合肥聯(lián)合發(fā)電有限公司中外合資合肥二電廠 高業(yè)恒
汽動給水泵在火電廠屬于重要輔機,主要任務(wù)是將除氧器帶來的給水升壓后流經(jīng)高加再送至鍋爐汽包。某火電廠1 臺350MW機組配2臺汽動給水泵(以下簡稱汽泵)和1臺電動給水泵(以下簡稱電泵)。正常情況2 臺汽泵運行,1 臺電泵做備用。單臺汽泵向鍋爐提供的給水量占50%,單臺電泵向鍋爐提供的給水量占30%。某火電廠#1汽泵長期振動大、缺陷多、電網(wǎng)負(fù)荷高,有時調(diào)度不同意停運。該汽泵搶修機組最高只能帶動280MW 負(fù)荷,且給水泵失去備用,對火電設(shè)備安全運行構(gòu)成較大威脅。
#1 汽泵組振動數(shù)據(jù)為轉(zhuǎn)速4165r/min 時,小汽機#1 瓦最大振動277μm,小汽機#2 瓦最大振動240μm。同轉(zhuǎn)速#1 汽泵驅(qū)動端最大振動263μm,非驅(qū)動端125μm。轉(zhuǎn)速4752r/min時,小汽機#1瓦最大振動346μm,小汽機#2 瓦最大振動339μm。同轉(zhuǎn)速#1 汽泵驅(qū)動端最大振動326μm,非驅(qū)動端148μm。#1汽泵振動大,泵體振動引起附屬小管道和閥門劇烈抖動。該汽泵組軸封水管和中間抽頭管道焊縫多次產(chǎn)生裂紋,高溫高壓給水向外嗤。長時間振動,#1 汽泵中間抽頭隔離閥和逆止閥閥體損壞,閥芯脫落,管道支吊架斷裂[1]。#1 汽泵振動大導(dǎo)致該泵軸瓦嚴(yán)重磨損,推力瓦燒毀,推力盤損壞,軸向位移測點損壞,機械密封損壞,泵軸產(chǎn)生裂紋等。推力瓦嚴(yán)重磨損如圖1所示。小汽機和#1 汽泵振動數(shù)據(jù)如表1所示。
圖1 推力瓦嚴(yán)重磨損圖
表1 小汽機和#1汽泵振動數(shù)據(jù)
影響汽泵振動的因素很多,結(jié)合設(shè)備和系統(tǒng)特點,需要仔細(xì)分析和認(rèn)真排查。原因分析如下:#1汽泵和小汽機轉(zhuǎn)子動平衡可能超標(biāo);齒套式聯(lián)軸器可能磨損,動平衡超標(biāo)[2];齒套式聯(lián)軸器使用多年,變形和磨損;泵軸可能損壞;泵軸鍵槽損壞,鍍鉻層脫落,泵軸有裂紋等;軸瓦可能損壞;聯(lián)軸器中心數(shù)據(jù)可能超標(biāo),找聯(lián)軸器中心無合適的標(biāo)準(zhǔn);#1汽泵芯包零部件配合尺寸可能超標(biāo);小汽機零部件配合尺寸可能超標(biāo);地腳螺栓松動,支吊架松動脫落等;#1汽泵出口再循環(huán)閥不能全開,或再循環(huán)閥突然開關(guān),給水流量瞬間變化大,水流劇烈擾動沖擊管道和閥門,可能引起汽泵振動大;控制閥1、控制閥2 的密封面及閥芯都有吹蝕痕跡,可能是備件質(zhì)量問題,或是控制閥和操作連桿,錐導(dǎo)圓錐孔配合動作不協(xié)調(diào)等原因。
小汽機和#1 汽泵轉(zhuǎn)子在線做動平衡。在小汽機前軸封轉(zhuǎn)子上加80g 350°的平衡塊,后軸封轉(zhuǎn)子上加80g 170°的平衡塊。加小汽機后軸封轉(zhuǎn)子上平衡塊,軸承蓋不用拆[3]。小汽機振動雖然降至合格范圍,但#1 汽泵軸承室振動增大。轉(zhuǎn)速為4566r/min時,#1汽泵驅(qū)動端最大振動為209μm,非驅(qū)動端振動為155μm。
#1 汽泵振動大,導(dǎo)致該泵組中間抽頭管道以及軸封水管焊縫多次泄漏。停運#1汽泵,緊急搶修小管道。PT檢測焊縫,找到裂紋部位。打磨裂紋,打光譜鑒定管道材質(zhì),焊接管道。補焊后漏點消除,運行時間不長,其他焊縫又泄漏。隔離閥閥芯脫落,系統(tǒng)無法隔絕。在管道外部加分半套管焊接,套管底部焊接管道,安裝1個DN25mm、PN320 的針型閥臨時排放水汽。漏點1d 后再次泄漏,帶壓堵漏。48h 后靠近#1 汽泵的第一道焊縫突然泄漏,電網(wǎng)負(fù)荷緊張,#1汽泵需長周期運行,沒有檢修窗口。
