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      新排放標(biāo)準(zhǔn)下脫硫脫硝提效改造方案

      2022-11-01 06:26:48
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年14期
      關(guān)鍵詞:循環(huán)泵吸收塔二氧化硫

      李 偉

      (國能龍源環(huán)保有限公司宿州分公司,安徽 宿州 234000)

      1 脫硫系統(tǒng)概況

      江蘇某電廠兩臺百萬機組煙氣脫硫裝置于2014 年隨主機同步新建,脫硫工藝為主流的石灰石-石膏濕法單塔雙循環(huán)工藝路線。煙氣脫硝裝置采用“高含塵布置方式”的選擇性催化還原法(SCR),催化劑層數(shù)按“2 +1”布置,催化劑安裝2 層,預(yù)留一層備用層。設(shè)計當(dāng)脫硫裝置入口二氧化硫濃度最高為3700mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài))時,脫硫裝置出口二氧化硫排放濃度不高于50mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài)),設(shè)計脫硫效率不低于98.6%。設(shè)計脫硝裝置入口氮氧化物濃度320mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài)),出口排放濃度不高于,50mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài))。

      兩套脫硫裝置于2016 年完成超低排放技術(shù)改造,煙氣脫硫系統(tǒng)改為單塔雙循環(huán)工藝,2018 年優(yōu)化改造增加一臺漿液循環(huán)泵,該循環(huán)泵入口存在搶漿液的問題,與原兩臺循環(huán)泵發(fā)生干涉,導(dǎo)致三臺循環(huán)泵無法同時運行,實際脫硫效果差,脫硫效率低。

      目前脫硫系統(tǒng)漿液循環(huán)泵配置為吸收塔3 臺漿液循環(huán)泵,AFT 塔4 臺漿液循環(huán)泵,脫硝已完成還原劑液氨改尿素的建設(shè),脫硝催化劑體積410m3(單臺機組)。煙氣污染物排放濃度執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011)特別排放限值,且按照《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》(環(huán)發(fā)〔2015〕164 號)等政策文件要求,出口二氧化硫濃度控制不高于35mg/Nm,出口氮氧化物濃度控制不高于50mg/Nm。

      2 提效改造的必要性

      2021 年12 月9 日江蘇省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布了江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/4148-2021),該標(biāo)準(zhǔn)于2022 年7 月1 日正式實施。自標(biāo)準(zhǔn)實施之日起,江蘇省現(xiàn)有燃煤發(fā)電鍋爐、燃煤鍋爐執(zhí)行Ⅰ階段規(guī)定的排放濃度限值。自2023 年7 月1 日起,單臺出力300MW 及以上發(fā)電機組配套的現(xiàn)有燃煤發(fā)電鍋爐執(zhí)行表Ⅱ階段規(guī)定的排放濃度限值,即顆粒物5mg/m、二氧化硫25mg/m、氮氧化物30mg/m的排放濃度限值。污染物排放濃度限值見表1。

      表1 污染物排放濃度限值(單位:mg/m3(煙氣黑度除外))

      該廠脫硫系統(tǒng)經(jīng)過超低排放改造和運行優(yōu)化調(diào)整,目前可以滿足污染物超低排放要求,出口二氧化硫排放控制標(biāo)準(zhǔn)由50mg/Nm降低至35mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài))。2018 年一級塔增設(shè)了第三層噴淋層,但是實際效果較差,當(dāng)循環(huán)泵開啟時,存在電流擾動問題。主要原因為新增循環(huán)泵為避開原攪拌器,其入口與原循環(huán)泵入口較近,三臺循環(huán)泵的吸入口存在干擾,經(jīng)實際運行驗證,當(dāng)一級循環(huán)3 臺循環(huán)泵同時啟動時,電流波動較大,循環(huán)泵吸收口存在干擾情況,實際循環(huán)泵流量、壓力小于設(shè)計出力,降低了噴淋效果。由于吸收塔高度空間受限,噴淋距離較短,新增層的SO脫除效率較低,并且由于搶液造成的噴淋量偏小,煙氣進入吸收塔后均勻性較差,因此脫硫效率較差,效果不明顯。這兩個原因?qū)е庐?dāng)?shù)土蚍葸\行時,一級循環(huán)3 層噴淋層同時投運,疊加脫硫效率不明顯,同時存在電流擾動問題,需要對循環(huán)泵吸入口位置進行優(yōu)化改造。

