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      4M型活塞機(jī)四缸改兩缸在安鋼的應(yīng)用

      2022-10-17 05:53:00劉文軍王慶豐趙付平于海順
      河南冶金 2022年2期
      關(guān)鍵詞:主要參數(shù)焦?fàn)t煤氣氣閥

      劉文軍 王慶豐 王 浩 趙付平 于海順

      (安陽鋼鐵股份有限公司)

      0 前言

      動(dòng)力廠3#煤氣加壓站于2013年10月開始投產(chǎn),主要肩負(fù)著給冷軋廠焦煤用戶提供高質(zhì)量焦?fàn)t煤氣的任務(wù)。從焦化過來的焦?fàn)t煤氣通過機(jī)前過濾罐過濾后,根據(jù)冷軋用戶使用要求經(jīng)過加壓機(jī)加壓后輸送至冷軋廠用戶。全站設(shè)4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機(jī)4臺(tái),運(yùn)行方式為開3備1,設(shè)計(jì)出站壓力0.3 MPa,每臺(tái)流量25 200 m3/h。冷軋生產(chǎn)線由于各種原因產(chǎn)能未能全部釋放,煤氣用量僅有12 000 m3/h左右,開一臺(tái)活塞機(jī)就可滿足生產(chǎn)需要,且有一半的流量白白浪費(fèi)。如果將活塞機(jī)四缸運(yùn)行改為兩缸運(yùn)行,是否能滿足生產(chǎn),節(jié)能降耗情況如何,筆者就此問題進(jìn)行分析。

      1 概況

      1.1 工藝概況

      3#煤氣加壓站主要是將焦化廠凈化后的煤氣通過機(jī)前過濾罐過濾后,經(jīng)過活塞機(jī)加壓到300 kPa,經(jīng)冷卻器冷卻后外供冷軋使用。焦?fàn)t煤氣的主要成分見表1。3#煤氣加壓站工藝流程如圖1 所示。

      表1 焦?fàn)t煤氣組分(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下干煤氣)

      1.2 設(shè)備概況

      1.2.1 過濾器

      焦?fàn)t煤氣在進(jìn)入活塞機(jī)前,要經(jīng)過過濾器進(jìn)一步過濾掉焦油等雜質(zhì)后再進(jìn)入DN1400機(jī)前進(jìn)氣母管,依次經(jīng)機(jī)前電動(dòng)蝶閥、眼睛閥進(jìn)入壓縮機(jī)。每臺(tái)過濾器內(nèi)部設(shè)置可拆卸的13個(gè)濾筒,過濾面積為91.84㎡,濾芯材質(zhì)為316 L,采用內(nèi)部通蒸汽向外吹掃,有效降低了煤氣中的焦油、灰塵含量,焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)成分:硫化氫200 mg/m3,焦油含量:50 mg/m3,萘含量:150 mg/m3。過濾器主要參數(shù)見表2。

      圖1 3#煤氣加壓站主煤氣流程工藝

      1.2.2 活塞機(jī)

      活塞機(jī)為4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機(jī),M式對動(dòng)平衡型、四缸一級(jí)壓縮、氣缸水冷、壓力循環(huán)潤滑、電機(jī)拖動(dòng),各列氣缸水平布置并分布在曲軸兩側(cè),具有動(dòng)平衡性好、操作檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)型吸收了國內(nèi)外壓縮機(jī)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),采用API618及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),機(jī)身材料為優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵HT250,上部開口框架?;钊麢C(jī)主要參數(shù)見表3?;钊麢C(jī)加壓工藝如圖2所示。

      表2 過濾器主要參數(shù)

      表3 活塞機(jī)主要參數(shù)

