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      水峪選煤廠降介耗分析及優(yōu)化措施*

      2022-12-06 08:49:18王子揚(yáng)
      現(xiàn)代礦業(yè) 2022年11期
      關(guān)鍵詞:篩面磁選機(jī)入料

      劉 威 王子揚(yáng) 侯 英,3

      (1.山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)水峪煤業(yè)公司選煤廠;2.遼寧科技大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院;3.遼寧省金屬礦產(chǎn)資源高效采選與利用工程技術(shù)研究中心)

      重介洗煤現(xiàn)已成為眾多洗煤廠普遍的作業(yè)模式,如何有效地降低介耗,引起了人們的高度關(guān)注和思考。因此,現(xiàn)代化工廠必須放棄以前的粗放式、高耗能的成本管理模式,轉(zhuǎn)而采用更加科學(xué)化、節(jié)能化、高效化的成本管理方法來(lái)鞏固和提升工廠的競(jìng)爭(zhēng)力。介耗指標(biāo)是重介質(zhì)選煤廠的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一,介耗高低不僅關(guān)系到原材料消耗量的大小,而且還影響重介生產(chǎn)系統(tǒng)能否保持正常和穩(wěn)定[1-2],重介洗煤廠降低介耗能否順利實(shí)施,具有重要的實(shí)際意義[3-4]。

      水峪洗煤廠二車間設(shè)計(jì)能力3.0 Mt/a,采用不脫泥、不分級(jí)、無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介旋流器選煤工藝,+0.25 mm煤泥由重介系統(tǒng)分選回收,-0.25 mm煤泥浮選,精煤產(chǎn)品屬中灰、高硫焦精煤,原煤介質(zhì)粉耗量約1.50 kg/t,這與國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平還有較大差距[5-7]。水峪選煤廠管理模式先進(jìn),生產(chǎn)過(guò)程中并無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,采購(gòu)的磁鐵礦粉品質(zhì)較好,該廠非技術(shù)損耗已降到最低水平[8-10]。因此,本次檢測(cè)主要考查該廠介質(zhì)在生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)損耗。

      1 檢測(cè)方法及存在的問(wèn)題

      試樣取自水峪選煤廠二車間,為排查重介系統(tǒng)介質(zhì)損失,對(duì)各部分產(chǎn)品帶介情況進(jìn)行了檢測(cè)。試驗(yàn)采用XCGS-50磁選管進(jìn)行檢測(cè),首先調(diào)制礦漿,將10 g試樣(粒度0.5 mm)倒入燒杯中,加入30 mL水后用玻璃棒攪拌均勻。將磁選管中的水位保持在分選區(qū)之上,調(diào)整激磁電流,使其達(dá)到預(yù)定的150~220 mT磁場(chǎng)強(qiáng)度,打開磁選管調(diào)節(jié)排水量的下部夾子和入水量的上部夾子,使試驗(yàn)中的水位保持不變,把礦漿全部倒入磁選管中,打開磁選管的振動(dòng)開關(guān)。在磁選管運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,非磁性或弱磁性礦物隨著水流流出,直到排出管外,強(qiáng)磁性礦物將在分選區(qū)吸附于管子內(nèi)壁,當(dāng)整個(gè)磁選管中的水清澈時(shí),關(guān)閉下部夾子和上部夾子,關(guān)閉振動(dòng)開關(guān),關(guān)閉激磁電流,然后打開下部夾子和上部夾子,此時(shí)排出磁選精礦。

      存在問(wèn)題:①精煤磁選機(jī)尾礦產(chǎn)品帶介量高(平均磁性物含量達(dá)0.31%);②重介精煤產(chǎn)品帶介量高(平均帶介量達(dá)1.16 kg/t);③矸石產(chǎn)品帶介量高(平均帶介量達(dá)0.56 kg/t),總體介耗高,為技術(shù)損耗。

      2 試驗(yàn)檢測(cè)及分析

      選煤生產(chǎn)過(guò)程中的介耗分為脫介篩篩上產(chǎn)品介耗和磁選機(jī)介耗兩方面。

      2.1 脫介篩篩上產(chǎn)品介耗檢測(cè)

      脫介篩篩上產(chǎn)品介耗是指黏附在煤粒表面的介質(zhì)粉,在脫介篩振動(dòng)和噴水沖洗作用下仍未能脫除透篩,滯留在篩上產(chǎn)品表面的介質(zhì)粉。脫介篩篩上產(chǎn)品介耗量用產(chǎn)品含介率表示,選煤廠生產(chǎn)介耗要求小于1.2 kg/t,其中,精煤、中煤、矸石脫介篩篩上產(chǎn)品含介率分別小于0.5‰,0.4‰,0.3‰。

      選煤試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中選取脫介篩篩上產(chǎn)品含介率作為試驗(yàn)指標(biāo)。首先將脫介篩篩上產(chǎn)品按國(guó)標(biāo)要求采樣、制樣后,計(jì)算脫介篩篩上產(chǎn)品含介比例,然后將實(shí)測(cè)值與上述各產(chǎn)品脫介篩篩上含量的經(jīng)驗(yàn)值進(jìn)行比較,即可判斷脫介篩介耗的高低。

