王業(yè)超
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
對于美國KBR 合成氨工藝來講,由于合成塔進出口工藝氣的組成是H2、N2、Ar、CH4和NH3等,這些氣體所占的比例會對氨合成轉(zhuǎn)化率產(chǎn)生直接的影響。通常情況下,進出口氣體的分析數(shù)據(jù)是工藝裝置調(diào)節(jié)相應(yīng)工藝參數(shù)的依據(jù),以此能夠使氨轉(zhuǎn)化率達到最大,這樣也能夠提供更加準確的數(shù)據(jù)。但是傳統(tǒng)的方法存在著精準度差的問題,因此對氨合成塔進出口工藝氣進行了改進,以求解決精準度方面的問題,從而使其達到更好的效果。
利用氣相色譜儀法對合成塔的進出口氣進行測定,以H2為載氣,在一閥一柱的作用下,能夠使氣體達到分離的狀態(tài)[1]。首先,氣體樣品通過硫酸過濾瓶將氨氣吸收,除氨后的樣品氣通過六通閥定量管進樣,然后直接進入5A 柱子,Ar、N2、CH4經(jīng)過5A 柱分離成單一組分,并在TCD 檢測器的作用下記錄相應(yīng)的譜峰。最后,依次記錄這些氣體譜峰的峰面積進行定量分析。
氣相色譜儀;取樣工具;鋁箔球和球膽。
在具體的實驗過程中,安排6 人在同一時間段內(nèi)分別對合成塔進口(105D1)和出口(105D2)取樣分析,算出每位檢測者相對全部檢測者的相對偏差。105D1 和105D2 分析標準操作:
1)硫酸過濾瓶斷開置換15 s;
2)置換硫酸過濾瓶時保證出口有氣冒出;
3)進樣時排氣管末端氣體要求進樣時排氣管末端剛好不冒泡,當排氣管末端剛好不冒氣泡時要求同時按儀器“開始”鍵進樣;
4)每次取樣前取樣點排放置換管線5 min 以上;
5)每次更換載氣后等待2 h 以上分析樣品;
6)樣品的放置時間在30 min 內(nèi)必須進樣分析;
7)取樣袋選擇質(zhì)量穩(wěn)定的鋁箔袋,取樣時確保取到足夠多的氣樣,以保證進樣置換時取樣袋處于正壓狀態(tài),及時更換老舊或破損的取樣袋。
將最大相對偏差的絕對值降至≤0.5%作為實驗?zāi)繕?,根?jù)表1 的結(jié)果可知,105D1 分析結(jié)果最大相對偏差的絕對值為1.50%,105D2 分析結(jié)果最大相對偏差的絕對值為1.45%。
表1 取樣分析結(jié)果
2.2.1 硫酸過濾瓶排氣置換狀態(tài)
由于硫酸過濾瓶上面的氣體空間較大,采取對硫酸過濾瓶斷開置換和不斷開置換的方式,測量N2含量是否存在差異和斷開時間長短的影響[2]。在硫酸過濾瓶連接置換的情況下105D1 出現(xiàn)最大的相對偏差為1.30%,105D2 出現(xiàn)最大的相對偏差為1.22%,隨著硫酸過濾瓶斷開時間的延長,105D1 和105D2 的N2含量趨于平穩(wěn)。最終得出結(jié)論:硫酸過濾瓶的排氣置換狀態(tài)是影響分析結(jié)果的主要原因。
2.2.2 進樣時排氣管末端氣體的控制程度
將式(6)代入式(7),可以得到式(8)。通過式(8)可以看出,在寬帶偵察應(yīng)用中,一本振與射頻的差在掃頻的過程中會產(chǎn)生二鏡頻,而這種鏡頻產(chǎn)生的激勵模式往往會被忽略。這種情況如果電路設(shè)計不當,就會導(dǎo)致頻譜偵察與檢測過程會發(fā)生信號誤判的現(xiàn)象。對于這一問題的處理只有加強對二中濾波器帶外鏡頻的抑制,如果鏡頻抑制要求高,對應(yīng)的中頻信道電路往往需要兩級串聯(lián)使用,才能達到指標的要求。
在色譜儀進樣的瞬間,由于切斷樣品氣的操作不一樣,很有可能會出現(xiàn)定量環(huán)取到的樣品存在誤差。這種情況主要表現(xiàn)為色譜儀排氣口出現(xiàn)有氣泡冒出、剛好不冒氣泡和排氣口出現(xiàn)負壓三種情況,具體的分析結(jié)果在有氣泡冒出時相對偏差均大于0.5%,105D1為0.58%,105D2 為0.61%。最終得出結(jié)論:進樣時排氣管末端氣體的控制是影響分析結(jié)果的主要原因。
2.2.3 樣品置換定量環(huán)時間
當定量環(huán)置換時間為60 s 時,105D1 分析結(jié)果出現(xiàn)最大相對誤差為0.40%,當定量環(huán)置換時間為30 s時,105D2 分析結(jié)果出現(xiàn)最大相對誤差0.30%。最終得出結(jié)論:樣品置換定量環(huán)時間不是影響分析結(jié)果的主要原因。
2.2.4 取樣時取樣點的排放時間
當取樣點置換5 min 之后,105D1 和105D2 的N2含量趨于穩(wěn)定。105D1 和105D2 的最大相對偏差的絕對值為1.67%、1.94%,得出的結(jié)論為:取樣時的排放時間是影響分析結(jié)果的主要原因。
2.2.5 取樣置換時氣閥開關(guān)狀態(tài)
當取樣點在微開或關(guān)閉狀態(tài)下取樣時,105D1 和105D2 的最大相對偏差的絕對值為0.40%、0.44%,并且得出結(jié)論為:取樣置換時氣閥開關(guān)狀態(tài)不是影響分析結(jié)果的主要原因。
