史成龍 王佑寶 劉建凱 馮嘉 劉巖 肖進勇 楊懷林 孫華云
1)山東耐材集團魯耐窯業(yè)有限公司 山東淄博255200
2)山東工業(yè)職業(yè)學院 山東淄博255200
梭式窯屬于間歇式運行窯爐,在運行過程中,隨窯內(nèi)溫度升高,其煙氣量、煙氣溫度、污染物含量等指標不斷變化,為煙氣處理至達標排放帶來一系列難題。采用氧化法脫硝,雙堿法脫硫,動態(tài)液膜除塵的煙氣處理工藝,通過運行發(fā)現(xiàn)該處理工藝存在運維成本高,排放指標控制難,設備故障率高,反應塔易腐蝕,管路結(jié)晶堵塞嚴重,污水處理困難,有白煙排放等問題[1-3]。因此,需尋求另一種煙氣處理工藝。
經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),除濕法處理方案外,其他方案要求進入處理系統(tǒng)的煙氣溫度為250~300℃。梭式窯制品的燒成溫度為1 350~1 750℃,而煙道出口溫度為600~850℃。大部分梭式窯采用窯底煙道模式,窯底煙道雖帶走一部分熱量,但煙氣進入處理系統(tǒng)前的實測溫度約610℃。為符合煙氣處理系統(tǒng)的溫度要求,必須降低煙氣溫度。
為滿足窯爐高效率運行,需減少梭式窯降溫時間。通常情況下,使用風機將冷風鼓入窯爐,加快降溫過程。但利用風機抽出的多余熱風直接排放會造成熱能浪費。
隧道窯煙氣處理工藝中氧化、濕法處理工藝存在眾多弊端,現(xiàn)已完成煙氣處理工藝的升級和改造,實際運行后脫硫、脫硝的效果優(yōu)異,運維成本低,所以,擬在梭式窯上應用。該煙氣處理工藝:1)采用高溫碳酸氫鈉干法脫硫,使用小蘇打作為脫硫劑,在220~300℃時,與煙氣中的二氧化硫反應,生成亞硫酸鈉粉末,以達到脫硫的目的[4-5]。2)布袋式去除煙氣粉塵,清灰效果好,除塵效率>99.9%。3)低溫SCR工藝脫硝,該方法使用釩鈦催化劑,以氨水作為還原劑,將NOx還原成N2和H2O[6]。
為滿足梭式窯煙氣處理系統(tǒng)入口的溫度要求(≤260℃),必須對煙氣溫度進行降溫。當前采用水冷模式,即水箱式降溫,利用熱煙氣加熱冷水的模式降低煙氣溫度。根據(jù)煙氣流量,選擇合適的降溫器,實現(xiàn)系統(tǒng)化運行。降溫時,煙氣的流速較高,為了使煙氣溫度滿足處理系統(tǒng)的要求,可以在系統(tǒng)中增加一套降溫水塔。
在單條梭式窯的實際運行中,窯內(nèi)溫度在200~1 000℃時,含硫化合物與氧氣發(fā)生反應,煙氣中SO2的含量逐漸達到峰值。煙氣溫度<220℃時,因溫度較低,脫硫工藝無法正常運行。經(jīng)多次調(diào)整發(fā)現(xiàn):低溫狀態(tài)下,在脫硫塔中添加石灰粉可以解決此問題[7]。對于燃氣型窯爐來說,NOx通常以溫度型NOx為主,溫度型NOx是由于助燃空氣中的N2與燃氣混合不均,在局部因高溫氧化生成,其形成主要與溫度、氧含量以及煙氣在高溫區(qū)停留時間有關(guān);特別在高于1 400℃時,極容易形成溫度型NOx,使NOx的含量升高[8]。窯溫到達1 500℃后,NOx的折算濃度迅速增大,在人為干預下,其折算濃度才不再上升。
通過查看單條梭式窯污染物的排放數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)達到SO2和NOx的排放濃度峰值的時間不同。結(jié)合實際生產(chǎn),設計出3條梭式窯并聯(lián)運行,共用一套煙氣處理系統(tǒng)的模式。單條梭式窯的升溫階段為26 h,保溫階段為8 h,降溫階段為62 h,自點火開始至降溫結(jié)束,需要96 h。為保證環(huán)保指標達標的同時實現(xiàn)降溫時抽出的熱空氣溫度的趨穩(wěn),選擇在1#梭式窯點火后的第32 h,將2#梭式窯點火;2#梭式窯點火后的第32 h,將3#梭式窯點火;當?shù)竭_第96 h,1#梭式窯降溫結(jié)束,然后又被重新點火升溫。這樣3條梭式窯完成循環(huán),實現(xiàn)連續(xù)運行。該方法既降低環(huán)保成本,又提高了產(chǎn)量,還可滿足煙氣處理至達標排放。