      兩套脫硝裝置于2019 年更換一層催化劑,2021 年更換另外一層催化劑205 m3。更換后,脫硝效率不低于84%,氨逃逸小于3μL/L,二氧化硫和三氧化硫的轉(zhuǎn)換率小于1%,脫硝入口氮氧化物濃度小于320mg/Nm,脫硝出口氮氧化物濃度小于50mg/Nm,脫硝出口濃度不能滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      目前該廠脫硫脫硝后的二氧化硫和氮氧化物排放濃度可滿足Ⅰ階段規(guī)定的排放濃度限值。但是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,該電廠要在2023 年7 月1 日前完成提效改造,以滿足Ⅱ階段規(guī)定的排放濃度限值。

      3 脫硫提效改造方案

      根據(jù)實際運行數(shù)據(jù),當(dāng)脫硫裝置入口二氧化硫濃度最高約為2580mg/Nm~2880mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài))時,出口二氧化硫排放濃度約28.5mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài)),其中吸收塔、AFT 塔的漿液pH 值分別約為5.0、6.0,循環(huán)泵運行方式為2+4 運行。按實際運行情況計算,一級循環(huán)脫硫效率約68%,二級循環(huán)脫硫效率約97%。一級循環(huán)脫硫效率較低,應(yīng)該提高一級脫硫循環(huán)的效率,降低進入二級塔的二氧化硫濃度,這不僅可以保證較高的脫硫效率,還可以保證石膏的結(jié)晶。

      脫硫裝置提效改造設(shè)計條件為當(dāng)脫硫入口二氧化硫濃度3600mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài))時,出口二氧化硫排放濃度不高于26mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài)),設(shè)計脫硫效率不低于99.3%。目前主流的高效脫硫技術(shù),其基本原理均為采用提高石灰石消溶速率、提高漿液pH 值、提高流場均勻性、增強氣液紊流效果等技術(shù)措施來強化脫硫反應(yīng)傳質(zhì)過程、降低系統(tǒng)能耗,從而實現(xiàn)高效脫硫?;谠擁椖渴苊摿蚋脑靾龅叵拗频膶嶋H情況,采用雙塔雙循環(huán)工藝的難度大、成本高且工期不允許,考慮采用空塔提效技術(shù)和循環(huán)泵增容換型技術(shù)方案。

      3.1 一級塔托加裝盤方案

      該項目計劃采用空塔加托盤方案。托盤技術(shù)指在噴淋空塔的噴淋層下部設(shè)置單層或雙層托盤裝置來起到煙氣分布及強化傳質(zhì)的作用。托盤上均勻開出大量小孔,一般開孔率為30%~40%,吸收漿液從噴淋層噴嘴噴出,在托盤上會形成一層持液層,當(dāng)煙氣通過小孔和持液層時,阻力會增加,一般在600Pa~900Pa,阻力的作用會使煙氣更均勻地分布在吸收塔內(nèi)。由于當(dāng)煙氣通過小孔時流速較高,在液膜層激起大量的液泡,增大了煙氣和漿液的解除面積,增加了煙氣中二氧化硫與漿液的傳質(zhì)效果,因此增加了脫硫效率,一般認為托盤可增加30%左右的液氣比。但是,裝置的增加導(dǎo)致塔內(nèi)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,會產(chǎn)生結(jié)垢風(fēng)險。

      拆除原一級塔最下層噴淋層(減低阻力約150Pa),在此位置增設(shè)一層2205 材質(zhì)合金托盤(阻力550Pa~650Pa),托盤壁厚2.5mm,增加托盤鋼梁,鋼梁采用鱗片防腐。托盤及三層噴淋層總的脫硫效率可達93%,大大提高了一級塔的脫硫效率。為了提高一級塔運行的可靠性,將C 循環(huán)泵出口與A 循環(huán)管、B 循環(huán)管相連,作為備用泵,避免單泵運行影響機組的安全性。為了進一步降低阻力,對空預(yù)器至脫硫的煙道進行整體阻力優(yōu)化,預(yù)計可降低阻力200Pa 左右。

      通過上述方案,可以在保證脫硫效率的同時確保系統(tǒng)阻力增加值保持在200Pa~300Pa 的水平。該方案的優(yōu)點是停爐時間較短,托盤安裝時間約為30 天,托盤對高硫煤的效果更顯著,缺點是托盤阻力較大,引風(fēng)機壓頭需要有足夠余量,同時一級塔采用3 泵+2層噴淋層,相對可靠性較低。托盤加裝位置如圖1 所示。

