董增云,張凱凱,蔚 飛,賈繼臣
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司煉鐵廠,山東 泰安 271612)
石橫特鋼集團(tuán)有限公司(簡稱石橫特鋼)1#高爐有效容積1 080 m3,設(shè)有20個(gè)風(fēng)口、東西方向兩個(gè)鐵口。第3代爐役于2018年點(diǎn)火開爐,根據(jù)泰安特種建筑用鋼新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換項(xiàng)目,于2021年休風(fēng)停爐。停爐方法有填充停爐法和降料面停爐法[1]。本次停爐高爐爐殼、爐襯完整且整體拆除不需保護(hù),于是采用降料面停爐法。出于環(huán)??紤],采用回收煤氣法降料面至8 m。停爐前制定了《停爐方案》《停爐期間槽下物料倒運(yùn)方案》《停爐煤氣系統(tǒng)吹掃置換安全方案》《能源介質(zhì)切斷方案》等,組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),熟知方案內(nèi)容、明確任務(wù)分配,為安全順利停爐奠定了基礎(chǔ)。
降料面是高爐停爐過程中最為關(guān)鍵的操作,其操作重點(diǎn)是合理使用風(fēng)量、風(fēng)溫、打水量,維持爐頂溫度和煤氣成分在要求范圍內(nèi),確保降料面過程的安全順利[2]。
停爐前日11:00縮礦批至39 t,入爐焦比由369 kg/t提高至388 kg/t,爐溫按[Si]含量0.35%~0.50%控制,爐渣二元堿度1.15~1.20倍,以改善渣鐵物理熱及流動(dòng)性。停爐當(dāng)日6:00縮礦批至38 t,入爐焦比提高至402 kg/t,降煤比至150~155 kg/t。10:30開始降料面,爐頂氣密箱氮?dú)庥? 000 m3/h增加至2 500 m3/h,以保護(hù)爐頂設(shè)備。降料面期間風(fēng)量控制原則:前期盡量使用較大風(fēng)量,縮短停爐時(shí)間;隨料線逐漸降低,及時(shí)減風(fēng)、退角度、穩(wěn)定氣流分布;料線3 m以下時(shí),風(fēng)量≤2 600 m3/min;料線4 m以下時(shí),風(fēng)量≤2 500 m3/min,依次料線每降低1 m,減風(fēng)100~150 m3/min。11:55高爐停氧,12:00煤粉噴空停煤,鐵口見風(fēng)后逐步減風(fēng),12:50休風(fēng)停爐。通過準(zhǔn)確控制爐前出鐵時(shí)間,精準(zhǔn)控制小時(shí)煤量,停爐前50 min煤粉全部噴空停煤,減少了停爐后煤粉清理工作。停爐前準(zhǔn)確預(yù)測槽下各倉空倉時(shí)間,除2個(gè)焦炭倉與3個(gè)燒結(jié)礦倉剩余少量物料,其余各倉基本空倉,大大減少了停爐后礦槽內(nèi)物料的倒運(yùn)量。
停爐前通過計(jì)算,結(jié)合爐底中心測溫情況、高爐爐役時(shí)間等因素綜合考慮,確定殘鐵口開鉆位置為正南方向5#風(fēng)口下方,4層炭磚向上50 mm處,殘鐵眼角度15°。停爐前提前搭設(shè)放殘鐵平臺,預(yù)制殘鐵溝,做好鐵罐連接橋及爐底防護(hù)工作。高爐休風(fēng)后,切斷殘鐵口部位冷卻壁冷卻水并吹空,鉆燒殘鐵口,于21:16順利放出殘鐵,共放殘鐵97.2 t。
放完殘鐵后,高爐開始爐頂打水涼爐,打水量控制在20 m3/h以內(nèi),打水間斷進(jìn)行,風(fēng)口冒火時(shí)暫停打水。直至東、西鐵口、殘鐵口出水,停止?fàn)t頂打水,涼爐結(jié)束,開始破拆大修。