      水峪選煤廠二車間為不脫泥重介質(zhì)分選工藝,選用4臺(tái)精煤脫介篩,1臺(tái)中煤脫介篩,1臺(tái)矸石脫介篩,篩子規(guī)格均為3661。脫介篩篩上產(chǎn)品含介率情況見表1。

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      由表1可知,精煤篩篩上產(chǎn)品含介率分別為0.42‰,3.43‰,2.01‰,2.56‰,其中僅有314#精煤脫介篩篩上產(chǎn)品含介率屬于控制范圍,315#、316#、317#精煤脫介篩篩上產(chǎn)品含介率均已嚴(yán)重超出控制范圍,跑介較嚴(yán)重。中煤脫介篩篩上產(chǎn)品含介率為0.63‰,與精煤脫介篩相比,已大幅降低,但仍超出控制要求的0.4‰,輕微跑介。矸石篩脫介篩篩上產(chǎn)品含介率為0.52‰,同樣存在輕微跑介。

      2.2 磁選機(jī)工藝性能檢測(cè)

      水峪選煤廠二車間共有10臺(tái)磁選機(jī),其中8臺(tái)精煤磁選機(jī)均為背靠背布置,型號(hào)HMDA914×2972,編號(hào)為331#~338#;中煤磁選機(jī)1臺(tái),型號(hào)HMDA914×2972,編號(hào)339#;矸石磁選機(jī)1臺(tái),型號(hào)HMDA914×2972,編號(hào)340#??疾榇胚x機(jī)工藝性能主要有磁性物回收率和煤泥脫除率2個(gè)指標(biāo)。磁性物回收率按式(1)計(jì)算,煤泥脫除率按式(2)計(jì)算[11]。

      式中,ε為磁性回收率,%;Mα為磁選入料中的磁性物含量,以占磁選入料的質(zhì)量分?jǐn)?shù)表示,%;Mβ為磁選精礦中的磁性物含量,以占磁選入料的質(zhì)量分?jǐn)?shù)表示,%;Mθ為磁選尾礦中的磁性物含量,以占磁選入料質(zhì)量的分?jǐn)?shù)表示,%。

      式中,εο為非磁性物回收率,%。

      磁性物回收率是衡量磁選機(jī)回收磁鐵礦介質(zhì)粉的能力。選煤廠正常情況下單筒磁選機(jī)磁性物回收率≥99.8%,根據(jù)該值進(jìn)行對(duì)比,水峪選煤廠精煤磁選機(jī)型號(hào)均為HMDA914×2972,其中331#、332#、333#、338#精煤磁選機(jī)符合要求,而334#、335#、336#、337#精煤磁選機(jī)有輕微跑介現(xiàn)象。精煤磁選機(jī)工藝性能效果見表2。

      煤泥脫除率是尾礦中煤泥占入料中煤泥的百分比,提高磁選機(jī)煤泥脫除率有利于懸浮液中煤泥的排出,具有降低懸浮液中煤泥含量,提高分選精度的作用。選煤廠單筒磁選機(jī)煤泥脫除率要求≥85%,水峪選煤廠精煤磁選機(jī)煤泥脫除率均達(dá)到此要求。

      磁選機(jī)入料中磁性物含量要求≥30%。本次檢測(cè)發(fā)現(xiàn),精煤磁選機(jī)入料中磁性物含量均低于此值,說(shuō)明入料中煤泥含量過(guò)高,容易裹攜部分磁性物從尾礦排出,導(dǎo)致輕微跑介現(xiàn)象。另一方面,磁選機(jī)精礦中磁性物含量約80%,明顯低于正常值,即使磁選機(jī)的煤泥脫除率達(dá)標(biāo),但入料中所含煤泥量過(guò)高,導(dǎo)致一部分煤泥滯留在精礦中,重新進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán)、積聚,中煤磁選機(jī)339#工藝性能指標(biāo)見表3。

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      由表3可知,339#中煤磁選機(jī)磁性物回收率達(dá)99.98%,具有較高的磁性物回收率,不存在跑介現(xiàn)象。中煤磁選機(jī)脫泥率83.77%,略低于要求值。針對(duì)煤泥脫除率這一指標(biāo)分析,因中煤磁選機(jī)入料中煤泥含量較低,即使極少煤泥進(jìn)入磁選精礦,也對(duì)煤泥脫除率影響較大,導(dǎo)致煤泥脫除率較低,該現(xiàn)象恰恰與精煤磁選機(jī)相反。矸石磁選機(jī)工藝性能指標(biāo)見表4。

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      由表4可知,矸石磁選機(jī)的磁性物回收率和煤泥脫除率均達(dá)到了設(shè)備要求。

