林志強(qiáng)LIN Zhi-qiang
(中海石油寧波大榭石化有限公司,寧波 315812)
某公司溶劑脫瀝青裝置設(shè)計(jì)加工規(guī)模為160 萬噸/年,年開工時(shí)數(shù)8400 小時(shí),操作彈性60%-110%。裝置原料為常減壓裝置所產(chǎn)的減底渣油,采用石油化工科學(xué)研究院提供的“減壓渣油正丁烷溶劑雙段脫瀝青”的技術(shù)路線,設(shè)計(jì)質(zhì)量溶劑比為3:1,裝置產(chǎn)品有輕脫油、重脫油及脫油瀝青。溶脫裝置包含抽提、超臨界回收、汽提溶劑回收、導(dǎo)熱油等部分組成。裝置自2022 年年初首次投產(chǎn)運(yùn)行以來,一直穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行。
溶脫裝置參照國(guó)內(nèi)外溶劑脫瀝青裝置的現(xiàn)狀與發(fā)展,設(shè)計(jì)采用了國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù),其主要技術(shù)特點(diǎn)如下:
①采用兩段抽提工藝流程,提高脫瀝青油的產(chǎn)品質(zhì)量。
②裝置主要設(shè)備,抽提器、膠質(zhì)分離器、DAO 分離器采用專業(yè)廠家的內(nèi)件,具有分離效率高、處理能力大的特點(diǎn)。
③抽提器、膠質(zhì)分離器設(shè)置內(nèi)置加熱器,控制抽提器頂?shù)诇夭?,提高脫瀝青油質(zhì)量。
④優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)流程,采用膠質(zhì)與膠質(zhì)溶液換熱、瀝青與瀝青溶液換熱,回收熱量,節(jié)省蒸汽、燃料氣的消耗,有利于節(jié)能。
⑤在裝置換熱負(fù)荷大的部位采用高效單旋管式換熱器,有利于裝置節(jié)能。
⑥采用復(fù)合式空冷器冷卻低壓溶劑,提高換熱效率,節(jié)省循環(huán)水的消耗。
⑦針對(duì)本裝置介質(zhì)重、粘度高的特點(diǎn),設(shè)置了沖洗油、沖壓油流程。
⑧本裝置高溫泵設(shè)置專用封油系統(tǒng),保障泵的安全運(yùn)行。
來自常減壓裝置或罐區(qū)的減底渣油進(jìn)入原料緩沖罐,由原料油泵升壓,再與少量溶劑混合稀釋后進(jìn)入抽提器上部,與抽提器下部上升的溶劑進(jìn)行萃取分離。含有絕大部分溶劑、輕脫油和重脫油的高壓溶液從抽提器頂部流出,經(jīng)換熱升溫后進(jìn)入重脫油分離器上部,與下部進(jìn)入的上升溶劑進(jìn)行萃取分離。含有絕大部分溶劑和輕脫油的高壓溶液從重脫油分離器頂部流出,經(jīng)高壓溶劑泵進(jìn)一步升壓并換熱升溫后進(jìn)入輕脫油分離器,在輕脫油分離器內(nèi)超臨界條件下,實(shí)現(xiàn)溶劑和輕脫油的分離?;厥盏娜軇┙?jīng)換熱降溫,分別去抽提器下部、重脫油分離器下部及抽提器原料進(jìn)料線稀釋。
3.2.1 輕脫油
輕脫油溶液由輕脫油分離器壓力自動(dòng)壓入輕脫油汽提塔上部,汽提塔底部設(shè)有1.0MPa 汽提蒸汽,在輕脫油汽提塔內(nèi),溶劑和水蒸汽從塔頂出來,經(jīng)過冷卻后進(jìn)低壓溶劑罐回收。輕脫油汽提塔塔底輕脫油由產(chǎn)品泵抽出升壓、換熱后至下游裝置或罐區(qū)。
3.2.2 重脫油
重脫油溶液從重脫油分離塔底部析出,經(jīng)過換熱升溫后進(jìn)入重脫油汽提塔上部,汽提塔底部設(shè)有1.0MPa 汽提蒸汽,在重脫油汽提塔內(nèi),溶劑和水蒸汽從塔頂出來,經(jīng)過冷卻后進(jìn)低壓溶劑罐回收。重脫油汽提塔塔底重脫油由產(chǎn)品泵抽出升壓、換熱后至下游裝置或與脫油瀝青混合后進(jìn)罐儲(chǔ)存。
3.2.3 脫油瀝青
脫油瀝青溶液從抽提塔底部析出,經(jīng)過換熱升溫后進(jìn)入脫油瀝青汽提塔上部,汽提塔底部設(shè)有1.0MPa 汽提蒸汽,在脫后瀝青汽提塔內(nèi),溶劑和水蒸汽從塔頂出來,經(jīng)過冷卻后進(jìn)低壓溶劑罐回收。脫油瀝青汽提塔塔底瀝青由產(chǎn)品泵抽出升壓、換熱后至進(jìn)罐區(qū)儲(chǔ)存。
