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      氰尿酸水解工藝的自動化改造

      2022-12-12 12:15:20馬旭光
      化工自動化及儀表 2022年6期
      關(guān)鍵詞:氰尿酸液位計恒溫

      馬旭光

      (河北冀衡化學股份有限公司)

      氰尿酸水解生產(chǎn)的傳統(tǒng)操作是由操作工在現(xiàn)場手動操作?,F(xiàn)場恒溫罐壓力(0.2~0.3 MPa)和溫度(140~150 ℃)已安裝遠傳信號接到操作間儀表盤上,現(xiàn)場無液位、溫度指示儀表。 工藝數(shù)據(jù)也只顯示數(shù)據(jù),無數(shù)據(jù)存儲功能,無法為工藝分析提供數(shù)據(jù)支撐;現(xiàn)場調(diào)節(jié)、切斷采用執(zhí)行元件,由于缺乏視頻監(jiān)控系統(tǒng),操作人員需通過恒溫罐視鏡觀察物料的反應情況,然后進行調(diào)節(jié);現(xiàn)場人員操作恒溫罐時會面臨高溫、高壓、強腐蝕(硫酸)環(huán)境,具有一定危害性。 根據(jù)國家安全生產(chǎn)的相關(guān)要求,操作人員需遠離危害環(huán)境。 因此,公司組織技術(shù)力量對水解工藝進行自動化改造。

      1 儀表選型

      1.1 閥門

      工藝原生產(chǎn)進料閥為鑄鐵襯氟球閥,使用壽命約半年。 針對氰尿酸漿液物料具有的高溫、強腐蝕和易結(jié)晶特性,進行水解恒溫罐進料閥選型試驗。

      重慶陶瓷閥門。 閥門結(jié)構(gòu)形式V型,雖然V型球閥調(diào)節(jié)性較好,但氰尿酸漿液易結(jié)晶,會出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,法蘭密封為陶瓷管,使用一星期左右陶瓷球就可能破裂,法蘭面被腐蝕破壞,閥門發(fā)生氰尿酸結(jié)晶堵塞問題。

      針對第1次試驗出現(xiàn)的問題, 由天津某廠家制作了一臺試驗閥門, 為DN65 mm通徑陶瓷閥門,法蘭密封為陶瓷密封。 試驗后解決了閥門堵塞及密封面為直管密封易腐蝕的問題。 但試驗過程中閥門球體破裂一次, 閥桿出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,而且閥門球體密封為浮動硬密封,閥門內(nèi)腔間隙較大, 出現(xiàn)了氰尿酸結(jié)晶致使閥門無法開啟的問題。 以上問題說明閥門制造存在質(zhì)量、閥桿選材、結(jié)構(gòu)不合理的問題。

      總結(jié)前兩次試驗出現(xiàn)的問題,由煙臺某廠家先后制作了單側(cè)密封陶瓷球閥和PFA+陶瓷球體。單側(cè)密封陶瓷球閥使用時間相對較長(約半年),后由于結(jié)晶堵塞,人工開啟力矩較大,造成閥體損害;PFA閥座, 碳鋼閥體+閥芯陶瓷使用效果較前幾次試驗閥門的使用時間都有較大的提升,但由于閥體為碳鋼襯PFA,長時間使用,由于物料結(jié)晶,造成閥體出現(xiàn)劃痕,判斷使用一兩年后容易出現(xiàn)密封不嚴的情況。

      由于閥門接觸的物料介質(zhì)為強腐蝕高溫硫酸, 目前工藝普遍認可的金屬材料為金屬鋯,但金屬鋯材閥門成本較高,經(jīng)濟性欠佳,結(jié)合陶瓷的耐高溫性、耐腐蝕性及金屬鋯耐高溫和耐強硫酸且機械強度較高的特點,提出閥座采用陶瓷材料、閥芯選用鋯材的陶瓷球閥設(shè)計方案,即滿足工藝特性又滿足經(jīng)濟性,目前試驗良好。

      1.2 液位監(jiān)控

      由于現(xiàn)場反應為搪瓷夾套反應釜,出口沒有閑置,且高溫、結(jié)晶等限制,檢測儀表的選型至關(guān)重要,直接關(guān)系到改造后系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。 由于壓力及溫度監(jiān)控已經(jīng)實際應用,故不作考慮。

      液位監(jiān)控針對物料特性及現(xiàn)場實際情況選用高溫雷達液位計,利用反應罐上部閑置出口進行測量,同時把人孔觀察口擴大,在視鏡外部加裝視頻監(jiān)控,使監(jiān)控傾斜照射液面與罐壁,便于操作人員觀察液位。