對于降溫過程中熱風的利用,在所有并聯(lián)窯爐排煙口匯入主管道前各自安裝調(diào)節(jié)閥門,在調(diào)節(jié)閥門前另增加余熱排放管道,且在余熱排放管道上配置可關(guān)閉的調(diào)節(jié)閥門。當一條窯爐完成制品的燒成后,可以將排煙主管道調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉,實現(xiàn)此窯爐與煙氣處理系統(tǒng)斷開;同時將余熱管路調(diào)節(jié)閥門打開,將降溫過程中抽出的多余熱風送去干燥洞用于干燥制品。
采用高溫碳酸氫鈉干法脫硫,布袋除塵,低溫SCR脫硝方案符合梭式窯煙氣處理要求。在并聯(lián)式梭式窯的運行過程中,煙氣環(huán)保處理后污染物含量滿足《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》第四時段標準規(guī)定。
單條梭式窯自點火開始至降溫結(jié)束需要96 h。采用并聯(lián)式梭式窯運行后,自1#梭式窯點火至3#梭式窯降溫結(jié)束,共需要160 h,每條窯爐平均花費53 h,提高了窯爐的運行效率,增加了企業(yè)的利潤。另外,并聯(lián)式梭式窯模式實現(xiàn)了降溫時抽出熱空氣溫度的趨穩(wěn)化,抽出的熱空氣被源源不斷地送入干燥洞對半成品進行干燥。
高溫煙氣與冷水發(fā)生熱交換,降低了煙氣溫度,滿足了系統(tǒng)的要求。冬季,加熱后的水用于取暖和洗澡;夏季,加熱后的水用于洗澡。降溫時,打開余熱管路調(diào)節(jié)閥門,將降溫過程中抽出的多余熱風用于干燥制品。
梭式窯在燒成制品的全過程中均采用自動化控制。利用485通訊模塊與煙氣排放污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)相連,及時將煙氣污染物排放指標反饋到控制室。同時,煙氣處理系統(tǒng)采用DCS自動控制,有效提高了煙氣處理系統(tǒng)整體的適應性與穩(wěn)定性。測控儀表自動檢測煙氣壓力與溫度,煙氣溫度高于系統(tǒng)所需溫度時,系統(tǒng)自動進行煙氣走向調(diào)整,保護高溫除塵布袋,使低溫SCR催化劑不受破壞。整個煙氣處理系統(tǒng)實現(xiàn)自動添加小蘇打、噴氨水,實現(xiàn)煙氣處理控制精準化[9-10]。DCS控制、PID智能儀表、485通訊模塊等的應用大大提升了系統(tǒng)的自動化水平,保障了煙氣處理系統(tǒng)最優(yōu)化運行。另外,在煙氣處理系統(tǒng)的關(guān)鍵位置增加連鎖控制,可以自動切斷天然氣輸送,改變煙氣走向等,保障了系統(tǒng)運行的安全。
3條梭式窯并聯(lián)運行的新模式節(jié)約了環(huán)保成本,提高了窯爐的運行效率,同時為干燥洞持續(xù)送去熱空氣,對半成品進行干燥;煙氣余熱的二次回收以及熱空氣的回收利用,滿足了生活和生產(chǎn)所需,避免了不必要的浪費;DCS控制、PID智能儀表、485通訊模塊等的應用大大提升了煙氣處理系統(tǒng)的智能化水平。
然而,經(jīng)運行后發(fā)現(xiàn),目前水冷散熱存在夏季時余熱利用率低的問題。為進一步探索梭式窯煙氣的余熱利用,可將水冷散熱器換為風冷換熱器,加熱冷空氣,為其他梭式窯提供點火階段的助燃風,降低燃耗,節(jié)約成本;或者將加熱后的熱空氣送去干燥洞對磚坯進行干燥。