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      75t/h燃煤CFB鍋爐摻燒低熱值油頁巖的試驗研究

      2022-10-13 09:11:54尹國偉蒲建業(yè)王大浩周興野雷凱超
      中國資源綜合利用 2022年9期
      關(guān)鍵詞:低熱值除渣北票

      尹國偉,蒲建業(yè),王大浩,周興野,雷凱超

      (1.北票發(fā)電有限責任公司,遼寧 北票 122100;2.中電投東北能源科技有限公司,沈陽 110179)

      北票發(fā)電有限責任公司現(xiàn)有6 臺無錫鍋爐廠生產(chǎn)的75 t/h 供熱循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,型號為UG-75/5.3-M14,采用母管制運行方式,配3 臺12 MW蒸汽輪機發(fā)電。電廠以冬季供暖和發(fā)電為主營業(yè)務(wù)。鍋爐燃料為平莊褐煤,熱值為13 148 kJ/kg,全年燃煤量為25~30 萬t。由于入廠煤價格逐年升高,發(fā)電成本居高不下,現(xiàn)電廠每年只在采暖期運行(11月至次年3月),其余時間停備,處于虧損經(jīng)營狀態(tài)。

      鑒于已有小型CFB 鍋爐燃用小顆粒低熱值油頁巖的成功案例,為了提高電廠的經(jīng)濟效益,筆者在電廠6 號CFB 鍋爐開展摻燒低熱值油頁巖的試驗研究。所選油頁巖為北票北塔油頁巖綜合開發(fā)利用有限公司不能用于煉油的小顆粒廢棄物,發(fā)熱量較低,為2 721~3 558 kJ/kg。北票市北塔鎮(zhèn)擁有2 個油頁巖礦區(qū),油頁巖資源量接近4 億t,油頁巖平均含油率為5%左右,熱值為3 800 kJ/kg 左右,相鄰的內(nèi)蒙古敖漢旗擁有油頁巖資源量近2 億t。作為一種接替能源,油頁巖以其巨大的儲量越來越為人們重視。煉油廠每年可提供油頁巖小顆粒廢棄物約320 萬t。油頁巖作為燃料,主要用來發(fā)電,可供流化床鍋爐使用。工業(yè)開發(fā)方式有2 種,即通過低溫干餾技術(shù)提取頁巖油和直接燃燒發(fā)電。

      油頁巖是一種高灰分的固體可燃有機礦產(chǎn),包含原生有機物、不溶于石油溶劑且熱解時可以提取大量頁巖油的細顆粒沉積巖。油頁巖呈黃棕色、灰色、褐色、黑灰色及黑色等,顏色越淺,含油率越高。油頁巖發(fā)熱量較低,是煤發(fā)熱量的30%~50%。油頁巖礦石采出后,最先作為能源被使用,即作為燃料和干餾煉油。油頁巖干餾后的頁巖油可作為燃料油,也可精制生產(chǎn)輕柴油。世界油頁巖儲量相當豐富,如果折算成頁巖油,相當于目前世界天然原油探明可采儲量的5.4 倍,油頁巖化學成分主要為SiO和A1O

      。我國油頁巖資源儲量達7 199 億t,如果折合成頁巖油,規(guī)模為476 億t,居世界第4 位。流化床燃燒是油頁巖燃燒發(fā)電最有效的利用方式。但目前國內(nèi)油頁巖開發(fā)受到諸多阻礙,其中油頁巖開發(fā)所產(chǎn)生的大量灰渣處理問題不可避免。油頁巖干餾技術(shù)已形成工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模。循環(huán)流化床燃燒技術(shù)可有效地提高油頁巖的利用率和鍋爐的熱效率,減少污染氣體的排放。本文對北票發(fā)電有限責任公司75 t/h 燃煤CFB 鍋爐摻燒低熱值油頁巖進行試驗研究,旨在充分利用頁巖油廠廢棄的小顆粒低熱值油頁巖發(fā)電,降低電廠燃料成本,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙提升。

