廖世偉
(國能蚌埠發(fā)電有限公司,安徽蚌埠 233000)
閉式水系統(tǒng)是電站重要的換熱系統(tǒng),對于一般火電機組來說,70%以上的輔機軸承都是靠閉式水系統(tǒng)來冷卻的,因此閉式水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,對機組非常重要。在夏季發(fā)生閉式水溫度高影響用戶設(shè)備運行,特別是進行過許多輔機冷卻改造的電廠較為常見。針對某電廠1#機組閉式水系統(tǒng)夏季水溫高異常問題,提出了一系列綜合整治措施,以期為同類機組提供借鑒。
某電廠1#機組為630 MW 超臨界單軸中間再熱凝汽式汽輪機組,配套的閉式水系統(tǒng)采用帶板式換熱器的閉式循環(huán)供水系統(tǒng),機組配2 臺閉式水泵(2×100%)、2 臺閉式冷卻器(2×100%)、1 臺閉式水箱。用戶主要分汽機側(cè)水用戶和鍋爐側(cè)水用戶(圖1、圖2)。
圖1 汽機側(cè)閉式水用戶系統(tǒng)圖
圖2 鍋爐側(cè)閉式水用戶系統(tǒng)圖
機組自2008 年底投產(chǎn)以來,隨著歷次技改,閉式水系統(tǒng)增加了很多用戶,冷卻用戶的增加,導(dǎo)致閉式水溫度增加(表1)。由圖3 可以看出,1#機閉式水溫度逐年呈逐年增加的趨勢,夏季最高溫度和平均溫度較投產(chǎn)時明顯升高。由于閉式水夏季溫度高,造成許多重要用戶,如小機油系統(tǒng)、撈渣機、引風(fēng)機、空壓機、前置泵等重要設(shè)備超溫運行,許多用戶設(shè)備因為超溫,不得不把冷卻水調(diào)門全開,造成閉式水系統(tǒng)壓力下降,進一步降低閉式水系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
圖3 1#機閉式冷卻系統(tǒng)夏季水溫度各年度變化趨勢
表1 閉式水用戶增加清單
由于閉式水用戶增加造成閉式水溫度高是一個既定事實,把這個客觀因素視作不可抗拒因素,根據(jù)“人機料法環(huán)”分析出其他因素,主要有:換熱用戶調(diào)整方式不合理、閉冷器換熱效果差、開式泵運行方式不合理、冷卻塔填料堵塞、閥門內(nèi)漏等原因,下面分別對這些因素進行分析。
由于閉式水系統(tǒng)沒有流量測點,為了解各閉式水用戶設(shè)備用水情況,聯(lián)合電科院到廠進行用戶流量測量,測量結(jié)果見表2。由表2 可以看出,熱負(fù)荷較高的有空壓機、氫冷器等,前置泵電機冷卻水用戶流量偏高。對現(xiàn)場用戶的投運調(diào)整方式進行排查,發(fā)現(xiàn)有采用1 用1 備的用戶,冷卻水兩側(cè)都投運,實際被冷卻介質(zhì),如潤滑油等,只通過運行的換熱器,大量閉式水沒有發(fā)揮冷卻作用,該方式存在不合理項。
表2 涉及閉式水系統(tǒng)主要管道、用戶流量測量值
由于運行調(diào)整需要,一般會把備用冷卻水投上,如小機潤滑油板式換熱器、密封油空氫側(cè)管式換熱器等,目的是保證緊急情況下能及時切換冷油器,保障機組安全。因此,造成閉式水系統(tǒng)用戶流量增加,導(dǎo)致閉式水夏季壓力低,影響其他用戶的換熱效果。
1#機組閉冷器隨著歷次檢修,因一些板式換熱器損壞、變形,被陸續(xù)抽出,導(dǎo)致?lián)Q熱面積減少較多。通過查詢發(fā)現(xiàn),兩臺閉冷器原設(shè)計為458 片,經(jīng)過多次檢修后,A、B 換熱器只剩下345 片和356 片,同時由于熱負(fù)荷的增加,原設(shè)計的換熱面積已經(jīng)不能滿足現(xiàn)場實際需求。
