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      基于PLC和觸摸屏的平面磨床控制系統(tǒng)開發(fā)

      2023-01-10 03:25:50高峰王清標譚璀璨
      機電工程技術(shù) 2022年12期
      關(guān)鍵詞:手輪光柵尺磨床

      高峰,王清標,譚璀璨

      (1.湖南大學(xué)現(xiàn)代工程訓(xùn)練中心,長沙 410082;2.湖南大學(xué)國家高效磨削工程技術(shù)中心,長沙 410082;3.湖南中偉智能制造有限公司,長沙 410100)

      0 引言

      隨著控制技術(shù)、磨削材料、及磨床結(jié)構(gòu)的發(fā)展,高速高效磨削已成為當(dāng)前主要磨削加工方式。隨著制造業(yè)的發(fā)展,對零件加工工藝提出了新的要求,磨削加工的應(yīng)用范圍已從精加工逐步擴大到粗加工領(lǐng)域。目前在硬質(zhì)合金加工及其他一些難磨材料加工中小型企業(yè),尤其是民營企業(yè)中,仍存在大量效率低下手動液壓控制的磨床。隨著磨床應(yīng)用范圍擴大,人力成本的提高,已嚴重影響到產(chǎn)品精度及生產(chǎn)效率,對其進行自動化升級改造提出了迫切需求。

      國內(nèi)外對非圓輪廓如凸輪軸磨削加工,隨動磨削曲軸加工,因需要多軸曲線插補,在線測量,機床的數(shù)控系統(tǒng)主要采用西門子840DSL、發(fā)那科0i和華中數(shù)控系統(tǒng)。平面、內(nèi)圓磨削加工,特點是零件對表面質(zhì)量及尺寸精度要求高,不涉及曲線插補和算法,零件多型號、多規(guī)格。此類磨削加工相對于車、銑、加工中心市場容量小,應(yīng)用場景多樣化。采用標準數(shù)控系統(tǒng),因其人機接口、功能定制、功能擴展方面開放性不夠,難以適應(yīng)個性化需求。國內(nèi)外應(yīng)用PLC和觸摸屏作控制系統(tǒng)在自動化領(lǐng)域研究實踐很多,但在精密設(shè)備磨床應(yīng)用鮮有提及。

      基于以上的研究分析,采用觸摸屏、PLC和伺服系統(tǒng)開發(fā)磨床程序控制系統(tǒng)[1],通過PLC編程、觸摸屏畫面設(shè)計,實現(xiàn)數(shù)控加工是一種性價比高的方案,解決中低端加工設(shè)備快速實現(xiàn)數(shù)控化過程中對操作簡單、個性化功能需求以及功能擴展的問題。因采用PLC,對組網(wǎng),數(shù)據(jù)上傳也提供快速接口。本文以臥式平面磨床為例闡述控制系統(tǒng)的硬件構(gòu)成和程序設(shè)計思路。

      1 平面磨床工作原理

      臥軸的矩臺平面磨床結(jié)構(gòu)如圖1所示。床身用于安裝立柱、工作臺、液壓系統(tǒng)等;砂輪安裝在砂輪架上,由電動機帶動高速旋轉(zhuǎn);滑座用于安裝砂輪架;工作臺由液壓驅(qū)動,液壓系統(tǒng)由油泵、油缸、電磁閥、壓力表、壓力繼電器等構(gòu)成;矩形磁臺安裝在工作臺上。

      圖1 臥軸的矩臺平面磨床結(jié)構(gòu)示意圖

      平面磨磨削加工過程是:工件由磁臺吸住或夾持在工作臺上,工作臺作縱向往復(fù)運動,砂輪架沿滑座的燕尾導(dǎo)軌作橫向間歇進給運動,滑座可沿立柱的導(dǎo)軌作垂直間歇進給運動,用砂輪周邊磨削工件。

