吳宇瀅(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
螺桿泵采油井內(nèi)由桿、管、泵等構(gòu)成工藝管柱。一般的,由于深度變化,溫度隨之改變,導(dǎo)致舉升井液中石蠟的結(jié)晶析出并掛在油管內(nèi)壁和抽油桿外壁,此時(shí)螺桿泵舉升載荷增大,產(chǎn)量降低[1-3]。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求,需要定期洗井,生產(chǎn)中常常面臨洗井溫度低、化蠟效果不好,井筒排量小、排蠟效果差問(wèn)題,因此,針對(duì)溫度和排量進(jìn)行分析并采取措施,將有利于螺桿泵井洗井效果的改善。
目前油田對(duì)于螺桿泵井主要采用水洗的方式完成清蠟工作[4-7]。水源采用摻水和罐車?yán)\(yùn)。摻水源水溫度只能達(dá)到70~80℃,溫度較低,且流量較小,注入套管換熱后融蠟效果較差[8-11];罐車洗井,源水雖能達(dá)到90~100℃,泵車也能實(shí)現(xiàn)較大排量注入,但由于較高的投資、人工、耗油和洗井后壓產(chǎn),年洗井井次僅占總洗井井次的15%~20%,所以目前現(xiàn)場(chǎng)仍以摻水洗井為主。
相比之下,超導(dǎo)車洗井技術(shù)具有較高的洗井液溫度、洗井后不壓產(chǎn)等突出特點(diǎn),較好的彌補(bǔ)了常規(guī)水洗洗井工藝的不足,該種工藝源液溫度可達(dá)到120℃,使其在換熱后融蠟效果更好,更有利于確保蠟晶的去除。
超導(dǎo)車熱洗原理見(jiàn)圖1,超導(dǎo)洗井主要通過(guò)泵抽壓頭提供能量,在液流采出地面后,通過(guò)管線直接接入洗井車進(jìn)口,經(jīng)車內(nèi)集成的超導(dǎo)加熱器加熱提溫后,重新由套管閘門回注井筒中參與洗井循環(huán)。通過(guò)該加熱的高溫洗井液將井筒內(nèi)抽油桿和油管內(nèi)的蠟融化并攜帶至地面。
圖1 超導(dǎo)車熱洗原理圖Fig.1 Schematic diagram of superconducting car hot washing
洗井液由油套環(huán)空注入,向下首先到達(dá)動(dòng)液面,隨動(dòng)液面一起向泵吸入口流動(dòng),該過(guò)程中,油管外環(huán)空洗井液通過(guò)油管將溫度傳遞給油管內(nèi)產(chǎn)出液,受管外溫度影響,管內(nèi)液體溫度升高;之后,隨著油管外洗井液的不斷注入,洗井液前端到達(dá)泵吸入口,并繼續(xù)順油管內(nèi)部向上運(yùn)動(dòng),此時(shí),洗井液前端至井口和洗井液前端至泵形成兩個(gè)單獨(dú)的導(dǎo)熱體系,溫度在此處出現(xiàn)斷點(diǎn),但隨距離井口高度的減少溫度呈上升趨勢(shì);最后,洗井液前端到達(dá)井口,油管內(nèi)熱循環(huán)趨于平穩(wěn),溫度分布穩(wěn)定。
基于以上分析,溫度變化的主要三個(gè)階段可根據(jù)洗井液前端位置劃分。階段一,前端在油管外;階段二,前端在油管內(nèi);階段三,前端返回至井口。
借助《超導(dǎo)熱洗井溫計(jì)算程序》,以a井為例(產(chǎn)液40 m3/d,含水88.9%,沉沒(méi)度138 m),進(jìn)行了三個(gè)階段油管內(nèi)井液溫度變化模擬,洗井過(guò)程中油管內(nèi)井液溫度變化見(jiàn)圖2。
圖2 洗井過(guò)程中油管內(nèi)井液溫度變化Fig.2 Temperature change of well fluid during well washing
階段一,洗井液前端在套管內(nèi)向泵流動(dòng),通過(guò)環(huán)空向油管導(dǎo)熱,隨著熱洗時(shí)間推移油管內(nèi)液體的溫度逐漸升高;階段二,洗井液前端到達(dá)泵吸入口后在油管內(nèi)向上運(yùn)動(dòng),假設(shè)蠟的融化溫度為55℃,熱洗時(shí)間為40 min時(shí),結(jié)蠟點(diǎn)(約-600 m)的油溫為53℃,尚未到達(dá)融蠟油溫,而熱洗時(shí)間為45 min時(shí),油溫已經(jīng)達(dá)到63℃,超過(guò)了融蠟溫度,此時(shí)蠟晶融化;階段三:洗井液前端已到井口,換熱基本趨于穩(wěn)定。由前述分析,溫度曲線上斷點(diǎn)位置即為確定洗井液前端位置,通過(guò)模擬,熱洗時(shí)間達(dá)到50 min時(shí)洗井液前端已到井口,洗井液完成一個(gè)換熱循環(huán)。
