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      煤礦主井提升系統(tǒng)改造及應(yīng)用研究

      2023-01-14 13:59:59張瑞芹
      設(shè)備管理與維修 2022年4期
      關(guān)鍵詞:箕斗主井給煤機(jī)

      張瑞芹,王 鵬,宋 鵬

      (兗煤菏澤能化有限公司趙樓煤礦,山東菏澤 274705)

      0 引言

      我國目前的煤礦井多數(shù)是在1950 年代建立的,在當(dāng)時主要負(fù)責(zé)對淺部煤層的開采工作,這些礦井所配置的設(shè)備通常也只能滿足于開采淺部煤層。步入1980 年代后,我國煤礦業(yè)采煤深度不斷增加,原有的設(shè)備已經(jīng)無法滿足礦井采煤的需求,尤其是在多種新型開采技術(shù)、開采設(shè)備被廣泛地運(yùn)用于礦井后,這些原有設(shè)備顯得更加不合時宜,于是工作人員對當(dāng)時的設(shè)備展開了進(jìn)一步的改造,提升了礦井的自動化與機(jī)械化程度。但改造過后的礦井雖然生產(chǎn)能力顯著提高,生產(chǎn)成本卻也顯著增大,對礦井實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益帶來了阻礙。因此,還應(yīng)當(dāng)采取有針對性的手段對當(dāng)前礦井的提升系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備展開改造,提升礦井的生產(chǎn)效率。

      1 煤礦主井提升系統(tǒng)概況

      煤礦主井提升系統(tǒng)的設(shè)備構(gòu)成較為復(fù)雜,且與煤礦開采作業(yè)的聯(lián)系十分緊密,是煤礦井下開采人員實(shí)現(xiàn)煤礦運(yùn)輸?shù)闹饕O(shè)備之一,若發(fā)生質(zhì)量問題以及安全事故,不僅會為煤礦企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至?xí){到煤礦開采人員的人身安全。因此,保證煤礦主井提升設(shè)備運(yùn)行的安全性與可靠性,是煤礦企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中必須要注意的問題。以某礦井的優(yōu)化改造為例,就煤礦主井提升系統(tǒng)的改造與應(yīng)用展開論述。

      某礦井在建設(shè)初期的生產(chǎn)能力為0.6 Mt/a,在2008 年經(jīng)過擴(kuò)建后,其生產(chǎn)能力提升到了0.9 Mt/a。該煤礦主井的提升設(shè)備為型號JKM-2.25×4 的井塔式多繩摩擦輪提升機(jī),主要起到運(yùn)輸井下原煤的作用。該提升井井筒直徑5 m,提升高度500 m,配備有承載量為6 t 的多繩箕斗。其中,2 個箕斗中心線距離2 m,運(yùn)用端部剛性罐道導(dǎo)向,減速器傳動比11,滾筒直徑225 m,并配有型號YR-118/44-10 的額定功率630 kW、電壓600 V 的繞線電機(jī),該繞線電機(jī)轉(zhuǎn)速592 r/min,最大提升速度為6 m/s。

      該礦已持續(xù)應(yīng)用以上提升系統(tǒng)生產(chǎn)了30 年,目前設(shè)備已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足當(dāng)前礦井生產(chǎn)工作的需求,且部分設(shè)備老化、損耗十分嚴(yán)重,成為井下正常生產(chǎn)的隱患。因此,對該礦井提升系統(tǒng)展開改造,是該煤礦企業(yè)的實(shí)際需要,對提升礦井的自動化、機(jī)械化程度和礦井的生產(chǎn)效率具有積極意義。

      2 煤礦主井提升系統(tǒng)中存在的問題

      該礦井采用的提升機(jī)為井塔式多繩摩擦式提升機(jī),目前該提升機(jī)的滾筒已出現(xiàn)裂紋,雖然在過去的檢修工作中,相關(guān)維修人員已經(jīng)對該裂紋實(shí)施了補(bǔ)焊處理,但滾筒的強(qiáng)度已經(jīng)降低,為礦井生產(chǎn)帶來了一定隱患。該礦井的裝卸載設(shè)備亦存在一定的質(zhì)量問題,由于在實(shí)際工作中煤礦裝載的時間通常較長,在這樣的情況下,部分煤炭易從裝載設(shè)備中灑落,造成煤炭浪費(fèi)。該提升系統(tǒng)中的箕斗也常發(fā)生扇形門開啟、灑煤等問題,灑落的大量煤塊甚至對井筒造成了損傷。

