郭海寧,丑鵬飛,楊 柳
(沙鋼集團(tuán)有限公司,江蘇張家港 215600)
高爐煤氣洗滌水是煉鐵工序清洗和冷卻高爐煤氣過程中產(chǎn)生的一種廢水,廢水成分復(fù)雜,含有大量的懸浮物、酚氰、硫化物、無機(jī)鹽以及鋅金屬離子等。為解決高爐煤氣洗滌循環(huán)水的水質(zhì)穩(wěn)定問題,國內(nèi)學(xué)者[1-2]對(duì)循環(huán)水結(jié)垢、腐蝕問題開展了大量的研究工作,并提出了相關(guān)建議措施。但隨著煤氣洗滌水循環(huán)次數(shù)增加,電導(dǎo)率富集,系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)增加;同時(shí),煤氣洗滌水水質(zhì)COD、氨氮、總氮濃度較高。因此,高爐煤氣洗滌循環(huán)水安全、環(huán)保隱患凸出,如何開路處理是一個(gè)值得研究的課題。
日本某公司在傳統(tǒng)聚乙烯醇(PVA)載體基礎(chǔ)上成功研發(fā)的PVA 凝膠小球,是一種親水性好、具有良好細(xì)菌棲息性的新型微生物固定化載體,具有容積負(fù)荷高、CODCr 及TN 去除率高等明顯的技術(shù)優(yōu)勢,在生活污水、印染廢水、果汁廢水等廢水處理方面取得了相關(guān)成果[3-4],但在冶金行業(yè)高爐煤氣洗滌水處理上的應(yīng)用少有報(bào)道。
對(duì)此,本文對(duì)沙鋼高爐煤氣洗滌水預(yù)處理PVA凝膠球的應(yīng)用進(jìn)行分析和總結(jié),以期為鋼鐵行業(yè)高爐煤氣洗滌水處理的研究與工程應(yīng)用提供參考。
沙鋼5 800 m3高爐為國內(nèi)最大型高爐,設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵 450 萬 t,于 2009 年投產(chǎn);3 座 2 680 m3高爐設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵650萬t,于2005年全部投產(chǎn)。為降低煤氣含塵量,早期配套建設(shè)2套高爐煤氣洗滌循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水量合計(jì)約5 000 m3/h。
煤氣洗滌循環(huán)水系統(tǒng)通過投加液堿、緩蝕阻垢劑以及混凝絮凝劑,以降低鋅含量、減緩系統(tǒng)腐蝕和控制系統(tǒng)懸浮物。隨著循環(huán)水系統(tǒng)無限循環(huán),電導(dǎo)率、氯離子、氟化物、COD、氨氮、總氮等水質(zhì)指標(biāo)濃度過高,不符合安全環(huán)保生產(chǎn)需求。因此,在場地緊張的情況,需采用高負(fù)荷處理技術(shù)對(duì)高爐煤氣洗滌循環(huán)水進(jìn)行處理,確保其出水符下游工序接收標(biāo)準(zhǔn)。
設(shè)計(jì)水質(zhì)參數(shù)見表1。
表1 高爐煤氣洗滌水預(yù)處理裝置設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
工藝流程見圖1。
圖1 高爐煤氣洗滌水預(yù)處理裝置工藝流程圖