      圖1 托盤加裝位置示意圖

      3.2 一級塔循環(huán)泵增容優(yōu)化

      將脫硫一級塔的三臺循環(huán)泵進行增容換型,提高噴淋量和揚程來確保噴淋效果,提高一級塔的脫硫效率。三臺吸收塔循環(huán)泵流量由10000m/h 提高至12000m/h,單噴嘴流量由30m/h 提高至36m/h。三臺泵同時運行時,可提高一級循環(huán)脫硫效率至80%,脫硫系統(tǒng)出口SO濃度不高于25.8mg/Nm(6%O,標(biāo)干態(tài)),阻力增加約88Pa。配套電機根據(jù)實際情況選擇是否利舊,同時應(yīng)配套相應(yīng)修改漿液循環(huán)泵的基礎(chǔ)、管道、電纜等,循環(huán)管、噴淋層、噴嘴無須更換,在原設(shè)計范圍內(nèi)。

      改造一級塔C 循環(huán)泵入口及對應(yīng)攪拌器的接口位置,原吸收塔循環(huán)泵A 泵吸收口距離增大至3m 以上,同時應(yīng)相應(yīng)調(diào)整攪拌器的布置角度和平臺樓梯,避免兩臺泵之間發(fā)生互相干擾,解決目前搶流量、電流波動、效率差的問題,確保其獨立運行的可靠性以及流量,提高噴淋效果,真正實現(xiàn)3 臺循環(huán)泵+噴淋層可靠運行。改造后,系統(tǒng)阻力增加可控制在200Pa 以內(nèi),當(dāng)入爐煤硫份較高時,循環(huán)泵3+4 運行。

      改造后脫硫系統(tǒng)設(shè)計裕量,一級循環(huán)漿液pH 值按照5.0進行計算設(shè)計,由于硫份較低,pH 值可優(yōu)化調(diào)整至5.2,因此脫硫效率再次提高;這次設(shè)計優(yōu)化計算中,脫硫效率根據(jù)實際運行情況進行分析;一級循環(huán)泵揚程升高后,噴淋漿液分布改善,用脫硫效率增加值作為設(shè)計裕量。循環(huán)泵優(yōu)化改造前后參數(shù)對比見表2。

      表2 循環(huán)泵優(yōu)化改造前后參數(shù)對比表

      4 脫硝提效改造方案

      兩臺機組脫硝提效改造設(shè)計條件按脫硝反應(yīng)器入口氮氧化物濃度不超過300mg/Nm、出口氮氧化物控制在30mg/Nm以下、脫硝效率不低于90%設(shè)計,整體改造方案簡述如下。

      4.1 可以利用的舊設(shè)備

      還原劑制備采用尿素水解法,還原劑區(qū)設(shè)置3 臺水解反應(yīng)器,每臺出力為600kg/h,兩臺同時運行時供氨量為1200kg/h。該期提效改造后機組氨耗量為1300kg/h,根據(jù)機組實際情況,可將備用水解反應(yīng)器投入運行來滿足需要。還原劑區(qū)不需要再次改造。

      該期提效脫硝系統(tǒng)入口的煙氣參數(shù)與原系統(tǒng)相比無變化,反應(yīng)器截面尺寸滿足設(shè)計要求,無須改造;該期提效設(shè)計催化劑選型仍按照2+1 方式,催化劑荷載未超出原設(shè)計值,反應(yīng)器及鋼結(jié)構(gòu)不需要改造。

      稀釋風(fēng)機在還原劑液氨改尿素工程中已考慮風(fēng)機余量,這次提效可不改造。脫硝反應(yīng)區(qū)系統(tǒng)主要由氨氣管路、稀釋風(fēng)管路、儀用壓縮空氣管路及供氨計量模塊組成。還原劑液氨改尿素工程已考慮設(shè)計余量,這次提效均不改造。

      4.2 改造及新增設(shè)備

      該期提效脫硝系統(tǒng)入口氮氧化物濃度經(jīng)過低氮改造后的保證值為300mg/Nm(干基、標(biāo)態(tài)、6%氧),脫硝效率按照90%設(shè)計,脫硝出口氮氧化物濃度低于30 mg/Nm(干基、標(biāo)態(tài)、6%氧)。在其他條件不變的情況下,催化劑選型可仍按照原方案,采用蜂窩式18 孔、2+1 層布置。增加備用層催化劑以達到提效要求。若采用加裝備用層催化劑的方案,體積分別為18×18 孔,加裝催化劑單元規(guī)格150mm×150mm×1065mm,體積410.62m。催化劑加裝方案見表3。

      表3 脫硝催化劑加裝方案

      原設(shè)備供貨中不包括備用層吹灰器,該期工程新增脫硝催化劑后須安裝備用層催化劑,原工程聲波吹灰器管道已預(yù)留了接口,該期工程只需要新增吹灰器及支管即可。新增備用層聲波吹灰器14 臺/爐,兩臺機組共計28 臺,聲波吹灰器本體設(shè)備中包括電磁閥、手動關(guān)斷閥。