原設(shè)計有開式水泵,用于增加開式水側(cè)流量,加強換熱從而降低閉式水溫度。但是為了節(jié)能考慮,開式泵全年未投運,這樣的方式在閉式水溫度不高能滿足現(xiàn)場需要時可行,但是在夏季溫度高時,依然強調(diào)節(jié)能而不投運開式泵,顯得有些不合理。
閉式水需要靠開式水來冷卻,如果開式水溫度高,閉式水則不能降低太多溫度。從圖4 可以看出,冷卻塔填料有淤泥堵塞,除霧器也有許多泥垢,最終導(dǎo)致空氣在冷卻塔內(nèi)上升流動不暢,影響了換熱,導(dǎo)致開式水溫度高,閉式水也隨之升高。
圖4 冷卻塔填料堵塞情況
閥門內(nèi)漏導(dǎo)致系統(tǒng)壓力下降,系統(tǒng)為了彌補缺失的流量會加強泵出力,而用戶側(cè)則會加大調(diào)門開度,從而影響閉式水溫?,F(xiàn)場檢查閉冷器旁路電動門內(nèi)漏嚴(yán)重,這部分流量水未經(jīng)過閉冷器降溫,導(dǎo)致閉式水溫偏高。
由于閉冷器換熱片減少了100 張,且閉式水用戶較投產(chǎn)時增加了許多,因此當(dāng)前的閉冷器不能滿足現(xiàn)場實際需求,應(yīng)重新進行選型。選型不僅要考慮換熱效果,還應(yīng)考慮現(xiàn)場安裝條件和后期維護等。
板式換熱器是一種高效緊湊型熱交換設(shè)備,具有傳熱效率高、阻力損失小、結(jié)構(gòu)緊湊、拆裝方便、操作靈活等優(yōu)點。目前板式換熱器的選型計算如下:
式中 F——換熱面積,m2
Wq——換熱量,W
K——傳熱系數(shù),W/(m2·℃)
ΔT——平均對數(shù)溫差,℃
根據(jù)選定換熱系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù),計算換熱量、平均對數(shù)溫差,設(shè)定傳熱系數(shù),求出換熱面積。選定熱器型式,計算板間流速,通過傳熱特性曲線及流阻特性曲線,查出實際傳熱系數(shù)及壓降。若實際傳熱系數(shù)小于設(shè)定傳熱系數(shù),則應(yīng)降低設(shè)定傳熱系數(shù),重新計算。若實際傳熱系數(shù)大于設(shè)定傳熱系數(shù),而實際壓降大于設(shè)定壓降,則應(yīng)進一步降低設(shè)定傳熱系數(shù),增大換熱面積,重新計算。經(jīng)過反復(fù)校核,直到計算結(jié)果滿足換熱系統(tǒng)的要求,最終確定換熱器型號及換熱面積大小。
通過計算及綜合選擇得到所需閉冷器參數(shù),見表3。
表3 板式換熱器計算結(jié)果
綜合考慮設(shè)備安全與現(xiàn)場實際,提出改進方案。對于A、B小機4 臺冷油器、空側(cè)密封油2 臺冷油器、氫側(cè)密封油2 臺冷油器,采用備用冷油器的前隔離門保持開、出口隔離門關(guān)閉的方式運行,這樣既保證了較少的閥門操作,避免緊急情況切換不及時,同時又避免了備用冷卻器泄壓造成的閉式水壓力損耗。因為切換冷油器時運行人員必須就地手動切換,因此只多1 個手動閥門的打開時間對應(yīng)急切換影響不大。
對于A、B 前置泵電機水冷卻器,其閥門均為手動門,水流量偏大,采用節(jié)流方式運行,既要保證電機有足夠水冷卻,又要避免其流量過大造成浪費,最后對閥門進行節(jié)流至70%,并根據(jù)實際運行做適當(dāng)調(diào)整。