      2 平面磨床控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

      平面磨床控制系統(tǒng)硬件組成主要包括觸摸屏、PLC、交流伺服驅(qū)動器、電子手輪、光柵尺、伺服電機。機床還包括靜壓液壓電機、水泵電機、電磁閥等用于工作環(huán)境建立的部件。以PLC為中央處理器,觸摸屏為人機對話接口,PLC控制橫向進給Z軸和砂輪架垂直進給Y軸,構(gòu)成控制系統(tǒng)[2-6]。觸摸屏與PLC之間數(shù)據(jù)實時交互,用戶通過觸摸屏寫入加工工藝參數(shù)至PLC中相應(yīng)的數(shù)據(jù)寄器,當(dāng)PLC接收到控制指令時調(diào)用相關(guān)數(shù)據(jù)計算處理,執(zhí)行相應(yīng)加工程序,更新數(shù)據(jù),完成自動磨削加工??刂葡到y(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 平面磨床控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      2.1 觸摸屏

      工業(yè)觸摸屏在工業(yè)自動化領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,性能穩(wěn)定,操作編程方便,是人機接口重要部件,系統(tǒng)采用臺達7寸觸摸屏,型號DOP-BO7S411,人機界面通過臺達觸摸屏編程軟件:DOPSoft 4.00.10編輯設(shè)計。數(shù)控磨床操作界面越來越多的采用觸摸方式。

      2.2 PLC控制器

      可程序化邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是自動化控制領(lǐng)域核心部件,各種數(shù)控系統(tǒng)一般內(nèi)嵌PLC控制單元或類似于PLC控制器。PLC應(yīng)用深入各行各業(yè),性能成熟穩(wěn)定,許多獨立小型PLC已具備豐富的運算和控制指令,可完成很多復(fù)雜運動控制,且成本比較低。

      系統(tǒng)采用臺達高性能晶體管輸出PLC:DVP40EH00T3,該型號PLC具有:4軸200 kHz高速脈沖輸出,支持4組200 kHz硬件高速計數(shù)器,32位元CPU+ASIC雙處理器,支持浮點運算,基本指令最快執(zhí)行速度達0.24 μs??刂破骱喴走B網(wǎng)功能PLC Link功能可架構(gòu)最多32臺的連線網(wǎng)絡(luò)。程序容量30 K步,數(shù)據(jù)寄存器12 K,性能完全滿足應(yīng)用需求,方便擴展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

      控制系統(tǒng)綜合外部I/O開關(guān)量數(shù)量、高速脈沖輸入輸出及程序編輯規(guī)模,選用了40點輸入輸出晶體管型高功能標準型控制器PLC,如需增加外圍設(shè)備可擴展I/O接口和模擬量接口。

      2.3 伺服驅(qū)動和伺服電機

      伺服驅(qū)動器選用臺達標準泛用型,型號為ASDAB2-1021。橫向進給Z伺服電機選用ECMA_G31309SR。Y軸為垂直軸,驅(qū)動電機選用帶有剎車的驅(qū)動電機型號ECMA_G31309SS。驅(qū)動器利用精密的回授控制及結(jié)合高速運算能力的數(shù)字信號處理器(Digital Signal Processor,DSP),控制IGBT產(chǎn)生精確的電流輸出,用來驅(qū)動三相永磁式同步交流伺服電機達到精準定位,具有良好的性能。

      2.4 電子手輪和光柵尺

      在精密加工設(shè)備中,為了方便零件件對刀,及手動微進給,調(diào)試產(chǎn)品,往往會配置電子手輪??刂葡到y(tǒng)中選用AB相24V,每轉(zhuǎn)100個脈沖的手揺脈沖發(fā)生器。手輪接入PLC硬件高速計數(shù)輸入端子X0、X1,系統(tǒng)選用型號:SF-PMG4-EC-2。

      光柵尺安裝在垂直Y軸上,用于Y軸位置反饋實時反饋,光柵尺與PLC相匹配,選用AB相24 V,分辨率為0.5 μM的光柵尺,2 μM一個脈沖。光柵尺接入PLC高速計數(shù)輸入端X4、X5輸入端子,設(shè)定啟用X4、X5為高速計數(shù)用功能,實現(xiàn)垂直軸高精度全閉環(huán)控制。

