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      顧橋煤礦智能化綜采工作面建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)及改進(jìn)方向

      2022-10-29 03:50:12王國(guó)鋒程立嚴(yán)謝楊華
      中國(guó)煤炭 2022年10期
      關(guān)鍵詞:移架刮板采煤機(jī)

      王國(guó)鋒,沈 飛,程立嚴(yán),謝楊華

      (淮河能源控股集團(tuán)煤業(yè)分公司,安徽省淮南市,232001)

      0 引言

      煤礦智能化建設(shè)是當(dāng)前煤炭行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),采煤工作面的智能化是煤礦智能化的核心部分[1]。近年來,智能綜采實(shí)現(xiàn)了“可視化遠(yuǎn)程干預(yù)型”無人開采[2],并逐步引入慣性導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行工作面直線度控制[3];“十三五”期間,國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目“煤礦智能開采安全技術(shù)與裝備研發(fā)”對(duì)透明工作面智能開采技術(shù)進(jìn)行了研究[4],使得智能開采與回采環(huán)境的結(jié)合更加緊密。

      相關(guān)學(xué)者圍繞國(guó)家能源集團(tuán)智能綜采工作面建設(shè)提出了智能開采工作面初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)智能化解決方案及其對(duì)應(yīng)功能[5],提出了5種智能化采煤核心技術(shù)[6]以及智能控制程序與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工序的匹配度[7]等問題,為智能綜采工作面建設(shè)提供了指導(dǎo)。

      針對(duì)兩淮及其深部智能化開采問題,國(guó)內(nèi)學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)的研究與實(shí)踐。張建國(guó)等[8]對(duì)深部煤層智能化綜采工作面關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,在平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦實(shí)現(xiàn)了采煤機(jī)與支架的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)采煤及“可視遠(yuǎn)程干預(yù)遙控,無人化操作”的智能化生產(chǎn)模式,形成“測(cè)量-計(jì)算-調(diào)直”的工作面智能化高精度調(diào)直方法;王國(guó)法等研究人員[9]對(duì)千米深井“三軟”煤層智能開采關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,提出淮南礦區(qū)基于多參量監(jiān)測(cè)與融合分析的液壓支架智能自適應(yīng)控制策略、基于地質(zhì)信息模型和隨掘隨采探測(cè)動(dòng)態(tài)修正的采煤機(jī)采高智能調(diào)控策略、基于刮板輸送機(jī)三向姿態(tài)智能監(jiān)測(cè)的異常工況預(yù)警與調(diào)控策略、綜采裝備群智能協(xié)同推進(jìn)控制策略;任懷偉等[10]對(duì)煤礦千米深井智能開采關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究,研發(fā)了基于LORA的工作面液壓支架(圍巖)狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),提出了基于大數(shù)據(jù)分析的礦壓分析預(yù)測(cè)方法,研發(fā)了基于Unity 3D的工作面三維仿真與運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析決策系統(tǒng);唐永志[11]對(duì)淮南礦區(qū)煤炭深部開采技術(shù)問題與對(duì)策進(jìn)行了研究,介紹了淮河能源控股集團(tuán)張集煤礦(以下簡(jiǎn)稱“張集煤礦”)1312(1)綜采工作面的智能化開采,形成“三軟”煤層復(fù)雜地質(zhì)條件下“以工作面自動(dòng)控制為主,遠(yuǎn)程干預(yù)控制為輔”的自動(dòng)化生產(chǎn)新模式;劉飛、張繼兵等[12-13]對(duì)張集煤礦1312(1)綜采工作面智能化開采實(shí)踐進(jìn)行了介紹,實(shí)現(xiàn)了在地質(zhì)條件較好的情況下階段性記憶截割智能化生產(chǎn),生產(chǎn)過程用工減少9人。

      淮南礦區(qū)開采地質(zhì)條件復(fù)雜,在煤礦智能化建設(shè)及智能化綜采工作面建設(shè)方面需要克服一系列不利圍巖地質(zhì)條件,合理確定智能化開采系統(tǒng)與工藝,才能最終取得良好的應(yīng)用效果。顧橋煤礦是國(guó)家首批71處智能化示范煤礦之一,也是安徽省第一批6座智能化示范煤礦之一,筆者以顧橋煤礦1613(3)智能化綜采工作面為工程背景,介紹了1613(3)智能化綜采工作面建設(shè)效果和關(guān)鍵技術(shù),并對(duì)智能化綜采工作面建設(shè)進(jìn)行了展望,以期為淮南礦區(qū)及類似條件下的綜采工作面智能化建設(shè)提供借鑒。