根據(jù)換熱器相關(guān)數(shù)值計算,算出所需的換熱面積為1150 m2,通過物資采購流程,采購到型號為BR500-1.0-1150-E 的板式換熱器。為了節(jié)約資金,只更換1 臺板式換熱器,即1A 閉冷器,然后1B 閉冷器作為原閉冷器備用。
從圖5 可以看出,因為換熱面積增加,新閉冷器尺寸比原閉冷器明顯要大,不僅長度增加,高度也增加了。新?lián)Q閉冷器在不變更主要部件的條件下,板式換熱器的壽命可以保證安全運行30年,換熱面積留有20%余量,且污染系數(shù)為0.9。
圖5 1A 閉冷器改造現(xiàn)場
對于1B 閉冷器,則進行板片清洗,利用1A 換下的板片作為備件對1B 進行補充。
開式水泵因為節(jié)能考慮,選擇全年不投運,這樣的投運方式存在不合理。可以根據(jù)閉式水系統(tǒng)實際運行狀態(tài)來考慮投用開式水泵(表4)。
表4 開式水泵投運方式
冷卻塔填料堵塞,可以通過填料倒翻和更換堵塞嚴(yán)重的填料來解決,以提高冷卻塔填料空氣的通透性,降低水溫。利用C 修機會,對冷卻水塔內(nèi)區(qū)舊的4250 m3填料全部倒翻,倒翻后對能繼續(xù)使用的填料按要求重新布放到原來區(qū)域,剔除破損的舊填料,并運出水塔。拆除需更換的舊填料5000 m2×1.25 m(高),合計6250 m3;安裝布置全新的新型淋水填料合計6250 m3(圖6)。
圖6 冷卻塔填料更換現(xiàn)場
現(xiàn)場安裝防絮網(wǎng),防止季節(jié)性柳絮、楊絮等進入循環(huán)水系統(tǒng)造成填料堵塞,保證冷卻塔的換熱效果(圖7)。
圖7 冷卻塔前池鋪設(shè)防絮網(wǎng)
利用檢修機會對查出的內(nèi)漏閥門進行檢修整治,降低閉冷器出口水溫,同時減少不必要的流量損耗。主要檢修消漏的閥門有:閉冷器旁路電動門、閉式水母管放空氣門、閉式水母管放水閥、定冷水減溫器旁路門、閉式水泵放空氣門等。
(1)通過調(diào)整閉式水用戶調(diào)整方式,許多備用冷卻器不再通冷卻水,在調(diào)門全開的情況下,在高負(fù)荷、高溫天氣下,經(jīng)過計算,可以減少流量損耗150 余噸水,占總流量的10%。
(2)閉冷器換熱效果差整治后,閉冷器端差由2.3 ℃下降到了1.1 ℃,減溫效果明顯。
(3)開式水泵投用方式不合理整治,通過靈活變通調(diào)整,啟動開式水保障了閉式水降溫效果,在高溫天氣下開式投運,閉式水溫度能降低1.5~3.0 ℃,有效控制閉式水系統(tǒng)溫度。
(4)冷卻塔填料堵塞整治后,冷卻塔對循環(huán)水的降溫效果明顯,溫差由之前6.5 ℃提高到了7.6 ℃,比2#機冷卻塔出口溫度低1 ℃左右(圖8)。
圖8 1#、2#機冷卻塔出口水溫對比
(5)檢修和處理閥門內(nèi)漏問題后,經(jīng)過計算,可以減少約35 t/h 的流量損失。
經(jīng)過一系列的問題排查、分析及整治,從截至到目前的運行數(shù)據(jù)來看,綜合整治后的閉式水系統(tǒng)水溫明顯下降,系統(tǒng)穩(wěn)定性得到加強,效果明顯(圖9)。
圖9 1#機歷年6 月份閉式水溫度變化趨勢
閉式水用戶增加而導(dǎo)致水溫高,應(yīng)重新校驗閉冷器的換熱量,偏差較大時應(yīng)進行技改調(diào)整。改善冷卻塔的冷卻條件,是降低閉式水溫的有效方法,也是根本方法。優(yōu)化冷水用戶運行方式減少不必要的流量損失,保證閉式水系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,是非常重要的調(diào)整手段。及時消除閉式水系統(tǒng)缺陷,是閉式水溫度保持正常穩(wěn)定的有力保障。