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      超臨界鍋爐包墻過熱器泄漏分析

      2023-01-03 06:53:56王文濤李鵬輝
      青海電力 2022年3期
      關(guān)鍵詞:爆口過熱器管壁

      董 鵬,王文濤,李鵬輝

      (華電電力科學(xué)研究院有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)

      0 引言

      目在火力發(fā)電企業(yè)非計(jì)劃停機(jī)事故中,“四管”泄漏所占比例一直居高不下,企業(yè)為預(yù)防“四管”泄漏,制定了各種制度與措施,但在具體實(shí)施過程中仍存在諸多問題,如設(shè)備安裝不規(guī)范和檢修存在疏漏[1]。某發(fā)電廠鍋爐屬于超臨界,一次再熱、單爐膛、前后墻對(duì)沖燃燒、尾部雙煙道、平衡通風(fēng)、全緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊π型超超臨界變壓運(yùn)行直流爐。鍋爐在某次小修結(jié)束運(yùn)行約3 000 h后,包墻過熱器泄漏。

      泄漏點(diǎn)有兩處,一處位于前包墻過熱器懸吊管(以下稱“懸吊管”)爐左第1根彎管背弧處,另一處位于左包墻過熱器管(以下稱“左包墻管”)爐前第2根直管處。懸吊管規(guī)格為φ38.17 mm,材質(zhì)為12Cr1MoVG。左包墻管規(guī)格為φ31.86.5 mm,材質(zhì)為15CrMoG。

      1 樣管檢驗(yàn)

      1.1 泄漏管宏觀形貌觀察

      左包墻管爆口沿管子直徑方向橫向開口,開口處管壁局部減薄,爆口周圍溝槽痕跡明顯,管徑未脹粗,管內(nèi)外壁未見裂紋或劃痕缺陷,管子無明顯氧化和腐蝕現(xiàn)象,如圖1所示。左包墻爆口具備次生爆口形貌特征。

      圖1 左包墻管爆口形貌

      懸吊管爆口位于彎管背弧,爆口較小,爆口周邊平緩性磨損,磨損區(qū)域與未磨損區(qū)域界限明顯,如圖2和圖3所示,懸吊管壁厚值見表1。懸吊管管徑未脹粗,管壁無明顯氧化和腐蝕現(xiàn)象。懸吊管爆口為典型煙氣磨損導(dǎo)致泄漏的形貌。

      圖2 懸吊管爆口形貌正面

      圖3 懸吊管爆口形貌側(cè)面

      表1 壁厚測量值 /mm

      在泄漏現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)2根泄漏管的爆口相對(duì),懸吊管側(cè)弧迎向煙氣,懸吊管與下方鰭片間存在缺口,鰭片沿焊縫熔合線開裂,向斜后方變形移位。從缺口沿鰭片變形移位的路徑觀察,發(fā)現(xiàn)缺口與懸吊管爆口相對(duì),如圖4所示。經(jīng)證實(shí),鰭片開裂變形是在最近檢修過程中受撞擊導(dǎo)致,變形后未將其修復(fù)。

      圖4 泄漏現(xiàn)場形貌

      1.2 化學(xué)成分分析

      對(duì)兩根泄漏管進(jìn)行定量化學(xué)成分分析,結(jié)果見表2。分析結(jié)果顯示,兩根泄漏管的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310-2017對(duì)12Cr1MoV和15CrMo兩種管材的要求。

      表2 化學(xué)成分分析結(jié)果 /%

      1.3 力學(xué)性能檢測

      對(duì)兩根泄漏管進(jìn)行拉伸試驗(yàn),結(jié)果見表3。試驗(yàn)結(jié)果顯示,兩根泄漏管的拉伸性能符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5310-2017對(duì)12Cr1MoV和15CrMo兩種管材的要求。

      表3 拉伸性能檢驗(yàn)結(jié)果

      1.4 金相分析

      對(duì)兩根泄漏管進(jìn)行金相分析,左包墻管爆口附近組織為鐵素體+珠光體,未見異常組織,如圖5所示。懸吊管爆口附近組織為鐵素體+珠光體+粒狀貝氏體,未見異常組織,如圖6所示。

      圖5 左包墻管爆口附近組織

      圖6 懸吊管爆口附近組織

      2 原因分析

      1)懸吊管彎管爆口處呈現(xiàn)典型的煙氣磨損形貌。懸吊管與左包墻管之間的鰭片開裂,向斜后移位,形成斜上方向的通道,通道阻力較小,煙氣流經(jīng)時(shí)會(huì)改變走向并加速,對(duì)懸吊管彎管背弧面集中沖刷磨損,致管壁加速減薄而泄漏[3]。同時(shí)可以確認(rèn)懸吊管爆口為原始泄漏點(diǎn)。

      2)懸吊管下方鰭片寬度不足,懸吊管與鰭片間存有缺口,不符合DL/T 939-2016《火力發(fā)電廠鍋爐受熱面管監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)導(dǎo)則》技術(shù)要求,缺口導(dǎo)致鰭片剛度不足,受外力時(shí)易變形。檢修過程中鰭片受撞擊開裂移位,未得到修復(fù),致使懸吊管與鰭片間形成煙氣通道。

      3)兩根泄漏管爆口相向,左包墻管爆口周圍局部減薄,吹損痕跡明顯,是典型次生爆口特征,可以判斷左包墻管是由懸吊管泄漏介質(zhì)吹損導(dǎo)致。

      綜上所述,鰭片安裝不規(guī)范,懸吊管與鰭片間形成缺口,致鰭片剛度不足易變形。檢修管理不到位,懸吊管下方鰭片受撞擊開裂移位后未修復(fù),鰭片區(qū)域形成煙氣走廊,煙氣對(duì)斜上方的彎管背弧集中沖刷,管壁加速磨損至泄漏。泄漏介質(zhì)吹損對(duì)面左包墻管發(fā)生次生泄漏。

      3 處理及防范措施

      1)更換泄漏管,焊后進(jìn)行無損探傷。

      2)規(guī)范安裝懸吊管和左包墻管間的鰭片,保證無缺口,消除形成煙氣走廊的可能性。擴(kuò)大檢查范圍,對(duì)煙道所有受熱面進(jìn)行防磨防爆檢查,消除可能存在的煙氣走廊。

      3)按照?qǐng)D紙及標(biāo)準(zhǔn)要求施工,加強(qiáng)焊接熱處理等環(huán)節(jié)全過程監(jiān)督管理。

      4)根據(jù)本次泄漏原因,加強(qiáng)檢修管理,提高防磨防爆檢查有效性。

      5)總結(jié)泄漏失效原因,及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬,舉一反三,為今后事故處理提供借鑒參考。

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