超超臨界機(jī)組配備B&WB-3048/26.15-M燃煤鍋爐,燃燒系統(tǒng)為前后墻對沖燃燒系統(tǒng),制粉系統(tǒng)為中速磨煤機(jī)正壓直吹式系統(tǒng),配置6臺HP1163/Dyn型中速磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)出口分為4根煤粉管道,每根煤粉管道再一分為二,共8根煤粉管道,對應(yīng)鍋爐的一層8只燃燒器。燃燒器標(biāo)識為:前墻由下到上分別為B、D、C層,后墻由下到上分別為A、F、E層。
運(yùn)行人員反映鍋爐存在受熱面超溫的問題,主要表現(xiàn)為高溫再熱器(以下簡稱“高再”)超溫較為頻繁,屏式過熱器(以下簡稱“屏過”)和后屏過熱器(以下簡稱“后屏”)也存在一定的超溫機(jī)率,雖然通過減溫水量和風(fēng)量調(diào)整可以控制,但也給運(yùn)行安全帶來一定的隱患,而且時常導(dǎo)致過熱器和再熱器減溫水量偏高。由于低水澳煤為機(jī)組常用摻燒煤種,結(jié)合已有研究普遍認(rèn)為低水澳煤存在相對難以燃盡的特性,因此認(rèn)為鍋爐存在的問題是由低水澳煤引起,有必要開展針對燃用低水澳煤的優(yōu)化研究。
首先進(jìn)行了澳煤摻燒的摸底試驗(yàn),對比分析不同煤種及其摻燒方式與摻燒量對鍋爐運(yùn)行參數(shù)的影響,試驗(yàn)煤種、煤質(zhì)見表1。由于低水澳煤煤質(zhì)與優(yōu)混煤接近,一般將低水澳煤作為優(yōu)混煤的替代煤種,因此采用優(yōu)混煤作為對比煤種。試驗(yàn)工況見表2,僅改變?nèi)霠t煤種及其摻燒比例,各工況的試驗(yàn)負(fù)荷為1 030 MW,SCR(選擇性催化還原法)脫硫系統(tǒng)入口氧量控制在3%左右,保持燃燒器旋流角、風(fēng)門開度、燃盡風(fēng)率等配風(fēng)方式不變,保持磨煤機(jī)投運(yùn)方式一致且各磨煤機(jī)給煤量均等,穩(wěn)定2 h后開始測試??疹A(yù)器出口溫度、氧量、CO濃度采用網(wǎng)格法測量,飛灰含碳量利用撞擊式飛灰采樣裝置采樣。試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表1 摻燒試驗(yàn)煤種煤質(zhì)
表2 澳煤摻燒試驗(yàn)煤種及配比情況
由表3可知,用低水澳煤替代優(yōu)混煤并逐漸增加摻燒量,鍋爐煙氣參數(shù)和減溫水量并沒有呈現(xiàn)明顯的規(guī)律性變化,甚至低水澳煤有更好的表現(xiàn)趨勢。屏過、后屏、高再的壁溫上限報(bào)警值分別為563 ℃、606 ℃、629 ℃,工況1、工況2、工況4中高再出現(xiàn)了偶發(fā)性、短時間的管壁超溫情況,但是根據(jù)摻燒工況排列來看,超溫與低水澳煤的摻燒沒有明顯的相關(guān)性和規(guī)律性。
在鍋爐四周觀火孔用紅外高溫儀測量爐膛溫度,每個爐膛標(biāo)高的煙溫取平均值,得到爐膛溫度分布曲線如圖1所示。圖1中爐膛溫度測量起始點(diǎn)(43.2 m)位于燃盡風(fēng)(40.8 m)上部,前屏底部標(biāo)高58.7 m。從圖1的總體趨勢可以看出,摻燒優(yōu)混煤時的爐膛溫度相對最高,摻燒兩倉低水澳煤時的爐膛溫度相對最低,摻燒一倉、三倉時的爐膛溫度反而基本相近。雖然不同工況的爐膛溫度有一定差異,但總體上各工況的爐膛溫度差異并不太大,均值偏差僅在±40 ℃范圍內(nèi)。因此可以認(rèn)為,爐膛溫度的差異與低水澳煤的摻燒沒有明顯的相關(guān)性和規(guī)律性。