      1 鍋爐概況

      本文選取6 號鍋爐作為試驗對象,該鍋爐型號為UG-75/5.3-M14,2000年投產(chǎn)運行,配2臺滾筒冷渣器,1 臺6 t/h 出力,1 臺8 t/h 出力。該鍋爐配有3 臺刮板給料機,其中,2 號給料機和3 號給料機共用2 號料倉,給料轉(zhuǎn)速為0~1 500 r/min?;以ㄟ^2 臺下鏈斗除渣機輸送到1 臺橫鏈斗除渣機,通過鏈斗提升除渣機提升到渣倉。4 號鍋爐、5 號鍋爐與6 號鍋爐共用橫鏈斗除渣機和鏈斗提升除渣機,共用2 號脫硫塔。在爐膛中上部安裝新型選擇性非催化還原(SNCR)脫硝噴槍。引風機前有1 臺電袋除塵器,共用輸灰系統(tǒng)。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示,燃煤設(shè)計參數(shù)如表2所示。

      表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)

      表2 燃煤設(shè)計參數(shù)

      2 北票油頁巖和褐煤分析

      北票油頁巖和褐煤的工業(yè)分析和元素分析如表3所示,北票油頁巖和褐煤的灰熔融特性如表4所示,北票油頁巖灰成分分析如表5所示。

      表3 北票油頁巖和褐煤的工業(yè)分析和元素分析

      表4 北票油頁巖和褐煤的灰熔融特性

      表5 北票油頁巖灰成分分析

      3 摻燒試驗方法

      6 號鍋爐摻燒低熱值油頁巖的試驗參照《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》(GB/T 10184—2015)進行,由于1 號刮板給料機有單獨的料倉,2 號刮板給料機和3號刮板給料機共用一個料倉,因此1 號刮板給料機輸送油頁巖,2 號刮板給料機和3 號刮板給料機輸送褐煤。以1 號刮板給料機轉(zhuǎn)速每增加100 r/min 為一個工況,起始工況下,1 號刮板給料機轉(zhuǎn)速為300 r/min,其最大轉(zhuǎn)速為1 350 r/min。摻燒試驗主要觀察和分析鍋爐床壓、一次風量、爐內(nèi)流化、排渣、SO排放、飛灰含碳量、床溫、運行氧量和排煙溫度等參數(shù)。同時,對不同摻燒比例的鍋爐熱效率進行測試,研究摻燒油頁巖對鍋爐帶負荷能力和污染物排放的影響,評估鍋爐摻燒小顆粒低熱值油頁巖的安全性和經(jīng)濟性。

      4 摻燒試驗過程

      4.1 給料機標定

      不同給料機的標定曲線如圖1所示,其中,為給料量(t/h),為給料機轉(zhuǎn)速(r/min)。在給料機勻速運行時,測定發(fā)現(xiàn),給料機料層厚度為0.145 m,給料機箱體寬度為0.41 m。根據(jù)不同轉(zhuǎn)速的給料機刮板移動速度,經(jīng)測定,低熱值油頁巖的平均堆積密度為1.259 kg/m,褐煤的平均堆積密度為0.890 kg/m。

      圖1 不同給料機的標定曲線

      4.2 摻燒油頁巖試驗結(jié)果

      4.2.1 轉(zhuǎn)速300~500 r/min 工況試驗

      6 號鍋爐1 號刮板給料機轉(zhuǎn)速達到500 r/min 時,油頁巖摻燒量約為5.9 t/h,折算煤量為1.46 t/h,2 號刮板給料機和3 號刮板給料機總計煤量約為16.0 t/h。油頁巖摻燒質(zhì)量比例為27%,摻燒熱量比例為8.4%。此時,煤量還可增加(單臺給煤機最大出力能達到14 t/h),鍋爐能帶滿負荷。

      試驗發(fā)現(xiàn),隨著運行時間增加,鍋爐床壓明顯升高,一次風量需要從2.3 萬m/h 增加到3 萬m/h,流化情況良好。冷渣器出力不足,此時需要開到最大出力。因橫鏈斗除渣機和鏈斗提升除渣機的軸承有塑料元件,溫度不能超過120 ℃。長時間運行需要用事故排渣口人工放渣,排渣量為0~4 車/h。給料機轉(zhuǎn)速為500 r/min 時,油頁巖摻燒過程中,脫硫塔入口SO濃度明顯增加,帶滿負荷工況脫硫塔入口SO濃度達到3 700 mg/Nm(不摻燒時只有2 200 mg/Nm左右),在脫硫塔處理能力范圍內(nèi),脫硫塔出口SO濃度可以控制到0 mg/Nm。隨著摻燒比例增加,尿素耗量增加不明顯,電袋除塵器阻力有所增加,但增加不明顯,如果噴吹效果不好,電袋除塵器阻力會達到1 400 Pa。

