李 旭,宋 韜,范霞萍,席攀攀
(1.浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司杭州卷煙廠,浙江杭州 310018;2.浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心,浙江杭州 310018)
KDF4 濾棒成型機(jī)組是卷煙廠最新引進(jìn)的設(shè)備,它是當(dāng)今較先進(jìn)的也是生產(chǎn)速度最快的單煙槍濾棒成型設(shè)備,生產(chǎn)效率比現(xiàn)有設(shè)備KDF2 提高了50%。但是運(yùn)行一段時(shí)間后,暴露出該設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的缺點(diǎn),特別是在圓周達(dá)標(biāo)率方面。在生產(chǎn)過程中,設(shè)備人員發(fā)現(xiàn)濾棒圓周達(dá)標(biāo)率按照本廠的CPK 要求,達(dá)標(biāo)率較低,已經(jīng)嚴(yán)重影響卷煙產(chǎn)品質(zhì)量。
(1)據(jù)車間一年以來的質(zhì)量統(tǒng)計(jì),KDF4 濾棒圓周達(dá)標(biāo)率只有65.81%而KDF2 的圓周達(dá)標(biāo)率為90.93%,同時(shí)制造部的KPI(關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo))考核指標(biāo)是≥85%,大大影響KDF4 的效益。
(2)因質(zhì)量缺陷而被否樣,嚴(yán)重影響制造部的考核指標(biāo),使卷包車間甚至制造部的經(jīng)濟(jì)效益受到損失,同時(shí)使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的滿意度下降。提高KDF4 濾棒圓周達(dá)標(biāo)率將有效提高濾棒圓周的合格率,減少設(shè)備維修的停機(jī)時(shí)間,切實(shí)有效地落實(shí)部門對(duì)產(chǎn)品濾棒質(zhì)量方面的考核。
根據(jù)上述問題,設(shè)備維修人員對(duì)圓周穩(wěn)定性與加熱溫度、上膠量、布帶位置3 個(gè)參數(shù)的關(guān)系進(jìn)行分析,以期在保證運(yùn)行效率的前提下,提高濾棒成品的圓周穩(wěn)定性和圓周達(dá)標(biāo)率。
使用設(shè)備包括:德國虹霓公司AF-KDF4 濾棒成型機(jī)設(shè)備,英國CERULEAN QTM 測(cè)試頻臺(tái);材料包括:江蘇南通3.0Y/32000絲束,民豐紙業(yè)26 g/cm3普通成型紙。
KDF4 機(jī)型成型紙濾棒成型原理如圖1 所示:成型紙?jiān)谶\(yùn)行過程中經(jīng)過上膠膠槍后,由高壓嘴位置與絲束條結(jié)合,通過煙舌和壓板進(jìn)入底軌和冷卻條;冷卻條由調(diào)節(jié)凸輪進(jìn)行上下調(diào)節(jié),控制濾棒圓周的大??;冷卻條位于濾條的上方,對(duì)濾棒搭口的熱熔膠水進(jìn)行處理。
圖1 成型流程
在實(shí)驗(yàn)之前,設(shè)備人員首先對(duì)成型機(jī)壓板進(jìn)行調(diào)換,方法為:按KDF2 壓板尺寸進(jìn)行一系列KDF4 壓板加工。
在車速600 m/min 條件下,甘油酯施加量50 mg/支,供絲量(V1/VKdf)1.103,V0 輥壓0.05 MPa 的條件下,對(duì)加熱溫度、上膠量、布帶位置進(jìn)行全因子DOE(Design Of Experiment,正交試驗(yàn)設(shè)計(jì))分析(包括重復(fù)兩次的三因子兩水平合計(jì)16 次實(shí)驗(yàn)),確定三因子最佳水平。以上DOE 試驗(yàn)均采用隨機(jī)試驗(yàn)的方法進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果的分析、預(yù)測(cè)模型的建立和最佳參數(shù)的確定均用Minitab 軟件完成。
上述實(shí)驗(yàn)的結(jié)果見表1、圖2。
圖2 試驗(yàn)的圓周殘差圖
表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
通過對(duì)不同最終加熱溫度、上膠量、布帶位置的梯度進(jìn)行全因子實(shí)驗(yàn),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行軟件分析后得到數(shù)學(xué)模型:
圓周=24.544 4-0.001 900×加熱溫度+0.000 944×上膠量-0.005 00×布帶位置
通過軟件的響應(yīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,發(fā)現(xiàn)加熱溫度在163 ℃、上膠量22 g/(600 支)、布帶在4.3 mm 位置時(shí),理論上圓周達(dá)標(biāo)率達(dá)到最佳。
為驗(yàn)證理論參數(shù)在實(shí)際運(yùn)行中的情況,做了對(duì)比實(shí)驗(yàn),并且在上述實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上做了多輪測(cè)試(表2)。
表2 進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)計(jì)劃
以前的工作加熱溫度160 °C,上膠量23 g/(600 支),布帶位置4.7 mm,實(shí)驗(yàn)建議工藝條件這3 項(xiàng)參數(shù)分別為163 °C、23 g/(600 支)和4.3 mm。經(jīng)過再次試驗(yàn)后,最終得到最佳值設(shè)定:布帶位置4.5 mm,熱熔膠上膠量20 g/(600 支),加熱溫度165 °C。對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,數(shù)據(jù)表明通過調(diào)優(yōu)運(yùn)算找到的最優(yōu)參數(shù)比較穩(wěn)定,且濾棒圓周達(dá)標(biāo)率大于85%,達(dá)到既定目標(biāo)(表3)。
表3 調(diào)優(yōu)運(yùn)算實(shí)驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證
(1)通過此次實(shí)驗(yàn)分析,濾棒圓周與加熱溫度成正相關(guān)關(guān)系,與上膠量、布帶位置、上膠量的二次方、布帶位置的二次方之間為負(fù)相關(guān)的關(guān)系,與加熱溫度和上膠量的乘積正相關(guān)。
(2)在加熱溫度165 ℃,布帶位置4.5 mm,上膠量250 g/(600 支)的條件下,設(shè)備圓周達(dá)標(biāo)率達(dá)到了85.6%。
(3)本次測(cè)試僅解決了圓周波動(dòng)大、圓周不穩(wěn)定的問題,如何降低濾棒的圓度波動(dòng)、提高濾棒圓度穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步研究。
(4)對(duì)各項(xiàng)改善措施涉及的部件調(diào)整,制作了調(diào)整規(guī)范列表,并對(duì)改進(jìn)后的零件測(cè)繪更新圖表和備件,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃定期安排設(shè)備輪保工作對(duì)其進(jìn)行清潔和維護(hù),制訂《設(shè)備輪保作業(yè)點(diǎn)檢表》,針對(duì)關(guān)鍵部件進(jìn)行檢查調(diào)整,使其標(biāo)準(zhǔn)化,同時(shí)為了提高對(duì)KDF4設(shè)備原理和工藝參數(shù)的認(rèn)識(shí)水平,提高質(zhì)量控制能力和操作水平,車間對(duì)相關(guān)員工開展KDF4 設(shè)備原理及工藝參數(shù)控制方法培訓(xùn)。
(5)對(duì)于一些改變尺寸規(guī)格的零件及配件,按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備件編號(hào)、加工并加入備件庫,以便及時(shí)更換。