解宏亮
(山西焦煤華晉焦煤有限責任公司,山西 呂梁 033000)
殘煤復(fù)采可以有效提高礦井資源回收率,延長礦井服務(wù)年限[1-2]。資源整合礦井,由于小窯開采影響,存在大量空巷,對礦井安全開采影響很大[3-5]。
錦瑞煤業(yè)目前開采8 號煤層,隨著易采資源的采出,目前未采資源多為老巷空巷和小窯破壞遺留煤炭資源,工作面回采期間將穿越大量空巷和小煤窯破壞區(qū)。8 號煤層平均厚3.21 m,傾角平均5.6°,煤層頂板為石灰?guī)r。8102 工作面推進長度614 m,切眼長度150 m。8102 回風順槽在掘進過程中和8102 工作面回采過程中會經(jīng)過原設(shè)計8104 運輸順槽和回風順槽及整合之前的舊巷道。8102 工作面共計有11 條空巷,有7 條空巷大致與切眼平行,最長約151.5 m,4 條空巷與切眼斜交,其中最長的空巷長度266 m,最短的空巷長度4.7 m。
為了選擇合適的過空巷群方法,結(jié)合錦瑞煤業(yè)實際生產(chǎn)地質(zhì)情況,采用數(shù)值模擬技術(shù)對木垛支護、錨桿支護和膏體材料充填支護三種支護情況下空巷圍巖穩(wěn)定性進行分析。
工作面在距空巷100 m 時,巷道圍巖垂直應(yīng)力很小,空巷并未受到工作面影響,空巷周圍塑性區(qū)為掘進時引起的,以拉張破壞為主。空巷距工作面40 m 處時,由于工作面超前支承壓力作用,其垂直應(yīng)力值明顯增大,但此時空巷穩(wěn)定。之后隨著工作面不斷推進,巷道垂直應(yīng)力逐漸增大,特別是在空巷與工作面距離小于30 m 時,巷道周圍應(yīng)力重新分布,空巷上下幫所受應(yīng)力不均勻,導(dǎo)致巷道水平方向出現(xiàn)錯動,巷道內(nèi)變形嚴重。該區(qū)域巷道圍巖塑性區(qū)面積同樣不斷增大,而且顯現(xiàn)出淺部圍巖以拉張破壞為主、深部以剪切破壞為主特征。采用木垛支護過空巷時,由于木垛支護強度小,讓壓范圍大,導(dǎo)致工作面超前支承壓力對空巷圍巖作用大,空巷圍巖出現(xiàn)明顯的塑性破壞,使得巷道空巷圍巖不穩(wěn)定,頂板易出現(xiàn)臺階下沉甚至垮落,難以安全高效過空巷。垂直應(yīng)力分布如圖1。
圖1 木垛支護下距工作面不同距離垂直應(yīng)力分布
當工作面在距空巷100 m 時,巷道圍巖垂直應(yīng)力很小,在工作面前方大約40 m 處垂直應(yīng)力較大,可能受到工作面超前應(yīng)力的影響,但此時空巷穩(wěn)定;空巷圍巖未受到工作面推進影響,塑性區(qū)以自身在前期掘進時引起的拉張破壞為主。而隨著工作面不斷推進,推進至40 m 處,巷道圍巖應(yīng)力逐漸增大,尤其是距空巷距離小于30 m 后,巷道周圍應(yīng)力重新分布,空巷上下幫所受應(yīng)力不均勻,巷道下幫部受力明顯大于上部,底鼓嚴重,這與木垛支護的水平錯動不同。同時,錨桿錨索支護下巷道圍巖應(yīng)力分布要稍小于木垛支護,更為穩(wěn)定??障飮鷰r塑性區(qū)面積同樣隨著工作面不斷推進而增大,而且顯現(xiàn)出淺部圍巖以拉張破壞為主、深部以剪切破壞為主的特征。采用錨桿支護時,圍巖拉張破壞區(qū)域較木垛支護時要小,說明錨桿錨索支護空巷好于木垛支護。但當工作面割過空巷時,液壓支架不能及時移至煤壁,增加了端面控頂距,易發(fā)生片幫、冒頂,不能從根本上解決過空巷的安全技術(shù)問題。垂直應(yīng)力分布如圖2。