由于儀器使用的載氣為氫氣,在氫氣消耗完后,需要對載氣進行更換。在更換的過程中,經(jīng)常會有空氣帶入載氣,從而使儀器信號波動[3]。在實驗的時候,采取的是氮氣氣體體積分數(shù)為24.70%的標準氣檢驗更換載氣并等待一定時間后進樣是否對分析結(jié)果有影響,得出結(jié)論:在等待時間1.0 h 后進樣出現(xiàn)最大相對偏差值5.33%,即更換載氣后的等待進樣時間是影響分析結(jié)果的主要原因。
2.2.7 樣品的放置時間的影響
如果樣品取回放置時間過長,那么會發(fā)生滲漏,從而使樣品組份含量出現(xiàn)波動[4]。如表2 的實驗結(jié)果可知,由于105D1 和105D2 的N2氣體體積分數(shù)的結(jié)果隨著樣品放置時間的延長而增大,105D1 的最大相對誤差的絕對值為3.53%,105D2 的最大相對誤差的絕對值為3.38%,得出結(jié)論:樣品的放置時間是影響分析結(jié)果的主要原因。
表2 鋁箔袋(圖1)和球膽(圖2)取樣分析對結(jié)果造成的影響
2.2.8 取樣工具的影響
使用不同的取樣工具取樣,在取樣置換時或樣品放置時間不一樣的狀況下,很有可能導(dǎo)致不同的取樣工具取樣分析結(jié)果造成誤差[5]。鋁箔袋(圖1)和球膽(圖2)的N2含量均隨著放置時間的延長而增大,且球膽增大的幅度比鋁箔袋增大的幅度大,用鋁箔袋取105D1 和105D2 樣品分析的最大相對偏差的絕對值分別為2.87%、2.20%。用球膽取105D1 和105D2 樣品分析的最大相對偏差的絕對值分別為4.92%、4.57%。得出結(jié)論:取樣工具是影響分析結(jié)果的主要原因。
圖1 鋁箔袋
圖2 球膽
根據(jù)上述的分析可知,能夠?qū)嶒灲Y(jié)果產(chǎn)生影響的因素,主要有6 種,即硫酸過濾瓶排氣置換狀態(tài)、進樣時排氣管末端氣體的控制程度、取樣時取樣點的排放時間、更換載氣后的等待進樣時間、樣品的放置時間和取樣工具,應(yīng)對的措施如下:
規(guī)范硫酸過濾瓶排氣操作標準,要求置換時保證硫酸過濾瓶出口有氣冒出,硫酸過濾瓶出口斷開置換15 秒以上。安排一人對105D1 和105D2 各分析5 次平行樣,105D1 的最大相對偏差的絕對值由原來的1.30%降至0.42%,105D2 的最大相對偏差的絕對值由原來的1.22%降至0.46%,105D1 和105D2 的最大相對偏差均小于0.50%,這證明了這種方式是有效的。
規(guī)范進樣操作標準,要求進樣時排氣管末端剛好不冒泡,當排氣管末端剛好不冒氣泡時要求同時按儀器“開始”鍵進樣[6]。安排一人對105D1 和105D2 各分析4 次平行樣,105D1 的最大相對偏差的絕對值由原來的0.58%降至0.48%,105D2 的最大相對偏差的絕對值由原來的0.61%降至0.47%,105D1 和105D2 的最大相對偏差均小于0.50%,這證明了這種方式是有效的。
每次取樣前取樣點排放置換管線5 min 以上。安排一人對105D1 和105D2 各分析5 次平行樣,105D1的最大相對偏差的絕對值由原來的1.67%降至0.44%,105D2 的最大相對偏差的絕對值由原來的1.94%降至0.31%,105D1 和105D2 的最大相對偏差均小于0.50%,這證明了這種方式是有效的。
每次更換載氣后等待2 h 以上分析樣品。安排一人更換載氣后間隔2 h 以上不同時間段分析標準氣,最大相對偏差的絕對值由原來的5.33%降至0.40%,最大相對偏差小于0.50%,這證明了這種方式是有效的。
規(guī)定樣品的放置時間,要求每次取樣后30 min內(nèi)必須進樣分析。安排一人對105D1 和105D2 各分析5 次平行樣,105D1 的最大相對偏差的絕對值由原來的3.53%降至0.48%,105D2 的最大相對偏差的絕對值由原來的3.38%降至0.47%,105D1 和105D2 的最大相對偏差均小于0.50%,這證明了這種方式是有效的。
選擇質(zhì)量穩(wěn)定的鋁箔袋作為取樣工具,取樣時確保取到足夠多的氣樣,以保證進樣置換時取樣袋處于正壓狀態(tài),更換老舊或破損的取樣袋。安排一人對105D1 和105D2 各分析5 次平行樣,105D1 的最大相對偏差的絕對值由原來的4.92%降至0.44%,105D2的最大相對偏差的絕對值由原來的4.57%降至0.42%,105D1 和105D2 的最大相對偏差均小于0.50%,這證明了這種方式是有效的[7]。
通過對氨合成塔進出口工藝氣的分析方法改進可知,應(yīng)當將重點放在各種影響因素方面,從而得到的實驗結(jié)果出發(fā),采取相應(yīng)的應(yīng)對措施,從而保證分析數(shù)據(jù)的精密度得到提升。與此同時,還要注意加強班組人員對標準操作方法的培訓(xùn);加強監(jiān)督考核,確保操作人員嚴格執(zhí)行標準操作方法;定期開展實驗室內(nèi)部比對等,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改完善。