溶脫裝置脫油瀝青溶液、重脫油溶液及溶劑溶液等設(shè)備升溫,均由裝置內(nèi)導(dǎo)熱油系統(tǒng)提供熱量。導(dǎo)熱油自緩沖罐經(jīng)熱油泵抽出升壓后,經(jīng)加熱爐進(jìn)加熱升溫,加熱升溫后至規(guī)定溫度,再至各所需換熱器進(jìn)行換熱,換熱后導(dǎo)熱油回到導(dǎo)熱油緩沖罐循環(huán)使用。
溶脫裝置首次開工以來,裝置運(yùn)行基本穩(wěn)定,產(chǎn)品指標(biāo)、運(yùn)行能耗達(dá)到設(shè)計(jì)要求,現(xiàn)就裝置實(shí)際運(yùn)行情況簡(jiǎn)單介紹如下。
溶脫裝置原料主要為常減壓裝置所產(chǎn)的減底渣油,原料性質(zhì)主要見表1 所示。
表1 裝置原料性質(zhì)表
從表1 可以看出,溶脫裝置在實(shí)際運(yùn)行期間,原料性質(zhì)數(shù)據(jù)與設(shè)計(jì)值基本一致。因供常減壓裝置原油均為常規(guī)加工原油,確保了溶脫裝置原料的穩(wěn)定,對(duì)裝置穩(wěn)定運(yùn)行起很好的促進(jìn)作用。
溶脫裝置生產(chǎn)的產(chǎn)品有:輕脫油、重脫油和脫油瀝青。實(shí)際運(yùn)行過程中,輕脫油和重脫油的產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計(jì)值基本接近,符合控制要求,見表2 所示。
表2 輕脫油重脫油產(chǎn)品性質(zhì)表
溶脫裝置所產(chǎn)重脫油不單獨(dú)外送,與脫油瀝青混合后外送進(jìn)瀝青罐儲(chǔ)存,混合后的混合瀝青產(chǎn)品符合公司生產(chǎn)要求,混合后產(chǎn)品質(zhì)量見表3 所示。
表3 重脫油和脫油瀝青混合后產(chǎn)品性質(zhì)表
根據(jù)生產(chǎn)指令要求,溶脫裝置一直維持低負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)過不斷優(yōu)化調(diào)整,裝置物料平衡數(shù)據(jù)見表4 所示。
表4 裝置物料平衡數(shù)據(jù)表
從表4 裝置物料平衡表可以看出,輕脫油收率與設(shè)計(jì)值基本一致,重脫油收率略低于設(shè)計(jì)值,主要是在實(shí)際運(yùn)行過程中,重脫油汽提塔運(yùn)行負(fù)荷大,塔頂溶劑易攜帶重脫油進(jìn)低壓溶劑回收系統(tǒng)而影響裝置運(yùn)行,故在裝置穩(wěn)定運(yùn)行條件下,適當(dāng)降低重脫油收率可避免此種異常情況發(fā)生。脫油瀝青收率約為58.3%,高于設(shè)計(jì)值,主要原因是為避免重脫油汽提塔實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷過高,裝置抽提器運(yùn)行溫度適當(dāng)高控,適當(dāng)降低抽提器抽提效果,此舉在一定程度上使脫油瀝青收率有所增加。
溶劑脫瀝青裝置開工初期至目前運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)過不斷的優(yōu)化調(diào)整,裝置主要操作參數(shù)運(yùn)行值見表5 所示。
表5 裝置主要操作參數(shù)運(yùn)行表
從表5 可以看出,溶脫裝置溶劑比約為4.1:1、抽提溫度135℃,均高于設(shè)計(jì)值,主要是裝置實(shí)際采用混合C4 作抽提溶劑,同時(shí)裝置運(yùn)行負(fù)荷低,為保證裝置在低負(fù)荷條件下的抽提效果,適當(dāng)提高了溶劑比;同時(shí)為確保重脫油汽提塔不超運(yùn)行負(fù)荷,適當(dāng)提高抽提器抽提溫度。裝置低壓溶劑泵出口流量為50t/h,溶劑總循環(huán)量為422t/h,可見超臨界系統(tǒng)回收溶劑占比達(dá)到87.6%。