圖1 爐膛溫度分布
在同一臺磨煤機(jī)上,對低水澳煤、優(yōu)混煤分別進(jìn)行煤粉細(xì)度測試。保持給煤量、風(fēng)煤比、磨煤機(jī)出口溫度、動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速基本一致,在8根煤粉管道內(nèi)采用等速取樣法和網(wǎng)格法采集煤粉,8個煤粉樣混合后分析煤粉細(xì)度,得到低水澳煤和優(yōu)混煤的R90分別為13.28%和15.93%、R200分別為0.75%和0.77%。結(jié)果表明,兩種煤的煤粉細(xì)度基本相近,低水澳煤的煤粉細(xì)度反而略小。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果分析,鍋爐運(yùn)行存在的問題與所試驗(yàn)的煤種沒有明顯相關(guān)性,問題可能來自于鍋爐自身特性,但也不能排除試驗(yàn)煤批次的偶然性。因此調(diào)整原計(jì)劃的試驗(yàn)內(nèi)容,選擇多個不同批次的煤,進(jìn)一步進(jìn)行不同煤的差異性實(shí)驗(yàn),從而論證鍋爐試驗(yàn)得出的受熱面超溫與燃用低水澳煤的相關(guān)性。
為了對比分析不同批次澳煤的差異性,陸續(xù)采集了3 個批次低水澳煤、3 個批次優(yōu)混煤和1 個蒙煤的原煤樣。實(shí)驗(yàn)煤樣及其煤質(zhì)數(shù)據(jù)見表4。
表4 燃燒特性及制粉特性實(shí)驗(yàn)煤種煤質(zhì)
熱分析采用德國NETZSCH的STA449C熱天平,質(zhì)量分辨率為0.1 μg。采用Al2O3坩堝,煤樣細(xì)度為90 μm,裝樣質(zhì)量為10±0.1 mg。實(shí)驗(yàn)氣氛為空氣,空氣流量190 mL/min,升溫速度15 ℃/min,實(shí)驗(yàn)溫度范圍為50 ℃~700 ℃。
熱重分析得到TG-DTG(熱重-微商熱重)曲線,如圖2所示。根據(jù)熱重曲線得到著火溫度、燃盡溫度和最大失重速率見表5,其中著火溫度采用TG曲線切線法[13-14]分析,燃盡溫度為煤中可燃物燒掉98%時所對應(yīng)的溫度[15],最大失重速率為DTG 曲線的峰值,即最大燃燒速度。根據(jù)表5 結(jié)果可知,低水澳煤與優(yōu)混煤相比,總體燃燒過程基本一致,著火溫度相當(dāng)、燃盡溫度較高、最大燃燒速度較略低,兩者均明顯比蒙煤難燃。
表5 實(shí)驗(yàn)煤樣的燃燒特性參數(shù)
圖2 實(shí)驗(yàn)煤樣的熱重曲線
通過現(xiàn)場試驗(yàn)可知,低水澳煤與優(yōu)混煤可磨性相近,且略優(yōu)于優(yōu)混煤,這與常規(guī)所認(rèn)知的低水澳煤較難磨有較大出入。因此,進(jìn)一步進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室自設(shè)計(jì)的磨煤特性實(shí)驗(yàn),研究煤在磨制過程中的煤粉細(xì)度變化過程。
磨煤特性采用實(shí)驗(yàn)室用碗式磨煤機(jī),最大磨煤量200 g。將5 kg 原煤樣攪拌均勻后縮分出1 kg原煤樣,用破碎機(jī)破碎至1 mm,在45 ℃下進(jìn)行烘干,烘干時間大于2 d。在烘干后的煤樣中分散多點(diǎn)采集共100±0.1 g 進(jìn)行磨煤,每次磨制時間為10 s,每次磨制后進(jìn)行R90、R200篩分,然后將粒徑大于R90的煤樣再次磨制10 s,每個煤樣重復(fù)磨制4次,最終獲得不同磨制時間的煤粉量變化趨勢。