      4.2.2 轉(zhuǎn)速600~900 r/min 工況試驗

      6 號鍋爐1 號刮板給料機轉(zhuǎn)速達到900 r/min 時,油頁巖摻燒量約為10.5 t/h,折算煤量為2.63 t/h,2 號刮板給料機和3 號刮板給料機總計煤量約為16.0 t/h。油頁巖摻燒質(zhì)量比例為41.3%,摻燒熱量比例為14.0%。此時,煤量還可增加,鍋爐能帶滿負荷。

      試驗發(fā)現(xiàn),隨著運行時間增加,鍋爐床壓明顯升高,通過事故排渣口及時放渣,一次風量穩(wěn)定在3 萬m/h,流化情況良好。冷渣器出力不足,此時需要開到最大出力。因橫鏈斗除渣機和鏈斗提升除渣機的軸承有塑料元件,溫度不能超過120 ℃。長時間運行需要用事故排渣口人工放渣,排渣量為8~10車/h。給料機轉(zhuǎn)速為900 r/min 時,油頁巖摻燒過程中,脫硫塔入口SO濃度進一步增加,帶滿負荷工況脫硫塔入口SO濃度至少是不摻燒時的兩倍(4 500 mg/Nm左右),在脫硫塔處理能力范圍內(nèi),脫硫塔出口SO濃度可以控制到0 mg/Nm。隨著油頁巖摻燒比例的進一步增加,尿素耗量增加不明顯,電袋除塵器阻力顯著增加,達到1 800 Pa,如果噴吹效果不好,電袋除塵器阻力會達到2 400 Pa。

      4.2.3 轉(zhuǎn)速1 000~1 350 r/min 工況試驗

      6 號鍋爐1 號刮板給料機轉(zhuǎn)速達到1 350 r/min時,油頁巖摻燒量約為15.8 t/h,折算煤量為4.0 t/h,2 號刮板給料機和3 號刮板給料機總計煤量約為14.3 t/h。油頁巖摻燒質(zhì)量比例為52.5%,摻燒熱量比例為22.0%。此時,煤量還可增加,鍋爐能帶滿負荷。

      試驗發(fā)現(xiàn),隨著運行時間增加,鍋爐床壓升高更快,通過事故排渣口及時放渣,一次風量能穩(wěn)定在3 萬m/h 左右,流化情況良好。冷渣器出力不足,這時需要開到最大出力。因橫鏈斗除渣機和鏈斗提升除渣機的軸承有塑料元件,溫度不能超過120 ℃。長時間運行需要用事故排渣口人工放渣,排渣量為10~15 車/h。給料機轉(zhuǎn)速為1 350 r/min 時,油頁巖摻燒過程中,脫硫塔入口SO濃度明顯增加,帶滿負荷工況脫硫塔入口SO濃度至少是不摻燒時的3 倍(6 700 mg/Nm左右),在脫硫塔處理能力范圍內(nèi),脫硫塔出口SO濃度可以控制到0 mg/Nm。隨著油頁巖摻燒比例的增加,尿素耗量有一定增加,但受運行氧量的影響更大。隨著油頁巖摻燒比例進一步增加,電袋除塵器阻力顯著增加,達到2 400 Pa,基本達到運行上限,此時如果噴吹效果不好,電袋除塵器阻力會達到甚至超過3 000 Pa,有糊袋的風險。

      4.3 發(fā)現(xiàn)的問題及建議

      研究發(fā)現(xiàn),冷渣器運行效率較低,換熱能力較差。給料機轉(zhuǎn)速超過600 r/min 時,油頁巖摻燒過程就需要用事故排渣口人工放渣,緩解鍋爐床壓高的問題。如果鍋爐在此工況下長時間運行,要安排專人負責人工放渣。給料機轉(zhuǎn)速達到900 r/min 時,如果鍋爐長時間運行,建議檢修或更換冷渣器,或者安排專人負責人工放渣。

