火志明,張 猛
(陜西長青能源化工有限公司,陜西寶雞 721000)
陜西長青能源化工有限公司60萬t/a甲醇的煤化工裝置,循環(huán)水系統(tǒng)分為空分裝置循環(huán)水、主裝置循環(huán)水兩套系統(tǒng)??辗盅b置循環(huán)水體積流量為7 000 m3/h,主裝置循環(huán)水體積流量為20 000 m3/h。采用敞開式循環(huán)冷卻工藝,循環(huán)水經(jīng)過循環(huán)泵加壓后送至各工藝裝置冷卻換熱,吸收熱量后溫度升高,匯集至循環(huán)水回水總管,依靠余壓進(jìn)入冷卻塔,經(jīng)冷卻塔布水干管、支管及布水噴頭均勻地分布于冷卻塔填料上,在填料層中形成極薄的均勻水膜,與上升的冷空氣進(jìn)行熱交換,降溫后的冷卻水匯集到冷卻塔池,自流進(jìn)入吸水池,實(shí)現(xiàn)冷卻水的循環(huán)利用[1]。由于設(shè)備老舊、操作不穩(wěn)定,換熱器很容易發(fā)生泄漏,物料泄漏至循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水水質(zhì)惡化,導(dǎo)致微生物繁殖過快,生物黏泥堵塞換熱器和循環(huán)水填料,嚴(yán)重危及系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
通過二氧化氯投加裝置進(jìn)行沖擊式或連續(xù)式投加,控制余氯質(zhì)量濃度為0.1~1.0 mg/L。沖擊式投加時,當(dāng)余氯質(zhì)量濃度為0.5~1.0 mg/L,即停止加氧,保持2~3 h;連續(xù)式投加時,應(yīng)把循環(huán)水余氯質(zhì)量濃度控制在0.1~0.5 mg/L。
根據(jù)循環(huán)水水質(zhì)情況,防止細(xì)菌產(chǎn)生抗藥性。采用沖擊式投加非氧化性殺菌劑,將非氧化性殺菌劑直接投加至吸水池中。冬季時,1個月投加1次;夏季時,1個月投加2~3次。
連續(xù)式投加緩蝕阻垢劑,根據(jù)藥劑濃度和鋅離子濃度來調(diào)整加藥泵沖程。日常水質(zhì)控制指標(biāo)見表1。
表1 日常水質(zhì)控制指標(biāo)
系統(tǒng)發(fā)生泄漏后很容易引起系統(tǒng)腐蝕和結(jié)垢,水垢的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于金屬的導(dǎo)熱系數(shù),換熱器結(jié)垢后會影響換熱效率,裝置能耗大幅增加,影響裝置正常運(yùn)行。泄漏的介質(zhì)為微生物提供營養(yǎng)源,微生物迅速繁殖,其代謝產(chǎn)物及其所黏附的泥沙形成了危害更大的生物黏泥。生物黏泥附著處成為垢下腐蝕的部位,最終造成設(shè)備腐蝕穿孔[2]。此外生物黏泥會大量附著在冷卻塔填料中,填料質(zhì)量增加會將下部支撐壓得變形甚至斷裂,嚴(yán)重影響冷卻塔的冷卻效果。水中還會形成大量泡沫,嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行,對環(huán)境造成一定影響。生物黏泥中含有大量藻類及原生動物,其細(xì)胞壁中有纖維素,在酸性條件下,與甲醇反應(yīng)生成甲基纖維素。研究表明:當(dāng)溶液中甲基纖維素的質(zhì)量濃度達(dá)到40.0~50.0 mg/L時,一旦晃動就會產(chǎn)生大量泡沫[3]。
(1) 循環(huán)水系統(tǒng)余氯值變化,見圖1。
圖1 循環(huán)水系統(tǒng)平均余氯質(zhì)量濃度
(2) 循環(huán)水系統(tǒng)加氯量的變化,見圖2。
圖2 循環(huán)水系統(tǒng)加氯量
(3) 循環(huán)水系統(tǒng)生物黏泥量變化,見圖3。
圖3 循環(huán)水系統(tǒng)生物黏泥量和濁度
從圖1、圖2、圖3可以看出:從2021年1月18日開始,系統(tǒng)余氯質(zhì)量濃度在不斷降低同時加氯量不斷增大,生物黏泥增多,濁度增大。1月28日,系統(tǒng)水質(zhì)顏色呈現(xiàn)灰黃色,泡沫增多。停止二氧化氯投加后,加樣分析循環(huán)水COD、硫化物和氨氮的變化,結(jié)果顯示COD值為92.6 mg/L,偏離日常運(yùn)行數(shù)值,判斷系統(tǒng)存在泄漏。立即對系統(tǒng)各換熱器進(jìn)出口循環(huán)水取樣,通過排查發(fā)現(xiàn)換熱器(E3515)循環(huán)水上水COD為93.0 mg/L,循環(huán)水回水COD為374.0 mg/L,判斷此處存在泄漏。隨后將E3515切出檢修,對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整處理后,加氯量和余氯逐步恢復(fù)至日常運(yùn)行值,通過殺菌置換后,生物黏泥和濁度逐步恢復(fù)至正常。
及時查找并消除漏點(diǎn)后,投加氧化性殺菌劑使余氯質(zhì)量濃度保持在0.5~1.0 mg/L,維持4~6 h,再向系統(tǒng)中沖擊式投加質(zhì)量濃度為60.0 mg/L的非氧化性殺菌劑。觀察水質(zhì),若泡沫太多,及時加入少量的消泡劑,在24~36 h后濁度會達(dá)到最高,此時進(jìn)行排污置換,減短旁濾器反洗周期,增加單罐反洗時間,調(diào)整加藥量并及時檢測水質(zhì),達(dá)標(biāo)后恢復(fù)正常運(yùn)行。
考慮生產(chǎn)原因,無法及時消除漏點(diǎn),每半個月需沖擊式投加質(zhì)量濃度為40.0 mg/L的除油劑、60.0 mg/L的非氧化性殺菌劑、40.0 mg/L的殺菌增效劑,保持余氯質(zhì)量濃度在0.2~0.5 mg/L之間。24~36 h后,濁度會達(dá)到最大,此時進(jìn)行排污置換,減短旁濾器反洗周期,增加單罐反洗時間,調(diào)整加藥量并及時檢測水質(zhì),達(dá)標(biāo)后恢復(fù)正常運(yùn)行。此外,為了避免微生物對同一種殺菌劑產(chǎn)生抗藥性,可以交替使用不同的殺菌劑。如溴類殺菌劑,其殺菌機(jī)理與氯類殺菌相似,但起效較快,低濃度就有很好的殺生效果[4]。
換熱器的泄漏是影響循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)指標(biāo)最主要的因素。發(fā)生泄漏后,設(shè)備會腐蝕和結(jié)垢,生物黏泥超標(biāo)、能耗增加會嚴(yán)重威脅裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。而生產(chǎn)中,換熱器泄漏是不可避免的,隨著設(shè)備運(yùn)行年限的增加,換熱器泄漏的頻率就會增加。因此,根據(jù)各種換熱介質(zhì)進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)后產(chǎn)生的現(xiàn)象,準(zhǔn)確判斷是何種介質(zhì)泄漏,選擇合適的查找方法,快速找到泄漏點(diǎn)并及時消漏。用適宜的處理方案快速改善水質(zhì),避免水質(zhì)進(jìn)一步惡化對設(shè)備造成損害,確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、長久運(yùn)行。