      該礦井提升系統(tǒng)的主軸裝置與減速器聯(lián)軸器中間的距離過大,不利于主軸與減速器的有效配合,且容易在設(shè)備開啟、停機(jī)過程中受到?jīng)_擊。該礦井提升系統(tǒng)中的電控系統(tǒng)采用串電阻調(diào)速系統(tǒng),調(diào)速過程中運(yùn)行不穩(wěn)定的情況常有發(fā)生,為礦井帶來巨大的能耗,同時也具有電路雜亂、電阻器與接觸器受損等問題,易在運(yùn)行中發(fā)生安全事故。該礦井提升系統(tǒng)已經(jīng)投入使用了很長時間,設(shè)備老化嚴(yán)重,還存在減速器斷齒等因設(shè)備老化發(fā)生故障的情況??傊摰V井提升系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足礦井日常的生產(chǎn)工作需求。

      3 煤礦主井提升系統(tǒng)改造及應(yīng)用

      3.1 對井塔的優(yōu)化改造

      目前,該礦井的主井提升系統(tǒng)主要依賴主井井塔實(shí)現(xiàn),整個井身高度48 m,提升機(jī)與減速器等設(shè)備被設(shè)置在井身38 m 高度處,設(shè)計(jì)高度較高,依據(jù)相關(guān)的技術(shù)規(guī)范,井筒內(nèi)需裝置鋼制結(jié)構(gòu)內(nèi)套架。在礦井提升系統(tǒng)長期使用的過程中,原有提升機(jī)的提升能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足礦井生產(chǎn)的需要,有必要為礦井更換運(yùn)輸能力更強(qiáng)的提升機(jī),具體的操作流程如下:①拆除礦井中的提升機(jī)房和其內(nèi)置鋼井架,在勘察礦井實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,對井筒、內(nèi)套架展開重新設(shè)計(jì),對提升系統(tǒng)展開科學(xué)的優(yōu)化改造;②為滿足礦井提升系統(tǒng)的工作需求,保障在日常生產(chǎn)中煤炭能夠借助提升系統(tǒng)高效地運(yùn)送到地面,工作人員提升了井架支撐平臺的高度,將其設(shè)計(jì)成高于井架2.5 m 的高度,從而保證礦井能夠在短時間內(nèi)完成提升機(jī)改造工作,減少成本支出和對礦井實(shí)際生產(chǎn)的影響;③由于原先的井塔屋面采取網(wǎng)架承載結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在穿鋼絲繩的過程中,易造成受力面與鋼絲繩摩擦,對鋼絲繩使用壽命造成不利影響,因此,工作人員拆除了原先的井塔屋面,以鋼板、鋼大梁代替。

      3.2 對提升機(jī)的優(yōu)化改造

      該礦井建造初期采用的主井提升機(jī)為型號JKM-2.25×4 的井塔式多繩摩擦提升機(jī),目前已經(jīng)無法完成煤礦生產(chǎn)中的提升任務(wù),將其更換為型號JKMD-3.5×4 的落地式多繩摩擦機(jī),參數(shù)如下:天輪直徑3500 mm,主導(dǎo)輪直徑3500 mm,天輪變位重量6300 kg,主提升繩數(shù)4,提升機(jī)變位重量18 000 kg,繩間距300 mm,提升機(jī)系統(tǒng)圍包角182.4°,最大凈張力590 kN,最大凈張力差180 kN,襯墊摩擦因數(shù)0.25,提升機(jī)制動力265 kN,提升系統(tǒng)總變位質(zhì)量102.65 t。

      同時,工作人員還在主井中新建了提升機(jī)房,在提升機(jī)設(shè)置完畢后,及時展開對新系統(tǒng)的更換與應(yīng)用,減少了提升機(jī)優(yōu)化工作對礦井正常生產(chǎn)帶來的影響。

      3.3 對箕斗的優(yōu)化改造

      該礦井提升系統(tǒng)中配置有一對箕斗,提升量為6 t,截斷面為2.2 m×1.1 m,中線之間的距離為2 m,在實(shí)際工作中,該礦井主要采用曲軌技術(shù)卸載箕斗運(yùn)輸?shù)脑?。礦井箕斗的提升容量較為有限,若只提升提升機(jī)運(yùn)輸能力,還尚無法完成對原煤的大量運(yùn)送,必須換用大容量的箕斗。根據(jù)型號為JKMD-3.5×4 的主井提升機(jī)的防滑要求,箕斗的重量不得大于16 t,且因?yàn)榫仓睆綗o法改變,為提升箕斗的容量,應(yīng)著重提升箕斗的高度。

