欒文強(qiáng),張立茹,姜絲拉夫
(1.國(guó)能吉林龍華白城熱電廠,吉林 白城 137000;2.內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051;3.內(nèi)蒙古恒瑞能源綜合管理有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010000)
近些年煤炭市場(chǎng)緊張,經(jīng)濟(jì)煤種摻燒比例不斷增加,導(dǎo)致鍋爐灰渣含碳量偏高,所以降低灰渣含碳量,節(jié)約鍋爐燃煤量成為熱門(mén)課題。國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)灰渣含碳量進(jìn)行很多研究,李士祥[1]利用300 MW煤粉爐配備中速磨煤機(jī)摻燒高硫低揮發(fā)分煤對(duì)飛灰含碳量進(jìn)行研究,得出摻燒使飛灰含碳量飛升。王孝先等[2]利用300 MW“W”型火焰鍋爐配備雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)摻燒越南煤和澳洲煤對(duì)灰渣含碳量進(jìn)行研究,通過(guò)優(yōu)化配煤、摻燒方式及鍋爐配風(fēng),達(dá)到了降低飛灰和爐渣可燃物含量。劉彥鵬等[3]利用300 MW循環(huán)流化床鍋爐摻燒煤泥對(duì)灰渣含碳量進(jìn)行研究,得到煤泥投入量的多少對(duì)飛灰含碳量的影響并不明顯,而隨著入爐煤泥量的大幅增加,大渣含碳量明顯增大。李沙等[4]利用600 MW煤粉爐配備中速磨煤機(jī)摻燒澳洲煤對(duì)飛灰含碳量進(jìn)行研究,得到摻燒澳煤后飛灰含碳量升高主要因?yàn)榘拿褐鹋c燃盡性偏差。劉為展等[5]利用210 MW煤粉爐配備中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)摻燒低揮發(fā)分煤對(duì)飛灰含碳量進(jìn)行研究,得出增加負(fù)荷時(shí)應(yīng)先加風(fēng)后加粉,在降低負(fù)荷時(shí)先減粉后減風(fēng)可有效降低了負(fù)荷變化時(shí)飛灰含碳量。溫文杰等[6]利用700 MW煤粉爐摻燒的飛灰含碳量特性建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)飛灰含碳量進(jìn)行研究,通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)一次風(fēng)總風(fēng)量、二次風(fēng)擋板和燃盡風(fēng)擋板的開(kāi)度以及爐膛差壓的調(diào)整使其飛灰含碳量分別由2.25%、1.96%和1.08%降至1.87%、1.69%和0.73%。而針對(duì)200 MW煤粉爐配備風(fēng)扇磨煤機(jī)關(guān)于灰渣含碳量的量化研究較少,基于此,筆者將200 MW配備風(fēng)扇磨煤機(jī)的燃煤機(jī)組作為研究對(duì)象,針對(duì)海拉爾、烏拉蓋、牤牛海3個(gè)煤種,在固定的燃燒工況下,依次改變煤粉細(xì)度、一次風(fēng)開(kāi)度、二次風(fēng)開(kāi)度、燃盡風(fēng)開(kāi)度、周界風(fēng)開(kāi)度大小,得到不同的灰渣含碳量結(jié)果,通過(guò)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),得出最終摻燒經(jīng)濟(jì)煤種的最優(yōu)調(diào)整方式,對(duì)200 MW配備風(fēng)扇磨煤機(jī)的燃煤機(jī)組摻燒相同經(jīng)濟(jì)煤種具有參考價(jià)值。
