康利萍
(山西省能源職業(yè)學(xué)校,山西 太原 030012)
陽煤集團(tuán)二礦選煤廠采用的是混合入選,原煤經(jīng)1 mm 脫泥篩預(yù)先脫泥,1~50 mm 原煤進(jìn)入無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選,0.25~1 mm 粗煤泥由TBS 分選,0~0.25 mm 細(xì)煤泥用浮選機(jī)分選回收。公司設(shè)計采用4 臺GPJ-120 型加壓過濾機(jī),加壓過濾機(jī)對工作參數(shù)有嚴(yán)格的要求(即物料特性、主軸轉(zhuǎn)速、工作壓力)。在實際生產(chǎn)中,加壓過濾機(jī)的濾餅厚度薄、不易脫餅,使加壓過濾機(jī)的排料周期延長,影響加壓過濾機(jī)的處理量。為了不使浮選精礦池漫料,只能采取控制入選量的辦法,進(jìn)而影響原煤的入選量。針對該情況,必須要對影響加壓過濾機(jī)處理量的原因進(jìn)行分析,進(jìn)行針對性地優(yōu)化改造,使單臺加壓過濾機(jī)的處理量達(dá)到20 t/h 以上[1-2]。
根據(jù)二礦選煤廠實際生產(chǎn)情況,深入選煤車間生產(chǎn)現(xiàn)場,對目前各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及設(shè)備現(xiàn)狀、運行、維護(hù)狀況進(jìn)行了統(tǒng)一摸排,并對可能存在的影響處理量的原因進(jìn)行現(xiàn)場勘查,找到了7 個末端因素:操作工技術(shù)水平低、倉內(nèi)工作壓力的影響、主軸轉(zhuǎn)速的影響、反吹風(fēng)壓差的影響、濾布不能滿足生產(chǎn)需要、入料粒度細(xì)、入料濃度低。為了確定主要原因,對所有末端因素逐一分析論證,并到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。
二礦選煤廠對所有操作人員均進(jìn)行選煤知識培訓(xùn)及崗位操作技能培訓(xùn),經(jīng)考試合格后,方能持證上崗。工作期間,由職教中心組織每周一題、每月一考活動,考試內(nèi)容包括理論知識與實踐操作兩部分。除對單位和個人進(jìn)行考核外,職工考試不合格,需進(jìn)行脫產(chǎn)再培訓(xùn)。因此,操作工理論知識扎實,實際操作技能熟練。
對加壓過濾機(jī)工作壓力的運行狀況進(jìn)行實地考察,發(fā)現(xiàn)當(dāng)加壓過濾機(jī)壓力增大時,濾餅孔隙度減小,濾餅的阻力隨之增大,排除濾液的難度加大。當(dāng)濾餅的飽和度接近剩余飽和度時,濾餅的水分基本不再降低。因此,應(yīng)針對不同煤種選取合理工作壓力。因此,倉內(nèi)工作壓力的影響是要因。
當(dāng)加壓過濾機(jī)在處理浮選精煤時濾餅形成速度很快,主軸轉(zhuǎn)速慢時會形成很厚的濾餅,過厚的濾餅比阻大、水分高,還會在過濾區(qū)提前卸餅而落入礦漿槽內(nèi),從而使壓縮空氣大量外逸。當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速過快時濾板上物料上餅時間短、成餅很薄,使卸餅困難、排料周期延長;當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速過慢時精礦處理量明顯偏小,精礦池料位會持續(xù)上升,另外還有壓大軸的風(fēng)險。因此,需要確定合理的主軸轉(zhuǎn)速來控制濾餅厚度。因此,主軸轉(zhuǎn)速的影響是要因。
對加壓過濾機(jī)反吹風(fēng)壓差進(jìn)行實地考察,發(fā)現(xiàn)加壓過濾機(jī)反吹風(fēng)壓差低于40 kPa 時,加壓過濾機(jī)會出現(xiàn)卸餅困難,甚至不脫餅;高于80 kPa 時卸餅效果好,但是濾布破損率高。因此保持合適的反吹風(fēng)壓差,既能保證卸餅正常又不會導(dǎo)致濾布過快損壞。因此,反吹風(fēng)壓差的影響是要因。
加壓過濾機(jī)是浮精脫水沒備,該選煤廠使用的加壓過濾機(jī)型號為CPJ-120 型,公司配套的濾布為單絲紡織濾布,過濾目數(shù)為100 目。在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn),濾布使用周期短、破損率高,每天更換的破損濾布數(shù)量都在20 塊以上,且過濾機(jī)濾液中固體物合量高達(dá)80 g/L,濾布破損情況已嚴(yán)重影響浮選精礦的脫水回收。由于透水率不高,平均排料周期都在270 s 左右,脫水后的濾餅水分達(dá)到20%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生產(chǎn)要求的平均排料周期178 s左右,脫水后的濾餅水分在18%左右。因此,濾布不能滿足生產(chǎn)需要是要因。
