陳海笑,董傳利
(河南能源化工集團新鄉(xiāng)中新化工有限公司,河南新鄉(xiāng) 453800)
河南能源化工集團新鄉(xiāng)中新化工有限公司采用開封空分集團有限公司設(shè)計制造的KDON-40000/30000型空分裝置。設(shè)計氧氣產(chǎn)量為40 000 m3/h,氮氣產(chǎn)量為30 000 m3/h,氬氣產(chǎn)量為1 200 m3/h。
空分裝置流程分為全低壓分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無氫制氬、空氣增壓液氧內(nèi)壓縮。整套設(shè)備包括空氣過濾、空氣壓縮、空氣預(yù)冷、分子篩純化、全精餾無氫制氬、液體貯存及汽化、儀控、電控等系統(tǒng)。
配套機組采用杭汽的汽輪機和陜鼓的離心壓縮機。機組的布置形式為EBZ45-6型離心壓縮機、齒輪箱、汽輪機、EIZ125等溫壓縮機。
空分裝置產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)見表1。
表1 空分裝置產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)
增壓機采用變速箱與汽輪機聯(lián)動,自2011 年裝置投產(chǎn)以來多次出現(xiàn)主推軸承溫度高、軸位移大、軸承振動大等問題,造成空分裝置無法高負荷運行。
改造措施:更換主推瓦塊,同時在增壓機平衡管聯(lián)通高壓側(cè)管線上增加兩臺截止閥,在低壓側(cè)增加盲板,將通過軸封泄漏的末級高壓空氣全部放空,降低增壓機的軸向推力,減輕主推軸承的負荷。但是未及時回收平衡管放空前期氣體,造成壓縮末級氣體外漏量增大,增壓機壓力達不到設(shè)計要求,無法滿足高負荷運行。于是重新返廠更換增壓機原有平衡盤,增大平衡盤的直徑,在新的平衡盤安裝自然冷卻后上車床車出密封槽鑲嵌密封齒。將原迷宮梳齒密封改為金屬軟密封,增強密封效果,有效減少增壓機末級空氣泄漏量,保證增壓機末級壓力。開車后嘗試關(guān)閉平衡管放空并打開平衡管連通閥,回收放空氣量,以滿足增壓機組高負荷運行[1]。增壓機平衡管放空改造現(xiàn)場流程見圖1。
圖1 增壓機平衡管放空改造現(xiàn)場流程圖
空分裝置外送高壓氮氣的體積流量為1 350 m3/h,高壓氮氣壓力為8.0 MPa,專供兩臺航天爐運行。在正常運行時,氣化爐清潔氮氣用量在300 m3左右,約1 000 m3/h清潔氮氣通過放空閥直接排放,嚴重浪費資源。為回收放空的高壓氮氣,將8.0 MPa氮氣管網(wǎng)并入0.7 MPa氮氣管網(wǎng)。
改造措施:利用停車檢修機會,在8.0 MPa氮氣管網(wǎng)和0.7 MPa氮氣管網(wǎng)預(yù)留閥門,利用管道將兩段管線連接。在管線上安裝三級減壓調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥前上安裝節(jié)流孔板及止回閥,將高壓氮氣減壓后并入氮壓機0.7 MPa氮氣管網(wǎng)。調(diào)節(jié)閥的開度通過8.0 MPa氮氣管網(wǎng)的壓力設(shè)為自動控制,穩(wěn)定高壓氮氣管網(wǎng)壓力,合理利用空分放空氮氣,有效降低低壓板式換熱器溫差,日均增產(chǎn)液氮2 t[2]。8.0 MPa氮氣減壓回收利用工藝流程見圖2,高壓氮氣技改所用材料見表2。
圖2 8.0 MPa氮氣減壓回收利用工藝流程圖
表2 高壓氮氣改造所用材料
正常生產(chǎn)時,空分預(yù)冷系統(tǒng)所需冷量由氨冷器提供,氨冷器將水冷塔出口冷凍水溫度從22 ℃降至8~9 ℃后送至空冷塔。液氨來自氨壓縮崗位,為低溫甲醇洗崗位提供冷量來滿足生產(chǎn)需要。夏季,環(huán)境溫度高,低溫甲醇洗及空分崗位所需液氨用量均增加,空分氨冷器使用液氨,導(dǎo)致低溫甲醇洗冷量不足,甲醇裝置不能滿負荷生產(chǎn)。本套空分裝置冷凍水設(shè)計質(zhì)量流量為115 t/h,溫度要求為7~9 ℃。在夏季高溫情況下,液氨供應(yīng)能力減弱,氨冷器換熱效果差。冷凍水溫度升高,造成空冷塔溫度上漲至13 ℃左右,空氣飽和含水量增加,分子篩吸附能力降低,出口CO2含量升高,影響空分裝置安全運行。