本次試驗(yàn)2×210 MW汽輪發(fā)電機(jī)組所配HG-680/13.7-HM18型鍋爐,是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的超高壓參數(shù)、自然循環(huán)、單爐膛六角切圓燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、全鋼構(gòu)架、固態(tài)排渣、標(biāo)高35 m以上緊身封閉布置、全懸吊鋼結(jié)構(gòu)汽包鍋爐。鍋爐的額定蒸發(fā)量為680 t/h,過(guò)熱蒸汽出口溫度為540 ℃,出口壓力為13.73 MPa,再熱蒸汽出口溫度為540 ℃,出口壓力為2.472 MPa,給水溫度為248.3 ℃。鍋爐呈“π”型布置。采用6臺(tái)FM318.800風(fēng)扇磨煤機(jī)(4臺(tái)運(yùn)行,2臺(tái)備用,并考慮5運(yùn)1備運(yùn)行方式,熱煙、熱風(fēng)作為干燥劑,冷風(fēng)作為干燥劑調(diào)節(jié)風(fēng))熱一次風(fēng)直吹系統(tǒng),爐膛采用蒸汽吹灰,水平煙道和尾部豎井采用聲波吹灰。
本次試驗(yàn)選取120 MW作為試驗(yàn)負(fù)荷,主蒸汽壓力維持在12.5 MPa,采用1號(hào)、3號(hào)、6號(hào)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,1號(hào)磨煤機(jī)磨制牤牛海煤,3號(hào)磨煤機(jī)磨制海拉爾煤,6號(hào)磨煤機(jī)磨制烏拉蓋煤,磨煤機(jī)出口溫度均保持在120 ℃,爐膛氧量保持在5.5%,同時(shí)固定其他運(yùn)行參數(shù),排除其他因素對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響。
本試驗(yàn)中涉及的煤種分析結(jié)果,見(jiàn)表1。3種摻燒煤種發(fā)熱量均比設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量低,而且3種煤種的水分均比設(shè)計(jì)煤種高,揮發(fā)份均比設(shè)計(jì)煤種低,海拉爾和烏拉蓋煤種灰分比設(shè)計(jì)煤種低,牤牛海煤種灰分較高。烏拉蓋和牤牛海煤種的固定含碳量相對(duì)較低。
表1 煤質(zhì)分析結(jié)果
試驗(yàn)前,將機(jī)組負(fù)荷調(diào)至120 MW,固定其他運(yùn)行參數(shù),待工況穩(wěn)定后開(kāi)始試驗(yàn)。①調(diào)整1號(hào)、3號(hào)、6號(hào)磨煤機(jī)分離器擋板,等待1 h后,對(duì)磨煤機(jī)出口進(jìn)行取樣,利用5E-SSB200振篩機(jī)測(cè)量煤粉細(xì)度,等待2 h后,對(duì)飛灰和大渣進(jìn)行取樣分析,依次對(duì)不同分離器擋板開(kāi)度進(jìn)行試驗(yàn),直到獲得全部試驗(yàn)數(shù)據(jù)。②恢復(fù)初始試驗(yàn)參數(shù),待工況穩(wěn)定后,依次改變一次風(fēng)、二次風(fēng)、周界風(fēng)、燃盡風(fēng)擺布方式,等待2 h后,對(duì)各種擺布方式所對(duì)應(yīng)的飛灰和大渣進(jìn)行取樣分析。③將全部數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,得出最低灰渣含碳量的最佳調(diào)整方式。
首先選定一臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),將試驗(yàn)?zāi)ッ簷C(jī)給煤量調(diào)整至35 t/h~40 t/h左右,給煤機(jī)調(diào)節(jié)切手動(dòng)模式,磨煤機(jī)出口溫度控制在120 ℃,穩(wěn)定運(yùn)行1 h,針對(duì)相同煤種,在分離器擋板不同開(kāi)度下,磨煤機(jī)出口處取樣,進(jìn)行煤粉細(xì)度分析,將其他磨煤機(jī)分離器擋板參照進(jìn)行調(diào)整,測(cè)量各磨的煤粉細(xì)度,根據(jù)鍋爐燃燒狀況,確定最佳的煤粉細(xì)度,影響結(jié)果,見(jiàn)表2。
