劉 濤,欒宜強(qiáng),許海濤
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 271100)
泰鋼不銹鋼熱軋生產(chǎn)線主要生產(chǎn)400系不銹鋼,在爐卷軋機(jī)入出口、F0夾送輥前、精軋機(jī)入出口處都設(shè)有推床側(cè)導(dǎo)板裝置,其主要作用是將鋼帶推正,導(dǎo)入軋機(jī)。推床側(cè)導(dǎo)板裝置上安裝襯板,在軋制過(guò)程中推床襯板與鋼帶邊部接觸,易造成襯板磨損,襯板更換頻繁,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。由于400系不銹鋼鋼質(zhì)較軟,在生產(chǎn)時(shí)還會(huì)粘結(jié)在襯板上壓入鋼帶,引起鋼帶表面質(zhì)量缺陷。鑒于以上狀況,對(duì)推床側(cè)導(dǎo)板裝置實(shí)施改造,將襯板改造為輥輪結(jié)構(gòu)。
煉鋼生產(chǎn)的合格連鑄板坯經(jīng)稱(chēng)重、核對(duì)坯號(hào)后進(jìn)入步進(jìn)式加熱爐加熱,根據(jù)生產(chǎn)品種和工藝不同,將板坯加熱至1 100~1 270 ℃。加熱好的板坯經(jīng)出爐輥道送至粗軋機(jī)前高壓水除鱗裝置,清除連鑄和加熱過(guò)程產(chǎn)生的一次氧化鐵皮,然后進(jìn)入粗軋機(jī)軋制。粗軋機(jī)由立輥軋機(jī)和四輥軋機(jī)組成,板坯在四輥軋機(jī)上軋制5~7道次,將板坯軋制成厚度為25~34 mm的中間坯。由粗軋機(jī)軋出的中間坯,經(jīng)過(guò)中間輥道進(jìn)入精軋區(qū),經(jīng)切頭、切尾后進(jìn)入精軋除鱗機(jī)去除二次氧化鐵皮后,由推床側(cè)導(dǎo)板裝置推正后進(jìn)入爐卷軋機(jī)進(jìn)行3~5道次可逆軋制,軋制成厚度為5~10 mm的鋼帶。然后經(jīng)F0推床側(cè)導(dǎo)板裝置推正后進(jìn)入F0夾送輥,經(jīng)F1推床側(cè)導(dǎo)板裝置推正后進(jìn)入3座精軋機(jī)組進(jìn)行連續(xù)軋制,軋制速度最高為13.2 m/s。精軋完成后,鋼帶經(jīng)過(guò)層流冷卻,根據(jù)鋼種采用不同的冷卻方式及冷卻工藝?yán)鋮s后,送至卷取機(jī)卷取。鋼卷經(jīng)自動(dòng)打捆機(jī)打捆后,步進(jìn)運(yùn)輸至鋼卷庫(kù)內(nèi)冷卻堆放,以供不銹鋼冷軋廠原料。
推床側(cè)導(dǎo)板裝置主要由油缸、推床本體、對(duì)中推板和襯板組成,襯板材質(zhì)為16Mn耐磨鋼板,安裝在對(duì)中推板上,為可拆卸部件。在軋制過(guò)程中,為保證鋼帶中心與軋機(jī)中心重合,推床襯板要與帶鋼邊部接觸,產(chǎn)生摩擦,造成襯板磨損。由于摩擦頻繁,需3 d更換1次襯板,且每次更換用時(shí)較長(zhǎng),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率。因400系不銹鋼鋼質(zhì)較軟,與襯板摩擦過(guò)程中產(chǎn)生鋼帶邊部滑落粘接在襯板上,軋制過(guò)程中粘接物脫落,壓入鋼帶表面,引起鋼帶表面質(zhì)量缺陷,影響鋼帶質(zhì)量。
對(duì)推床側(cè)導(dǎo)板裝置的對(duì)中推板和襯板結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),取消襯板,將襯板改為立式輥輪。推床側(cè)導(dǎo)板裝置的工作原理發(fā)生根本變化,結(jié)構(gòu)形式由鋼帶與襯板的面接觸滑動(dòng)式摩擦,改為鋼帶與輥輪外緣點(diǎn)接觸滾動(dòng)式摩擦,減小了鋼帶邊部軋制時(shí)的劇烈摩擦沖擊。推床側(cè)導(dǎo)板裝置改造前后結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖1所示。
圖1 推床側(cè)導(dǎo)板裝置
原襯板采用16Mn耐磨鋼板加工而成,改進(jìn)后立輥輪輥身采用42CrMo鍛件+特殊堆焊,表面強(qiáng)化采用激光熔融處理,硬度達(dá)到60±2 HRC;軸頭采用高強(qiáng)度低合金鋼鍛件,并經(jīng)調(diào)質(zhì)處理,充分考慮了實(shí)際工況的適應(yīng)性,耐磨性能可大大提高。改進(jìn)后,輥輪輥面的失效形式為疲勞壓痕,平均每半月更換1次,可有效降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高設(shè)備作業(yè)率。同時(shí)輥輪設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了現(xiàn)場(chǎng)的易維護(hù)性,可整體更換,在線拆裝時(shí)間不超過(guò)20 min,一般可利用檢修時(shí)間更換。
此項(xiàng)目實(shí)施后,結(jié)合國(guó)內(nèi)同行業(yè)側(cè)導(dǎo)板改造方案,首先對(duì)爐卷軋機(jī)入出口推床側(cè)導(dǎo)板裝置實(shí)施輥輪改造,通過(guò)近1 a時(shí)間的試用,效果顯著。隨后又在此基礎(chǔ)上,先后對(duì)F0夾送輥和F1精軋機(jī)入口處推床側(cè)導(dǎo)板裝置進(jìn)行了改造,并上線使用。自改造后不再更換、焊補(bǔ)襯板,每年可減少不銹鋼鋼帶降級(jí)品24卷,年增加利潤(rùn)339.41萬(wàn)元。