打開爐門清空爐料后,檢查風(fēng)口以上爐型侵蝕、磨損或脫落情況。6~9段西南6#~9#風(fēng)口方向有黏結(jié)物100~300 mm,其余基本干凈;10~11段圓周方向相對均勻,爐型基本規(guī)則;爐身上部12段東南方向、13段爐墻噴涂料全部脫落,冷卻壁前端磚槽清晰可見,與停爐前該位置爐體測溫溫度高吻合。從爐內(nèi)黏結(jié)物化驗(yàn)成分看,鉀在爐身上部富集多,含量10%;鉛在風(fēng)口下部沉積多,含量高達(dá)29%;鋅在爐內(nèi)富集,含量24%~28%。從煤氣管道黏結(jié)物成分分析,大量的鋅通過煤氣除塵灰排出,重力除塵鋅含量10%,布袋除塵鋅含量高達(dá)42%,高鋅灰沉積在荒煤氣支管,堵塞進(jìn)口,印證了停爐前煤氣除塵壓差高與此有關(guān)。若長期鋅高布袋壓差高,可利用檢修清理荒煤氣支管的黏結(jié)物,根本還是要嚴(yán)格控制原料有害元素含量,減少有害元素入爐。不同位置黏結(jié)物化驗(yàn)結(jié)果見表1。
風(fēng)口組合磚以風(fēng)口中心線為界,上半部侵蝕較嚴(yán)重,大套前端殘余磚約100~200 mm,大套下部環(huán)炭上表面磚基本完好,殘余長度在900~1 000 mm。熔化后的渣鐵混合物滴落到風(fēng)口大套前端,由于中套上面沒有保護(hù)磚容易燒壞中套,印證了停爐前6#風(fēng)口中套燒損的原因。
3.3.1 爐缸炭磚
爐缸炭磚設(shè)計(jì)共12層,1~3層國產(chǎn)炭磚,4~12層進(jìn)口西格里炭磚。爐缸炭磚基本完好,沒有環(huán)裂現(xiàn)象。其中:1~6層炭磚保持完好;2~4層炭磚上表面有鉛皮,含鉛量75%左右;7~8層環(huán)碳有輕微侵蝕現(xiàn)象,主要在西鐵口附近;9#風(fēng)口方向炭磚剩余700 mm,侵蝕量50 mm左右。從鐵口橫截面侵蝕情況看,西半圈較東半圈侵蝕明顯,基本呈不規(guī)則的“象腳狀”侵蝕;9~12層環(huán)炭基本完好。
3.3.2 陶瓷杯
7~8層炭磚外陶瓷杯基本侵蝕完,東南方向剩余150 mm。9~12層炭磚外陶瓷杯壁剩余200~370 mm,其中11層西鐵口方向較薄,殘余200 mm。西鐵口北11#風(fēng)口方向,爐底陶瓷杯墊下層基本保持完好,上層邊緣侵蝕較少,靠近中心處減薄,距中心西北方向1 m處侵蝕最深,上層陶瓷墊侵蝕完,下層陶瓷杯墊剩余300 mm左右,爐底整體呈“鍋底狀”侵蝕。
3.4.1 冷卻壁
1~5段鑄鐵冷卻壁表面光滑無侵蝕。6~9段冷卻壁為鑲磚銅冷卻壁,鑲磚全部脫落,磚槽基本保持完好無漏水裂紋現(xiàn)象。10段和13段冷卻壁熱面基本完好,鑲磚槽侵蝕程度較少。14~15段冷卻壁豎向邊緣有侵蝕,個(gè)別螺栓孔附近存在裂紋現(xiàn)象。
3.4.2 水系統(tǒng)
從破拆的水管道內(nèi)壁看,凈環(huán)系統(tǒng)管道內(nèi)有淤泥和結(jié)垢情況,軟水系統(tǒng)管道保持較好,濁環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)差管道中輕微銹蝕。管道中存在淤泥主要是水池中淤泥沉積影響,可以采取改善水源水質(zhì)、水池封閉、使用陶瓷膜過濾器等措施減少淤泥進(jìn)入,同時(shí)根據(jù)各水系統(tǒng)腐蝕和結(jié)垢情況對藥劑做出適當(dāng)調(diào)整,減少結(jié)垢,確保水系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
石橫特鋼1#高爐停爐方案制定合理,目標(biāo)明確,過程把控到位,實(shí)現(xiàn)安全順利停爐;殘鐵眼選位得當(dāng),殘鐵排放干凈,基本無殘留,為扒爐創(chuàng)造了有利條件。通過高爐破損調(diào)查,為高爐日常操作提供了指導(dǎo)方向:使用質(zhì)量好的炭磚是高爐長壽的關(guān)鍵,嚴(yán)格監(jiān)督筑爐質(zhì)量,有利于促進(jìn)高爐長壽[3];爐底中心溫度短時(shí)間下降20℃以上,是鉛沉積的原因,特別是中心溫度上升后下降的過程中,鉛附著在熱電偶上影響測量溫度失真,可參考附近或下層溫度判斷;停爐后爐型規(guī)整,確定合理送風(fēng)制度、吹透中心活躍爐缸、靈活運(yùn)用裝料制度是保持合理操作爐型的關(guān)鍵。