表2 煤粉細(xì)度對(duì)灰渣含碳量影響
試驗(yàn)結(jié)果顯示,分離器擋板開(kāi)大或關(guān)小煤粉細(xì)度均上升,灰渣含碳量也隨之上升,當(dāng)磨煤機(jī)出口分離器刻度在6時(shí),對(duì)應(yīng)煤粉細(xì)度為:海拉爾煤48.9%,烏拉蓋煤46.7%,牤牛海煤52.8%,此時(shí)飛灰和大渣含碳量最低分別為1.73%和6.37%,鍋爐效率最高為83.17%。
本試驗(yàn)制粉系統(tǒng)為FM·318·800型風(fēng)扇磨煤機(jī)配備刮板式給煤機(jī),每個(gè)磨煤機(jī)有上、中、下三層燃燒器,并設(shè)置3個(gè)一次風(fēng)電動(dòng)門(mén)。試驗(yàn)在保證氣溫、壁溫不超限的前提下,調(diào)整一次風(fēng)擋板開(kāi)度,方式一:上層開(kāi)100%,中層開(kāi)50%,下層開(kāi)30%;方式二:上層開(kāi)75%,中層開(kāi)50%,下層開(kāi)30%;方式三:上層開(kāi)100%,中層開(kāi)50%,下層開(kāi)30%;方式四:上層開(kāi)60%,中層開(kāi)60%,下層開(kāi)60%;方式五:上層開(kāi)100%,中層開(kāi)100%,下層開(kāi)100%五種方式。根據(jù)爐膛燃燒情況和灰渣可燃物及鍋爐運(yùn)行參數(shù)分析,影響結(jié)果,如圖1、圖2、圖3所示。
圖1 一次風(fēng)與飛灰含碳量關(guān)系
圖2 一次風(fēng)與大渣含碳量關(guān)系
圖3 一次風(fēng)與效率關(guān)系
試驗(yàn)結(jié)果顯示隨著一次風(fēng)開(kāi)大,飛灰含碳量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),大渣含碳量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),一次風(fēng)上層開(kāi)40%,中層開(kāi)40%,下層開(kāi)40%時(shí)飛灰含碳量最低為1.67%,一次風(fēng)上層開(kāi)100%,中層開(kāi)50%,下層開(kāi)30%時(shí)大渣含碳量最低為3.45%,綜合分析,當(dāng)一次風(fēng)上層開(kāi)100%,中層開(kāi)50%,下層開(kāi)30%時(shí)鍋爐效率最高為82.35%。
改變二次風(fēng)擋板開(kāi)度,按兩個(gè)分布方式,正塔形布置(即上層10%、中層20%、下層50%),束腰形布置(即上層40%、中層15%、下層40%),每個(gè)方式下運(yùn)行6 h,根據(jù)爐膛燃燒情況和灰渣可燃物及鍋爐運(yùn)行參數(shù)分析,確定最佳二次風(fēng)分布。本次實(shí)驗(yàn)二次風(fēng)為6個(gè)角切圓,正常運(yùn)行時(shí)3個(gè)角運(yùn)行,1個(gè)角檢修,2個(gè)角備用,每個(gè)角配有11個(gè)二次風(fēng)門(mén),其中6號(hào)和9號(hào)二次風(fēng)門(mén)被取消,所以剩余9個(gè)二次風(fēng)門(mén),下側(cè)是小數(shù)字號(hào),上側(cè)是大數(shù)字號(hào)。備用制粉系統(tǒng)燃燒器上、中層二次風(fēng)門(mén)開(kāi)5%,冷卻燃燒器噴口,下層二次風(fēng)門(mén)全開(kāi),托住煤粉,降低大渣含碳量,影響結(jié)果,見(jiàn)表3。
表3 二次風(fēng)對(duì)灰渣含碳量影響 單位:%