高爐煤氣洗滌水原水首先進(jìn)入閉式冷卻塔進(jìn)行降溫,閉式冷卻塔放置于調(diào)節(jié)池之上,僅占有少量高度空間,降溫后的廢水自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池;調(diào)節(jié)池廢水通過提升泵進(jìn)入混凝沉淀池,池內(nèi)加入液堿、脫氟藥劑、PFS/PAM 進(jìn)行混凝沉淀,將水中的重金屬離子、氟離子、懸浮物等物質(zhì)分離,降低生化系統(tǒng)壓力;經(jīng)混凝沉淀后的廢水自流進(jìn)入PVA 反硝化池和PVA 硝化池,池內(nèi)投放PVA 凝膠球取代傳統(tǒng)的活性填料,適當(dāng)投加營養(yǎng)源劑、定期投加耐鹽菌種和調(diào)配硝化液回流比,從而進(jìn)行高效的反硝化和硝化反應(yīng),出水進(jìn)入后續(xù)的二級(jí)A 池再次進(jìn)行反硝化脫氮,最終出水采用MBR 膜工藝進(jìn)行泥水分離,取代常規(guī)的二沉池設(shè)計(jì),減少占地面積,得到澄清并符合設(shè)計(jì)的出水。
構(gòu)筑物和設(shè)備參數(shù)見表2。
表2 高爐煤氣洗滌水預(yù)處理裝置構(gòu)筑物和設(shè)備參數(shù)
調(diào)試期間,將PVA 凝膠球、污泥以及耐鹽菌種投放到PVA 反硝化池、PVA 硝化池以及MBR 膜池,經(jīng)過不斷提高運(yùn)行負(fù)荷,培養(yǎng)、馴化微生物,反硝化池PVA 凝膠球最終呈黑色,說明球內(nèi)寄存了大量的厭氧菌;硝化池PVA 凝膠球最終呈黃色或者棕色,說明球內(nèi)寄存了大量好氧菌。具體外貌見圖2。
圖2 PVA凝膠球外觀形貌
預(yù)處理COD進(jìn)出水質(zhì)情況如下:
由圖3知,原水進(jìn)水水質(zhì)COD 在500~850 mg/L。0~6天PVA硝化池出水COD在800 mg/L,出現(xiàn)反彈,主要是曝氣反映階段物質(zhì)溶解所致;9~36 天,COD濃度由570 mg/L 降至120 mg/L,去除率達(dá)到80%,COD 容積負(fù)荷達(dá)到1.3 kg/(m3·d);36 天后,COD 出水穩(wěn)定在120 mg/L 以下。MBR 膜池出水COD 穩(wěn)定在80 mg/L以內(nèi),去除率約85%。
圖3 COD進(jìn)出水濃度及去除率
預(yù)處理氨氮進(jìn)出水質(zhì)情況如下:
由圖4 知,原水進(jìn)水水質(zhì)氨氮在300~500 mg/L。PVA 硝化池出水氨氮持續(xù)下降,主要是引入污泥中存有大量硝化菌;15 天后,氨氮濃度處理到5 mg/L,去除率約99%。MBR膜池出水穩(wěn)定在5 mg/L以內(nèi)。
圖4 氨氮進(jìn)出水濃度及去除率
預(yù)處理總氮進(jìn)出水質(zhì)情況如下:
由圖5 知,原水進(jìn)水水質(zhì)總氮在350~500 mg/L。PVA 反硝化池出水總氮含量在碳源及時(shí)投加情況下持續(xù)下降,36 天后,總氮濃度由480 mg/L 降至51 mg/L,去除率約89%;最終二級(jí)反硝化池出水穩(wěn)定在10 mg/L以內(nèi)。
圖5 總氮進(jìn)出水濃度及去除率
預(yù)處理氟化物進(jìn)出水質(zhì)情況如下:
由圖6 知,原水進(jìn)水水質(zhì)氟化物在20~30 mg/L,在投加脫氟藥劑情況下,去除效果明顯,混凝沉淀池出水穩(wěn)定在10 mg/L以內(nèi),去除率60%以上。
圖6 氟化物進(jìn)出水濃度及去除率
通過實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)PVA 凝膠球+活性污泥法適用于高爐煤氣洗滌水的預(yù)處理。PVA 硝化池COD 容積負(fù)荷達(dá)到0.8~1.0 kg(/m3·d),COD 出水穩(wěn)定在120 mg/L 以下,氨氮去除率99%,出水低于5 mg/L。PVA 反硝化池總氮去除率約89%,二級(jí)反硝化出水總氮低于10 mg/L?;炷恋沓胤锶コ?0%以上,出水低于10 mg/L。