蔣勇剛 江 賓 熊克勇 邢 龍
(合肥晶弘電器有限公司 合肥 230001)
冰箱作為現(xiàn)代家庭必備的家用電器,其噪聲水平越來(lái)越受到廣大消費(fèi)者尤其是追求高生活質(zhì)量人群的關(guān)注。風(fēng)冷冰箱在日常使用中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)異常噪聲問(wèn)題。為進(jìn)一步提高消費(fèi)者的使用體驗(yàn),現(xiàn)對(duì)風(fēng)冷冰箱體感噪聲進(jìn)行研究,滿足用戶對(duì)靜音冰箱的需求[1]。根據(jù)售后維修實(shí)踐,風(fēng)冷冰箱使用的風(fēng)扇電機(jī)噪音是整機(jī)冰箱噪音的主要原因之一。
近幾年,隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,中國(guó)國(guó)內(nèi)家電企業(yè)使用的進(jìn)口電器件的價(jià)格及采購(gòu)周期收到嚴(yán)重的影響,大多數(shù)進(jìn)口件已經(jīng)逐步開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化替代。電冰箱行業(yè)使用的低溫風(fēng)扇電機(jī)也在逐步的進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代。但是,中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)低溫風(fēng)扇電機(jī)的企業(yè)極少,多數(shù)為常溫環(huán)境下使用的風(fēng)扇電機(jī)。常溫下使用的風(fēng)扇電機(jī)與低溫下風(fēng)扇電機(jī)有著重大的區(qū)別。目前風(fēng)扇電機(jī)行業(yè)內(nèi)的技術(shù)專(zhuān)家普遍缺乏低溫風(fēng)扇電機(jī)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),低溫的環(huán)境對(duì)風(fēng)扇電機(jī)產(chǎn)生的影響機(jī)理及影響程度不清晰,設(shè)計(jì)生產(chǎn)的低溫風(fēng)扇電機(jī)在噪音及可靠性方面存在問(wèn)題[2],需要進(jìn)一步的深入研究。
現(xiàn)通過(guò)國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比及可靠性分析試驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用,確定含有軸承風(fēng)扇電機(jī)的含油量設(shè)計(jì)、運(yùn)轉(zhuǎn)間隙設(shè)計(jì)、風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及油路循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)為關(guān)鍵可靠性設(shè)計(jì)因素,提出了低噪音風(fēng)扇電機(jī)的可靠性設(shè)計(jì)原則。為風(fēng)扇電機(jī)設(shè)計(jì)人員提供參考。
維修實(shí)踐中經(jīng)常遇到整機(jī)噪音測(cè)試噪音值低于噪音標(biāo)準(zhǔn)(一般標(biāo)準(zhǔn)為≤39 dB),但體感噪音不合格情況,表現(xiàn)為低頻音帶來(lái)的不悅音質(zhì)感受,且噪音間歇性出現(xiàn),一般維修措施難以解決,問(wèn)題存在復(fù)雜性[3]。對(duì)國(guó)產(chǎn)化風(fēng)扇電機(jī)與進(jìn)口風(fēng)扇電機(jī)維修實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)噪音故障率存在明顯差異。國(guó)產(chǎn)化風(fēng)扇電機(jī)比進(jìn)口風(fēng)扇電機(jī)噪音故障率高出5倍左右。
通過(guò)將國(guó)產(chǎn)化風(fēng)扇電機(jī)與進(jìn)口風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)差異化對(duì)比,同時(shí)通過(guò)風(fēng)扇電機(jī)技術(shù)專(zhuān)家的頭腦風(fēng)暴以及查詢相關(guān)資料[4]。風(fēng)扇電機(jī)噪音不穩(wěn)定的潛在異常原因推測(cè)為:①風(fēng)扇轉(zhuǎn)子軸與軸承間隙過(guò)大;②低溫下風(fēng)扇軸與軸承的尺寸變化產(chǎn)生間隙超差;③風(fēng)輪與底托間隙間有小冰珠產(chǎn)生摩擦;④底托變形影響電機(jī)運(yùn)行的動(dòng)平衡;⑤軸承含油量少,潤(rùn)滑效果差;⑥潤(rùn)滑油的油路設(shè)計(jì)不合理;⑦潤(rùn)滑油低溫凝結(jié)。⑧風(fēng)路循環(huán)不暢。根據(jù)識(shí)別到的推測(cè),使用FTA對(duì)推測(cè)進(jìn)行邏輯整理,確定關(guān)鍵底事件推測(cè)。如圖1所示。
