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      凸輪軸配氣相位對發(fā)動機性能的影響

      2023-01-06 08:52:14趙峰肖有強杜偉康
      內(nèi)燃機與動力裝置 2022年6期
      關(guān)鍵詞:煙度消耗率凸輪軸

      趙峰,肖有強,杜偉康

      濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061

      0 引言

      凸輪軸是配氣機構(gòu)的關(guān)鍵部件,按照點火順序定時控制各缸進、排氣門的開啟和關(guān)閉,保證燃燒過程中氣缸內(nèi)存在充足的新鮮空氣,最大限度降低缸內(nèi)殘余廢氣量[1],凸輪軸的設(shè)計及理論研究對改善發(fā)動機綜合性能有重要意義[2-3]。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,近年來國內(nèi)外許多學者借助軟件實現(xiàn)配氣相位的仿真優(yōu)化,楊樹彬[4]通過AVL Timing Drive軟件對凸輪軸型線進行多項式仿真,為凸輪軸設(shè)計提供指導;王一[5]分析了凸輪軸運動規(guī)律,從運動學角度闡釋凸輪軸型線的最優(yōu)設(shè)計。孫建軍[6]通過試驗方法,對比分析了氣門升程和氣門重疊角對發(fā)動機燃油消耗率的影響。

      渦輪增壓柴油發(fā)動機在氣門重疊期間,進氣端、活塞、排氣端連通,利用中冷后進氣壓力與渦前排氣壓力的壓力差實現(xiàn)掃氣功能,降低發(fā)動機殘余廢氣系數(shù),但氣門重疊角過大導致發(fā)動機充量系數(shù)減少,燃燒惡化,整車動力性下降[7-8]。排氣提前角增大,能夠降低強制排氣階段的泵氣損失,但會影響做功效率[9]。結(jié)合發(fā)動機運行工況設(shè)計合理的配氣相位,能夠提高發(fā)動機進氣量,降低泵氣損失,改善油氣混合比,提高升功率,降低排放污染。

      本文中采用不同配氣相位的凸輪軸,通過試驗對比分析不同工況下,氣門重疊角和排氣提前角對柴油發(fā)動機燃油消耗率及煙度排放的影響。

      1 試驗方案

      試驗采用渦輪增壓中冷柴油發(fā)動機,發(fā)動機主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

      表1 柴油機主要技術(shù)參數(shù)

      試驗設(shè)備布置結(jié)構(gòu)如圖1所示。通過進氣空調(diào)控制環(huán)境溫度、壓力,冷卻系統(tǒng)控制進氣溫度、機油溫度,保證試驗邊界的一致性;采用測功機測量發(fā)動機的輸出轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩;燃燒分析儀確認發(fā)動機燃燒狀態(tài);483煙度計測量排放氣體中的煙度;氣體分析儀測量尾氣中NOx。

      圖1 試驗設(shè)備布置

      表2 凸輪軸配氣相位關(guān)鍵參數(shù) (°)

      選取3種不同配氣相位的凸輪軸進行試驗,記為方案1、2、3。3種凸輪軸對應(yīng)的配氣相位關(guān)鍵參數(shù)如表2所示,表中所有參數(shù)均以曲軸轉(zhuǎn)角計算。

      選擇4種不同轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩的工況點表示發(fā)動機高轉(zhuǎn)速高轉(zhuǎn)矩、中轉(zhuǎn)速中轉(zhuǎn)矩、中轉(zhuǎn)速高轉(zhuǎn)矩、低轉(zhuǎn)速低轉(zhuǎn)矩,控制發(fā)動機運行參數(shù),保證噴油提前角、噴射壓力、放氣閥開度在一定邊界范圍內(nèi),4種工況點的標定參數(shù)邊界如表3所示。