      1 智能化綜采工作面建設(shè)工程概況

      1.1 綜采工作面概述

      2021年7月21日,顧橋煤礦首個(gè)2.0+5G智能化綜采工作面——1613(3)智能化綜采工作面開始回采,該智能化綜采工作面位于南三采區(qū),回采標(biāo)高為-500.9~-608.0 m,走向長(zhǎng)度1 460 m,傾斜長(zhǎng)度230 m,煤層厚度3.6~4.9 m,采高4.3~4.7 m;直接頂為復(fù)合頂板,平均厚度9 m,由泥巖、砂質(zhì)泥巖、13-2煤層等組成,局部區(qū)域?yàn)轫敯迳皫r直覆區(qū),巖性均為細(xì)砂巖,最厚6.5 m。直接底平均厚度4.9 m,由炭質(zhì)泥巖、泥巖、13-1下煤層、砂質(zhì)泥巖等組成。

      1613(3)智能化綜采工作面支架由127臺(tái)ZZ13000/24/50D型中間支架、6臺(tái)ZZG13000/21/42D型過渡支架、1臺(tái)ZT14500/21/40Z型端頭支架組成,共計(jì)134架;運(yùn)輸系統(tǒng)由SGZ1000/2×855型刮板輸送機(jī)、SZZ1000/400型轉(zhuǎn)載機(jī)、PCM250型破碎機(jī)、DSJ1200/200/3×355型帶式輸送機(jī)構(gòu)成;采煤設(shè)備采用MG750/1900-QWD型采煤機(jī);泵站系統(tǒng)裝備3臺(tái)BRW400/31.5型工頻乳化泵、1臺(tái)BRW500-31.5F型變頻乳化泵及相關(guān)配套設(shè)備。

      1.2 智能化系統(tǒng)基本情況

      1613(3)智能化綜采工作面開采系統(tǒng)由集中控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信平臺(tái)構(gòu)成。集中控制系統(tǒng)以SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)為樞紐,通過整合液壓支架電液控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、采煤機(jī)電控系統(tǒng)、泵站集控系統(tǒng),構(gòu)建出綜采工作面智能化集中控制系統(tǒng)。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程控制的網(wǎng)絡(luò)通信平臺(tái)以礦井環(huán)網(wǎng)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)工作面設(shè)備、井下集控中心、地面調(diào)度室的信息互聯(lián)。SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。

      圖1 SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)架構(gòu)

      (1)1613(3)智能化綜采工作面每臺(tái)液壓支架配備1個(gè)推移桿行程傳感器,實(shí)現(xiàn)刮板槽推移量的監(jiān)測(cè);支架前后立柱各配備1個(gè)壓力傳感器,把連續(xù)變化的壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),為升降柱過程控制提供依據(jù);每臺(tái)液壓支架前布置1個(gè)紅外線接收器,通過接收采煤機(jī)機(jī)身上的紅外發(fā)射器信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)的精準(zhǔn)定位,為支架的跟機(jī)作業(yè)提供信號(hào);支架上安裝的姿態(tài)傳感器、采高傳感器,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)智能化綜采工作面支架工況。

      (2)綜合接入器是智能化綜采工作面網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn),綜合接入器互相連接構(gòu)成智能化綜采工作面核心承載網(wǎng)絡(luò)。工作面每3臺(tái)支架配備1個(gè)攝像儀,視頻信號(hào)通過以太網(wǎng)光電接口傳輸至綜合接入器;液壓支架控制器信號(hào)通過CAN通信傳輸至綜合接入器;綜合接入器環(huán)網(wǎng)口之間通過專用護(hù)套連接器串聯(lián),將工作面信號(hào)傳輸至端頭、端尾的光電轉(zhuǎn)換器,光電轉(zhuǎn)換器將電信號(hào)轉(zhuǎn)成光信號(hào)后再經(jīng)過光纜連接,分別傳輸至運(yùn)輸巷控制中心信號(hào)轉(zhuǎn)換器,從而閉合成工作面工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。