圖1 風(fēng)扇電機(jī)噪音系統(tǒng)圖
圖1中顯示有8個(gè)底事件,對(duì)分析確定的底事件(推測(cè))進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)、改進(jìn),以提升風(fēng)扇電機(jī)的可靠性。
制作有油槽與無(wú)油槽軸承樣品各8個(gè)。通過(guò)火燒法測(cè)定軸承的含油量,然后使用假設(shè)檢證明有無(wú)循環(huán)油路對(duì)軸承含油量產(chǎn)生明顯的影響。如表1、圖2所示。
圖2 方差數(shù)據(jù)計(jì)算圖
表1 軸承樣品含油量測(cè)量數(shù)據(jù)
使用雙樣本F檢驗(yàn),設(shè):H0為方差相等;H1為方差不相等。在顯著水平α=0.05水平上,p值為0.889,P>0.05,所以,接受原假設(shè)H0,證明兩個(gè)樣品方差相等。然后檢驗(yàn)均值是否相等。使用t檢驗(yàn),設(shè):H0為均值相等;H1為均值不相等。根據(jù)MINITAB運(yùn)算的結(jié)果,在顯著水平α=0.05水平上,P=0.014<0.05,拒絕原假設(shè),即認(rèn)為均值是提高的,因此確定增加油槽對(duì)含油軸承的含油量有顯著提升。A,B箱線圖和單值圖如圖3所示。
圖3 A,B箱線圖和單值圖
另外,通過(guò)國(guó)產(chǎn)軸承與進(jìn)口件的設(shè)計(jì)對(duì)比,軸承的油槽是進(jìn)口件普遍采用的一種油路循環(huán)設(shè)計(jì)方案???。
同時(shí),對(duì)故障風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)孔底面有潤(rùn)滑油,頂部極少見(jiàn)潤(rùn)滑油,證明國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)潤(rùn)滑油沒(méi)有形成有效的循環(huán),潤(rùn)滑油產(chǎn)生了堆積現(xiàn)象。因此確定,有無(wú)油槽設(shè)計(jì)是主要影響原因之一。
對(duì)國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)飛輪與底托之間噴水霧,模擬冰箱化霜環(huán)境,然后放入到冷凍室中進(jìn)行冷凍,發(fā)現(xiàn)間隙之間的水珠在冷凍過(guò)程中立即結(jié)冰冰珠,并且不斷增加。冰珠直徑從0.2~0.6 mm增加到0.8~1.2 mm。幾款國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)飛輪與底托設(shè)計(jì)間隙一般在0.7~1.0 mm。隨著冰珠的增大,對(duì)風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行通電測(cè)試,發(fā)現(xiàn)飛輪與冰珠干涉產(chǎn)生低頻的摩擦音,設(shè)計(jì)間隙尺寸小于形成冰珠的直徑。同時(shí),對(duì)噪音故障的風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行拆解發(fā)現(xiàn)間隙處存在摩擦的痕跡。因此,設(shè)計(jì)間隙小是主要的影響原因之一。
行業(yè)內(nèi)低速風(fēng)扇電機(jī)的軸與軸承的設(shè)計(jì)間隙為0.004~0.015 mm,即4~15 μm。對(duì)三個(gè)品牌的國(guó)產(chǎn)電機(jī)此間隙測(cè)量,結(jié)果基本符合此機(jī)械設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).因此,確定此設(shè)計(jì)間隙不是影響因素。
軸與軸承都是粉末冶金制造,一般情況下溫度變化率極小。軸和軸承分別在低溫-30 ℃冷凍24 h,然后測(cè)量冷凍前及冷凍后的軸的外徑及軸承內(nèi)徑尺寸變化量。三個(gè)品牌的國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)冷凍前后未見(jiàn)明顯尺寸變化。
2.4.1 軸的外徑尺寸如圖4所示。
圖4 某品牌風(fēng)扇電機(jī)冷凍前后軸外徑的尺寸變化量(mm)
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),冷凍后軸外徑仍然滿足設(shè)計(jì)間隙的要求。
2.4.2 軸承內(nèi)徑尺寸如圖5所示。
圖5 某品牌風(fēng)扇電機(jī)冷凍前后軸承內(nèi)徑的尺寸變化量
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),冷凍后軸承內(nèi)徑仍然滿足設(shè)計(jì)間隙的要求。
因此,國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)軸與軸承的低溫下的尺寸變化量不是噪音問(wèn)題的影響因素。