      3 控制系統(tǒng)的程序設(shè)計

      控制系統(tǒng)的程序設(shè)計包含觸摸屏程序設(shè)計和PLC控制程序編制。

      3.1 用戶操作界面設(shè)計

      采用二級菜單方式設(shè)計,界面由主畫面、參數(shù)設(shè)置、手動控制、IO監(jiān)控、報警5個畫面構(gòu)成,總體設(shè)計框圖如圖3所示。主界面實現(xiàn)各軸坐標顯示、功能部件、磨削相關(guān)工藝參數(shù)、工作方式選擇等監(jiān)控狀態(tài)[7]。如圖4所示。加工參數(shù)界面(圖5)是操作人員主要使用的界面,設(shè)有加工過程的工藝參數(shù),參數(shù)設(shè)有權(quán)限保護,操作人員只需修改常用磨削參數(shù)如粗磨量、精磨量、光磨次數(shù)及進刀速度等工藝參數(shù),即可投入生產(chǎn)。手動控制界面用于零件加工時手動移動伺服軸,用于對刀、測量和維修。I/O監(jiān)控及報警用于對機床的各開關(guān)量信號的監(jiān)控及當(dāng)有報警輸出時形成報警履歷,方便維修技術(shù)人員診斷故障。畫面數(shù)據(jù)與PLC程序設(shè)計悉悉相關(guān),畫面各類控件數(shù)據(jù)與PLC數(shù)據(jù)寄存器實時交換數(shù)據(jù),設(shè)置權(quán)限保護、數(shù)據(jù)有效性檢查,有效的防止了誤操作。觸摸屏操作方便、畫面及擴展功能強,修改變更方便,適合于個性化開發(fā)需求。

      圖3 畫面設(shè)計框圖

      圖4 主界面

      圖5 參數(shù)設(shè)置界面

      3.2 PLC程序設(shè)計

      控制系統(tǒng)的設(shè)計關(guān)鍵點在于PLC程序的編制,經(jīng)過對機床設(shè)備類的控制需求進行研究分析,程序的不同功能分塊設(shè)計,系統(tǒng)控制按功能塊的程序結(jié)構(gòu)如圖6所示。

      圖6 程序結(jié)構(gòu)框圖

      臺達ISPSoft3.05版PLC編程軟件很好地滿足了程序分塊設(shè)計需求,不同的功能分別編制在不同子程序中,具體定義為:1主程序;2機床控制;3手動控制;4手輪和光柵處理子程序;5自動加工;6伺服脈沖輸出。機床工作方式分為手動、手輪、自動3種方式,工作方式之間互鎖。硬質(zhì)合金加工中,因材料硬度高,存在個別零件表面差異,偶爾會有積刀現(xiàn)象出現(xiàn),為此在自動加工子程序中設(shè)置暫停功能。加工暫停時為了實現(xiàn)手動介入加工,實現(xiàn)微進給、微調(diào)整功能,設(shè)置在暫停條件下開放電子手輪功能,同時為了方便觀察坐標變化,設(shè)置坐標清零按鍵功能,滿足此類磨削加工中的用戶功能需求。

      主程序主要功能是系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、通訊參數(shù)設(shè)定、變量定義及初始化、特殊寄存器設(shè)定參數(shù)。如硬件高速計數(shù)器HHSC0與HHSC1相關(guān)參數(shù)設(shè)定,設(shè)定AB相脈沖計數(shù)4倍頻;利用PLC第一次循環(huán)掃描周期執(zhí)行特殊輔助繼電器M1002脈沖,用DMOV指令將數(shù)值4賦值給特珠數(shù)據(jù)寄存器D1225、1226完成功能設(shè)定。

      機床控制子程序完成工作環(huán)境建立,如:液壓電機、砂輪電機、磁臺上下磁,設(shè)備的功能互鎖,外部信號檢測功能。隨著磨床主軸系統(tǒng)的更新?lián)Q代,主軸一般會升級為動靜壓主軸,同步增加了靜壓油箱、油箱冷卻機控制,主軸失壓、延時保護。PLC控制取代傳統(tǒng)電路,有效保證控制電路穩(wěn)定運行。