      (3)運(yùn)輸巷控制中心是整個(gè)智能化綜采工作面的協(xié)調(diào)和控制核心,硬件設(shè)備主要由3臺(tái)主控計(jì)算機(jī)、6臺(tái)礦用本質(zhì)安全型顯示器、1臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、3臺(tái)綜合接入器、2臺(tái)光電轉(zhuǎn)換器、1臺(tái)支架操作臺(tái)、1臺(tái)采煤機(jī)操作臺(tái)以及1臺(tái)監(jiān)控中心信號(hào)轉(zhuǎn)換器組成。運(yùn)輸巷控制中心主控計(jì)算機(jī)以TM.LongWallMind自動(dòng)化控制軟件為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)液壓支架、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、泵站變頻器等設(shè)備工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)上傳,能夠遠(yuǎn)程控制煤流系統(tǒng)設(shè)備的一鍵啟停;主控計(jì)算機(jī)通過光纜與地面調(diào)度室上位機(jī)設(shè)備連接,可實(shí)現(xiàn)地面對(duì)井下綜采工作面機(jī)電設(shè)備的監(jiān)測(cè)與控制。

      2 智能化綜采工作面建設(shè)效果

      2021年5月,《安徽省煤礦智能化建設(shè)驗(yàn)收辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《驗(yàn)收辦法》)對(duì)智能化采掘部分給出了詳細(xì)的驗(yàn)收要求及打分標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)地規(guī)定了采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸系統(tǒng)、供液系統(tǒng)和智能控制系統(tǒng)的建設(shè)項(xiàng)目,此次智能化綜采工作面建設(shè)以《驗(yàn)收辦法》要求為對(duì)標(biāo)出發(fā)點(diǎn),確保智能化采掘部分總體得分80分以上,并爭(zhēng)取一次性達(dá)到90分以上,為煤礦智能化建設(shè)評(píng)定一級(jí)打下良好的基礎(chǔ)。

      根據(jù)《驗(yàn)收辦法》,智能化采煤是應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù),使綜采工作面采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸系統(tǒng)等形成智能控制、協(xié)同運(yùn)行的作業(yè)過程,其主要功能要求如下。

      (1)采煤機(jī)具有記憶截割、姿態(tài)感知、就地/遠(yuǎn)程控制、精確定位、工況數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸、故障診斷等功能。

      (2)液壓支架配備電液控制系統(tǒng),具有姿態(tài)自主感知、工況數(shù)據(jù)傳輸、故障自診斷、遠(yuǎn)程控制等功能,能夠自動(dòng)完成伸收護(hù)幫、單架/成組移架、推移刮板輸送機(jī)、噴霧除塵等動(dòng)作。

      (3)刮板輸送機(jī)具有運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷、就地/遠(yuǎn)程控制等功能。

      (4)帶式輸送機(jī)實(shí)現(xiàn)集中控制和無人值守,具有綜合保護(hù)與運(yùn)行工況監(jiān)控功能,可以自移機(jī)尾。

      (5)設(shè)備列車具有自移功能。

      (6)供液系統(tǒng)具有泵站運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、就地/遠(yuǎn)程控制、恒壓供液、乳化液自動(dòng)配比和補(bǔ)液、乳化液液位/濃度及流量監(jiān)測(cè)、清水泵自動(dòng)補(bǔ)水、故障診斷、超限保護(hù)等功能,實(shí)現(xiàn)高壓自動(dòng)反沖洗。

      (7)地面和井下集控中心具備以下功能:一是實(shí)現(xiàn)井上下即時(shí)語音通信功能;二是實(shí)現(xiàn)工作面視頻圖像的顯示,并能夠跟隨采煤機(jī)拍攝及對(duì)主要綜采設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控;三是實(shí)現(xiàn)對(duì)綜采工作面設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、集中顯示及報(bào)警;四是實(shí)現(xiàn)對(duì)綜采工作面刮板輸送機(jī)及轉(zhuǎn)載機(jī)煤流量的連續(xù)監(jiān)測(cè),并通過其負(fù)荷的大小自動(dòng)調(diào)控采煤機(jī)作業(yè)強(qiáng)度;五是實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、帶式輸送機(jī)、乳化液泵站等的協(xié)同控制。

      根據(jù)《驗(yàn)收辦法》,顧橋煤礦1613(3)智能化綜采工作面建設(shè)效果及評(píng)分情況見表1。

      表1 顧橋煤礦1613(3)智能化綜采工作面建設(shè)效果及評(píng)分情況

      續(xù)表1

      3 智能化綜采工作面建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)

