嚴(yán)繼成, 劉燕明
(中國恒天江西凱馬百路佳客車有限公司,南昌 330013)
某司涂裝車間是抽屜式對稱布置,中間前后轉(zhuǎn)移使用的是地行車。因受空間、車間布局的影響,車輛進(jìn)出烤房、噴房是通過人力推動來轉(zhuǎn)移,此傳統(tǒng)轉(zhuǎn)運(yùn)方式嚴(yán)重制約產(chǎn)品流轉(zhuǎn),是妨礙涂裝車間提產(chǎn)增質(zhì)的關(guān)鍵因素之一。針對此問題,本文設(shè)計一種新的轉(zhuǎn)運(yùn)方案。
該司目前涂裝車間車輛轉(zhuǎn)運(yùn)存在的主要問題有:
1)生產(chǎn)效率低下。涂裝車間內(nèi)各烤房、打磨房、清洗房及油漆房之間為對稱布置,車輛轉(zhuǎn)運(yùn)時同時需要5~7人,工作時間超過15 min,相互之間轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)時費(fèi)力。
2)易造成車身油漆損傷。轉(zhuǎn)運(yùn)時車身油漆未干透,推車過程易劃傷車身,造成油漆損傷。
3)機(jī)械化程度低。涂裝車間是抽屜式對稱布置,中間前后轉(zhuǎn)移使用的是地行車,地行車上沒有安裝軌道,無法使用機(jī)械轉(zhuǎn)運(yùn)工具來轉(zhuǎn)運(yùn)車輛。
4)安全系數(shù)低。車輛轉(zhuǎn)運(yùn)過程工人較多,工序較多,極易出現(xiàn)安全問題。
產(chǎn)生上述問題的主要原因是:該司目前所有車輛在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中均安裝了車橋和輪胎,涂裝車間生產(chǎn)線無任何牽引設(shè)備,無法使用常規(guī)的轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備來轉(zhuǎn)移車輛,只能完全靠大量的人工推車轉(zhuǎn)移的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。
針對上述問題,綜合考慮成本、施工和運(yùn)營等影響因素,本文設(shè)計使用牽引裝置轉(zhuǎn)運(yùn)車輛的新轉(zhuǎn)運(yùn)方案,該方案將電動絞盤安裝在地行車底部,用牽引導(dǎo)柱加雙定滑輪裝置來實現(xiàn)汽車流轉(zhuǎn),如圖1所示。新轉(zhuǎn)運(yùn)方案中的牽引裝置由動力系統(tǒng)、導(dǎo)向系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三部分組成。
圖1 牽引裝置布置圖
參考目前市場主流車型,結(jié)合該司實際情況,新的轉(zhuǎn)運(yùn)方案的設(shè)計應(yīng)滿足整備質(zhì)量20 000 kg內(nèi),車長8~14 m范圍的車輛轉(zhuǎn)運(yùn),轉(zhuǎn)運(yùn)速度3~5 m/min,轉(zhuǎn)運(yùn)過程應(yīng)高效、平穩(wěn)、安全。
1)拉力計算。拉力要滿足能拉動整備質(zhì)量20 000 kg客車的動力需求,查文獻(xiàn)得:
=cos 45°=cos 45° =12 42254 N
式中:為摩擦力;為汽車輪胎與混凝土地面間的滾動摩擦系數(shù),取0.045;為整備質(zhì)量;為重力加速度;45°為圖2(a)所示的牽引繩與導(dǎo)向柱中心夾角。
(a)牽引繩與導(dǎo)向柱的夾角示意圖
2)牽引所需功率計算。功率需滿足3~5 m/min的轉(zhuǎn)運(yùn)速度,本文取5 m/min,代入下式可得:
==12 42254 N×5 m/60 s≈ 1 035.2 W
式中:為轉(zhuǎn)運(yùn)速度。
除此牽引功率外,實際的功率消耗還包含牽引裝置與牽引繩的功耗(約460 W)、地面不平帶來的無形損耗(約200~300 W)、其他機(jī)械損耗(約300 W)等。電動絞盤工作載荷總功率等于牽引功率加各類損耗,超過2 kW,故選擇功率為4.5 kW常規(guī)電機(jī)較為合適。
3)牽引繩長度計算。牽引繩最小長度=牽引距離(地行車長度+轉(zhuǎn)移車輛間距離)+牽引裝置長度=14.5 m(11 m+3.5m)+2.25 m=16.75 m。
通過上述計算,選定一款滿足使用要求的電動絞盤,主要參數(shù)見表1。
表1 電動絞盤基本參數(shù)
地行車長11 m,但牽引客車長達(dá)14 m,因此將導(dǎo)向裝置設(shè)計成活動可伸縮型。使用時將其抽出,使用完成后縮回,可防止地行車橫向移動時導(dǎo)桿碰到人或物件發(fā)生事故。
導(dǎo)向系統(tǒng)主要是由導(dǎo)向柱和雙定滑輪機(jī)構(gòu)組成,如圖3所示。雙定滑輪是將2個單個的定滑輪通過特殊設(shè)計的固定裝置將其對稱安裝起來,形成雙向運(yùn)動的組件,如圖2(b)所示,當(dāng)牽引繩通過時可保證其不脫落且運(yùn)動導(dǎo)向運(yùn)行順暢。
圖3 牽引裝置示意圖
牽引裝置的導(dǎo)向柱采用Q235無縫鋼管,其中導(dǎo)向柱長為2 m、可伸縮長度為1.5 m。導(dǎo)向柱的外徑和內(nèi)徑有3種方案,方案一:導(dǎo)向柱外徑=100 mm,內(nèi)徑=88 mm;方案二:導(dǎo)向柱外徑=80 mm,內(nèi)徑=68 mm;方案三:導(dǎo)向柱外徑=80 mm,內(nèi)徑=74 mm。計算該導(dǎo)向柱的強(qiáng)度:
1)導(dǎo)向柱截面慣力矩=π(-)64。3種方案的分別約為1.965×10m、9.61×10m、5.387×10m。
2)導(dǎo)向柱臨界力′=π()。其中:彈性模量取200 GPa;為導(dǎo)向柱可伸縮長度;因?qū)蛑欢斯潭?,一端自由,故其牽引繩與定滑輪間的摩擦系數(shù)取2。3種方案的′分別約為430.973 kN、210.784 kN、118.141 kN。
3)強(qiáng)度安全系數(shù)=′。3種方案的強(qiáng)度安全系數(shù)分別約為34.693、16.968、9.5。理論上>1即可滿足導(dǎo)向柱的牽引強(qiáng)度要求,但綜考慮廠房地面不平、車輛周轉(zhuǎn)輪胎氣壓不足、使用損耗及輕量化等情況,選用方案三制作牽引導(dǎo)向柱。
兩滑輪中心點的牽引繩與導(dǎo)向柱間的夾角為45°,如圖2(a)所示,牽引繩通過兩滑輪之間過線孔,可有效防止?fàn)恳K脫離滑輪溝槽,避免繩索卡住或割斷。
本文提出在現(xiàn)有基礎(chǔ)上設(shè)計牽引導(dǎo)柱加定滑輪裝置的轉(zhuǎn)運(yùn)改進(jìn)方案。通過跟蹤測算某批長14 m,整備質(zhì)量15 000 kg的車輛轉(zhuǎn)移工序,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線操作人員可由7人減為2人,轉(zhuǎn)移時間減為4 min/臺,效率顯著提升,而且能有效地降低人工成本和員工勞動強(qiáng)度,并提高產(chǎn)品下線質(zhì)量。該裝置投入使用以來,運(yùn)行高效穩(wěn)定、安全可靠,為整車涂裝生產(chǎn)空間受限場合車輛轉(zhuǎn)移提供一種解決思路。