      手動控制、手輪和光柵處理子程序,自動加工子程序,最終處理目標都是控制伺服軸按程序設(shè)定移動,即通過相關(guān)子程序運算輸出脈沖至驅(qū)動器給,從而驅(qū)動電機旋轉(zhuǎn)。

      手動控制,用于砂輪垂直伺服Y軸和橫向進給Z軸手動快速運行,取代手搖機械手輪。當(dāng)按下軸移動按鍵時,程序通過DMOV指令賦值一個大于有效行程的脈沖數(shù)給一個自定義輔助寄存器D34,當(dāng)條件滿足時,D34內(nèi)數(shù)據(jù)傳送至自定義輸出寄存器D40輸出,通過伺服驅(qū)動控制程序輸出給伺服驅(qū)動,實現(xiàn)軸移動。

      手輪進給子程序,手輪生效時,讀取高速計數(shù)器C251脈沖計數(shù),通過程序轉(zhuǎn)換單個脈沖映射不同的輸出脈沖個數(shù),同時改變脈沖輸出頻率來改變給速度,實現(xiàn)手輪移動伺服軸。具體編程是設(shè)計3檔進給量,X1、X10、X100,分別對應(yīng)為手輪一格進給1 μm、0.01 mm、0.1 mm,同時給定相應(yīng)的進給速度,當(dāng)旋轉(zhuǎn)電子手輪時,程序?qū)崟r賦值轉(zhuǎn)換后需要輸出的脈沖數(shù)至寄存器D34,滿足輸出條件,驅(qū)動控制程序按指定的脈沖頻率輸出D40內(nèi)脈沖數(shù)至驅(qū)動器,從而電機運轉(zhuǎn)。

      自動加工程序按零件磨削工藝流程編制,用戶只需通過參數(shù)設(shè)置畫面輸入工藝參數(shù),從實現(xiàn)了參數(shù)化編程,操作簡單且不易出錯。磨削工藝的流程如圖7所示。

      圖7 加工工藝流程圖

      伺服脈沖輸出控制,是控制系統(tǒng)關(guān)鍵程序,伺服驅(qū)動采取脈沖加方向模式,使用DDRVI相對位置控制指令。指令格式DDRVI S1 S2 D1 D2,S1:輸出個數(shù),S2:脈沖輸出頻率,D1:脈沖輸出點,D2:脈沖輸出方向。

      各控制子程序,會給出需要輸出的脈沖個數(shù)及脈沖輸出頻率(速度),通過變量賦值傳遞至S1,S2,當(dāng)控制條件滿足時執(zhí)行位置指令DDRVI,通過PLC的輸出點Y0、Y1輸出至驅(qū)動器驅(qū)動軸移動。伺服脈沖控制PLC部分程序如圖8所示。

      圖8 脈沖輸出程序

      經(jīng)對磨床的工藝研究,為了消除軸承、絲桿機械誤差,程序設(shè)置了反向間隙補嘗功能。程序?qū)崟r判斷D34輔助寄存器的脈沖數(shù)正負值,預(yù)先獲取軸運行方向是否改變,條件成立設(shè)置反向補償標志位M400,程序先執(zhí)行存儲在D500數(shù)據(jù)寄存器的反向間隙補償脈沖數(shù),保持機床坐標不變,隨即清除反向標志位。PLC程序運算要輸出的脈沖數(shù)D34寄存器值會實時傳送至D40,執(zhí)行完脈沖輸出后,D34、D40清零,D200、D202、D206為程序給定進給速度。

      當(dāng)伺服軸移動,軸的移動坐標數(shù)據(jù)實時更新,通過觸摸屏實時顯示軸的位置坐標[8-9]。Y軸坐標處理程序如圖9所示。

      圖9 Y軸坐標程序

      D1336是PLC特殊數(shù)據(jù)寄存器,用于存儲Y0輸出脈沖計數(shù);D560機械坐標暫存器;D556坐標原點偏移;D100用于觸摸屏上Y軸坐標顯示的數(shù)據(jù)寄存器。