      3.1 采煤機(jī)通信及行走精準(zhǔn)控制技術(shù)

      為了提高采煤機(jī)通信及控制信號(hào)傳輸?shù)目煽啃裕?613(3)智能化綜采工作面設(shè)備配套之初就為采煤機(jī)配套了專用光纖復(fù)合電纜,除了為采煤機(jī)提供電力傳輸外,內(nèi)置光纖提供了通信的數(shù)據(jù)容量,保障了采煤機(jī)自身信號(hào)以及慣導(dǎo)系統(tǒng)信號(hào)的正常傳輸,為1613(3)智能化綜采工作面建設(shè)提供了重要技術(shù)保障。

      采煤機(jī)遠(yuǎn)程控制信號(hào)及數(shù)據(jù)傳輸信號(hào)主要采用煤機(jī)電纜內(nèi)置光纖進(jìn)行通信,將采煤機(jī)機(jī)身內(nèi)部主控制器的RS485信號(hào)接入串口光貓,信號(hào)通過采煤機(jī)電纜中布置的光纖傳輸至運(yùn)輸巷控制箱內(nèi)的串口光貓,光纖信號(hào)轉(zhuǎn)換回RS485信號(hào)并傳輸至控制臺(tái)SAM控制主機(jī)。 當(dāng)光纖通信出現(xiàn)故障時(shí),采煤機(jī)可切換采用5G信號(hào)進(jìn)行通信,采煤機(jī)主控制器RS485信號(hào)傳輸至5G信號(hào)終端,轉(zhuǎn)換為無線信號(hào)后通過運(yùn)輸巷內(nèi)布置的5G基站,將無線信號(hào)傳輸至運(yùn)輸巷控制箱處的5G信號(hào)終端設(shè)備,無線信號(hào)轉(zhuǎn)換回RS485信號(hào)并傳輸至控制臺(tái)SAM控制主機(jī)。

      為了消除采煤機(jī)行走編碼器由于長(zhǎng)期使用產(chǎn)生的累積誤差,特增設(shè)了編碼器自動(dòng)校正功能,為液壓支架、采煤機(jī)的自動(dòng)協(xié)同作業(yè)提供精確定位保障,可有效防止采煤機(jī)滾筒與液壓支架護(hù)幫板、伸縮梁產(chǎn)生碰撞以及采煤機(jī)到兩端頭發(fā)生越位造成的事故。

      采用磁簧開關(guān)接入采煤機(jī)主控器,稀土永磁復(fù)位裝置固定在刮板輸送機(jī)兩端相應(yīng)位置的電纜槽夾板上,磁簧開關(guān)常開時(shí)不校準(zhǔn),常閉時(shí)校準(zhǔn)為當(dāng)前架號(hào),主控制器程序內(nèi)部識(shí)別磁簧開關(guān)通斷狀態(tài)。采煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí),當(dāng)采煤機(jī)磁簧開關(guān)靠近固定在電纜槽上的稀土永磁裝置時(shí),磁簧開關(guān)由常開變常閉并觸發(fā)程序發(fā)出指令,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)編碼器的自動(dòng)校準(zhǔn);通過程序識(shí)別編碼器發(fā)出對(duì)應(yīng)限位參數(shù)實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)的牽引自動(dòng)停止,采煤機(jī)行程誤差為50 mm,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)在刮板輸送機(jī)兩端頭的限位保護(hù)。

      3.2 綜采工作面中部回采工藝技術(shù)

      1613(3)智能化綜采工作面地質(zhì)條件復(fù)雜,大部分區(qū)域頂板為復(fù)合頂板,且存在頂板破碎、煤壁易片幫、局部易掉頂?shù)葐栴},地質(zhì)條件與淮南礦區(qū)其他煤礦類似。當(dāng)頂板條件較好時(shí),采用正常支護(hù)管理模式,采煤機(jī)割煤后進(jìn)行移架,整個(gè)綜采工作面液壓支架端面距增加一刀距離;當(dāng)頂板條件較差時(shí),該回采工藝作業(yè)程序無法滿足安全生產(chǎn)要求,為了保證支護(hù)質(zhì)量,綜采工作面部分液壓支架需要超前拉移,總體回采工藝流程為:割煤→伸出伸縮梁→一次移架→推移刮板輸送機(jī)→二次移架。