試驗(yàn)結(jié)果顯示,二次風(fēng)#10、#11開(kāi)度越大飛灰含碳量呈現(xiàn)降低趨勢(shì),二次風(fēng)#1開(kāi)度越大大渣含碳量呈現(xiàn)降低趨勢(shì)。當(dāng)二次風(fēng)#1開(kāi)60%,#2、#3開(kāi)60%,#4、#5、#7、#8開(kāi)15%,#10、#11開(kāi)60%時(shí)飛灰含碳量最低時(shí)飛灰含碳量最低為1.68%,二次風(fēng)#1開(kāi)100%,#2、#3開(kāi)50%,#4、#5、#7、#8開(kāi)20%,#10、#11開(kāi)10%時(shí)大渣含碳量最低為6.04%。
在保證氣溫、壁溫不超限的前提下,改變周界風(fēng)開(kāi)度,按40%、60%、80%三種開(kāi)度進(jìn)行調(diào)整,每個(gè)開(kāi)度下鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行3 h。根據(jù)爐膛燃燒情況和灰渣含碳量及鍋爐運(yùn)行參數(shù)分析,確定最佳周界風(fēng)風(fēng)量,為運(yùn)行提供必要的依據(jù),影響結(jié)果,見(jiàn)表4。
表4 周界風(fēng)對(duì)灰渣含碳量影響 單位:%
當(dāng)周界風(fēng)開(kāi)度為40%和60%時(shí)飛灰含碳量相對(duì)較低,大渣含碳量在周界風(fēng)80%時(shí)最低,綜合分析在周界風(fēng)60%時(shí)鍋爐效率最高為82.16%。
方式一:擺角開(kāi)度為100%,SOFA 2開(kāi)度為50%,SOFA 1開(kāi)度為50%;方式二:擺角開(kāi)度為100%,SOFA 2開(kāi)度為30%,SOFA 1開(kāi)度為30%;方式三:擺角開(kāi)度為50%,SOFA 2開(kāi)度為100%,SOFA 1開(kāi)度為100%;方式四:擺角開(kāi)度為30%,SOFA 2開(kāi)度為100%,SOFA 1開(kāi)度為100%。影響結(jié)果,見(jiàn)表5。
表5 燃盡風(fēng)對(duì)灰渣含碳量影響 單位:%
燃盡風(fēng)在擺角開(kāi)度為100%,SOFA 2開(kāi)度為30%,SOFA 1開(kāi)度為30%時(shí)飛灰含碳量最低為1.72%,擺角開(kāi)度為100%,SOFA 2開(kāi)度為50%,SOFA 1開(kāi)度為50%時(shí)大渣含碳量最低為6.76%,擺角開(kāi)度為100%,SOFA 2開(kāi)度為30%,SOFA 1開(kāi)度為30%和擺角開(kāi)度為50%,SOFA 2開(kāi)度為100%,SOFA 1開(kāi)度為100%時(shí)鍋爐效率較高為81.45%。
改變鍋爐燃燒調(diào)整方式,加強(qiáng)對(duì)煤粉細(xì)度、制粉系統(tǒng)、一次風(fēng)開(kāi)度、二次風(fēng)開(kāi)度、周界風(fēng)開(kāi)度、燃盡風(fēng)開(kāi)度正確調(diào)整,得出當(dāng)磨煤機(jī)分離器擋板在刻度6時(shí)煤粉細(xì)度最低,鍋爐效率最高為83.17%,一次風(fēng)上層開(kāi)40%,中層開(kāi)40%,下層開(kāi)40%時(shí)鍋爐效率最高為82.35%,二次風(fēng)在#1開(kāi)60%,#2、#3開(kāi)60%,#4、#5、#7、#8開(kāi)15%,#10、#11開(kāi)60%時(shí)鍋爐效率最高為82.34%,周界風(fēng)開(kāi)度在60%鍋爐效率最高為82.26%,燃盡風(fēng)在擺角開(kāi)度為50%,SOFA 2開(kāi)度為100%,SOFA 1開(kāi)度為100%時(shí)鍋爐效率最高為81.45%。通過(guò)本次試驗(yàn)明顯降低了灰渣含碳量,而且有效提升了鍋爐效率,提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,解決了摻燒經(jīng)濟(jì)煤種導(dǎo)致灰渣含碳量高的困擾,直接降低了發(fā)電成本,同時(shí),本研究結(jié)果對(duì)同類型機(jī)組摻燒相同經(jīng)濟(jì)煤種的高效安全運(yùn)行具有指導(dǎo)作用。