改造措施:使用蒸汽型溴化鋰吸收式冷水機組替換氨冷器,從而解決后系統(tǒng)液氨不穩(wěn)定問題,使空冷塔出口溫度降低至10 ℃左右,保證分子篩吸附效果[3]。冷凍水技改管線見圖3。
圖3 冷凍水技改管線
壓縮機組使用46#汽輪機油為潤滑供油,在高溫階段循環(huán)水上水溫度達到37 ℃,無法降低潤滑油供油溫度,油溫升高至48 ℃,遠高于汽輪油設(shè)計值(42 ℃±3 ℃)。過高的供油溫度無法及時將軸承產(chǎn)生的熱量帶走,導(dǎo)致支撐軸瓦、推力軸瓦溫度持續(xù)升高至報警值。油溫過高還會造成潤滑油漆膜指數(shù)升高、抗氧化性降低、瓦塊積碳加劇,嚴重影響裝置安全運行。
改造措施:空分溴化鋰機組出口1.2 MPa冷凍水溫度控制在8 ℃左右,并且制冷量富裕。為更好利用該股冷量,計劃在溴化鋰冷凍水出口管線引一根DN40管線,并入機組油冷器循環(huán)水上水管線,以降低油溫。經(jīng)過前期的計算和臨時管線試驗,投用后可降低潤滑油溫度4~5 ℃[4]。改造后油冷器冷凍水管線見圖4。
圖4 改造后油冷器冷凍水管線
空分裝置經(jīng)過長時間運行后,固體CO2顆粒、分子篩粉塵、機械雜質(zhì)會在低壓板式換熱器內(nèi)聚集,引起板式換熱器阻力增加和進塔氣量降低。由于無法對堵塞情況進行在線處理,長期以往,裝置負荷降低、冷損增大。在開車階段需要大量空氣吹掃板式換熱器,延長空分裝置開車時間,增加裝置能耗。
改造措施:為加快空分裝置開車進度,縮短低壓板式吹掃時間,保證吹掃效果,在低壓空氣進冷箱管道封頭處增加DN250閥門。在停車檢修階段,利用儀表氣向下塔充壓至0.4 MPa,打開該閥門,對低壓板式換熱器進行反吹掃,可縮短開車吹掃時間??辗盅b置低壓板式吹掃閥門見圖5。
圖5 改造后空分裝置低壓板式吹掃閥門
改造增壓機平衡盤和金屬軟密封后,機組從原來最長運行半年時間延長到1 a,整個空分裝置也首次滿負荷運行,有效降低了空分裝置的綜合能耗??辗盅b置每次開停車和檢修費用在200萬元左右,改造后可節(jié)約500萬元左右。
自高壓氮氣減低壓改造項目投用以來,氮氣回收量為1 000 m3/h左右,綜合換算日增產(chǎn)液氮為32 t左右。按照目前液氮價格為400元/t計算,裝置全年(300 d)綜合收益在384萬元左右。
低壓板式換熱器增加反吹閥后,縮短空分裝置開車時間(10 h左右)??辗盅b置每小時耗蒸汽110 t,按200元/t價格計算,每小時消耗蒸汽費用為22 000元;空分裝置每小時耗電800 kW,按1元/(kW·h)價格計算,每小時耗電費用為800元;每小時耗循環(huán)水量為11 000 t,按0.2元/t價格計算,每小時消耗循環(huán)水費用為2 200元。空分裝置開車每小時費用為25 000元,10 h共計節(jié)約25萬元。
冷凍水新增溴化鋰機組項目的投用保證了空分裝置穩(wěn)定運行,降低了空冷塔出口溫度,同時增強分子篩的吸附能力。該項目有效緩解了低溫甲醇洗高溫時液氨量不足的問題,大大提高了甲醇裝置的生產(chǎn)能力,保證30萬t煤制甲醇裝置日產(chǎn)粗醇量為1 250 t以上。
各項改造措施有效提升了整體裝置的生產(chǎn)能力,在節(jié)能降耗方面貢獻尤為突出,為企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益尤為可觀,這也是現(xiàn)代化工企業(yè)實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。