根據(jù)模擬結(jié)果,獲得了不同產(chǎn)量和沉沒(méi)度下,超導(dǎo)洗井一個(gè)熱交換所需要的循環(huán)時(shí)間,循環(huán)時(shí)間隨產(chǎn)量變化圖見(jiàn)圖3。由圖3可知,產(chǎn)量越高、沉沒(méi)度越低,一個(gè)熱交換時(shí)間就越短。分析認(rèn)為,產(chǎn)量高、沉沒(méi)度低時(shí),洗井液能被快速吸入油管內(nèi)部,此時(shí)熱交換從單純的管外向管內(nèi)換熱變?yōu)楣軆?nèi)換熱和管外換熱的共同作用,因此管內(nèi)溫度升高越快,循環(huán)所需時(shí)間變短。
圖3 循環(huán)時(shí)間隨產(chǎn)量變化Fig.3 Variation of cycle time with yield
根據(jù)能耗轉(zhuǎn)化計(jì)算公式:
式中:N為加熱功率,kW;Q為產(chǎn)量,t/d;η為換熱效率,%;T為溫度,℃;x為含水,%;Cw、Co分別為水和油的比熱,J/kg·℃。
式中:m為單位時(shí)間的耗油量,kg/s;α為油料的燃燒值,kJ/kg。
式中:M為熱洗一口井的耗油量,kg;τ為時(shí)間,min。
實(shí)際洗井中,為徹底化蠟和排蠟,需要進(jìn)行2~3個(gè)周期的化蠟和排蠟。單次化蠟時(shí)間可通過(guò)查圖3得出,單次排蠟時(shí)間20~30 min,因此當(dāng)進(jìn)行3個(gè)周期的化排蠟時(shí),T出口取120℃,T進(jìn)口取75℃。
考慮螺桿泵井洗井排量不大,在熱洗時(shí)排蠟效果差問(wèn)題,采取擴(kuò)大進(jìn)排液能力的技術(shù)予以解決。實(shí)際中,主要采用兩項(xiàng)技術(shù):“擴(kuò)大進(jìn)液能力”:SJ-Ⅱ型洗井閥提高進(jìn)入油管液量;“擴(kuò)大排液能力”:優(yōu)化桿管配合增大液流通道。
SJ-Ⅱ型洗井閥主要包含上下接頭、主體、彈簧、內(nèi)活塞等幾個(gè)主要部分。主體為中空結(jié)構(gòu),通過(guò)上下接頭與油管連接;內(nèi)活塞在主體內(nèi)運(yùn)動(dòng),不工作時(shí)被彈簧壓緊,封閉導(dǎo)流孔,洗井液注入油套環(huán)空后,閥體承壓并壓縮彈簧,導(dǎo)流孔打開(kāi)后實(shí)現(xiàn)進(jìn)液,SJ-Ⅱ型洗井閥見(jiàn)圖4。
圖4 SJ-Ⅱ型洗井閥Fig.4 SJ-Ⅱwell washing valve
核心構(gòu)件為內(nèi)活塞,由主體、密封圈構(gòu)成,設(shè)計(jì)有沉砂槽和密封圈支撐骨架結(jié)構(gòu),有利于機(jī)構(gòu)的密封和復(fù)位。
洗井閥最大工作壓力:15 MPa;啟動(dòng)壓差:0.3~0.4 MPa;最大工作流量:60 m3/h。
應(yīng)用時(shí),將SJ-II型洗井閥置于井下螺桿泵的上面,在施工作業(yè)下泵時(shí),隨管柱一起下入井內(nèi)管柱詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)表1。不工作時(shí),活塞受到上部彈簧擠壓處于原始位置,封閉導(dǎo)流孔,不通水;洗井時(shí),油套環(huán)空壓力升高,內(nèi)外壓差達(dá)到工具啟動(dòng)壓差時(shí),活塞向上,導(dǎo)流孔與主體連通,允許液流通過(guò),實(shí)現(xiàn)大排量進(jìn)液。
表1 管柱詳細(xì)參數(shù)Tab.1 Detailed parameters of the tube column
