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      關(guān)于某車型前支柱總成漏油問題的原因分析

      2022-11-07 02:16:22黃志剛
      汽車電器 2022年9期
      關(guān)鍵詞:漏油支柱側(cè)向

      黃志剛,周 波,黃 宏

      (1.浙江吉潤汽車有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司,浙江 慈溪 315336;3.杭州吉利汽車有限公司,浙江 杭州 310000)

      1 引言

      2017年7月,某新車型在某試驗(yàn)場進(jìn)行車身耐久試驗(yàn)時(shí),在里程達(dá)到891km時(shí),發(fā)生左/右前支柱總成漏油問題。8月,另一輛車身耐久試驗(yàn)車發(fā)生同樣問題,此次發(fā)生在里程60km時(shí)。2018年3月,在鹽城某試驗(yàn)場進(jìn)行綜合耐久試驗(yàn)時(shí),在試驗(yàn)里程達(dá)到4000km時(shí),同樣發(fā)生左/右前支柱總成漏油問題。左/右前支柱總成在路試時(shí)多次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,漏油產(chǎn)品批次不同,路試場地不同,路試類型不同,故障里程不同。本文將按照3824法對(duì)此問題從研發(fā)、制造、裝配、設(shè)備等多個(gè)維度對(duì)支柱總成漏油現(xiàn)象進(jìn)行分析,并制定出有效措施,以解決此漏油問題。

      2 問題件收集

      問題解決小組成員首先對(duì)故障件進(jìn)行收集,收集方式為對(duì)試驗(yàn)車輛進(jìn)行更換支柱總成。通過故障件收集發(fā)現(xiàn)如下問題,如圖1所示。

      圖1 故障件收集

      1)故障件1,現(xiàn)象為Rod斷裂,收集數(shù)量為4件。

      2)故障件2,現(xiàn)象為Tube Crack/彎曲,收集數(shù)量為2件。

      3)故障件3,現(xiàn)象為Stopper脫落,收集數(shù)量為4件。

      4)故障件4,現(xiàn)象為Cushion破損,收集數(shù)量為3件。

      5)故障件5,現(xiàn)象為Piston環(huán)帶脫落,收集數(shù)量為2件。

      通過實(shí)物解析,確定故障件的發(fā)生具體部位,決定針對(duì)此問題專門成立問題解決小組,主題為某車型前支柱漏油問題改善,項(xiàng)目目標(biāo)是預(yù)計(jì)可規(guī)避因設(shè)計(jì)不足導(dǎo)致的前支柱漏油問題,避免市場大批量爆發(fā)。項(xiàng)目周期:2018年4月~2018年11月。

      3 實(shí)物解析

      3.1 工作原理簡介

      當(dāng)車輛行駛在不平路面時(shí),彈簧受到地面沖擊后發(fā)生形變,而彈簧需要恢復(fù)原形時(shí)會(huì)出現(xiàn)來回振動(dòng)的現(xiàn)象,減振器可對(duì)彈簧起到阻尼作用,抑制彈簧來回?cái)[動(dòng)。前支柱總成單品與裝配示意圖見圖2。

      圖2 前支柱總成單品與裝配示意圖

      3.2 實(shí)物解析

      小組成員先對(duì)總成進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)產(chǎn)品外觀狀態(tài)、是否有磕碰傷等異常狀況??偝纱_認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn),共計(jì)6根前支柱總成出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,產(chǎn)品見圖3,從外觀觀察,產(chǎn)品外觀有油漬,其余未觀察到異?,F(xiàn)象,有待進(jìn)一步拆解。

      圖3 前支柱總成出現(xiàn)漏油

      再對(duì)零部件狀態(tài)解析,對(duì)總成進(jìn)行拆解(拆解時(shí)不允許進(jìn)行暴力破壞性拆解),對(duì)各零部件進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn),主要是減振器內(nèi)部各部件。對(duì)故障件進(jìn)行解析,Rod斷裂/彎曲、Tube Crack/彎曲、Stopper脫落、Cushion破損、Piston環(huán)帶脫落、底座異物,其余零部件外觀無問題。

      然后對(duì)異常零部件進(jìn)行檢測,檢測內(nèi)容為和本次失效相關(guān)的部分。

      1)對(duì)Rod斷裂件進(jìn)行分析,為脆性斷裂,說明Rod受力較大/強(qiáng)度偏低。

      2)故障件的Rod彎曲,Tube彎曲,Piston環(huán)帶脫落。

      3)Rod受力異常后會(huì)導(dǎo)致Rod彎曲、Tube彎曲和Piston環(huán)帶脫落等現(xiàn)象,異常點(diǎn)相符。

      4)對(duì)Tube故障件進(jìn)行檢測:破壞中間位置和設(shè)計(jì)位置偏差約22mm,偏上部,說明減振器行程偏上,需對(duì)整車姿態(tài)和支柱回彈狀況進(jìn)行分析,做進(jìn)一步確認(rèn),零件測量見圖4。

      圖4 零件測量

      5)減振器行程偏上部,將會(huì)導(dǎo)致Rod受過大的側(cè)向力,從而導(dǎo)致Rod的斷裂,失效形式和零件檢測結(jié)果相符;需對(duì)支柱在整車使用過程的側(cè)向力進(jìn)行確認(rèn)。

      結(jié)論:故障件失效形式與其他零部件狀態(tài)相符。

      4 原因探索

      通過故障零件的檢測及原因推測,可以鎖定3個(gè)主要影響因素,見圖5,需分別對(duì)前支柱Rod側(cè)向力過大、前支柱Rod強(qiáng)度過小、整車姿態(tài)過高進(jìn)行確認(rèn)。據(jù)此擬定要因確認(rèn)計(jì)劃表(表1)。