      圖2 活塞機(jī)加壓工藝

      2 問題及分析

      3#加壓站活塞機(jī)將本部焦?fàn)t煤氣通過地埋長輸管道供至冷軋廠區(qū),供鍋爐等設(shè)備使用。由于單臺(tái)活塞機(jī)外供量達(dá)25 200 m3/h,而用戶僅能消耗12 000 m3/h,為保證管網(wǎng)壓力正常,只能打開回流閥調(diào)節(jié)流量,容易造成活塞機(jī)反復(fù)做功,浪費(fèi)能耗,同時(shí)對活塞機(jī)的安全運(yùn)行造成了影響。由于活塞機(jī)四缸運(yùn)行,檢修時(shí)需對四個(gè)缸分別檢修,備件消耗大,檢修時(shí)間長,維修工作強(qiáng)度大。

      2.1 功率損耗大

      活塞機(jī)單臺(tái)供氣量達(dá)25 200 m3/h,而用戶僅能消耗12 000 m3/h,開一臺(tái)機(jī)就能滿足生產(chǎn)需要,能源消耗大。活塞機(jī)配套電機(jī)主要參數(shù)見表4。

      表4 增安型高壓異步電動(dòng)機(jī)主要參數(shù)

      根據(jù)公式:

      活塞機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí)電流見表5。

      表5 2019年1~10月份活塞機(jī)運(yùn)行電流

      月平均 131

      通過對活塞機(jī)電機(jī)電流的統(tǒng)計(jì),得出活塞機(jī)實(shí)際每小時(shí)耗電量為1 588.2 度/小時(shí)。每度電按0.5 元算,每年電費(fèi)695.6萬元。

      2.2 檢修工期長,人工費(fèi)用高

      活塞機(jī)為4M40-420/0.06-3 型往復(fù)活塞式壓縮機(jī),M式對動(dòng)平衡型、四缸一級(jí)壓縮、氣缸水冷、壓力循環(huán)潤滑,具有高壓力、大流量特點(diǎn),其機(jī)械部分易損件多,機(jī)器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,檢修施工難度大,現(xiàn)場安裝、拆洗、裝配工作量大,檢修工期長。活塞機(jī)檢修時(shí)長統(tǒng)計(jì)見表6。

      從表6可以看出,每臺(tái)活塞機(jī)的平均檢修時(shí)間約為59 天,最長檢修時(shí)間達(dá)到了81 天,按平均檢修59 天,檢修人員6 人,每人每天按500 元工資核算,則每次檢修一臺(tái)活塞機(jī)所需人工費(fèi)用為59×6×500=177 000 元。

      2.3 備件消耗高

      活塞機(jī)檢修消耗備件主要有軸瓦、連桿、活塞、活塞環(huán)、填料、刮油環(huán)、支撐環(huán)、進(jìn)氣閥、排氣閥等,其中進(jìn)氣閥、排氣閥故障是常見故障,每臺(tái)活塞機(jī)四個(gè)缸,每個(gè)缸有16套進(jìn)氣閥和16套排氣閥,每臺(tái)活塞機(jī)共有64套進(jìn)氣閥和64套排氣閥,因此,進(jìn)氣閥、排氣閥的消耗數(shù)量也比其他備件消耗多。檢修消耗進(jìn)氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計(jì)見表7。

      表6 活塞機(jī)檢修時(shí)長統(tǒng)計(jì)

      表7 檢修消耗進(jìn)氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計(jì)

      從表7可以看出,每次檢修所需更換的進(jìn)、排氣閥分別為35套和32套,2021年進(jìn)排氣閥的采購價(jià)格分別是2 100元和1 865 元,則每次檢修消耗進(jìn)排氣閥費(fèi)用為:2 100×35+1 865×32=13.3 萬元。

      3 應(yīng)對措施

      4M40-420/0.06-3 型焦?fàn)t煤氣往復(fù)活塞式壓縮機(jī),布局結(jié)構(gòu)是四缸一級(jí)壓縮,M式對動(dòng)平衡型,各列氣缸水平布置并分布在曲軸兩側(cè),在不改變原機(jī)組主要技術(shù)指標(biāo),即進(jìn)氣溫度、進(jìn)氣壓力、排氣壓力,氣量能夠滿足生產(chǎn)的條件下,將活塞機(jī)后側(cè)對稱一對活塞缸拆除,變成兩缸一級(jí)壓縮。2019年11月至2020年9月,先后將2#、4#、1#活塞機(jī)改為兩缸一級(jí)壓縮,改造完成后每臺(tái)流量12 600 m3/h,升壓0.3 MPa,能夠滿足冷軋生產(chǎn)用量12 000 m3/h的要求。