      光柵尺為位置精密檢測傳感器,系統(tǒng)通過直線光柵尺構(gòu)成軸的全閉環(huán)控制。使用光柵尺與機床機械性能相關(guān),機械性能穩(wěn)定,無爬行的情況下能取得較好的效果。其實現(xiàn)的原理是給定位置值與反饋位置比較,然后進行動態(tài)補償修正。

      3.3 伺服驅(qū)動參數(shù)調(diào)整與優(yōu)化

      精確到μ級的控制,對伺服驅(qū)動器優(yōu)化是必要步驟[10-11]。首先設(shè)定伺服基本參數(shù)如:位置控制模式選擇;I/O信號端子功能選擇;電子齒輪比等。

      驅(qū)動器動態(tài)控制性能參數(shù)缺省值只適合一般情下的應(yīng)用,磨床上的應(yīng)用需要對伺服參數(shù)進行優(yōu)化。在連接負載的真實加工條件下,利用臺達伺服調(diào)試軟件進行參數(shù)調(diào)節(jié),通過伺服軟件自學(xué)習(xí)功能,反復(fù)多次執(zhí)行優(yōu)化功能,正確的設(shè)置電機慣量比p1-37,調(diào)節(jié)伺服剛度等級,通過在自動的優(yōu)化的基礎(chǔ)上微調(diào)驅(qū)動器速度環(huán)增益p2-04、位置循環(huán)增益p2-00,減小速度積分時間p2-06,盡量提高工作頻率帶寬,當(dāng)出現(xiàn)嘯叫時增加濾波抑制共振點,提高位置響應(yīng)特性[12-15]。最終伺服參數(shù)結(jié)果應(yīng)保證電機在嘯叫共振點以頻段下運行。

      4 測試驗證與結(jié)果分析

      控制系統(tǒng)測試分為程序功能測試和控制精度測試。

      程序功能測試:空運行測試操作,經(jīng)反復(fù)調(diào)試,輸入加工參數(shù)運算模擬加工運行,最終數(shù)據(jù)計算正確,軸坐標位置顯示準確,互鎖功能正常。手輪運行和軸快速移動,伺服跟蹤運行平穩(wěn)無遲滯現(xiàn)象。

      控制精度測試:通過千分表反復(fù)測定其各項精度指標,因加工零件尺寸精度依賴于的垂直Y軸精度,對其精度進行重點測試,其結(jié)檢查如表1所示。

      表1 機床精度測試結(jié)果mm

      結(jié)果證明,機床精度各項指標均高于國標,控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定。

      5 結(jié)束語

      觸摸屏加PLC控制的開放式控制系統(tǒng)因其操作靈活、精度高、擴展功能和二次開發(fā)功能強,越來越多的應(yīng)用于自動化行業(yè)。在精度高,功能相對簡單數(shù)控加工領(lǐng)域也將會擴大應(yīng)用。精密設(shè)備在制造和改造時,都需對其軸的坐標位置精確控制及顯示,一般都需配置手輪來微調(diào)整,伺服進行優(yōu)化也是必不可少的環(huán)節(jié),操作功能上都會存在手動、自動等多種工種方式切換。

      本文采用觸摸屏、PLC和伺服驅(qū)動開發(fā)控制系統(tǒng),復(fù)現(xiàn)了開發(fā)設(shè)計過程,實現(xiàn)了以上數(shù)控加工常用功能??刂葡到y(tǒng)成功在一批平面軸磨床、內(nèi)圓磨床應(yīng)用,加工零件尺寸精度達正負0.003μm,滿足加工要求,提高加工精度和生產(chǎn)效率,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟效益。實踐證明了系統(tǒng)性能穩(wěn)定,性價比高,在精密加工設(shè)備開發(fā)設(shè)計上有很強的實用性、示范性。

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