專業(yè)人員分析評估,振動源來自#1 汽泵。設(shè)計2 個堵頭外徑為Ф60mm,內(nèi)徑為Ф44mm。割開中間抽頭管道,兩端封堵。鍋爐再熱器噴水減溫由兩臺汽泵供應(yīng),切換成另1 臺汽泵供水。加工堵頭,焊接堵頭按如下要求進行:V 型對接,坡口角度30°~35°,管道、閥門內(nèi)外20mm處磨出金屬光澤,坡口鈍邊為1~1.5mm。安裝時對接間隙為2~3mm,無錯口,無強行對口。焊接前確認(rèn)材質(zhì)和焊接材料,確認(rèn)焊機極性和氬氣流量,高頻引弧,提前送氣,滯后斷氣,確保收弧飽滿。堵頭安裝后,該#1汽泵持續(xù)運行1年,中間抽頭管道焊縫無滲漏。
轉(zhuǎn)子部件包含:泵軸、葉輪、所有鍵、平衡鼓、分半卡環(huán)、卡環(huán)壓蓋、壓蓋固定螺栓、調(diào)整圈推力盤、推力盤鎖緊并帽、間隔套等。實施大修前,#1汽泵轉(zhuǎn)子最大不平衡量為43.8g,要求#1 汽泵轉(zhuǎn)速為5500r/min,不平衡量為<3g。去重后最大不平衡量1.72g,符合設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。小汽機做超速試驗,前端軸承室最大振動為19μm,后端軸承室最大振動為16μm。標(biāo)準(zhǔn)為≤30μm。分析數(shù)據(jù),確定小汽機振動較小,轉(zhuǎn)子動平衡合格。拆除小汽機轉(zhuǎn)子兩端焊接的平衡塊,恢復(fù)出廠狀態(tài)。
齒套聯(lián)軸器嚴(yán)重磨損,與泵軸配合間隙超標(biāo)較多。鍵槽損壞,內(nèi)外齒明顯磨損,聯(lián)軸器齒頂晃動值為0.08mm,標(biāo)準(zhǔn)為≤0.03mm,已超標(biāo)。聯(lián)軸器內(nèi)孔橢圓度0.06mm,聯(lián)軸器端面瓢偏0.07mm,標(biāo)準(zhǔn)均為≤0.02mm,已超標(biāo)。購買1 套新的齒套聯(lián)軸器,包含聯(lián)軸器螺栓、螺母、鎖緊墊片等。整套聯(lián)軸器做動平衡,最大不平衡量2.3g,標(biāo)準(zhǔn)為≤3g,達到設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
工作人員檢測平衡鼓分半卡環(huán)對應(yīng)部位、推力盤對應(yīng)的軸肩處、泵軸變截面處、二臺、軸肩、鍵槽等部位。發(fā)現(xiàn)舊泵軸(聯(lián)軸器)存在裂紋,推力盤處鍵槽嚴(yán)重?fù)p壞。更換泵軸后,新軸表面光潔無裂紋、劃傷溝槽、沖刷、銹蝕等缺陷。軸頸光滑,軸頸無磨損。軸上的鍵槽尺寸符合要求。軸上螺紋完好,不倒牙。兩端軸頸處晃度值為≤0.02mm,各級葉輪口環(huán)處晃度值≤0.05mm,兩端軸套處晃度值≤0.03mm,平衡鼓處晃度值≤0.03mm,推力盤處晃度值≤0.03mm,聯(lián)軸器處晃度值≤0.03mm,軸彎曲驗收合格。
在檢查中發(fā)現(xiàn)推力瓦嚴(yán)重磨損,圓筒瓦烏金脫落,內(nèi)孔橢圓。更換全部推力瓦和圓筒瓦。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為烏金面應(yīng)光滑無損傷、無脫胎、裂紋、氣孔、剝落、無電腐蝕和銹蝕、無過熱熔化、過載發(fā)白、無異常磨損等缺陷。瓦塊工作印痕大致均勻,無硬點。每塊瓦塊的烏金厚度允差≤0.02mm,推力瓦塊烏金面與背面平行度檢查≤0.01mm。整組瓦塊與推力盤接觸著色檢查,接觸印痕涂色厚薄均勻,印痕面積>75%。
電廠專業(yè)人員制定小汽機和#1 汽泵聯(lián)軸器中心新標(biāo)準(zhǔn)。由于#1汽泵振動大,電廠專業(yè)人員結(jié)合歷次檢修數(shù)據(jù),2010年制定新標(biāo)準(zhǔn):主泵高為0.05±0.01mm,主泵偏南0.03~0.05mm,開口≤0.03mm。該標(biāo)準(zhǔn)只是經(jīng)驗值,需要在實踐中摸索。該#1汽泵聯(lián)軸器找正后,雖然振動有所下降,但是離期望值相差較大。由于振動的原因很多,檢修人員執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)一直到2020年。