      表3 發(fā)動機標定參數(shù)邊界

      在保證模型精度的基礎(chǔ)上,避免采用全因子抽樣法出現(xiàn)組合指數(shù)增長的問題,本文中用試驗設(shè)計(design of experiments,DoE)對發(fā)動機運行參數(shù)進行組合,DoE可基于統(tǒng)計學實現(xiàn)多自變量組合,采用拉丁超立方抽樣法降低試驗次數(shù)[10],計算得出變量最優(yōu)組合。采集每個工況點在臺架試驗時的40個變量組合數(shù)據(jù),結(jié)合Cameo軟件進行多變量數(shù)據(jù)建模,優(yōu)化輸入對象,生成發(fā)動機trade-off趨勢線。

      為了分析不同氣門重疊角、不同排氣提前角對發(fā)動機性能的影響,研究不同凸輪軸方案在4種工況點的燃油消耗率、煙度排放隨NOx排放的變化,結(jié)合文獻[11]要求,4種工況點的NOx比排放為9~11 g/(kW·h)時,符合排放標準。

      由于發(fā)動機燃油消耗率與煙度排放的量綱不同,無法準確反映NOx排放對燃油消耗率與煙度排放的影響,為了消除不同參數(shù)量綱的影響,增加參數(shù)可比性,對采集的數(shù)據(jù)進行歸一化處理:

      式中:xnew為歸一化后數(shù)值,x為所測實際數(shù)值,xmin為所測數(shù)據(jù)中最小值,xmax為所測數(shù)據(jù)中最大值,歸一化處理后,所有參數(shù)映射到[-1,1]。

      2 試驗結(jié)果分析

      2.1 氣門重疊角對性能的影響

      4種工況下,凸輪軸方案2、3所對應(yīng)的燃油消耗率及煙度排放隨NOx排放的變化曲線,如圖2所示。

      圖2 凸輪軸方案2、3在4種工況下所對應(yīng)的燃油消耗率及煙度排放隨NOx排放的變化曲線

      由圖2a)可知:當發(fā)動機處于工況1時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2、3的燃油消耗率減小,燃油消耗率變化曲線基本重合;隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2、3的煙度排放減小,方案2的煙度排放比方案3降低28.6%。由圖2b)可知:當發(fā)動機處于工況2時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2、3的燃油消耗率逐漸減小且趨于平緩,燃油消耗率變化曲線差別不大;隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2、3的煙度排放減小,方案3煙度排放比方案2降低了45.8%。由圖2c)可知:當發(fā)動機處于工況3時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案3的燃油消耗率比方案2降低了6.25%;隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2、3的煙度變化比較平穩(wěn),煙度排放變化曲線基本一致。由圖2d)可知:當發(fā)動機處于工況4時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案2和3的燃油消耗率減小;隨著NOx排放增加,方案3煙度排放下降幅度高于方案2。

      測量凸輪軸方案2、3在4種工況下對應(yīng)的中冷后進氣壓力與渦前排氣壓力,結(jié)果如表4所示。

      表4 不同工況、方案下中冷后進氣壓力與渦前排氣壓力結(jié)果 kPa

      由表4可知:工況1時,凸輪軸方案2、3的中冷后進氣壓力比渦前排氣壓力低40~50 kPa,不能發(fā)揮氣門重疊角的掃氣功能,導致排氣管內(nèi)高溫廢氣回流到氣缸內(nèi),倒流進氣管中,方案3中進氣提前角增大,增加了廢氣回流的風險,導致缸內(nèi)廢氣增多,燃燒惡化,出現(xiàn)方案3煙度高的現(xiàn)象;工況2時,凸輪軸方案2、3的中冷后進氣壓力比渦前排氣壓力低5~15 kPa,高溫廢氣回流滲透現(xiàn)象不明顯,方案3中進氣提前角增大有利于提高充量系數(shù),煙度排放略有下降;工況3時,凸輪軸方案2、3的中冷后進氣壓力比渦前排氣壓力高30 kPa左右,氣門重疊角掃氣能力強,改善了缸內(nèi)燃燒環(huán)境,2種方案均降低了燃油消耗率和煙度排放;工況4時,凸輪軸方案2、3的中冷后進氣壓力與渦前排氣壓力相當,同一工況下NOx排放降低時,造成缸內(nèi)燃燒環(huán)境惡化,高溫廢氣能量高,導致中冷后進氣壓力與渦前排氣壓力相繼提高,加快中冷后進氣壓力增長速率,弱化大氣門重疊角掃氣能力,方案3煙度排放下降更明顯。