      圖5 原因推測

      表1 要因確認(rèn)計(jì)劃表

      4.1 整車姿態(tài)

      由表2數(shù)據(jù)可知,輪心到輪眉的距離,比設(shè)計(jì)值大約15~20mm,和Tube測量結(jié)果中的破壞位置(比設(shè)計(jì)位置高22mm)基本相符(些許偏差屬正?,F(xiàn)象)。

      表2 整車姿態(tài)要因確認(rèn)

      結(jié)論:整車姿態(tài)較高導(dǎo)致前支柱姿態(tài)變化,對(duì)前支柱性能造成劣化影響,導(dǎo)致Tube在設(shè)計(jì)位置偏上22mm處嚴(yán)重破裂。經(jīng)小組判定為要因。

      4.2 壓縮回彈狀態(tài)確認(rèn)

      1)如圖6分析數(shù)據(jù),回彈沖擊次數(shù)明顯多于壓縮沖擊次數(shù)。

      圖6 壓縮回彈狀態(tài)確認(rèn)

      2)整車姿態(tài)偏高,會(huì)導(dǎo)致回彈沖擊次數(shù)增加而壓縮沖擊次數(shù)減少,和整車姿態(tài)確認(rèn)結(jié)果相符。

      結(jié)論:回彈沖擊次數(shù)明顯高于壓縮沖擊次數(shù),側(cè)面驗(yàn)證整車姿態(tài)對(duì)支柱的劣化影響。

      4.3 側(cè)向力測量

      利用系統(tǒng)對(duì)前支柱使用數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,從圖7中可以看出,Piston位置最大側(cè)向載荷為5178N,載荷過大。

      圖7 側(cè)向力測量統(tǒng)計(jì)表

      結(jié)論:Piston載荷過大,導(dǎo)致Rod端部斷裂。經(jīng)小組判定為要因。

      4.4 Rod強(qiáng)度耐久

      如圖8所示,支柱總成進(jìn)行產(chǎn)品耐久試驗(yàn)合格,試驗(yàn)后部件無變形和破損,且減振器無漏油以及異響發(fā)生,試驗(yàn)結(jié)論滿足設(shè)計(jì)要求。Rod強(qiáng)度耐久經(jīng)小組判定為非要因。

      圖8 支柱總成耐久試驗(yàn)報(bào)告

      4.5 要因確認(rèn)結(jié)論表

      要因確認(rèn)結(jié)論表見表3。

      表3 要因確認(rèn)結(jié)論表

      5 制定對(duì)策

      為保證100%消除前支柱總成漏油,針對(duì)Rod側(cè)向力偏大的要因,采取的根治措施是減小彈簧偏心角,并通過對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行路試來驗(yàn)證該措施有效性。試驗(yàn)表明,減小彈簧偏心角,Piston最大側(cè)向載荷由5178N減小至4595N,效果顯著,見圖9。

      圖9 側(cè)向力CAE分析

      針對(duì)整車姿態(tài)過高的要因,采取措施是減小彈簧載荷,并通過對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行路試來驗(yàn)證該措施有效性。減小彈簧載荷,降低整車姿態(tài)后,由圖10統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,回彈沖擊次數(shù)由8.5/9.5減少至1.6/0.2,措施可接受,效果顯著。最后為保證產(chǎn)品性能,對(duì)Rod強(qiáng)度做優(yōu)化提升,將M8外螺紋更改為M10外螺紋。

      圖10 整車姿態(tài)分析

      6 效果驗(yàn)證

      為進(jìn)一步驗(yàn)證措施有效性,將變更后的左/右前支柱總成裝到試驗(yàn)樣車上在鹽城路試場進(jìn)行綜合耐久驗(yàn)證,進(jìn)行(100+5)個(gè)循環(huán)(試驗(yàn)要求進(jìn)行100個(gè)循環(huán)),試驗(yàn)后前支柱總成未發(fā)生漏油現(xiàn)象。綜合耐久試驗(yàn)后總成見圖11。最后將措施固化到研發(fā)文件中形成標(biāo)準(zhǔn),并持續(xù)對(duì)市場端進(jìn)行跟蹤,均未再現(xiàn)前支柱總成漏油問題,證明措施切實(shí)有效。

      圖11 綜合耐久試驗(yàn)后總成圖

      7 結(jié)語

      通過對(duì)某車型前支柱總成漏油故障解決,期間經(jīng)過了問題件收集、實(shí)物解析、原因分析、對(duì)策制定、效果驗(yàn)證5個(gè)步驟,真正找到了前支柱總成漏油的根本原因,并針對(duì)前支柱總成漏油的要因制定了相應(yīng)的整改措施,經(jīng)驗(yàn)證后證實(shí)有效。在解決該車型前支柱總成漏油故障的同時(shí),我們也對(duì)集團(tuán)內(nèi)同樣參數(shù)的前支柱總成車型進(jìn)行橫向排查,修訂了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),防止其他車型出現(xiàn)類似問題。通過此項(xiàng)目改善,對(duì)前支柱總成的性能有了更深一步了解,遇到問題要系統(tǒng)分析,對(duì)零部件進(jìn)行拆解及故障再現(xiàn)分析,挖掘問題真因,制定整改計(jì)劃,整改完成后,對(duì)相應(yīng)試驗(yàn)進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,確保方案的有效性。通過本次改善項(xiàng)目活動(dòng),小組完成了預(yù)定的目標(biāo)值,將該車型前支柱總成漏油故障徹底消除。

      針對(duì)其他零部件依然存在一些品質(zhì)問題,通過此次改善橫向推廣、排查,切實(shí)根據(jù)客戶使用實(shí)際工況、駕駛習(xí)慣等優(yōu)化零部件,提升國產(chǎn)汽車的整車品質(zhì)及市場形象!

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