螺桿泵井常用抽油桿為?22 mm和?25 mm兩種,油管有?62 mm和?76 mm兩種,眾所周知,桿徑越小、管徑越大,可供液流通過(guò)的空間越大,排液能力越強(qiáng)。測(cè)算了?22 mm抽油桿分別和?62 mm、?76 mm兩種油管配合時(shí),油管及與抽油桿配合情況測(cè)算見(jiàn)表2??梢钥闯觯?22 mm和?76 mm油管配合時(shí),相比與?62 mm油管配合過(guò)流面積增加1倍以上,導(dǎo)流能力將更好。為驗(yàn)證效果,對(duì)20口應(yīng)用井進(jìn)行了效果統(tǒng)計(jì),結(jié)果表明:?22 mm抽油桿和?76 mm油管配合時(shí),洗井壓力有顯著降低,與?62 mm油管相比,洗井壓力由4.2 MPa降低至3.6 MPa,降低了14.3%。
表2 油管與抽油桿配合情況測(cè)算Tab.2 Calculation of oil pipe and sucker rod matching
確定了“超導(dǎo)洗井”、“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76mm油管”技術(shù)的應(yīng)用原則,考慮超導(dǎo)洗井在低產(chǎn)液、高沉沒(méi)度井應(yīng)用時(shí),一次化蠟時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致整個(gè)洗井時(shí)間長(zhǎng)而不利于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的情況,因此主要針對(duì)產(chǎn)量高且沉沒(méi)度低(目前應(yīng)用范圍:>30 t/d、<250 m)的螺桿泵井應(yīng)用超導(dǎo)洗井;而對(duì)于泵排量較低、管徑較小、平時(shí)洗井發(fā)現(xiàn)洗井壓力較高井采用“SJ-II型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”原則進(jìn)行助排優(yōu)化。
統(tǒng)計(jì)了112井次超導(dǎo)車洗井情況,與原洗井方式相比,洗后電流降低10.3%,平均有功功率由5.72 kW降低到5.13 kW,降低0.59 kW,日耗電減少14.16 kWh,年節(jié)電58.88×104kWh,電費(fèi)折合經(jīng)濟(jì)效益37.5萬(wàn)元;含水恢復(fù)期縮短1.2 d,多產(chǎn)油483 t,折合經(jīng)濟(jì)效益101.8萬(wàn)元,以上總計(jì)139.3萬(wàn)元。
統(tǒng)計(jì)了70口“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”擴(kuò)大進(jìn)排液量的措施,與措施前對(duì)比,平均單井洗井排量由12.5 m3/h提高到16.1 m3/h,提高了3.6 m3/h,洗井時(shí)間由2 h縮減為1.5 h,縮短了0.5 h;洗后電流平均降低5.2%,平均有功功率由4.50 kW降低到4.27 kW,降低0.24 kW,日耗電減少5.62 kWh,年節(jié)電14.35×104kWh,電費(fèi)折算經(jīng)濟(jì)效益9.14萬(wàn)元。
綜上,螺桿泵井熱洗提效措施成效較為顯著,有利于螺桿泵井洗井工藝的開(kāi)展。
1)考慮溫度因素,螺桿泵井應(yīng)用超導(dǎo)洗井,洗井液溫度更高,換熱效果更好,有利于確保蠟晶的去除;模擬油管內(nèi)換熱表明,產(chǎn)液量越高、沉沒(méi)度越低,熱交換時(shí)間越短,用熱交換時(shí)間推算了耗油量,實(shí)現(xiàn)溫度控制和優(yōu)化。
2)“SJ-Ⅱ型洗井閥”+“?22 mm抽油桿、?76 mm油管”組合工藝有利于擴(kuò)大螺桿泵井油管進(jìn)液排液能力,措施后洗井排量提高,洗井用時(shí)有效縮短。
3)由于超導(dǎo)洗井無(wú)洗井液倒灌地層,含水恢復(fù)期近似為零,所以洗后壓產(chǎn)影響極小,起到多產(chǎn)油目的,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
4)通過(guò)優(yōu)化螺桿泵洗井的溫度和排量實(shí)現(xiàn)了良好的節(jié)電效果,182井次共計(jì)節(jié)電73.23×104kWh。