底托一般采用PBT工程樹(shù)脂材質(zhì)制造,此工程材料強(qiáng)度極高。將噪音故障風(fēng)扇電機(jī)在常溫下測(cè)試底托變形量,然后在低溫下冷凍24 h,測(cè)試底托變形量。發(fā)現(xiàn)三個(gè)品牌的故障風(fēng)扇電機(jī)的底座低溫下變形量比常溫下增加0.003~0.005 mm。此變形量未造成風(fēng)扇電機(jī)產(chǎn)生干涉及共振。
將風(fēng)扇電機(jī)在-40 ℃環(huán)溫下冷凍。觀察潤(rùn)滑油并未出現(xiàn)凝結(jié)現(xiàn)象,旋轉(zhuǎn)飛輪,運(yùn)行順暢,未出現(xiàn)干涉及摩擦現(xiàn)象。三個(gè)品牌的國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)潤(rùn)滑油在冰箱的最低溫度冷凍環(huán)境下均未發(fā)生潤(rùn)滑性能下降。
采取燒結(jié)去油法,將三個(gè)品牌的國(guó)產(chǎn)的含油軸承與進(jìn)口含油軸承的含油量進(jìn)行對(duì)比。發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)軸承的含油量比進(jìn)口件普遍低21.6~32.7 %。
潤(rùn)滑油少對(duì)噪音產(chǎn)生明顯的影響。
飛輪高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),從底托處吸入空氣,但是底托為實(shí)心平面結(jié)構(gòu),無(wú)法形成順暢的風(fēng)路,觀察噪音故障的風(fēng)扇電機(jī),飛輪高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生了抖動(dòng)現(xiàn)象,抖動(dòng)幅度為0.6~0.8 mm,發(fā)出噪音。試驗(yàn)將底托制作成鏤空結(jié)構(gòu),形成循環(huán)的風(fēng)路系統(tǒng)。觀察飛輪在高速轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中抖動(dòng)幅度降低至0.1~0.2 mm,未體感到明顯的噪音。因此,判斷沒(méi)有風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)是主要影響因素之一。
根據(jù)試驗(yàn)驗(yàn)證確定國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)產(chǎn)生噪音問(wèn)題的根本原因?yàn)椋孩佥S承回油系統(tǒng)設(shè)計(jì)異常;②底托風(fēng)路設(shè)計(jì)異常;③底托與風(fēng)輪間隙設(shè)計(jì)異常;④含油軸承含油量異常;
使用DOE方法確定改進(jìn)方案。DOE中設(shè)定軸承回油槽截面積、底托通風(fēng)量、底托與風(fēng)輪間隙、含油軸承含油量四個(gè)因子,進(jìn)行4因子2水平的試驗(yàn)設(shè)計(jì),響應(yīng)設(shè)置為風(fēng)扇電機(jī)動(dòng)平衡,要求動(dòng)平衡。試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)結(jié)果顯示,響應(yīng)曲面全部為彎曲,根據(jù)響應(yīng)曲面確定改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。
根據(jù)前面對(duì)比試驗(yàn)的結(jié)果,需要增加軸承儲(chǔ)油量。按照含油軸承含油量的設(shè)計(jì)原理[5],增加體積可以增加儲(chǔ)油量。因此,根據(jù)國(guó)產(chǎn)軸承的結(jié)構(gòu),可以考慮增加粗頭長(zhǎng)度及細(xì)頭壁厚,實(shí)現(xiàn)體積增加。如圖6所示。
圖6 軸承優(yōu)化示意圖
某一品牌國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)更改軸承形狀,原含油軸承:油孔內(nèi)油量為;新含油軸承:油孔內(nèi)的油量相對(duì)增加至,油量增加了。增加軸承體積提高儲(chǔ)油量的效果比較明顯。
為實(shí)現(xiàn)軸承上下端形成油路循環(huán)系統(tǒng),故采取在軸承的端面及外側(cè)“開(kāi)槽”方案,使?jié)櫥碗S著氣壓及油壓達(dá)到軸承底部后,沿油槽上行再次進(jìn)入軸承上部,形成循環(huán)系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)油路的反復(fù)循環(huán)。如圖7所示。
圖7 軸承油槽示意圖
某款國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)軸承油槽截面積設(shè)計(jì)為。當(dāng)軸與含油軸承間隙的油量特別大時(shí),隨著軸的運(yùn)轉(zhuǎn)溢出到軸承端面時(shí),會(huì)延著油槽流下,從外表面進(jìn)入含油軸承內(nèi)部,從而形成一個(gè)潤(rùn)滑油回路。
同時(shí),經(jīng)過(guò)SEM掃描電鏡觀察,開(kāi)槽后,由于軸承擠壓力變小,粉末冶金的晶粒之間的空隙變大,含油量得到提升。如圖8所示。