      此外,需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工序?qū)χ悄堋袄堋笨刂瞥绦蜻M(jìn)行調(diào)整,提高綜采智能化的適應(yīng)性。液壓支架根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件通常處于3種狀態(tài):一是片幫步距較小,已超前拉移,伸縮梁無行程;二是片幫步距較大,已超前拉移,伸縮梁有行程;三是幫頂相對(duì)較為完好,不片幫,未超前拉移,伸縮梁沒行程(未超前拉移,伸縮梁有行程,可以將其歸為第1或第2種狀態(tài))。以上液壓支架狀態(tài)根據(jù)綜采工作面煤壁片幫程度決定,不能按理想狀態(tài)進(jìn)行先移架再推移刮板輸送機(jī)或先推移刮板輸送機(jī)再移架。

      優(yōu)化后的控制程序方案為:采煤機(jī)正常割煤(前滾筒在上、后滾筒在下)后,采煤機(jī)前滾筒后方第2臺(tái)液壓支架開始伸出伸縮梁,此時(shí)默認(rèn)伸縮梁有行程(若無行程,由人工干預(yù));采煤機(jī)后滾筒后方第3臺(tái)液壓支架處是否進(jìn)行補(bǔ)超前拉移,通過接收到的伸縮梁千斤頂行程傳感器數(shù)值來判定(若伸縮梁行程大于800 mm則補(bǔ)超前拉移);從采煤機(jī)前進(jìn)方向后方第15臺(tái)液壓支架開始推移刮板輸送機(jī),采煤機(jī)前進(jìn)方向后方第25臺(tái)液壓支架處是否進(jìn)行超前拉移,通過接收到的推移千斤頂行程傳感器數(shù)值來判定(推移行程大于800 mm則超前拉移,推移行程不大于800 mm則在下一循環(huán)中補(bǔ)超前拉移)。

      為保證液壓支架底座不過度破壞底板,跟機(jī)移架具體動(dòng)作為:降柱移架前抬底動(dòng)作持續(xù)至移架結(jié)束進(jìn)行升柱時(shí),同時(shí)側(cè)護(hù)板持續(xù)伸出6 s;抬底動(dòng)作1 s后降柱5 s,伸縮梁護(hù)幫板在降柱同時(shí)收回;抬底動(dòng)作6 s后側(cè)護(hù)板收回;抬底動(dòng)作4 s后移架,推移行程達(dá)到100 mm結(jié)束移架;結(jié)束移架后側(cè)護(hù)板伸出1 s同時(shí)升柱6 s;結(jié)束移架后4 s,護(hù)幫板、伸縮梁伸出15 s;升柱結(jié)束后推移刮板輸送機(jī)2 s方可進(jìn)行鄰架移架;為保證移架效率,可設(shè)置為隔架(相隔架數(shù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件具體可設(shè)置)移架。

      3.3 綜采工作面端頭回采工藝技術(shù)

      綜采工作面端頭采煤機(jī)斜切進(jìn)刀( “三角煤”部分)相對(duì)復(fù)雜,智能化控制難度較大,結(jié)合1613(3)智能化綜采工作面具體設(shè)備的布置和動(dòng)作,細(xì)化了采煤機(jī)和液壓支架在“三角煤”部分的具體動(dòng)作,有力地保障了智能化綜采工作面的運(yùn)行效果。

      優(yōu)化后采煤機(jī)端頭部分運(yùn)行策略為:采煤機(jī)自動(dòng)記憶截割運(yùn)行至機(jī)頭20號(hào)液壓支架時(shí),集控發(fā)出“三角煤”動(dòng)作信號(hào),采煤機(jī)運(yùn)行至折返點(diǎn)1(端頭第7~9號(hào)支架)時(shí),將機(jī)頭煤體割松動(dòng)后退至13號(hào)支架,人工進(jìn)行端頭幫部上部支護(hù)錨桿拆除作業(yè),完成后集控發(fā)出取錨完成信號(hào);采煤機(jī)自動(dòng)運(yùn)行至折返點(diǎn)2(端頭第2~3號(hào)液壓支架),將機(jī)頭煤體割透,采煤機(jī)再次退至13號(hào)液壓支架,人工進(jìn)行端頭幫部底錨桿拆除作業(yè),作業(yè)完成后集控發(fā)出取錨完成信號(hào);采煤機(jī)自動(dòng)在折返點(diǎn)2與10號(hào)液壓支架之間進(jìn)行清浮煤作業(yè)2次(次數(shù)可根據(jù)實(shí)際情況修改),清浮煤作業(yè)完成后采煤機(jī)自動(dòng)進(jìn)入20號(hào)液壓支架位置;待支架推移刮板輸送機(jī)作業(yè)完成后集控發(fā)出完成信號(hào),采煤機(jī)自動(dòng)進(jìn)行下一循環(huán)作業(yè)。