綜合考慮小汽機轉(zhuǎn)子膨脹量,#1 汽泵轉(zhuǎn)子膨脹量,參考其他汽泵檢修數(shù)據(jù),2020年10月專業(yè)人員兼顧汽泵動靜部件配合間隙,制定并執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn),泵比小汽機高為0.60~0.70mm,泵偏爐側(cè)為0.03~0.05mm,開口≤0.03mm。
嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝標(biāo)準(zhǔn),不合格數(shù)據(jù)全部調(diào)整到合格范圍之內(nèi)。為保障推力瓦安全運行,推力間隙原標(biāo)準(zhǔn)為0.40~0.75mm,修訂為0.60~0.75mm。推力間隙下限增大,可以降低推力瓦溫。芯包組裝,所有數(shù)據(jù)驗收合格,符合設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。小汽機大修。檢查發(fā)現(xiàn)主要問題是#1 軸瓦修前頂隙測量為0.37mm,偏離設(shè)計值為0.24~0.29mm。#2 軸瓦修前頂隙測量為0.43mm,偏離設(shè)計值為0.30~0.36mm。#1、#2 軸承蓋至瓦枕間隙測量均為0.11mm,標(biāo)準(zhǔn)為0~0.03mm。#1、#2 軸瓦上半中分面車去0.10mm,#1 軸瓦背頂部加上0.10mm 墊子鉆孔攻絲固定。處理后上述數(shù)據(jù)符合設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。小汽機大修其他數(shù)據(jù),驗收合格。
#1 汽泵長期振動大,部分螺栓已松動,需要緊固所有地腳螺栓、更換折斷的支吊架、拆除堵頭、恢復(fù)A1#1 汽泵中間抽頭管道。優(yōu)化系統(tǒng),新增中間抽頭逆止閥前隔離閥。該汽泵組小管道、焊縫、儀控測點孔等PT 檢測不合格的焊縫打磨補焊。
閥門導(dǎo)致#1 汽泵出水不正常以及再循閥內(nèi)漏,系統(tǒng)原因引起#1汽泵組振動加大。為消除故障,改進#1汽泵再循環(huán)閥控制閥的閥針和閥座材質(zhì):原材質(zhì)1.4405/1.4462。重新選擇材料,提高材料等級,要求耐吹蝕、耐磨損。熱處理工藝要求改進,密封面滲氮處理,滲氮層厚度0.03~0.07mm。改進錐體和連桿材質(zhì)為錐體原材質(zhì)1.0460,硬度提高。連桿原材質(zhì)1.4462,新材質(zhì)硬度需要降低。這樣設(shè)計可以延長圓錐孔使用壽命,如發(fā)現(xiàn)磨損連桿,更換連桿,簡單方便。實施以后,#1 汽泵和閥門運行正常。
#1 汽泵投運后,該泵傳動端軸承室最大振動為28μm,自由端軸承室最大振動為20μm,#1汽泵中間抽頭管道最大振動為40μm。實施前該泵傳動端軸承室最大振動為115μm,自由端動端軸承室最大振動為93μm,#1 汽泵中間抽頭管道最大振動為480μm。實施后#1 汽泵、附屬管道、閥門振動較小,指標(biāo)優(yōu)良。通過靜態(tài)調(diào)試,動態(tài)調(diào)試,系統(tǒng)綜合調(diào)試,#1汽泵和再循環(huán)閥運行情況良好。
自2009年以來,#1 汽泵振動大缺陷一直困擾著電廠專業(yè)人員。多次邀請電科院振動專家進行診斷,在線做轉(zhuǎn)子動平衡,汽泵和小汽機也數(shù)次大修,可是振動沒有明顯下降。本次技術(shù)攻關(guān)后,截至2022年8月,#1 汽泵安全運行19 個月,各參數(shù)正常,運行可靠。具體參數(shù)為:#1 汽泵與小汽機聯(lián)軸器中心標(biāo)準(zhǔn),#1 汽泵比小汽機轉(zhuǎn)子高0.60~0.70mm,泵偏北0.03~0.05mm,開口≤0.03mm。齒套聯(lián)軸器檢修重點檢查,測量相關(guān)尺寸,根據(jù)需要做動平衡。汽泵附屬小管道加強金屬檢測。改進控制閥閥針和閥座的材質(zhì),密封面進行滲氮處理,滲氮層厚度0.03~0.07mm。改進連桿和錐體材質(zhì),連桿材質(zhì)比錐體軟。零部件按要求熱處理。