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      電解液進液方式對電解銅粉能耗的影響*

      2022-04-19 06:29:52韓山玉張春霞
      化學(xué)工程師 2022年3期
      關(guān)鍵詞:進液總流量銅粉

      吳 娜,劉 凱,江 秦,韓山玉,張春霞

      (重慶科技學(xué)院a.化學(xué)化工學(xué)院;b.冶金與材料工程學(xué)院,重慶 401331)

      電解銅粉因其具有樹枝狀形貌、良好的生坯強度、較低的氧含量等特殊性能而被廣泛地應(yīng)用于航空、航天、國防等領(lǐng)域[1,2]。銅粉是在低Cu2+濃度(8~12 g·L-1),大電流密度(1400~1600 A·m-2)的條件下制備而成的。銅陽極的溶解(Cu-2e→Cu2+)和陰極板上金屬銅粉的析出(Cu2++2e→Cu),導(dǎo)致了陽極附近溶液中金屬離子濃度增加和陰極附近溶液中Cu2+濃度減少,在陰極板/電解液界面產(chǎn)生Cu2+濃差極化,并發(fā)生嚴重的析氫反應(yīng)[3]。析出的氫氣泡或吸附在陰極表面,或分散于電解液中,進一步導(dǎo)致槽電壓升高,電流效率下降,能耗增加。因此,如何有效降低電解能耗成為該行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

      電解銅粉的影響因素主要有電解液的成分、電解溫度和電流密度,此外,還與添加劑和超聲波的引入等有關(guān)。王建偉等人[4]的研究結(jié)果證實,傳統(tǒng)電解槽“下進上出”的進液方式,使得槽內(nèi)電解液的主體流不能直接穿過電極之間,易造成溶液成分和溫度不均勻?,F(xiàn)有電解過程中電解液的進液方式已成為制約電流效率、能量消耗和槽體壽命等技術(shù)指標的極為重要的因素[5-8],但對如何優(yōu)化進液方式、有效消除“死區(qū)”研究甚少。為了解決這一發(fā)展難題,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和核心競爭力,本文從減少濃差極化現(xiàn)象的角度出發(fā),采用新型電解槽,在陰陽極板之間使用液流攪拌的技術(shù),不僅可以提高陰極電流效率,降低電耗,改善和控制銅粉質(zhì)量,而且可以解決濃差極化問題,對于降低成本,提高銅粉質(zhì)量等起著重要作用,具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。

      1 實驗部分

      1.1 主要試劑和儀器

      CuSO4(AR 天津風(fēng)船化學(xué)試劑科技有限公司);濃H2SO4(98%AR 重慶川東化工有限公司);NaOH(AR 成都市科龍化工試劑廠);去離子水為實驗室配置。

      TAS-986 型火焰型原子吸收(北京普析通用儀器有限公司);518A 型移相觸發(fā)溫控箱(深圳市福田區(qū)金基泰電子工具商行);MP-55R 型磁力驅(qū)動循環(huán)泵(上海新西山實業(yè)有限公司);KXN-3030D 型直流穩(wěn)壓電源(深圳市兆信電子儀器有限公司);USB-2404-UI 型數(shù)據(jù)采集器(北京神州翔宇技術(shù)有限公司);101A-1 型數(shù)顯電熱恒溫干燥箱(廈門市程功礦業(yè)設(shè)備制造有限公司);MOLUP-100 型摩爾實驗室中央超純水系統(tǒng)(重慶市高新區(qū)科園四街52 號K 座)。

      1.2 實驗裝置

      實驗裝置采用自制U 型電解槽,裝置示意圖見圖1。

      圖1 實驗裝置圖Fig.1 Experimental device

      電解系統(tǒng)有2 個進液裝置,平行流進液裝置4和傳統(tǒng)進液口5,通過閥門和流量計3,精確控制各進液口的流量。平行流進液裝置為10mm 厚長方體,懸掛于槽體和電極間,在靠近電極一側(cè)的壁上開有直徑為5mm 的噴液口,根據(jù)電解槽電極的位置,在每個陰極板兩側(cè)均有1 個進液口(圖中虛線圈)。取極板有效面積,12cm×12cm=144cm2。

