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      制酸尾氣酸霧治理工藝的改進(jìn)研究

      2022-12-10 13:15:00宋青松
      中國(guó)資源綜合利用 2022年11期
      關(guān)鍵詞:酸霧氨法制酸

      宋青松

      (靖江市青鳥(niǎo)科技有限公司,江蘇 泰州 214527)

      硫酸是我國(guó)重要的化工原料,廣泛應(yīng)用于磷肥、農(nóng)藥、火藥、染料、石油和冶金等行業(yè)。隨著當(dāng)前磷肥產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)和其他工業(yè)硫酸用量的增加,我國(guó)硫酸工業(yè)產(chǎn)能以每年200 萬(wàn)t 的速度增長(zhǎng),2020 年我國(guó)硫酸產(chǎn)量為9 673 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)4.6%,產(chǎn)量增速放緩。其中,硫磺制酸4 447 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)10.1%.占硫酸總量的46.0%。硫磺制酸過(guò)程中,制酸裝置尾氣含有SO2、硫酸霧、煙塵顆粒等污染物,必須進(jìn)行酸霧治理后才能向外排放[1]。

      1 制酸裝置尾氣排放問(wèn)題分析

      當(dāng)前,對(duì)于以硫磺為原料的制酸企業(yè),其制酸裝置(產(chǎn)品硫酸)主要采用先進(jìn)成熟的“3+2”(五段轉(zhuǎn)化)兩轉(zhuǎn)兩吸工藝處理尾氣,使用進(jìn)口釩觸媒作為催化劑,確保SO2轉(zhuǎn)化效率大于99.75%,吸收率達(dá)到99.99%,尾氣污染物含量較少。制酸工藝為:熔硫工序的液硫經(jīng)硫磺泵加壓,通過(guò)磺槍霧化后噴入焚硫爐中,在干燥空氣助燃下燃燒生成SO2;凈化后的爐氣升溫后進(jìn)入轉(zhuǎn)化器,SO2在釩觸媒的催化下與爐氣中O2反應(yīng)生成SO3;SO3和水反應(yīng)生成硫酸;化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的尾氣經(jīng)吸收裝置后向外排放[2]。

      隨著環(huán)境保護(hù)理念的深入人心,國(guó)家對(duì)硫酸工業(yè)廢水和大氣污染物進(jìn)行重點(diǎn)治理,制酸尾氣的有害物質(zhì)排放限值逐步降低?!读蛩峁I(yè)污染物排放排準(zhǔn)》(GB 26132—2010)規(guī)定[3]:京津冀地區(qū)SO2排放濃度不得大于200 mg/m3,酸霧排放濃度不得大于5 mg/m3,顆粒物排放濃度不得大于30 mg/m3。

      當(dāng)前,大部分以硫磺為原料的制酸企業(yè)改進(jìn)制酸裝置后,制酸尾氣的SO2排放值控制在580 mg/m3以內(nèi),硫酸霧排放值控制在50 mg/m3以內(nèi),但仍然無(wú)法達(dá)到京津冀地區(qū)對(duì)硫酸工業(yè)企業(yè)制酸尾氣的排放要求。因此,有必要采用超重力氨法吸收工藝對(duì)制酸裝置尾氣處理工藝進(jìn)行改進(jìn),提高酸霧治理效果[4]。

      2 超重力氨法吸收工藝設(shè)計(jì)

      2.1 超重力氨法技術(shù)原理

      制酸裝置尾氣中的SO2在超重力機(jī)中與氨水進(jìn)行逆流接觸,用氨水對(duì)尾氣中的SO2進(jìn)行洗滌,生成NH4HSO3溶液,可實(shí)現(xiàn)對(duì)SO2的較好吸收。其間主要發(fā)生4 種化學(xué)反應(yīng),如式(1)至式(4)所示。在超重力氨法吸收工藝下,可利用(NH4)2HSO3-NH4HSO3吸收液不斷循環(huán)來(lái)保持(NH4)2HSO3濃度的穩(wěn)定,同時(shí)要不斷地抽出濃度達(dá)到一定水平的吸收循環(huán)液[5]。

      超重力氨法吸收工藝的主要設(shè)備為Φ2 400×2 800 mm 型超重力機(jī),其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,主要由外殼、填料、轉(zhuǎn)子和軸等部分組成。超重力機(jī)轉(zhuǎn)子由變頻驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過(guò)皮帶傳動(dòng),旋轉(zhuǎn)工作。

      圖1 超重力機(jī)結(jié)構(gòu)

      超重力機(jī)工作原理如下:酸霧裝置尾氣經(jīng)氣體入口引入超重力機(jī)外腔,在氣體壓力作用下由轉(zhuǎn)子外緣進(jìn)入填料;吸收液由液體入口管引入轉(zhuǎn)子內(nèi)腔,經(jīng)噴頭淋灑在轉(zhuǎn)子內(nèi)緣上;進(jìn)入轉(zhuǎn)子的吸收液受到轉(zhuǎn)子內(nèi)填料的作用,周向速度增加,產(chǎn)生的離心力將其推向轉(zhuǎn)子外緣;在此過(guò)程中,吸收液被填料分散、破碎,形成極大且不斷更新的表面積,曲折的流道加劇了吸收液表面的更新,其在該狀態(tài)下與含SO2的尾氣以極大的相對(duì)速度逆流接觸,以極強(qiáng)的傳質(zhì)過(guò)程完成吸收;吸收完SO2的吸收液被轉(zhuǎn)子甩到外殼,匯集后經(jīng)液體出口管離開(kāi)超重力機(jī),尾氣自上部氣體出口離開(kāi)轉(zhuǎn)子,引至煙囪排放[6]。