      2.2 排氣提前角對性能的影響

      4種工況下,凸輪軸方案1、2所對應(yīng)的燃油消耗率及煙度排放隨NOx排放的變化曲線如圖3所示。

      圖3 凸輪軸方案1、2在4種工況下所對應(yīng)的燃油消耗率及煙度排放隨NOx排放的變化曲線

      由圖3a)可知:當發(fā)動機處于工況1時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案1與方案2的燃油消耗率的差逐漸趨于穩(wěn)定;隨著NOx排放增加,凸輪軸方案1和2的煙度排放相差不大。主要原因是:工況1時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速快,排氣時間縮短,方案1排氣提前角增大,降低了缸內(nèi)殘余廢氣系數(shù),提高了熱效率,曲軸轉(zhuǎn)角為30°~40°時處于做功后期,排氣提前角增大并未損失過多的有效功,改善了強制排氣階段功率損失,方案1燃油消耗率低于方案2。由圖3b)可知:當發(fā)動機處于工況2時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案1與方案2燃油消耗率的差相比工況1逐步縮小;方案1與方案2的煙度排放下降趨勢基本重合。主要原因是:方案1排氣提前角增大,降低了缸內(nèi)殘余廢氣系數(shù),改善了燃燒環(huán)境,降低了燃油消耗率;但隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速下降,縮小了方案1排氣提前角增大的自由排氣時間,對比工況1,方案1燃油消耗率優(yōu)勢減弱,2個方案的燃油消耗率的差逐步縮小。由圖3c)可知:當發(fā)動機處于工況3時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案1燃油消耗率比方案2降低16.7%;隨著NOx排放增加,方案1比方案2煙度排放降低35.7%左右。主要原因是:工況3時轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降,減弱了方案1排氣提前角增大帶來的優(yōu)勢,隨著NOx排放增加,噴油提前角增大、噴射壓力提高,減少有效功損失,方案1、2的燃油消耗率出現(xiàn)曲線重合現(xiàn)象。由圖3d)可知:當發(fā)動機處于工況4時,隨著NOx排放增加,凸輪軸方案1、2的燃油消耗率曲線基本重合;方案2歸一化煙度排放比方案1低0.11。主要原因是:工況4時,循環(huán)噴油量較少,過量空氣系數(shù)過大,缸內(nèi)稀薄燃燒導致平均溫度較低,不利于NOx形成;NOx排放相同時,方案2的噴油提前角比方案1大,提高了噴射壓力,降低了煙度排放。

      3 結(jié)語

      1)氣門重疊角對燃油消耗率影響不明顯,對煙度排放的影響與發(fā)動機轉(zhuǎn)速、中冷后進氣壓力和渦前排氣壓力的差具有明顯相關(guān)性;轉(zhuǎn)速越高,氣門重疊角過渡時間越短,氣門重疊角掃氣能力減弱,氣門重疊角增大,煙度排放增高;中冷后進氣壓力高于渦前排氣壓力時,壓差越大,更利于提高氣門重疊角掃氣能力,增大氣門重疊角能降低煙度排放。

      2)排氣提前角對燃油消耗率和煙度排放的影響取決于發(fā)動機的轉(zhuǎn)速;轉(zhuǎn)速升高,增大排氣提前角有利于降低缸內(nèi)殘余廢氣系數(shù),提高熱效率,降低燃油消耗率;轉(zhuǎn)速降低,發(fā)動機過量空氣系數(shù)大,減小排氣提前角,在一定程度上降低煙度排放。

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