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      航天爐負(fù)荷提升運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

      2022-11-26 15:55:51程曉姣張恩光
      氮肥與合成氣 2022年4期
      關(guān)鍵詞:灰水水循環(huán)閃蒸

      程曉姣, 張恩光

      (新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司, 河南新鄉(xiāng) 453800)

      新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)20萬(wàn)t甲醇項(xiàng)目,采用北京航天萬(wàn)源煤化工工程技術(shù)有限公司(現(xiàn)已更名為航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司)開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),有效氣(CO+H2)設(shè)計(jì)體積流量為86 250 m3/h。粗合成氣正常體積流量為96 050 m3/h(干基),其中有效氣(CO+H2)體積流量為86 382 m3/h;粗合成氣最大體積流量為115 260 m3/h,其中有效氣(CO+H2)體積流量為103 658 m3/h。正常耗煤質(zhì)量流量為57.1 t/h,最大耗煤質(zhì)量流量為68.5 t/h。

      2011年9月12日裝置打通全流程,產(chǎn)出合格甲醇。隨著運(yùn)行周期的逐漸延長(zhǎng),運(yùn)行至今,也充分暴露出在2套氣化爐對(duì)應(yīng)1套渣水系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行的弊端。渣水系統(tǒng)水循環(huán)量不足導(dǎo)致無(wú)法帶出系統(tǒng)多余熱量,激冷水量偏低導(dǎo)致負(fù)荷難以提升,水系統(tǒng)水質(zhì)較差和管道結(jié)垢等因素?zé)o一不制約著氣化爐的長(zhǎng)周期運(yùn)行。為此,筆者提出一系列優(yōu)化措施,以提高煤氣化裝置的負(fù)荷,確保裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

      1 優(yōu)化系統(tǒng)水循環(huán)量

      氣化裝置中洗滌塔給料泵(P1406)原始設(shè)計(jì)為3臺(tái),每臺(tái)泵的設(shè)計(jì)額定體積流量均為95 m3/h,正常運(yùn)行時(shí)泵體積流量為80 m3/h。在裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí),為了滿(mǎn)足系統(tǒng)水循環(huán)要求,3臺(tái)洗滌塔給料泵同時(shí)運(yùn)行,水循環(huán)體積流量為240 m3/h,渣鎖斗充壓時(shí)水循環(huán)體積流量可達(dá)到270 m3/h左右,此時(shí)已無(wú)備泵,若其中1臺(tái)泵出現(xiàn)異常,必須降低系統(tǒng)水循環(huán)量,嚴(yán)重影響系統(tǒng)水質(zhì)。參考其他同類(lèi)型裝置,系統(tǒng)水循環(huán)體積流量均在290 m3/h以上。

      文丘里洗滌器是合成氣洗滌系統(tǒng)中的一個(gè)主要設(shè)備,其作用是對(duì)來(lái)自氣化爐的粗合成氣進(jìn)行預(yù)洗混合,洗滌水來(lái)自激冷水泵。在生產(chǎn)運(yùn)行期間,文丘里洗滌器的壓差會(huì)在生產(chǎn)運(yùn)行之初便逐漸升高,給氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行和操作人員的調(diào)整帶來(lái)挑戰(zhàn),一旦壓差升高便使用銅制工具進(jìn)行外部敲擊,外部敲擊的效果在極個(gè)別情況下效果十分明顯,但只能緩解一時(shí),而且存在垢塊脫落堵塞洗滌塔外排水管道的風(fēng)險(xiǎn)。在壓差升高后的歷次檢修中,均發(fā)現(xiàn)噴頭有磨損現(xiàn)象,管道內(nèi)壁出現(xiàn)結(jié)垢。根據(jù)實(shí)際分析,文丘里洗滌器的沖洗水來(lái)自激冷水泵,水質(zhì)較差,灰水含固量較高,容易堵塞或磨穿噴頭,使壓差變高。

      高壓灰水泵出口水質(zhì)比激冷水泵出口水質(zhì)好、灰水含固量低,將洗滌塔給料泵出口總管引入1股高壓灰水代替原激冷水可以改善文丘里洗滌器壓差升高的現(xiàn)象。

