趙小光,黃 燕,邵 波,曹 婷
(1.長(zhǎng)慶油田分公司第十采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745100; 2.長(zhǎng)慶油田分公司第二采油廠,甘肅 慶陽(yáng) 745100)
H油田儲(chǔ)層致密,滲透率一般不超過(guò)0.3 m D[1],屬典型的超低滲透油藏[2]。Y區(qū)是近兩年剛開(kāi)發(fā)的新區(qū)塊,但井組輸油管線結(jié)蠟對(duì)油流順利從單井和井站輸送到指定處理站庫(kù)影響較大,對(duì)油井正常穩(wěn)產(chǎn)也有一定的影響[3]。結(jié)蠟原因復(fù)雜,影響因素較多,為保證原油正常生產(chǎn),必須盡快研究適應(yīng)該區(qū)塊的清蠟技術(shù)。目前,井組輸油管線清蠟技術(shù)手段主要有化學(xué)清蠟、熱洗清蠟和機(jī)械清蠟(投收球清蠟)。其中,熱洗清蠟成本高,在一定程度上影響了原油生產(chǎn)效率,且存在火災(zāi)、爆炸等安全風(fēng)險(xiǎn);投收球清蠟因受地形高低起伏、管線布局復(fù)雜、彎角較多等因素的影響,許多管線不能進(jìn)行投收球操作。因而,從井組管線結(jié)蠟原因出發(fā),加強(qiáng)了化學(xué)清蠟,即清蠟劑清蠟技術(shù),明確了Y區(qū)井組輸油管線化學(xué)清蠟技術(shù)的基本參數(shù),并用于實(shí)際生產(chǎn)中,取得了較好的效果。
油田開(kāi)發(fā)前,原油存儲(chǔ)在地下深處的巖層內(nèi),處于一種高溫、高壓環(huán)境下,以液態(tài)形式存在。油田開(kāi)發(fā)后,原油會(huì)從儲(chǔ)層流入到井底,從井底沿著井筒被舉升到井口,再?gòu)木M輸油管線輸送出去,這一過(guò)程中,壓力和溫度都會(huì)下降,當(dāng)壓力、溫度下降到一定程度時(shí),就會(huì)破壞石蠟在原油中的溶解平衡,結(jié)晶微粒開(kāi)始析出[4]。石蠟結(jié)晶一部分會(huì)隨著原油的流動(dòng)被采出來(lái),但有一部分會(huì)凝聚并粘附在輸油管壁上,即管道結(jié)蠟現(xiàn)象。井組輸油管線結(jié)蠟原因主要包括以下幾個(gè)方面:一是原油的組分因素。原油中所含的重質(zhì)組分對(duì)結(jié)蠟有直接影響,重質(zhì)組分越多,原油中的蠟越不易溶解,蠟沉積傾向越嚴(yán)重。H油田原油屬性為輕質(zhì)油,故重質(zhì)成分影響不是該油田井組輸油管線結(jié)蠟的主要原因。二是原油中的機(jī)械雜質(zhì)因素。原油中的固態(tài)機(jī)械雜質(zhì)有利于蠟分子的析出,促進(jìn)結(jié)晶生成。原油中所含的機(jī)械雜質(zhì)越多,井組輸油管線越容易發(fā)生蠟沉積。三是管壁粗糙度及表面材質(zhì)因素。井組輸油管線結(jié)蠟與管道材質(zhì)有關(guān),管道內(nèi)壁越粗糙,原油在輸送流動(dòng)過(guò)程中越容易粘附在管道內(nèi)壁,越容易造成結(jié)蠟。另外,管道表面材質(zhì)親油比親水更易造成結(jié)蠟。四是溫度因素。蠟析出受溫度影響較大[5],溫度較低時(shí),原油中蠟分子運(yùn)動(dòng)減慢,易結(jié)晶析出,因此溫度較低狀態(tài)下易結(jié)蠟。另外,原油溫度和管壁溫度之間的溫差也會(huì)導(dǎo)致管道蠟析出。從以上原理可判斷出溫度變化是Y區(qū)結(jié)蠟的要因之一。五是流速因素。管道內(nèi)油流速度越快,對(duì)管壁的剪切應(yīng)力越大,油流對(duì)管壁的沖刷作用越強(qiáng),結(jié)蠟速率越低,原油中的蠟越不易沉積。油田位于山區(qū),地勢(shì)高低起伏不定,地形復(fù)雜,因而液體流速是造成Y區(qū)結(jié)蠟的要因之一。
對(duì)于井組輸油管線的機(jī)械清蠟,主要采用投收球。但受地形高低起伏、管線布局復(fù)雜、彎角較多等因素的影響,許多管線不能進(jìn)行投收球操作。目前現(xiàn)有井組輸油管線156條,具備投球條件的管線93條,占比59.6%,而一般投收球成功率只有80%左右,Y區(qū)某時(shí)間段內(nèi)投收球情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1,故運(yùn)用此機(jī)械清蠟方法無(wú)法滿足Y區(qū)清蠟實(shí)際所需。
表1 Y區(qū)某時(shí)間段內(nèi)投收球情況統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Statistics of ball throwing and receiving in Y area in a certain period of time
如果采取熱洗清蠟,按經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),平均熱洗周期為1.6次/月·條,管線熱洗平均費(fèi)用2 500元/條·次,那么全年熱洗費(fèi)用高達(dá)748.8萬(wàn)元。頻繁的管線熱洗會(huì)影響原油生產(chǎn),且熱洗過(guò)程存在較高的爆炸、火災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)。