      為排查重介系統(tǒng)介質(zhì)損失,對(duì)各部分產(chǎn)品帶介情況進(jìn)行了檢測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:①精煤磁選機(jī)尾礦產(chǎn)品帶介量高,平均磁性物含量達(dá)0.31%;②重介精煤產(chǎn)品帶介量高,平均帶介量達(dá)1.06 kg/t;③矸石產(chǎn)品帶介量高,平均帶介量達(dá)0.56 kg/t,總體介耗高。

      3 優(yōu)化措施

      根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,二車間的介耗主要由脫介篩篩上產(chǎn)品介耗大導(dǎo)致,因此降低脫介篩篩上產(chǎn)品介耗是第一要?jiǎng)?wù)。

      3.1 脫介篩篩上產(chǎn)品降介耗措施

      (1)優(yōu)化脫介篩篩面的噴水結(jié)構(gòu)、安裝位置和擋堰篩板分布。脫介篩篩面噴嘴設(shè)計(jì)成長(zhǎng)短交錯(cuò)的布置如圖1(a)所示,噴嘴間距要滿足相鄰2個(gè)同等長(zhǎng)度的噴嘴所形成的扇形水簾在篩面料層上方重合,利用單道噴水形成雙幕水簾如圖1(b)虛線所示,不僅可以保障篩面噴水壓力,還在降低噴水量的同時(shí)增加噴水沖洗次數(shù),較低的用水量達(dá)到最佳的脫介效果。脫介篩篩面噴水安裝位置必須保障噴水與篩面的交叉點(diǎn)在篩板擋堰后側(cè)(圖1(b)),因?yàn)槲锪显竭^(guò)篩面擋堰后料層松散且厚度均勻,下面空間較大,此時(shí)噴水沖洗最易于介質(zhì)透篩,能夠獲得更加充分的脫介效果。篩面擋堰2塊篩板布置1道擋堰,此時(shí)效果最佳,即可保證料層沿篩寬方向均勻布料,又可保障篩面物料的流暢性。

      (2)脫介篩篩面噴水壓力較低,優(yōu)化篩面噴嘴個(gè)數(shù)、濾水器結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)用水量,增大篩面噴水壓力。

      (3)現(xiàn)有脫介弧形篩篩板背寬2.40 mm,在同規(guī)格弧形篩條件下,背寬大則切割次數(shù)少,建議更換為窄背寬弧形篩篩板(背寬1.70 mm),脫介能力提高約1.26倍,提升泄介能力。

      (4)針對(duì)一車間脫介弧形篩篩面積料導(dǎo)致介耗增加的情況,可考慮定制弧形篩,適當(dāng)增加弧形篩的角度,實(shí)現(xiàn)物料的順暢通過(guò)。

      3.2 降磁選機(jī)介耗措施

      磁選機(jī)單機(jī)檢測(cè)的異常值為入料中煤泥含量偏高,經(jīng)工藝梳理發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在煤泥循環(huán)現(xiàn)象,該煤泥循環(huán)工藝為粗精煤泥離心機(jī)離心液返回精煤稀介桶(磁選機(jī)入料桶),導(dǎo)致磁選機(jī)入料中煤泥含量增大,應(yīng)增加轉(zhuǎn)排桶,將粗精煤泥離心機(jī)離心液轉(zhuǎn)排至煤泥分級(jí)旋流器入料桶,減少磁選機(jī)入料中的煤泥含量。

      通過(guò)脫介篩篩面安裝位置、噴水結(jié)構(gòu)、噴水壓力、擋堰篩板布置優(yōu)化后,預(yù)計(jì)介耗將降至1.2 kg/t以內(nèi),其余措施實(shí)施完畢,預(yù)計(jì)介耗可降至1.0 kg/t左右。

      4 結(jié)語(yǔ)

      (1)水峪洗煤廠改進(jìn)二車間的工藝流程是降介耗的關(guān)鍵。脫介篩篩上產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果表明,精煤篩篩上產(chǎn)品跑介較嚴(yán)重,中煤篩篩上產(chǎn)品和矸石篩篩上產(chǎn)品存在輕微跑介,降低脫介篩篩上產(chǎn)品介耗是降介的關(guān)鍵。磁選機(jī)工藝性能檢測(cè)結(jié)果表明,由于入料中煤泥含量偏高,334#、335#、336#、337#精煤磁選機(jī)有輕微跑介現(xiàn)象,減少磁選機(jī)入料中的煤泥含量,將會(huì)改善磁選機(jī)輕微跑介現(xiàn)象。

      (2)通過(guò)優(yōu)化脫介篩篩面噴水結(jié)構(gòu)、安裝位置、擋堰篩板分布和脫介弧形篩篩板可以減少脫介篩篩上產(chǎn)品的介耗,通過(guò)增加轉(zhuǎn)排桶將粗精煤泥離心機(jī)離心液轉(zhuǎn)排至煤泥分級(jí)旋流器入料桶,可以改善磁選機(jī)的輕微跑介情況。

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