      在系統(tǒng)水循環(huán)體積流量為250 m3/h的運(yùn)行條件下,洗滌塔外排體積流量?jī)H為20 m3/h左右,隨著氣化爐負(fù)荷的提升,已不能滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)要求。因此,受制于系統(tǒng)水循環(huán)量較小是導(dǎo)致裝置不能長(zhǎng)期運(yùn)行的主要原因。

      結(jié)合上述觀點(diǎn),通過(guò)增加1臺(tái)140 m3/h洗滌塔給料泵后,將文丘里洗滌器的沖洗水全部改為由洗滌塔給料泵供應(yīng),將本由激冷水泵提供的高壓灰水全部送往氣化爐,確保激冷環(huán)處激冷水的充足供應(yīng),從而加大系統(tǒng)水循環(huán)量,改善系統(tǒng)水質(zhì),提高氣化爐的負(fù)荷。

      2 提升激冷水量

      激冷水通過(guò)激冷水泵源源不斷地送至氣化爐激冷環(huán),對(duì)高溫氣體、熔渣及高溫煤灰進(jìn)行激冷;同時(shí),一部分激冷水沿下降管順流直下形成水幕,保護(hù)下降管不受高溫侵蝕。激冷水泵的進(jìn)口在合成氣洗滌塔的下部,由于洗滌塔經(jīng)過(guò)洗氣后水質(zhì)較差,長(zhǎng)期運(yùn)行后容易在激冷水過(guò)濾器處堆積,影響泵的流量,危及激冷環(huán)、下降管的安全。檢修時(shí)拆開(kāi)檢查發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,且管道彎頭較多,不能徹底清理。

      激冷水量直接關(guān)乎氣化爐長(zhǎng)周期的穩(wěn)定運(yùn)行,在與各航天爐用戶(hù)深入交流后,通過(guò)以下改造方案保障激冷水流量穩(wěn)定:

      (1) 將激冷水管道彎頭處割開(kāi),通過(guò)高壓物理管道清洗完成對(duì)激冷水管道的高壓清洗工作。原激冷水管道割開(kāi)處配以法蘭連接,便于今后大修時(shí)對(duì)管道完成清理工作。

      (2) 更換激冷水泵新葉輪(擴(kuò)徑葉輪),提高體積流量10~20 m3/h。

      改造后,激冷水體積流量從220 m3/h提升至250 m3/h,且流量穩(wěn)定,未再出現(xiàn)激冷水量偏低而導(dǎo)致被迫停車(chē)事故的發(fā)生。

      3 洗滌塔底部增加反沖水改造

      在正常生產(chǎn)期間,來(lái)自洗滌塔的195 ℃的黑水,經(jīng)高壓閃蒸減壓角閥(14FV0005)減壓后進(jìn)入高壓閃蒸罐,氣化爐開(kāi)車(chē)時(shí)洗滌塔至高壓閃蒸罐管線(xiàn)易堵塞,主要原因是整個(gè)水系統(tǒng)中鈣離子含量較高,洗滌塔至高壓閃蒸罐管道內(nèi)壁容易結(jié)垢,系統(tǒng)停車(chē)后溫度下降,再開(kāi)車(chē)時(shí)溫度又升高,在溫度變化過(guò)程中,金屬容器和管道與垢片的熱膨脹系數(shù)不同,金屬與垢片分離,垢片脫落后進(jìn)入水中,容易堵塞管道。

      高壓閃蒸減壓角閥開(kāi)度小,致使疏通面積減小,容易使較大垢片積累,堵塞調(diào)節(jié)閥前管線(xiàn)。洗滌塔至高壓閃蒸罐管線(xiàn)堵塞后不易疏通,洗滌塔內(nèi)部水質(zhì)不能很好地置換,影響激冷水水質(zhì),造成激冷環(huán)分布環(huán)間隙堵塞,使下降管水膜分布不均勻,嚴(yán)重影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。

      由于洗滌塔黑水外排出口在錐部下端,容易形成垢片在黑水管道兩端造成堵塞,尤其是在洗滌塔黑水出口處,一旦堵塞氣化爐,系統(tǒng)將被迫停車(chē)。洗滌塔錐部長(zhǎng)時(shí)間積垢會(huì)造成外排水質(zhì)持續(xù)惡化,嚴(yán)重影響氣化爐的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      通過(guò)改造,從高壓灰水管道引出DN50管至洗滌塔底部去高壓閃蒸管道。原錐部去高壓閃蒸管道斷開(kāi),并加盲板隔離,從而將高壓灰水引至洗滌塔錐部,起到擾流作用,充分將泥垢帶入高壓閃蒸排出系統(tǒng)。通過(guò)實(shí)際運(yùn)行,該沖洗水投用后效果較好,洗滌塔未出現(xiàn)外排管道堵塞的情況。

