楊明川,李國(guó)棟,張龔磊
(北京奔馳汽車(chē)有限公司,北京 102600)
綠色是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展理念,為了響應(yīng)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略,對(duì)設(shè)備的能源消耗由粗放化轉(zhuǎn)向高效化管理,是實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展重要舉措,也是公司未來(lái)發(fā)展的重中之重。發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)的機(jī)加工車(chē)間,共有超過(guò)400臺(tái)的加工中心,每天工作狀態(tài)下能源消耗巨大,通過(guò)逐一對(duì)全廠(chǎng)共400臺(tái)交工中心壓縮空氣能耗檢查,發(fā)現(xiàn)了很多加工中心存在不同程度的壓縮空氣能源浪費(fèi)。本次項(xiàng)目案例開(kāi)展本著提高能源的使用效率,從而實(shí)現(xiàn)能源使用上的降本增效。
一臺(tái)額定功率為410kW,額定流量63m3/min的空壓機(jī)為例,壓縮空氣的成本為,①空壓機(jī)1h的產(chǎn)氣量:63m3/min × 60min ×0.85(效率系數(shù))=3 213m3;②空壓機(jī)1 h的電費(fèi)費(fèi)用:0.75元/kWh×410kW×1h=99元(以工業(yè)電費(fèi)均值0.75元/kWh計(jì)算);③每立方米壓縮空氣的電費(fèi)成本:99元÷3213m3=0.095元/m3。
以上為理論計(jì)算得出的獲取壓縮空氣的電費(fèi)成本,通常占?jí)嚎s空氣綜合成本的85%,空壓機(jī)折舊及維護(hù)保養(yǎng)等費(fèi)用占15%,由此估算壓縮空氣的綜合成本約為0.10元/m3。將每單位的壓縮空氣換算為CO2、電能、熱量和原油。具體關(guān)系如圖1所示。
圖1 壓縮空氣能源轉(zhuǎn)換圖
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)每臺(tái)設(shè)備的壓縮空氣能耗檢查,對(duì)所有能源浪費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分類(lèi),主要存在的問(wèn)題:①加工中心壓縮空氣泄漏問(wèn)題(跑、冒、滴、漏);②吹氣清洗設(shè)備壓力設(shè)置不合理(實(shí)際壓力高于設(shè)備建議壓力);③壓縮空氣吹氣用氣效率低且耗氣量較大。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在情況,制定相對(duì)應(yīng)的優(yōu)化措施方案,減少和改善壓縮空氣能源浪費(fèi)的情況。
壓縮空氣泄漏治理分為以下三步,如圖2所示。根據(jù)不同機(jī)床泄漏的量不同,制定泄漏等級(jí)分布圖,從而確定維修等級(jí),發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)機(jī)加工車(chē)間泄漏點(diǎn)匯總表見(jiàn)表1。
表1 發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)機(jī)加工車(chē)間泄漏點(diǎn)匯總表
圖2 漏點(diǎn)治理三步走
由于現(xiàn)場(chǎng)的吹氣清洗設(shè)備是生產(chǎn)線(xiàn)的壓縮空氣消耗大戶(hù),所以現(xiàn)場(chǎng)的吹氣清洗設(shè)備也是重點(diǎn)關(guān)注的設(shè)備之一,經(jīng)過(guò)對(duì)全廠(chǎng)所有的吹起清洗設(shè)備檢查,發(fā)現(xiàn)曲軸生產(chǎn)線(xiàn)的吹氣清洗設(shè)備供給壓力(0.38MPa)均超過(guò)設(shè)備廠(chǎng)家建議的規(guī)定壓力值(0.28~0.32MPa),供力過(guò)大,導(dǎo)致能耗過(guò)高。在改善方案中,將各清洗機(jī)吹氣供給壓力調(diào)至 0.30MPa,以降低清洗機(jī)設(shè)備能耗,壓力數(shù)據(jù)測(cè)試對(duì)比如圖3所示。改善前年總耗氣量為24 480 000 m3,年總耗氣成本2 448 000元;改善后年總耗氣量為19 584 000 m3,年總耗氣成本1 958 400元,每年可節(jié)省成本489 600元,無(wú)需任何成本投入,對(duì)比明細(xì)見(jiàn)表2。
圖3 壓力數(shù)據(jù)測(cè)試對(duì)比圖
表2 壓力設(shè)置后的年耗氣量對(duì)比明細(xì)
每臺(tái)加工中心都配備了一把氣槍?zhuān)糜诖祾咔鍧嵉墓ぷ?,現(xiàn)狀:氣槍吹掃效率低且壓縮空氣消耗量大,導(dǎo)致能耗成本高;改善方案:更換節(jié)能型氣槍?zhuān)饶芴岣叽祾咝Ч?,又可以降低耗氣量。改善前,使用氣槍年總耗氣量?08 000 m3,年總耗氣成本90 800元;改善后,使用氣槍年總耗氣量為3 956 000 m3,年總耗氣成本39 560元,每年可節(jié)省成本51 240元,成本投入約12萬(wàn)元,預(yù)計(jì)28個(gè)月可以收回投資。
通過(guò)對(duì)以上方案的實(shí)施, 可以產(chǎn)生如下的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益:
1)泄漏治理。經(jīng)調(diào)查共查找泄漏點(diǎn) 106 個(gè),累計(jì)泄漏量約 2 200L/min,泄漏治理后預(yù)估每年節(jié)能約115 632元。
2)吹氣清洗機(jī)壓力合理化。曲軸線(xiàn)各清洗機(jī)使用壓力超規(guī)定范圍,各清洗機(jī)降壓改善后預(yù)估每年節(jié)能約489 600 元。
3)壓縮空氣吹氣合理化。各產(chǎn)線(xiàn)氣槍節(jié)能改善后,預(yù)估每年可節(jié)能約51 240 元。
綜上,北京奔馳有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)機(jī)加工車(chē)間壓縮空氣系統(tǒng)能耗整體改善后,預(yù)估節(jié)能總金額約65.62萬(wàn)元,減少 CO2排放約 383.6t。
作為首都高精尖制造業(yè)的代表,綠色低碳不僅是公司在2025戰(zhàn)略中重要的一章,也是北京奔馳在積極響應(yīng)國(guó)家的節(jié)能環(huán)保、減少CO2排放的號(hào)召,同時(shí)也彰顯了北京奔馳作為首都高精尖企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感。
本項(xiàng)目成功對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠(chǎng)的機(jī)加工車(chē)間壓縮空氣能耗進(jìn)行了優(yōu)化,為公司進(jìn)一步綠色低碳化的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),后續(xù)我們會(huì)再次開(kāi)展相關(guān)的節(jié)能優(yōu)化項(xiàng)目,并遵循公司及國(guó)家的綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,將能源使用的效率最大化,全面助力綠色制造。