因機(jī)械清蠟(投收球清蠟)和熱洗清蠟存在許多不足,故重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)化學(xué)清蠟技術(shù)的研究?;瘜W(xué)清蠟[6]是投加清蠟劑來(lái)清除凝結(jié)在管壁上的蠟質(zhì)成分,基本原理是加入溶蠟劑,通過(guò)對(duì)沉積蠟的溶解,使管壁上的蠟脫落,部分或全部重新溶解在原油中,并隨油流走,從而完成清蠟。影響化學(xué)清蠟效果的兩個(gè)重要因素是清蠟劑投加量和投加周期,故對(duì)此開(kāi)展研究,以確定Y區(qū)化學(xué)清蠟技術(shù)參數(shù)。
目前,H油田普遍使用的清蠟劑為油田化工廠自行生產(chǎn)的CX型清蠟劑,質(zhì)量可靠,在油田其他區(qū)塊應(yīng)用效果較好,故Y區(qū)開(kāi)發(fā)后也使用該型號(hào)清蠟劑。為準(zhǔn)確確定清蠟劑的投加量,在Y區(qū)選取A和B兩個(gè)井組進(jìn)行清蠟試驗(yàn),過(guò)程如下:
兩個(gè)井組清蠟劑每次投加量從55 kg起步,按“從多到少—從少到多”規(guī)律逐漸變化,投加周期參考H油田其他區(qū)塊經(jīng)驗(yàn),按每6天投加1次,繪制清蠟劑投加量與井組回壓關(guān)系曲線(見(jiàn)圖1和圖2)。從圖1曲線可以看出,當(dāng)清蠟劑投加量為40kg時(shí),井組回壓下降至1.2 MPa,且投加量更大時(shí)井組回壓沒(méi)有明顯下降趨勢(shì),說(shuō)明A井組清蠟劑最佳投加量為40 kg/次;同理,從圖2曲線判斷B井組清蠟劑最佳投加量為38 kg/次。
圖1 A井組清蠟劑投加量與井組回壓變化關(guān)系曲線圖Fig.1 Curve of the relationship between paraffin removal agent dosage and the back pressure change in well group A
圖2 B井組清蠟劑投加量與井組回壓變化關(guān)系曲線圖Fig.2 Curve of the relationship between the paraffin removal agent dosage and the back pressure change of well group B
試驗(yàn)表明,CX型清蠟劑投加量保持在38~40 kg即可達(dá)到良好清蠟效果,考慮實(shí)際使用過(guò)程有少量損失,故將投加量設(shè)定為40 kg。
為準(zhǔn)確確定投加周期,參考其他區(qū)塊,在以上兩個(gè)井組開(kāi)展試驗(yàn),過(guò)程如下:
兩個(gè)井組投加周期均從10 d開(kāi)始,逐漸遞減天數(shù),每次清蠟劑投加量均為40 kg不變,繪制投加周期與井組回壓關(guān)系曲線(見(jiàn)圖3和圖4),其中橫軸為每次投加量,兩個(gè)縱軸分別為投加周期和井組回壓值。從圖3和圖4可以看出,投加周期越短,效果越好,但當(dāng)投加周期達(dá)到5 d時(shí),再縮短投加周期,井組回壓沒(méi)有明顯下降趨勢(shì),說(shuō)明兩個(gè)井組清蠟劑最經(jīng)濟(jì)有效的投加周期均為5 d。
圖3 A井組清蠟劑投加周期與井組回壓變化關(guān)系曲線圖Fig.3 Curve of the relationship between the period of paraffin removal agent in well group A and the change of back pressure in well group
圖4 B井組清蠟劑投加周期與井組回壓變化關(guān)系曲線圖Fig.4 Curve of the relationship between the period of paraffin removal agent in well group B and the change of back pressure in well group
試驗(yàn)表明,CX型清蠟劑投加周期為1次/5 d即可達(dá)到較好效果,故將投加周期確定為1次/5 d。
從2020年開(kāi)始探索Y區(qū)井組輸油管線清蠟方法,對(duì)化學(xué)清蠟技術(shù)進(jìn)行分析。目前,對(duì)全區(qū)112條管線實(shí)施了化學(xué)清蠟,平均回壓由2.0 MPa下降至1.1 MPa,并持續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行,其間未實(shí)施熱洗清蠟、投收球清蠟等措施,與以往同期對(duì)比,平均回壓下降0.9 MPa,同時(shí)產(chǎn)量呈上升趨勢(shì),平均單井產(chǎn)液量提高0.3 m3,而含水則保持穩(wěn)中有降,取得了較好的效果。
表2 Y區(qū)化學(xué)清蠟效果統(tǒng)計(jì)Tab.2 Statistics of chemical paraffin removal effect in Y area of H oilfield
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證,明確了Y區(qū)井組輸油管線化學(xué)清蠟技術(shù)基本參數(shù):清蠟劑投加量為40 kg/次,投加周期為1次/5 d。化學(xué)清蠟技術(shù)的研究與應(yīng)用有效降低了回壓,保證了油井產(chǎn)出液的順利輸送,消除了熱洗清蠟潛在的火災(zāi)、爆炸等安全風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)了油井穩(wěn)產(chǎn)。