      4 智能化綜采工作面建設(shè)改進(jìn)方向

      顧橋煤礦1613(3)智能化綜采工作面建設(shè)為煤礦智能化驗(yàn)收奠定了良好的基礎(chǔ),但在建設(shè)及運(yùn)行過程中仍存在一些亟需解決的問題,需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,以進(jìn)一步提升綜采工作面智能化程度。

      (1)在兩端頭自動(dòng)化割煤時(shí),采出的錨桿、鋼帶回收作業(yè)目前仍停留在半機(jī)械化甚至手工作業(yè)的階段,需要采煤機(jī)將端頭割松動(dòng)后,人員進(jìn)入煤壁用鏈條捆綁舊錨桿和鋼帶,利用護(hù)幫板或千斤頂拉移進(jìn)行拆除,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患且施工時(shí)間較長(zhǎng)。為了解決上述問題,擬在綜采工作面兩端頭各安設(shè)1套以乳化泵提供液壓動(dòng)力,以電液控制+紅外遙控方式進(jìn)行操作的機(jī)械抓手替代現(xiàn)有作業(yè)方式,目前機(jī)械臂結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成,正處于委外研制階段。

      (2)受礦區(qū)地質(zhì)條件影響,大多數(shù)煤壁片幫程度可以超前拉移液壓支架,并且必須超前拉移液壓支架管理頂板和幫部,也有部分煤壁片幫較少或不片幫,這就需要伸縮梁先伸出探明片幫深度,此行程傳感數(shù)據(jù)可作為是否超前拉移液壓支架的依據(jù),而目前國(guó)內(nèi)液壓支架伸縮梁行程傳感方式、行程數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性正在積極探索之中,亟需加強(qiáng)研究,以增強(qiáng)回采工藝與圍巖的耦合程度。

      (3)目前液壓支架護(hù)幫板伸收動(dòng)作位置采用視頻抓拍,用于警示、控制采煤機(jī)行走時(shí)滾筒與護(hù)幫板之間的距離,避免滾筒與護(hù)幫板碰撞產(chǎn)生事故,但受現(xiàn)場(chǎng)多種因素影響,其準(zhǔn)確性還需進(jìn)一步提高。

      (4)移架過程中當(dāng)?shù)装逅绍?、起伏以及頂梁前端局部漏冒、架縫漏碎矸等導(dǎo)致支架頂上巖石位移產(chǎn)生不同方向的推力,引起自動(dòng)移架后支架歪斜、間隙不均勻,由于未安裝側(cè)護(hù)千斤頂壓力和行程傳感器以及調(diào)試機(jī)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)需要人工調(diào)整,后續(xù)應(yīng)加強(qiáng)支架調(diào)控與圍巖耦合程度研發(fā),增強(qiáng)支架姿態(tài)調(diào)整的適應(yīng)性。

      5 結(jié)語

      基于“自動(dòng)化減人、智能化無人、少人則安、無人則安”的智能綜采工作面建設(shè)理念,顧橋煤礦在智能化綜采工作面建設(shè)和應(yīng)用過程中,立足1613(3)綜采工作面的實(shí)際條件,在引入成熟的SAM型綜采自動(dòng)化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,采煤機(jī)采用光纖復(fù)合電纜與5G相結(jié)合的通信方式,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面慣導(dǎo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咝Х€(wěn)定,為自動(dòng)找直創(chuàng)造了條件。基于現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件較為復(fù)雜的實(shí)際情況,優(yōu)化了綜采工作面中部回采工藝流程,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面液壓支架自動(dòng)跟機(jī)移架?;诂F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布置及具體動(dòng)作,優(yōu)化了采煤機(jī)在端頭部分的運(yùn)行策略,實(shí)現(xiàn)端頭“三角煤”區(qū)域采煤機(jī)自動(dòng)運(yùn)行和液壓支架自動(dòng)跟機(jī)。顧橋煤礦智能化綜采工作面的建設(shè)能夠?yàn)榛茨系V區(qū)以及類似條件下的綜采工作面智能化建設(shè)提供借鑒。

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