      在優(yōu)化改造工作中,工作人員提升箕斗的高度為11 m,增加箕斗的提升量到達(dá)10 t,已經(jīng)能夠較好地完成當(dāng)前煤礦日常生產(chǎn)中原煤提升的任務(wù)。

      3.4 對定量斗的優(yōu)化改造

      在建造初期,井下煤倉中設(shè)置了2 臺給煤機(jī),每臺給煤機(jī)下方設(shè)置了2 部定量斗,每部定量斗的容量為6 t。由前文所述提升機(jī)、箕斗的改造過程可知,在提升能力與箕斗運(yùn)輸容量雙重增強(qiáng)的基礎(chǔ)上,若不改變定量斗容量,會造成提升機(jī)與箕斗無法充分發(fā)揮其效用。為適應(yīng)改造后全新的礦井提升系統(tǒng),應(yīng)在原先裝載硐室的基礎(chǔ)上展開擴(kuò)建設(shè)計(jì),延伸井筒深度,將定量斗容量由6 t 改為10 t,以符合工作需求。但在實(shí)際的擴(kuò)建工作中,若更換建造定量斗和硐室,煤礦井正常的生產(chǎn)運(yùn)輸必須停滯,為煤礦井的正常工作帶來不利影響。因此,最終選擇取消定量斗,直接應(yīng)用定重式給煤機(jī)。

      定重式給煤機(jī)尺寸小,無需額外擴(kuò)建硐室,同時也增加了井下煤倉中可用的空間,提升了箕斗裝載的高度,無需額外開展井筒延伸工作,降低了改造人員的施工難度,也減少了煤礦井的成本支出,還確保了煤礦井工作的正常進(jìn)行。工作人員還在箕斗裝載點(diǎn)處設(shè)置了傳感器,一旦箕斗到達(dá)給煤機(jī)上方,傳感器就會發(fā)出信號,讓給煤機(jī)在信號的驅(qū)使作用下自動展開裝載作業(yè),在裝載完畢后,傳感器再次發(fā)出信號,給煤機(jī)停止運(yùn)行。這就大大提升了礦井的自動化與機(jī)械化程度。

      3.5 對電控系統(tǒng)的優(yōu)化改造

      在煤礦主井的提升系統(tǒng)中,為確保井下的生產(chǎn)能力,提升對煤炭資源的利用率,提升對井下提升機(jī)控制的精確度,工作人員將變頻提速技術(shù)應(yīng)用到了主井提升系統(tǒng)中。在運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),變頻器的應(yīng)用不僅降低了閘瓦在工作中發(fā)生磨損的概率,有效避免了鋼絲繩打滑的問題,還實(shí)現(xiàn)了對整個提升系統(tǒng)的電牽引與控制。應(yīng)用變頻器還可以對提升系統(tǒng)使用過程中的電壓與頻率展開控制,穩(wěn)定電機(jī)的啟動電流,降低提升系統(tǒng)發(fā)生故障的概率,延長了電機(jī)的使用壽命。

      4 煤礦主井優(yōu)化改造結(jié)果分析

      在上述優(yōu)化改造工作結(jié)束后,該煤礦主井提升系統(tǒng)的提升能力得到了很大程度的提高,由原先的0.9 Mt/a 提升至1.2 Mt/a,且節(jié)能效果明顯,1 t 煤的耗電量減少了0.4 kW·h。若按照1.2 Mt/a 的生產(chǎn)力計(jì)算,該煤礦井應(yīng)用這套主井提升技術(shù),每年可減少用電47.8 kW·h,為煤礦井的成本控制、節(jié)能減排都做出了貢獻(xiàn),提升了該礦的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

      經(jīng)過優(yōu)化改造的主井提升系統(tǒng)自動化程度、機(jī)械化程度明顯提升,在后期投入運(yùn)行中的維修量小,減輕了維修人員的工作負(fù)擔(dān),也消除了原先煤礦井中的部分安全隱患,降低了故障的發(fā)生率,提升了煤礦主井提升系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與可靠性。

      5 結(jié)語

      煤礦主井提升系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性,不僅關(guān)系到煤礦企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,更關(guān)系到煤礦開采人員的人身安全,關(guān)系到煤礦企業(yè)的社會效益。相關(guān)工作人員應(yīng)結(jié)合煤礦井的實(shí)際情況,借助先進(jìn)的專業(yè)理論,及時改進(jìn)煤礦井提升系統(tǒng)中存在的問題,加強(qiáng)提升系統(tǒng)的自動化、機(jī)械化程度,保證提升系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與高效性,促進(jìn)煤礦企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

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