圖8 含油軸承開(kāi)槽前、后晶粒圖(灰色部分)
軸承增加油槽后,制作風(fēng)扇電機(jī)樣件10件,運(yùn)行24 h后,解剖發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)表面、軸承外側(cè)面及槽孔內(nèi)充滿潤(rùn)滑油,沒(méi)有潤(rùn)滑油堆積現(xiàn)象。說(shuō)明已經(jīng)形成了油路的循環(huán)系統(tǒng)。
底托支架為鏤空中空結(jié)構(gòu),如圖9所示。飛輪高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),從底托處吸入空氣,但是底托為實(shí)心平面結(jié)構(gòu),無(wú)法形成順暢的風(fēng)路。將底托制作成鏤空結(jié)構(gòu),形成循環(huán)的風(fēng)路系統(tǒng),風(fēng)路不再受阻。運(yùn)行時(shí)飛輪的抖動(dòng)會(huì)明顯降低。
圖9 低應(yīng)力鏤空結(jié)構(gòu)支架示意圖
同時(shí),此底托支架在低溫下變形小,所受應(yīng)力較分散,更穩(wěn)定,可減緩共振。該支架常溫下平面度,低溫冷凍后,與常溫對(duì)比變化量以下,平均變化量.新結(jié)構(gòu)鏤空支架在常溫下平面度變化更小、更穩(wěn)定,在低溫情況下的變形量更小。
根據(jù)低溫冰晶的尺寸,確定支架與飛輪間隙應(yīng)大于1.5 mm,故采用1.7 mm,使其與含油軸承支撐平面齊平,增大飛輪與底托之間的間距防止間隙間的冰晶與飛輪接觸產(chǎn)生噪音。
對(duì)國(guó)產(chǎn)風(fēng)扇電機(jī)噪音確定的四個(gè)主要原因全部進(jìn)行了設(shè)計(jì)改進(jìn),改進(jìn)措施全部采取后制作了改進(jìn)型風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行測(cè)試單體動(dòng)平衡及體感噪音。改進(jìn)后,體感無(wú)低頻的共振聲音,風(fēng)扇的單體動(dòng)平衡測(cè)試全部<15 mg。整機(jī)噪音全部滿足小于39 dB的要求。同時(shí)對(duì)改進(jìn)型風(fēng)扇電機(jī)進(jìn)行可靠性測(cè)試,在-40 ℃環(huán)溫下測(cè)試,仍未出現(xiàn)低頻噪音現(xiàn)象。市場(chǎng)質(zhì)量表現(xiàn)較好,完全達(dá)到進(jìn)口風(fēng)扇電機(jī)的質(zhì)量水平。
低溫風(fēng)扇電機(jī)可靠性設(shè)計(jì)原則:應(yīng)考慮潤(rùn)滑油的循環(huán)系統(tǒng),確保潤(rùn)滑油長(zhǎng)期反復(fù)起作用;考慮整機(jī)的風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng),確保風(fēng)路順暢不受阻;考慮動(dòng)靜部件之間的安全設(shè)計(jì)間隙,確保不干涉冰珠;考慮含油軸承的含油量,確保潤(rùn)滑油量的充足。
使用國(guó)產(chǎn)化風(fēng)扇電機(jī)的風(fēng)冷冰箱運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)噪音低于標(biāo)準(zhǔn)值但體感噪音不合格的現(xiàn)象,整機(jī)聲音表現(xiàn)為低頻音,帶來(lái)不悅的音質(zhì)感受,產(chǎn)生投訴維修。風(fēng)冷冰箱在日常使用中出現(xiàn)的異常噪聲問(wèn)題,對(duì)產(chǎn)品形象、客戶使用體驗(yàn)產(chǎn)生不良影響。通過(guò)行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比法、可靠性試驗(yàn)法確定了風(fēng)扇電機(jī)的噪音的根本設(shè)計(jì)原因。對(duì)風(fēng)扇電機(jī)的油路循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)間隙、含油軸承的含油量等進(jìn)行重新構(gòu)造設(shè)計(jì),成功的消除了風(fēng)扇電機(jī)的體感低頻噪音問(wèn)題。此研究及應(yīng)用對(duì)制冷行業(yè)的進(jìn)口風(fēng)扇電機(jī)國(guó)產(chǎn)化起到關(guān)鍵的促進(jìn)作用,為國(guó)產(chǎn)化風(fēng)扇電機(jī)正??煽渴褂帽q{護(hù)航。同時(shí),也說(shuō)明了我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品起步較晚,技術(shù)薄弱?;A(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)應(yīng)借鑒國(guó)際成熟產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn),將會(huì)減少大量的試錯(cuò)成本。