      1.3 實驗方法

      1.3.1 操作方法 根據(jù)實驗要求,用去離子水配制電解液。按實驗方案條件進行電解,得到的銅粉經(jīng)去離子水和肥皂水洗滌后,真空干燥。通過改變傳統(tǒng)進液口和平行流進液口流量以及平行流進液口位置,探究電解液流動方式對電流效率、電解能耗的影響。

      1.3.2 分析方法 電解前后電解液中離子濃度變化,用酸堿滴定法確定H+濃度;用原子吸收光譜法檢測Cu2+濃度。電子天平稱量銅粉質(zhì)量,用數(shù)據(jù)采集器采集槽電壓。利用下式計算電解過程的電流效率和能耗。

      式中 η:電流效率;m:銅粉質(zhì)量,g;q:電化當(dāng)量,qcu=1.185g·(A·h)-1;I:電流,A;t:通電時間,h;V:槽電壓,V;W:電耗,kW·h·t-1;WN:各組直流電耗;ψ:節(jié)能率。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 單一進液方式進液對槽電壓和能耗的影響

      在實驗電解液溫度為40℃,Cu2+濃度為10g·L-1,酸度為150g·L-1,電流密度約為1400A·m-2,在上述實驗條件下,保持總流量為9L·min-1,單一進液方式對實驗槽電壓和能耗的影響。實驗結(jié)果見表1。根據(jù)表1 作圖分析,見圖2。

      圖2 單一進液方式進液對槽電壓和能耗的影響Fig.2 Effect of single liquid inlet mode on cell voltage and energy consumption

      表1 單一進液方式進液的實驗結(jié)果Tab.1 Experimental results of single liquid inlet mode

      實驗結(jié)果表明,在總流量為9 L·min-1的情況下,采用側(cè)流進液的方式可明顯降低電解槽的槽電壓和能耗。并且采用高側(cè)進液方式對降低槽電壓和能耗最為明顯,可達到節(jié)能12.12%,采用低側(cè)進液方式次之,可達6.52%。

      相對于電解槽來說,由于陰、陽極板之間極距較窄,傳統(tǒng)下進上出的進液方式下,對陰、陽極板之間的電解質(zhì)流動十分微弱,故隨著電解的進行,陰極板附近大部分Cu2+已經(jīng)析出,未得到有效補充,造成了極板間的濃差極化現(xiàn)象,嚴重影響了銅粉的析出速率和銅粉粒度,使槽電壓升高,電解能耗增加。采用陰極板附近側(cè)流的進液方式,可以加快極板之間的電解液流動,使得Cu2+濃度分布更均勻,有效降低了濃差極化程度,對于控制銅粉的析出速率和銅粉粒度,降低槽電壓和能耗是十分有利的。

      側(cè)流的進液方式下,由于重力的作用,使得噴嘴噴出的電解液柱呈下降趨勢。所以,在高側(cè)進液方式下,陰極板附近電解液攪動的有效面積比低側(cè)進液方式的大,故高側(cè)進液比低側(cè)進液方式節(jié)能效果更為明顯。同時,由于我們所采用的電解槽的有效面積的限制,故需根據(jù)實際生產(chǎn)的電解槽參數(shù)改變側(cè)流進液的高度問題。以下由于實驗結(jié)果原因相同,不再另行說明。

      由于側(cè)流進液的方式對于降低槽電壓和電耗效果十分明顯,故以下根據(jù)加入側(cè)流后的方案進行討論。

      2.2 總流量不變,增加單側(cè)進液流量對槽電壓和能耗的影響

      在2.1 節(jié)實驗條件下,保持總流量為18L·min-1,增加單側(cè)流量對實驗槽電壓和能耗的影響。實驗結(jié)果見表2。根據(jù)表2 作圖分析,見圖3。

      表2 總流量不變,增加單側(cè)進液流量的實驗結(jié)果Tab.2 Experimental results of increasing the one-side liquid inlet mode with constant total flow rate