      2 自動控制系統(tǒng)的應用

      此次改造主要是要實現(xiàn)操作人員遠離恒溫罐危險介質(zhì)、遠程精確操作和生產(chǎn)自動化的目標。

      本次氰尿酸水解自動化改造采用PLC控制+模擬量采集模塊+三維力控組態(tài)軟件組成的數(shù)據(jù)檢測、控制、監(jiān)控系統(tǒng)。 把需要壓力、液位、流量及閥門等有聯(lián)鎖邏輯的控制參數(shù)送入S7-200smart CPU SR60及其擴展模塊AM08和AQ04進行數(shù)據(jù)采集與邏輯控制;對沒有工藝控制只有工藝報警的降溫罐溫度、 液位等參數(shù)由DAM-3158模擬量采集模塊實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集。 操作界面采用北京三維力控組態(tài)軟件ForceControl設(shè)計(圖1),實現(xiàn)了工藝報警、聯(lián)鎖控制、工藝控制、數(shù)據(jù)記錄等控制功能。 力控組態(tài)軟件與S7-200smart采用以太網(wǎng)通信, 與DAM-3158模擬量采集模塊采用RS485通信,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的采集與通信功能。

      圖1 氰尿酸水解工藝自控系統(tǒng)主界面

      本次改造擬實現(xiàn)的操作遠程自動控制,主要針對恒溫罐進行。 以一條生產(chǎn)線為例,1#~3#恒溫壓力調(diào)節(jié), 壓力恒壓調(diào)節(jié)將根據(jù)1#恒溫罐內(nèi)的壓力自動調(diào)節(jié)蒸汽壓力, 當3個恒溫罐中任何一個的壓力超壓,則3#罐放空閥打開泄壓。為解決1#~2#和2#~3#罐物料管道堵塞問題進行壓料操作, 在2#罐和3#罐進口設(shè)置蒸汽壓料閥。

      溫度調(diào)節(jié)。 恒溫罐溫度通過調(diào)節(jié)最后一級恒溫罐放空閥開度調(diào)節(jié)蒸汽流速,通過保持恒溫罐溫度或減少進罐蒸汽流量來控制恒溫罐溫度。

      液位調(diào)節(jié)。 通過雷達液位計監(jiān)測恒溫罐內(nèi)的液面情況,從而控制漿液管道自動閥,調(diào)節(jié)漿液流量,當液位高于設(shè)定液位值時打開恒溫罐之間的自動閥LCV0102A-/B, 當?shù)陀谠O(shè)定液位值則關(guān)閉恒溫罐間的自動閥LCV0102A-/B。 恒溫罐原始開車時曾安裝攝像頭進行監(jiān)控,由于高溫攝像頭使用不久就廢棄,改造過程中安裝了耐高溫攝像頭(風冷、水冷卻或半導體制冷,耐溫范圍-50~150 ℃),通過玻璃試鏡觀察恒溫罐內(nèi)液位實時狀況及物料反應情況。

      酸濃度調(diào)節(jié)。1#恒溫罐安裝硫酸(93%/98%濃酸)自控閥PCV0102A。 由于酸濃度檢測設(shè)備不好選型, 解決方案是設(shè)置硫酸流量計FIC0101和流量調(diào)節(jié)閥FCV0102A實現(xiàn)恒流量進酸。 根據(jù)現(xiàn)場檢測酸濃度及時調(diào)節(jié)硫酸流量。

      漿液罐自動控制。 在漿液罐進口管道加裝自動控制閥,在罐上加裝雷達液位計(由于漿液罐有攪拌,其他液位計不適用),同時將漿液罐液位與進口自動閥聯(lián)鎖,實現(xiàn)液位的自動控制。

      降溫罐自動控制。兩套恒溫罐3#罐出口加裝4個自動開關(guān)閥XV0101a~d,每個自動閥分別控制1-3#/2-6#/7-9#/10-12#降溫罐進料, 實現(xiàn)遠程操作,以減少工人現(xiàn)場開關(guān)閥門的頻次,同時降低操作人員的勞動強度。 同時,把降溫罐溫度及液位遠傳進行集中采集報警。

      此次改造中的難點是,氰尿酸漿液物料的特殊性,易結(jié)晶、強腐蝕、高溫(約150 ℃),造成閥門材料及型式選擇比較困難。 由于恒溫罐液位溫度較高,并且是在原恒溫罐基礎(chǔ)上改造,液位計選型較為困難,需選用高溫雷達液位計,并驗證其可靠性。

      此次自控系統(tǒng)改造, 可以選用DCS或PLC控制實施。DCS控制適用于控制點數(shù)較多,工藝要求較高的生產(chǎn)控制; 而PLC控制應用于控制點數(shù)較少的情況,PLC技術(shù)的相關(guān)操作比較簡單,具有良好的控制效果,在具體的邏輯運算、閉環(huán)控制、順序控制過程中,優(yōu)勢明顯。 因此,本次改造選用PLC控制。

      3 結(jié)束語

      氰尿酸物料具有特殊性,而氰尿酸工藝的自動化改造又是首次實施。 改造投運后,系統(tǒng)運行平穩(wěn),系統(tǒng)的自動化程度有所提高,同時也改善了操作人員的工作環(huán)境,降低了勞動強度,為氰尿酸的生產(chǎn)工作在安全、環(huán)保、節(jié)能降耗方面積累了寶貴的實踐經(jīng)驗。

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