      4 降低系統(tǒng)水硬度

      煤氣化工藝中,水循環(huán)系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用,水質(zhì)直接關(guān)系著設(shè)備和管道的腐蝕程度及工藝穩(wěn)定運(yùn)行的周期。由于我國(guó)北方水質(zhì)的特點(diǎn),鈣鎂離子含量高,即水質(zhì)硬度高,再加上不同地區(qū)的堿性水質(zhì),在高溫情況下,這些離子極易結(jié)垢,腐蝕和堵塞設(shè)備及管道[1-2]。雖然目前采用了相應(yīng)的水處理工藝,即在水系統(tǒng)中加入絮凝劑絮凝沉降其中的煤灰、煤渣和其他固體顆粒,加入分散劑將未完全沉降的細(xì)微顆粒物分散在水體系中,使其不易沉淀,從而消除設(shè)備管道的腐蝕結(jié)垢,但是水中游離的鈣鎂離子并不能通過(guò)絮凝方式沉降,在后續(xù)工藝運(yùn)行過(guò)程中仍然會(huì)遇高溫結(jié)垢。為了盡可能降低水系統(tǒng)中的鈣鎂離子含量,降低水的總硬度,采用氣化爐灰水處理裝置對(duì)現(xiàn)有硬度較高的氣化灰水進(jìn)行處理,降低系統(tǒng)水的硬度,處理后系統(tǒng)水返回到生產(chǎn)系統(tǒng)中供氣化爐使用,實(shí)現(xiàn)氣化裝置不結(jié)垢或減緩結(jié)垢的目的,最終實(shí)現(xiàn)氣化裝置的安穩(wěn)長(zhǎng)滿(mǎn)優(yōu)運(yùn)行[3-4]。

      該套裝置的最大處理體積流量為200 m3/h,一般運(yùn)行期間的處理體積流量為160~180 m3/h。進(jìn)水來(lái)自沉降槽溢流水,處理過(guò)的低硬度的水直接進(jìn)入灰水槽的大倉(cāng),經(jīng)過(guò)低壓灰水泵打回系統(tǒng)循環(huán)利用,接下來(lái)將進(jìn)一步優(yōu)化工藝流程,使除硬水直接返回系統(tǒng)循環(huán),盡可能地減少除硬水的浪費(fèi)。

      投用后系統(tǒng)硬度由1 700~2 000 mg/L下降至1 000 mg/L,在氣化爐運(yùn)行工況較好的情況下,系統(tǒng)硬度最低能下降到500 mg/L左右。

      灰水除硬裝置投入運(yùn)行后,系統(tǒng)的藥劑使用量大大降低。分散劑質(zhì)量流量由700~800 kg/d下降到500 kg/d左右。絮凝劑質(zhì)量流量由0.02 t/d降至0.013 t/d。生產(chǎn)輔材成本有了明顯的降低。

      一定程度改善了系統(tǒng)結(jié)垢的情況,延緩結(jié)垢速率,實(shí)現(xiàn)裝置長(zhǎng)周期的運(yùn)行。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)高壓灰水泵提質(zhì)增量、激冷水量提升、文丘里沖洗水改造、灰水處理裝置的投用,氣化爐運(yùn)行體積流量從15 500 m3/h提升至17 000 m3/h,各項(xiàng)工藝指標(biāo)均在正常指標(biāo)范圍內(nèi)。通過(guò)優(yōu)化管理措施,加強(qiáng)煤質(zhì)管控,氣化雙爐均實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期運(yùn)行,氣化爐在2021年實(shí)現(xiàn)連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行166 d的歷史最好成績(jī)。

      消耗方面,通過(guò)逐漸摸索,優(yōu)化工藝指標(biāo),氣化濾餅殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)從55%降至30%以下,1 000 m3有效氣耗原煤質(zhì)量達(dá)到600 kg,均創(chuàng)造歷史最好指標(biāo)。

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