      圖3 總流量不變,增加單側(cè)進液流量對槽電壓和能耗的影響Fig.3 Effect of increasing one-side liquid inlet mode on cell voltage and energy consumption with constant total flow rate

      由表2、圖3 可知,在保證總流量為18 L·min-1不變的情況下,減少傳統(tǒng)流量,增加側(cè)流流量可明顯降低槽電壓和電解能耗,且高側(cè)的效果比低側(cè)好,同時可以看出,增加側(cè)流流量比增加傳統(tǒng)流量更節(jié)能,是節(jié)能降耗的突破點。

      相對于整個電解槽來說,單側(cè)進液無法達到攪動整個陰極板附近電解液的效果,所以,下節(jié)將采用雙側(cè)組合進液方式來討論側(cè)流進液對槽電壓和能耗的影響,同時對比分析一高一低、雙高和雙低對節(jié)能降耗的具體效果。

      2.3 總流量不變,傳統(tǒng)+雙側(cè)組合進液方式對槽電壓和能耗的影響

      在2.1 節(jié)實驗條件下,保持總流量為18 L·min-1,討論傳統(tǒng)+雙側(cè)組合進液方式對實驗槽電壓和能耗的影響。實驗結(jié)果見表3,根據(jù)表3 作圖分析,見圖4。

      圖4 總流量不變,傳統(tǒng)+雙側(cè)組合進液方式對槽電壓和能耗的影響Fig.4 Effect of traditional + bilateral combined liquid inlet mode on cell voltage and energy consumption with constant total flow

      表3 總流量不變,傳統(tǒng)+雙側(cè)組合進液的實驗結(jié)果Tab.3 Experimental results of traditional + bilateral combined liquid inlet mode with constant total flow rate

      由表3、圖4 可知,在總流量保持不變的情況下,加入側(cè)流后,都可降低電解槽的槽電壓和能耗,隨著側(cè)流量的增加,主流量的減少,槽電壓和能耗均降低。采用雙側(cè)高、雙側(cè)低、側(cè)高+側(cè)低進液方式節(jié)能降耗表現(xiàn)較優(yōu),且采用雙側(cè)流量9+9 的情況下,節(jié)能率可達20%以上。

      實驗證明,采用側(cè)流的方式可以明顯降低電解槽的槽電壓和能耗,雙側(cè)進液方式可以有效提高節(jié)能降耗效果。但隨著側(cè)流流量的增加,側(cè)流水柱會在陰極板上有明顯的沖刷效果,可以很大程度提高電解槽內(nèi)電解液的流動,故可小幅度降低槽電壓和能耗。同時由于一高一低的進液方式,會在極板中央?yún)^(qū)域形成湍流,使得周圍的電解液卷入其中,降低了與外界的傳質(zhì)速率,故采用雙高的進液方式節(jié)能效果比雙低和一高一低對節(jié)能降耗更有利。

      3 結(jié)論

      在單一進液方式下,采用側(cè)流進液,可明顯降低槽電壓和能耗,同時高側(cè)進液方式優(yōu)于低側(cè)和傳統(tǒng)進液方式。在流量為9L·min-1時,采用側(cè)流高的進液方式可以節(jié)能12.12%,采用低側(cè)的進液方式可以節(jié)能6.52%。

      在保證總流量為18L·min-1的情況下,逐步增加側(cè)流進液流量,減少傳統(tǒng)進液流量,可明顯降低槽電壓和能耗。同時證明側(cè)流進液方式是節(jié)能降耗的關(guān)鍵。

      在保證總流量為18 L·min-1的情況下,采用傳統(tǒng)+雙側(cè)組合進液方式,可明顯降低槽電壓和能耗。隨著側(cè)流量的增加,節(jié)能降耗效果更明顯。雙側(cè)流量分別為9L·min-1時,節(jié)能效果可到20%以上。與此同時,高側(cè)進液節(jié)能降耗效果優(yōu)于低側(cè)和傳統(tǒng)進液方式。

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