      4 效果

      1#、2#、4#活塞機(jī)改造后,通過近一年的觀察,活塞機(jī)的運(yùn)行周期和改造前沒有明顯變化,平均約35天左右,壓力和流量也能滿足生產(chǎn),但備件消耗,檢修時(shí)間,維修工作強(qiáng)度等指標(biāo)都比改造前有了很大改善。

      4.1 功率損耗大大降低

      活塞機(jī)改為兩缸運(yùn)行后,電機(jī)電流大大降低,節(jié)電效果明顯,實(shí)際運(yùn)行時(shí)電流見表8。

      表8 2020年10月—2021年7月活塞機(jī)兩缸運(yùn)行電流

      圖3 活塞機(jī)結(jié)構(gòu)

      從表8可以看出,得出活塞機(jī)實(shí)際每小時(shí)耗電量為1 127.5度/小時(shí),每年電費(fèi)為493.8 萬元,每年節(jié)約電費(fèi)201.8 萬元,節(jié)電效果明顯。

      4.2 檢修工期縮短,人工費(fèi)用降低

      活塞機(jī)改為兩缸運(yùn)行后,由于減少了兩個(gè)活塞缸的檢修工作,檢修工作量減少了將近一半,檢修工期也大大縮短,從而降低了檢修人工費(fèi)用。對活塞機(jī)改造后的檢修時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表9。

      表9 活塞機(jī)改造后檢修時(shí)長統(tǒng)計(jì)

      從表9可以看出,改造后每臺(tái)活塞機(jī)平均檢修時(shí)間約為18 天,按檢修人員6 人,每人每天按500 元工資核算,則每次檢修一臺(tái)活塞機(jī)所需人工費(fèi)用為5 4000 元。每臺(tái)活塞機(jī)檢修人工費(fèi)比改造前減少12.3 萬元。

      4.3 備件消耗降低

      活塞機(jī)改造后,每臺(tái)活塞機(jī)2個(gè)缸,每個(gè)缸有16套進(jìn)氣閥和16套排氣閥,每臺(tái)活塞機(jī)共有32套進(jìn)氣閥和32套排氣閥,數(shù)量比改造前減少了一半。因此,進(jìn)氣閥、排氣閥的消耗也相應(yīng)減少。改造后檢修消耗進(jìn)氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計(jì)見表10。

      表10 改造后檢修消耗進(jìn)氣閥、排氣閥數(shù)量統(tǒng)計(jì)

      從表10可以看出,活塞機(jī)改造后檢修所需更換的進(jìn)、排氣閥分別為12套和13套,2021年進(jìn)排氣閥的采購價(jià)格分別是2 100 元和1 865 元,則每次檢修消耗進(jìn)排氣閥費(fèi)用為4.9 萬元。和改造前相比,每次檢修可節(jié)約進(jìn)排氣閥備件費(fèi)為8.4 萬元。

      5 結(jié)語

      2019年11月以來,通過對1#、2#、4#活塞機(jī)四缸改兩缸的改造運(yùn)行觀察分析,4M型活塞機(jī)改四缸改兩缸運(yùn)行是可行的,活塞機(jī)兩缸運(yùn)行,改造簡單,當(dāng)工礦改變時(shí),也可迅速恢復(fù)四缸運(yùn)行。不僅滿足了冷軋生產(chǎn)需要,還在節(jié)能降耗、降低備件費(fèi)用,減少檢修時(shí)間、節(jié)約人工成本等方面取得了不錯(cuò)成績,為公司的提質(zhì)增效、生產(chǎn)順行提供了保障。

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