李賓,董禮禮,梁福平,金有良,王存利,許有國,陳學(xué)義
巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公司 內(nèi)蒙古烏拉特后旗 015599
獲 各琦銅礦 2 號主井提升系統(tǒng)于 2021 年從手動改造為全自動運行,提升機采用雙箕斗提升方式,提升容器為 12 m3底卸式箕斗,有效載質(zhì)量為 19.5 t/次,提升高度為 740 m。礦石破碎后灌入溜井,由輸送帶輸送至計量漏斗,定重裝載至主箕斗,提升機上行箕斗進入卸礦曲軌自動卸礦并停機。副箕斗同時完成裝礦,提升至地面卸載站卸礦[1],如此往復(fù)循環(huán)提升。
主箕斗到達裝載位置后,裝載站自動運行振動放礦機、裝礦輸送帶、計量漏斗翻板、斗舌和斗門等設(shè)備,按照 PLC 控制順序啟動/停止或打開/關(guān)閉。待計量漏斗將礦石卸入箕斗后,發(fā)指令收回斗舌、關(guān)閉斗門,PLC 接到斗門關(guān)閉信號,提升機自動運行。在生產(chǎn)作業(yè)中,計量漏斗下部里側(cè)拐角處發(fā)生粘礦,最多時達 6 t,此時裝載站巡檢工要將系統(tǒng)切換到手動模式,停止提升,用石塊砸堆積在計量漏斗內(nèi)的粘礦,或從井筒爬梯子下至斗舌處用撬杠疏通。該處理方式危及巡檢工安全,且提升系統(tǒng)中斷,降低了生產(chǎn)效率。
立井提升系統(tǒng)裝載站計量漏斗粘礦是有色金屬礦山的一大頑疾,國內(nèi)其他礦山也存在類似問題。獲各琦銅礦設(shè)備能源部電氣技術(shù)人員根據(jù) 2 號主井提升機集中控制組態(tài)畫面數(shù)據(jù)和視頻監(jiān)控畫面發(fā)現(xiàn),礦石細碎潮濕易形成粘礦,少則 3~4 t,多則達 6 t。
根據(jù)操作工利用輸送帶上的少量礦石的沖擊力將粘礦沖入箕斗的原理,獲各琦銅礦設(shè)備能源部電氣技術(shù)人員開發(fā)編寫了模擬操作工用砸礦方法清理計量漏斗粘礦的程序[2]。
依據(jù)監(jiān)控上位機數(shù)據(jù)實測,斗門打開 7 s 后計量漏斗內(nèi)礦石全部卸入箕斗,此時漏斗內(nèi)剩礦就是粘礦。因此,粘礦的判斷條件:斗門打開 9 s 后,如果計量漏斗內(nèi)剩余礦量超過 1 t,則判定為粘礦[3]。根據(jù)上述數(shù)據(jù)開發(fā)判斷粘礦程序,改造硬件系統(tǒng),在裝載站 1 號計量漏斗和 2 號計量漏斗底部安裝稱重傳感器,稱重傳感器由原系統(tǒng)裝載站 3209 A+09 FA 控制柜供電,反饋質(zhì)量為 4~20 mA 電流信號,引入控制柜 PLC 的模擬量輸入模塊,裝載站判斷粘礦程序如圖 1 所示。
圖1 裝載站系統(tǒng)判斷粘礦程序
裝載站定量斗 1 滿標(biāo)志條件滿足后,M2260.1 的信號狀態(tài)為 1,SR 觸發(fā)器 M2226.7 置位,輸出Q 的信號狀態(tài)為 1,裝載站斗門開 1 次 M2222.2 的信號狀態(tài)為 1,裝載站自動標(biāo)志 M2220.1 的信號狀態(tài)為1,定時器 T154 延時 9 s 后置位,輸出 Q 為 1,此時CMP ≥ R 實數(shù)比較器 MD2324 輸入 IN1 定量斗 1 礦石質(zhì)量 (噸) 和 IN2 的設(shè)定值進行比較,大于設(shè)定值 1 t 時判定為粘礦,該比較器置位,M2224.0 的信號狀態(tài)變?yōu)?1,程序回路將會通過能流[4],此時 PLC 程序判定計量漏斗粘礦。
計量漏斗粘礦后,PLC 程序發(fā)出自動清理粘礦指令,啟動輸送帶向計量斗裝礦,輸送帶運行 4 s 后停止裝礦。4 s 運輸 0.4 t 礦石用來處理粘礦,防止運礦量大造成過載提升,根據(jù)上述數(shù)據(jù)與邏輯編制計量漏斗粘礦自動清理程序。裝載站計量漏斗粘礦自動清理程序如圖 2 所示。
圖2 裝載站計量漏斗粘礦自動清理程序
裝載站定量漏斗粘礦 M2224.0 的信號狀態(tài)為1 后,箕斗 1 位置標(biāo)志 M2220.3、斗門 1 打開反饋M2205.0、翻板倉 1 位置反饋的自動標(biāo)志 M2220.1、運行標(biāo)志 M30.0、裝礦只砸礦一次 M2224.3 的信號狀態(tài)均為 1,此時程序回路將會通過能流,將SR 觸發(fā)器M2224.2 置位,Q 輸出為 1,將SR 觸發(fā)器 M2224.3 置位,裝礦只能啟動一次砸礦程序;M2224.2 常開觸點的信號狀態(tài)為 1,啟動輸送帶、向計量漏斗裝礦石,4 s 后停止輸送帶,利用礦石的沖擊力將粘礦沖入箕斗,同時 M2224.2 常閉觸點串聯(lián)至啟動放礦機程序里,信號狀態(tài)為 0,防止清理粘礦啟動輸送帶的同時啟動振動放礦機導(dǎo)致輸送帶尾部堆礦[5]。改造后運行效果良好,96% 的粘礦得到清理,完善了裝礦流程自動化,提高了設(shè)備運行效率。
改造后,計量漏斗粘礦不需要工人現(xiàn)場處理。若發(fā)生粘礦 PLC 程序自動感知,并啟動清理粘礦程序,壓縮裝礦時間 9 s。
改造前提升機箕斗裝卸載提升循環(huán)時間為 180 s,改造后提升循環(huán)時間為 171 s,按每天運行 17 h 可多提50 斗礦,全年可以多提升礦石 19.5 t×50 斗×300 d=29.3 萬 t 礦巖[6],折合成金屬價約為 937 萬元。
自動清理計量漏斗粘礦項目投運后,使2 號主井提升機全自動集中控制運行的可靠性得到進一步提高,解決了裝載站巡檢工手動處理計量漏斗粘礦問題,提高了設(shè)備運行可靠性和安全性,提高了設(shè)備的運行效率。該技術(shù)可為提升系統(tǒng)裝載站計量漏斗粘礦處理提供經(jīng)驗借鑒。