圖2 錨桿支護下距工作面不同距離垂直應(yīng)力分布
采用空巷充填的方式進行空巷支護,由于充填體在充滿空巷空間的同時,還能夠滲透到圍巖淺部裂隙內(nèi),其可與空巷圍巖形成一個整體,隨著工作面距空巷距離的逐漸減小,能夠與圍巖共同承載,充填支護效果明顯,能夠有效降低掘進引起的圍巖應(yīng)力變化。同時由于充填體的支護作用,空巷圍巖在工作面超前支承壓力作用下,未出現(xiàn)新的塑性破壞,其塑性區(qū)的分布范圍遠遠小于前兩種支護方式下的空巷圍巖,主要以拉張破壞為主。垂直應(yīng)力分布如圖3。
圖3 充填支護下距工作面不同距離垂直應(yīng)力分布
粉煤灰、添加劑、水的配比:粉煤灰950 kg/m3;添加劑45 kg/m3;水655 kg/m3。充填材料比重1.65。28 d 后充填體強度平均2.57 MPa。
利用地面黃泥注漿站的設(shè)施及設(shè)備加以改造為充填站,在充填站旁布置三個粉料倉,兩個作為粉煤灰倉各100 t,一個作為添加劑倉30 t。攪拌池內(nèi)安裝充填泵,攪拌機安裝在充填泵上方,并在攪拌機內(nèi)按照預(yù)定配比、預(yù)定濃度將粉煤灰、添加劑、水攪拌混合制成充填漿體,經(jīng)過充填泵加壓后通過管道輸送至工作面舊巷。
對8102 工作面內(nèi)空巷按照由里向外的順序進行充填,每條充填巷道根據(jù)坡度情況分段。巷道坡度在0~3°以內(nèi),充填距離控制在20 m;巷道坡度在3°~5°,充填距離控制在30 m;巷道坡度在5°以上,充填距離控制在40 m。原則上一次性充填局部整個空巷,同時必須保證膏體充實巷道,否則必須減小充填分段距離。采用單體支柱、木板、彩條布、編織袋等,沿充填巷道傾向建立擋漿墻,單體支護間距0.5 m,初撐力不小于90 kN。待第一段充填完畢,約在8~10 h 充填體達到初凝,無流動性,成為凝結(jié)體,并根據(jù)下一段充填距離掐管至第二道擋漿墻位置,并在第二段位置搭建擋漿墻,重復(fù)操作直至將巷道充填完畢。
8102 工作面空巷量大,采用充填支護空巷,首先可以避免空巷內(nèi)頂板支護作業(yè)和工作面空頂作業(yè),作業(yè)更加安全;其次采用充填支護后,其工期相比木垛、錨桿支護縮短近80%,減少了大量的井下輔助運輸量,工作效率明顯提高。
8102 工作面回采過空巷期間,對工作面采煤機割充填體情況、充填體破壞情況、空巷頂板漏頂情況等進行了觀測分析。工作面采煤機可以直接切割充填體,與割煤效果相仿,提高了工作面推進速度;同時充填體完整性較好,未出現(xiàn)大范圍破壞現(xiàn)象,工作面頂板安全穩(wěn)定。
以錦瑞煤業(yè)8102 工作面過空巷群為研究對象,通過數(shù)值模擬分析,確定了充填支護過空巷群的方式,并進行了井下試驗。工業(yè)試驗表明,采用充填支護過空巷,工作面效率高、作業(yè)環(huán)境好,同時工作面頂板穩(wěn)定、安全性高,確保了工作面安全高效過空巷。