      2.2 運(yùn)行情況

      超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后,從2017年起在天津渤大硫酸工業(yè)有限公司投入實(shí)際使用。2017—2021年,該系統(tǒng)主要設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,脫硫效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求,經(jīng)超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)處理,制酸裝置尾氣排放數(shù)據(jù)如表1 所示。

      表1 處理后制酸裝置尾氣排放數(shù)據(jù)

      由表1 數(shù)據(jù)可知,采用超重力氨法吸收工藝對(duì)尾氣進(jìn)行治理后,尾氣中的SO2、顆粒物濃度得到較好的控制,排放濃度符合京津冀地區(qū)限值要求,但是近5 年來(lái)酸霧的排放濃度介于27~39 mg/m3,遠(yuǎn)大于5 mg/m3的排放要求,必須對(duì)該工藝進(jìn)行改進(jìn)。

      3 制酸尾氣處理系統(tǒng)的優(yōu)化

      制酸尾氣經(jīng)超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)后,該系統(tǒng)對(duì)SO2具有較好的吸收效果。但是,超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)需要不斷加入循環(huán)液,使得干煙氣變?yōu)闈駸煔?,排空煙氣中含有水霧,夾帶部分鹽類[7-9]。這使得排放尾氣中的酸霧濃度居高不下,針對(duì)這一情況,從工藝和設(shè)備兩方面著手,對(duì)超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步降低酸霧濃度。

      3.1 原理改進(jìn)

      本設(shè)計(jì)采用NaOH 堿法吸收裝置,進(jìn)一步治理尾氣中酸霧。其間以超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)設(shè)備為基礎(chǔ),對(duì)局部管線進(jìn)行改造,并使用濃度20%的NaOH溶液替代以往的氨溶液,采用NaOH 堿法實(shí)施脫硫。主要反應(yīng)如式(5)、式(6)所示,總反應(yīng)如式(7)所示。

      在實(shí)際生產(chǎn)中,可以補(bǔ)加NaOH 溶液,進(jìn)一步控制吸收液的pH,保障尾氣中酸霧的吸收效果。采用超重力機(jī)實(shí)施堿法吸收后,會(huì)產(chǎn)生NaHSO3溶液,后續(xù)需要進(jìn)行環(huán)保處理。

      3.2 設(shè)備改進(jìn)

      在現(xiàn)有超重力機(jī)進(jìn)行堿法吸收的基礎(chǔ)上,本設(shè)計(jì)在超重力機(jī)后方增設(shè)高效纖維除霧器,其結(jié)構(gòu)如圖2 所示,主要包括吸收塔、折流板除霧器等部件。

      圖2 高效纖維除霧器結(jié)構(gòu)

      從圖2 可知,高效纖維除霧器的工作原理為:含有酸霧的混合氣體進(jìn)入除霧器時(shí),混合氣體先行通過(guò)除塵塔進(jìn)行洗滌和除塵;裝置中設(shè)計(jì)的成組噴淋器對(duì)混合氣體進(jìn)行洗滌,設(shè)計(jì)的不同規(guī)格除沫器進(jìn)行除塵,進(jìn)而去除混合氣體中酸霧。該高效纖維除霧器對(duì)混合氣體中酸霧的去除效果較好,但是體積較大,設(shè)備安裝占地面積也較大。

      3.3 改進(jìn)效果分析

      2022 年2月,天津渤大硫酸工業(yè)有限公司按照設(shè)計(jì)方案,從原理和設(shè)備兩方面對(duì)制酸尾氣超重力氨法吸收工藝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,其于2022 年3 月投入實(shí)際生產(chǎn)。改進(jìn)后,主要設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,處理后的制酸裝置尾氣排放數(shù)據(jù)如表2 所示。

      表2 系統(tǒng)優(yōu)化后尾氣排放數(shù)據(jù)

      從表2 數(shù)據(jù)可知,超重力氨法吸收工藝改進(jìn)后,對(duì)制酸尾氣進(jìn)行治理,尾氣中的SO2、顆粒物濃度控制得仍然較好,酸霧排放濃度也顯著降低,為3.9~4.3 mg/m3,小于京津冀地區(qū)的排放要求(不大于5 mg/m3),治理效果理想。

      4 結(jié)語(yǔ)

      天津渤大硫酸工業(yè)有限公司采用超重力氨法吸收工藝處理制酸尾氣,2017—2021年,尾氣中的SO2、顆粒物濃度得到較好的控制,排放濃度符合京津冀地區(qū)的限值要求,但是酸霧排放濃度為27~39 mg/m3,必須對(duì)工藝進(jìn)行改進(jìn)。局部管線改造后,采用NaOH 堿液代替以往的氨水,同時(shí)在超重力機(jī)后方增設(shè)高效纖維除霧器。運(yùn)行結(jié)果表明,制酸尾氣治理后,尾氣中的SO2、顆粒物濃度控制得仍然較好,酸霧排放濃度顯著降低,為3.9~4.3 mg/m3,小于京津冀地區(qū)的排放要求,酸霧治理效果理想。

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