      鏈斗除渣系統(tǒng)的軸承采用塑料材質(zhì),耐溫小于120 ℃,在冷渣器效果不好和排渣量較大的情況下,容易超溫損壞,需要增加人工排渣。如果少量摻燒油頁巖,此系統(tǒng)可以暫時不動,如果大量摻燒,鏈斗除渣系統(tǒng)需要整體更換。

      由于用事故排渣口放渣的量較大,部分煤和油頁巖顆粒在爐內(nèi)停留的時間較短,爐渣含碳量有增加的可能,因此油頁巖摻燒量較大時(初步大于10 t/h),要調(diào)整碎煤機篩網(wǎng)直徑,降低入爐燃料的粒徑。原則上,油頁巖的入爐粒徑應(yīng)小于10 mm,褐煤的入爐粒徑小于13 mm,如果油頁巖摻燒質(zhì)量較大,按油頁巖的粒徑選擇篩孔直徑,如果油頁巖摻燒質(zhì)量較小,按褐煤和頁巖的平均粒徑要求選擇篩孔直徑?,F(xiàn)有的碎煤機及篩子需要檢修或更換。

      本次試驗用1 號刮板給料機輸送油頁巖,2 號刮板給料機、3 號刮板給料機共用一個料倉,負責輸送褐煤,鍋爐帶滿負荷運行,1 號刮板給料機給料量需要超過14 t/h。這時,鍋爐只能帶最大負荷,不能降低負荷運行,否則鍋爐排煙的氧量偏差很大,NO不能控制。比較好的摻燒方式是2 號刮板給料機(中間)輸送油頁巖,1 號刮板給料機、3 號刮板給料機上煤,這就需要對2 號料倉進行分割,2 號刮板給料機、3 號刮板給料機單獨使用料倉。如果混煤均勻,可以考慮按一定比例在爐前摻混,3 臺給料機同時輸送。

      摻燒過程中,燃煤的灰分含量和硫含量也對除灰脫硫系統(tǒng)有很大影響。試驗期間,4 號鍋爐、5 號鍋爐停備,無法對輸灰和脫硫系統(tǒng)的最大處理能力進行試驗,需要在條件具備時進行補充試驗。

      5 經(jīng)濟性分析

      依照試驗結(jié)果,6 號鍋爐所有設(shè)備不做大的改動,不影響鍋爐帶負荷能力,正常排渣。1 號刮板給料機低熱值油頁巖摻燒量為5.9 t/h,折算煤量為1.2 t/h,按入廠煤單價350 元/t、油頁巖運輸成本32 元/t 的標準計算,每小時節(jié)約燃料成本231.2 元,則整個供暖期(150 d,24 h 供暖)單臺爐節(jié)省燃料成本83.23萬元。鍋爐熱效率為88%左右,比純燒褐煤略微降低。

      如果對6 號鍋爐冷渣器進行更換,提高冷渣器運行效率,1 號刮板給料機低熱值油頁巖摻燒量為10.5 t/h,不影響鍋爐帶負荷能力,正常排渣,折算煤量為2.16 t/h,按入廠煤單價350 元/t、油頁巖運輸成本32 元/t 的標準計算,每小時節(jié)約燃料成本420 元,則整個供暖期(150 d,24 h 供暖)單臺爐節(jié)省燃料成本151.2 萬元。鍋爐熱效率約為87%左右,也比純燒褐煤略微降低。

      6 結(jié)論

      低熱值油頁巖摻燒試驗發(fā)現(xiàn),隨著摻燒量增加,鍋爐冷渣器出力不足,這時需要從事故排渣口人工放渣;隨著低熱值油頁巖摻燒量的增加,煙氣中SO的濃度直線上升;鍋爐摻燒低熱值油頁巖后,需要的一次風量增加,床壓升高,爐內(nèi)流化狀態(tài)良好;如果大量摻燒低熱值油頁巖,冷渣器、除渣系統(tǒng)需要進一步改造或者更換;摻燒低熱值油頁巖有良好的經(jīng)濟效益;正常的摻燒工況不影響鍋爐帶滿負荷,即不影響冬季機組供暖。

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