磨煤特性實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示,將低水澳煤和優(yōu)混煤的數(shù)據(jù)分別取均值,如表6所示。由圖3和表6 可以看出,磨制時間較短(小于或等于20 s)時,低水澳煤的R90和R200與優(yōu)混煤相近,或略高于優(yōu)混煤;當(dāng)磨制時間較長時,低水澳煤的煤粉細(xì)度明顯小于優(yōu)混煤,3個批次的低水澳煤具有相近的磨煤特性規(guī)律。由此驗(yàn)證了實(shí)際磨煤機(jī)煤粉細(xì)度的可信度,從而確定了鍋爐超溫與低水澳煤的煤粉細(xì)度基本無關(guān)。
表6 各煤樣磨煤特性均值
圖3 各批次煤樣磨煤特性
為了排除原煤中粉煤占比對磨煤過程的影響,進(jìn)行了原煤樣篩分對比實(shí)驗(yàn)。將原煤樣混合均勻,多點(diǎn)取出共100 g,用孔徑1 mm的篩子進(jìn)行篩分,得到原煤樣的粉煤占比如圖4所示。根據(jù)圖4結(jié)果可知,低水澳煤原煤中的粉煤含量相對較低,說明原煤中粉煤占比不是影響煤樣磨煤特性的關(guān)鍵因素。
圖4 磨煤特性原煤樣初始粒徑比較
綜上所述,對比3個批次低水澳煤和3個批次優(yōu)混煤后發(fā)現(xiàn),其著火溫度和磨煤特性基本相近,低水澳煤的燃盡性較差。但是由于總體燃燒過程基本一致,可以認(rèn)為兩種煤燃燒的主體放熱過程不會有太大差異,低水澳煤燃燒后期小比例難燃碳的燃燒在理論上可能會使?fàn)t膛上部煙溫升高,但是煙溫升高幅度不足以發(fā)生顯著差異,驗(yàn)證了鍋爐試驗(yàn)結(jié)果的可信度。因此,根據(jù)鍋爐試驗(yàn)的結(jié)果,基本可以確定鍋爐運(yùn)行的超溫問題與燃用低水澳煤沒有明顯的相關(guān)性。
低水澳煤燃盡性較差,鍋爐摻燒低水澳煤時存在受熱面超溫問題。因此,通過鍋爐摻燒試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室分析,診斷超溫問題與低水澳煤的相關(guān)性,得出結(jié)論如下:
1)將低水澳煤替代優(yōu)混煤進(jìn)行對比摻燒試驗(yàn),并逐漸增加低水澳煤摻燒比例,試驗(yàn)結(jié)果表明鍋爐受熱面超溫與摻燒低水澳煤及其比例沒有明顯的相關(guān)性。
2)為排除煤種批次的偶然性,進(jìn)行了7個不同煤樣的對比驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。熱重分析表明:低水澳煤的著火溫度與優(yōu)混煤相近,燃盡溫度高于優(yōu)混煤,但是由于兩者總體燃燒過程基本一致,認(rèn)為少量難燃成分不足以使?fàn)t膛上部煙溫升高幅度發(fā)生顯著差異。
3)通過鍋爐實(shí)際煤粉細(xì)度測試和實(shí)驗(yàn)室磨煤特性實(shí)驗(yàn)均得出:低水澳煤的磨煤特性與優(yōu)混煤沒有顯著性差異,反而總體上略優(yōu)于優(yōu)混煤。
4)綜合分析得出,鍋爐運(yùn)行所存在的超溫問題與燃用低水澳煤沒有明顯相關(guān)性,燃用低水澳煤可能會使受熱面超溫略趨于嚴(yán)重,但不是發(fā)生超溫問題的關(guān)鍵因素。