對浮選精礦進(jìn)行了煤泥小篩分試臉,從試驗結(jié)果得出,-0.045 mm 細(xì)粒級含量為29.8%,浮精中細(xì)泥含量偏高,嚴(yán)重影響脫水效果。因此,入料粒度細(xì)是要因。
用濃度壺測量并套用公式計算,該選煤廠浮選精礦濃度常在250~380 g/L 之間,符合加壓過濾機(jī)入料濃度250~350 g/L 的要求。生產(chǎn)中偶有長時間不開機(jī)時,精礦池有沉淀現(xiàn)象,濃度會發(fā)生變化,但不經(jīng)常發(fā)生,故對生產(chǎn)影響較小。因此,入料濃度低非要因。
根據(jù)以上對末端因素的確認(rèn),找到了5 條要因:倉內(nèi)工作壓力的影響、主軸轉(zhuǎn)速的影響、反吹風(fēng)壓差的影響、濾布不能滿足生產(chǎn)需要、入料粒度細(xì)。
針對影響過濾機(jī)設(shè)備處理能力的5 條要因,采取了以下改造方案。
針對倉內(nèi)工作壓力的影響、主軸轉(zhuǎn)速的影響、反吹風(fēng)壓差的影響,必須要確定最佳倉內(nèi)工作壓力值、最佳主軸轉(zhuǎn)速、最佳反吹風(fēng)壓差。設(shè)計加壓過濾機(jī)最佳工作參數(shù)的確定試驗,根據(jù)加壓過濾機(jī)工作參數(shù)要求范圍和運行記錄,設(shè)定參數(shù)位級,列出加壓過濾機(jī)的9 種常用工作參數(shù)組合見表2。
表2 3 個工作參數(shù)各位級試驗數(shù)值組合表
進(jìn)行現(xiàn)場試驗結(jié)果及參數(shù)選定,不同位級組合下試驗結(jié)果見表3。
表3 不同位級組合下試驗結(jié)果記錄表
研究試驗證明,當(dāng)倉內(nèi)壓力達(dá)到290 kPa、主軸轉(zhuǎn)速平均為1.1 r/min、反吹風(fēng)壓差最大為80 kPa時,排料周期達(dá)到的效果最好。加壓過濾機(jī)的處理量提高,隨之帶動原煤入選量的提高,原煤入選量由原來730 t/h 提高為870 t/h,精礦池的料位也基本穩(wěn)定。因此車間將第5 組參數(shù)設(shè)置作為加壓過濾機(jī)首選工作參數(shù)設(shè)置,可確保加壓過濾機(jī)處理量及原煤入選量最大化。
針對濾布不能滿足生產(chǎn)需要的要因,重新選購100 目的新型濾布。經(jīng)過到其他選煤公司走訪考察、對比后,根據(jù)加壓過濾機(jī)入料情況,公司購進(jìn)一批100 目的新型濾布,經(jīng)生產(chǎn)使用后效果良好。加壓過濾機(jī)平均排料周期能控制在170 s 左右,透水率良好,脫水后的濾餅水分在15%左右,且濾布使用周期大幅延長,破損率大幅減小。改造前4 臺ZH7000 型空氣壓縮機(jī)需同時開啟,空壓機(jī)額定功率630 kW。更換濾布后,開啟2 臺即可滿足4 臺加壓過濾機(jī)的生產(chǎn)要求,有效提高了生產(chǎn)效率,節(jié)能效果顯著。
針對入料粒度細(xì)的要因,設(shè)計進(jìn)行摻粗工藝改造。原工藝設(shè)計中,0.25 mm 粗煤泥由TBS 分選后的粗精煤經(jīng)過脫泥降灰系統(tǒng)即大直徑旋流器→疊層高頻振動細(xì)篩→離心機(jī)脫水后,成為粗精煤產(chǎn)品。為降低加壓過濾機(jī)入料中細(xì)粒級含量,對加壓過濾機(jī)入料進(jìn)行摻粗工藝改造:將疊層高頻振動細(xì)篩篩上物直接打入加壓過濾機(jī)入料池和浮精一起做為加壓過濾機(jī)的入料。摻粗工藝改造后,對入料進(jìn)行篩分,-0.045 mm 粒級含量達(dá)到13.2%,加壓過濾機(jī)脫水效果明顯好轉(zhuǎn),排料周期大幅度縮短。
(1)2020 年10 月,各項措施全部實施完畢,加壓過濾機(jī)排料周期大幅度縮短,單臺加壓過濾機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到了25.04 t/h,實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。
(2)從2020 年10 月至2021 年7 月,單臺加壓過濾機(jī)運行穩(wěn)定,均能實現(xiàn)生產(chǎn)能力到預(yù)期值,原煤小時入選量由730 t/h 提高至870 t/h。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。公司噸煤利潤為150 元/t,精煤產(chǎn)率40%,本次改造應(yīng)用后的9 個月,增加入選原煤量:(870-730)×15×40%×30×6+(840-730)×15×40%×30×3=210 600 t,增加效益收入:156 600×150=2349 萬元。
(2)社會效益。此次改造活動的開展為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,生產(chǎn)效率的提高使生產(chǎn)成本直接下降,提升了產(chǎn)品的利潤空間,使噸煤加工成本降低,成為選煤行業(yè)節(jié)能降耗生產(chǎn)的先驅(qū)。