溶劑脫瀝青裝置設(shè)計(jì)能耗為24.6 kgEO/t 原料,在裝置實(shí)際運(yùn)行過程中,經(jīng)過不斷優(yōu)化調(diào)整,目前裝置在低負(fù)荷運(yùn)行條件下,裝置運(yùn)行能耗約為22.5 kgEO/t 原料,優(yōu)于設(shè)計(jì)值。裝置運(yùn)行能耗見表6 所示。
表6 裝置運(yùn)行能耗數(shù)據(jù)表
裝置在運(yùn)行過程中,對(duì)高溫段和低溫段腐蝕數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,其中輕脫油、重脫油、脫油瀝青含鐵離子數(shù)據(jù)低且穩(wěn)定,表明不存在明顯的腐蝕。但三個(gè)汽提塔塔頂?shù)蛪喝軇┗厥障到y(tǒng),溶劑回收罐的含硫污水鐵離子數(shù)據(jù)偏高,普遍在15.0mg/L~20.0mg/L,已明顯高于行業(yè)內(nèi)控制的≯3.0mg/L 指標(biāo),表明塔頂溶劑回收系統(tǒng)存在腐蝕現(xiàn)象。
溶脫裝置自開工以來,通過不斷優(yōu)化調(diào)整,裝置各物料產(chǎn)品收率、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行能耗等已基本達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)值,裝置運(yùn)行狀況較好,但是在運(yùn)行過程中,也發(fā)現(xiàn)一些問題需進(jìn)一步優(yōu)化。
①溶脫裝置在實(shí)際運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)脫油瀝青汽提塔存在明顯的發(fā)泡現(xiàn)象,使汽提塔溶劑攜帶瀝青焦粉進(jìn)低壓溶劑回收系統(tǒng),影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
目前已采取的措施:在確保產(chǎn)品質(zhì)量合格及溶劑損耗不增加的前提下,采取逐步降低脫油瀝青汽提塔進(jìn)料溫度的措施。
通過優(yōu)化操作,溶劑攜帶瀝青焦粉有較大改善,但還存在少部分焦粉。
經(jīng)與國(guó)內(nèi)其它煉廠的溶脫裝置技術(shù)人員溝通,部分溶脫裝置設(shè)有塔頂旋風(fēng)分離器或?yàn)r青汽提塔添加高溫消泡劑,均有明顯的效果。
建議:溶脫裝置可在三個(gè)汽提塔塔頂合并線上增設(shè)旋風(fēng)分離器,或增設(shè)高溫消泡劑注劑流程,適當(dāng)添加高溫消泡劑來改善瀝青汽提塔運(yùn)行效果。
②溶脫裝置重脫油汽提塔運(yùn)行負(fù)荷高,實(shí)際運(yùn)行中容易造成沖塔,導(dǎo)致低壓溶劑系統(tǒng)帶黑油,易使抽提器混相和低壓溶劑泵堵塞,不利于于裝置穩(wěn)定生產(chǎn)。
目前已采取的措施:嚴(yán)格控制進(jìn)重脫油汽提塔的重脫油溶液流量,通過操作,目前裝置低負(fù)荷運(yùn)行條件下,能確保汽提塔穩(wěn)定運(yùn)行,但若隨著裝置加工負(fù)荷的提高,勢(shì)必會(huì)增加重脫油汽提塔運(yùn)行負(fù)荷。
建議:對(duì)重脫油汽提塔進(jìn)行技術(shù)改造,提高汽提塔運(yùn)行能力避免上述問題產(chǎn)生。
③溶脫裝置低壓溶劑回收系統(tǒng)存在腐蝕,影響裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)溶脫裝置存在的腐蝕問題,經(jīng)對(duì)腐蝕數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,與國(guó)內(nèi)其它多家煉油廠溶脫裝置技術(shù)人員溝通,部分溶脫裝置低壓溶劑系統(tǒng)也存在腐蝕現(xiàn)象,經(jīng)在空冷器前添加緩蝕劑后,能控制裝置腐蝕問題。
建議:在裝置低壓溶劑回收系統(tǒng)中添加緩蝕劑進(jìn)行保護(hù)。