      5 改造后應(yīng)用效果分析

      脫硫系統(tǒng)加裝托盤和循環(huán)泵增容改造后,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硫效率大幅提高,尤其是一級吸收塔效率由80%提高到了95%,整個脫硫系統(tǒng)運行脫除效率達到了99.3%以上。通過改造后的性能測試,吸收塔整體阻力僅升高了88Pa,沒有對引風(fēng)機出力造成較大影響。由于循環(huán)泵揚程增加了4米,一級循環(huán)噴嘴流量由30m3/h 提高到了36m3/h,噴嘴壓力由0.07MPa 提高到了0.09MPa,因此噴嘴壓力增大漿液霧化效果更好,更有利于吸收區(qū)SO與石灰石漿液的吸收反應(yīng)。改造后,當(dāng)設(shè)計硫份3600mg/Nm3時,循環(huán)泵運行組合方式為三臺循環(huán)泵加四臺AFT 塔循環(huán)泵,可將出口二氧化硫濃度控制在26mg/Nm3以下。當(dāng)吸收塔入口二氧化硫濃度不超過3100mg/Nm3時,吸收塔運行三臺循環(huán)泵,AFT 塔僅運行三臺循環(huán)泵即可滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。

      脫硝系統(tǒng)加裝第三層催化劑后,在高負荷運行期間進行性能測試,評價性能值及設(shè)計參數(shù)是否能夠滿足性能保證值及其他設(shè)計值的要求,為評價煙氣脫硝系統(tǒng)運行的安全穩(wěn)定性提供試驗數(shù)據(jù)。試驗期間,鍋爐負荷穩(wěn)定在要求負荷左右,最大波動幅度沒有超過±5%,煤質(zhì)基本不變、燃料配比不變。三天高負荷試驗期間,NO質(zhì)量濃度平均值為323mg/Nm(標(biāo)態(tài)、干基、6%O),滿負荷NO質(zhì)量濃度平均值比設(shè)計值低23mg/Nm,原煙氣溫度試驗平均值為382.0℃,比設(shè)計值低8.0℃,測得脫硝效率為91.3%、凈煙氣NO質(zhì)量濃度為28.4mg/Nm(標(biāo)態(tài)、干基、6%O)、氨逃逸濃度平均值為0.54mg/Nm(標(biāo)態(tài)、干基),氨逃逸濃度滿足保證值3μL/L(標(biāo)態(tài)、干基)的要求。高負荷試驗期間,NH/NO摩爾比平均值為0.9243。SO/SO轉(zhuǎn)化率平均值為0.20%,滿足保證值<1%的要求。脫硝系統(tǒng)測點間壓力損失平均值為603.2Pa。脫硝系統(tǒng)出口煙氣溫度381℃,脫硝系統(tǒng)進、出口溫度降為1℃。試驗結(jié)論顯示脫硝效率、凈煙氣NO質(zhì)量濃度、氨逃逸濃度和SO/SO轉(zhuǎn)化率滿足保證值要求。

      6 結(jié)論

      綜上所述,針對該廠脫硫裝置實際情況,在其他條件不變的情況下,為了滿足脫硫出口二氧化硫濃度不超過26mg/Nm(干基、標(biāo)態(tài)、6%氧)、氮氧化物排放濃度不超過30mg/Nm(干基、標(biāo)態(tài)、6%氧)的要求,整體優(yōu)化改造方案如下。

      脫硫系統(tǒng)一級吸收塔增加一層合金托盤,并將一級塔3 臺循環(huán)泵增容換型,循環(huán)泵流量由10000m/h 提高至12000m/h,適當(dāng)提高循環(huán)泵揚程,一級循環(huán)泵效率由80%提高到95%以上。改造一級塔C 循環(huán)泵入口及對應(yīng)攪拌器的接口位置,解決互相干燥搶流量、電流波動、效率差的問題,實現(xiàn)安全可靠運行,保證噴淋效果。

      脫硝系統(tǒng)加裝備用層催化劑或更換舊催化劑,由于催化劑的更換方案比較靈活,因此建議根據(jù)催化劑的更換周期定期對每層進行取樣化驗和活性檢查,靈活調(diào)整填裝方案,如一層、二層需要更換時檢測到舊催化劑活性較高,那么應(yīng)該核算新增催化劑體積是否滿足要求;若舊催化劑活性較差,則實施推薦填裝第三層的方案。每臺反應(yīng)器的備用層增設(shè)催化劑后,須增加相應(yīng)聲波吹灰器。

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